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      大型空調(diào)機(jī)組離心風(fēng)機(jī)故障診斷與分析

      2021-12-29 08:25:50
      設(shè)備管理與維修 2021年21期
      關(guān)鍵詞:皮帶輪特征頻率保持架

      毛 勇

      (中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江嘉興 314300)

      1 空調(diào)機(jī)組離心風(fēng)機(jī)故障概述

      1.1 風(fēng)機(jī)設(shè)備及故障概述

      大型空調(diào)機(jī)組向重水堆核島廠房提供潔凈、干燥和恒溫的氣流,維持核島廠房內(nèi)氣流組織和壓力平衡,并促進(jìn)重水降級(jí)損失最小化和提升重水升級(jí)效率,該空調(diào)設(shè)備對(duì)機(jī)組安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)揮著重要作用??照{(diào)機(jī)組設(shè)計(jì)有兩層結(jié)構(gòu),底層執(zhí)行輸送氣流的除塵、干燥和調(diào)溫工藝,頂層執(zhí)行除濕干燥轉(zhuǎn)輪的再生工藝,各層結(jié)構(gòu)均安裝有一臺(tái)懸臂式后彎離心通風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)采用皮帶與皮帶輪組合傳動(dòng)。

      近期空調(diào)機(jī)組箱體頂部離心風(fēng)機(jī)依據(jù)預(yù)維計(jì)劃開展解體檢修工作,檢修后運(yùn)行第34 天,巡檢發(fā)現(xiàn)離心風(fēng)機(jī)軸承有明顯的異響,檢修人員認(rèn)為軸承缺少潤滑脂,對(duì)軸承補(bǔ)充潤滑脂后異響立即消除。第二日巡檢時(shí),仍發(fā)現(xiàn)軸承有明顯的異響。與此同時(shí),現(xiàn)場進(jìn)行采集振動(dòng)數(shù)據(jù)時(shí),發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)基座有明顯的顫振,并且風(fēng)機(jī)蝸殼附近產(chǎn)生強(qiáng)烈的轟鳴噪聲,該風(fēng)機(jī)整體運(yùn)行狀態(tài)欠佳,為避免風(fēng)機(jī)設(shè)備故障擴(kuò)展及頻繁更換軸承,需要進(jìn)行深入的分析和研究,找出軸承異響故障以及風(fēng)機(jī)異常顫振和轟鳴噪聲的根本原因,并提供整改方案,保證風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)可知、可控。

      1.2 風(fēng)機(jī)軸承運(yùn)行數(shù)據(jù)采集

      通風(fēng)機(jī)安裝在空調(diào)機(jī)組箱體外部頂板上,其結(jié)構(gòu)簡圖及測點(diǎn)布置見圖1,現(xiàn)場安裝如圖2 所示。

      圖1 風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)簡圖及測點(diǎn)布置

      圖2 風(fēng)機(jī)安裝現(xiàn)場

      風(fēng)機(jī)振動(dòng)數(shù)據(jù)見表1。風(fēng)機(jī)各個(gè)測點(diǎn)振動(dòng)幅值均低于運(yùn)行報(bào)警限值6.3 mm/s,軸承運(yùn)行溫度正常,從振動(dòng)烈度角度考量,風(fēng)機(jī)軸承振動(dòng)處于良好的水平。但風(fēng)機(jī)軸承產(chǎn)生的異響,以及風(fēng)機(jī)伴隨的周期性轟鳴噪聲和基座的顫振現(xiàn)象,都在揭示風(fēng)機(jī)運(yùn)行期間存在某方面的故障,需要深入分析故障根源,避免造成嚴(yán)重的損壞。

      表1 風(fēng)機(jī)軸承運(yùn)行數(shù)據(jù)

      離心風(fēng)機(jī)振動(dòng)監(jiān)測是一種成熟且有效的狀態(tài)監(jiān)測手段,但當(dāng)滾動(dòng)軸承處于故障早期和氣流激勵(lì)較為微弱時(shí),沖擊載荷不足以引起振動(dòng)信號(hào)的顯著改變,因而無法識(shí)別出早期微觀故障和輕微沖擊。gSE(gravity Spike Energy,振動(dòng)尖峰能量)對(duì)沖擊信號(hào)較為敏感,脈沖峰值保留更完整,可檢測出軸承早期故障和氣流脈沖激勵(lì)等。風(fēng)機(jī)軸承的振動(dòng)幅值數(shù)據(jù)表明當(dāng)前故障對(duì)振動(dòng)幅值影響較小,因此需對(duì)軸承采集尖峰能量數(shù)據(jù),以期有效識(shí)別和解決異響問題。

      2 故障分析與診斷

      風(fēng)機(jī)軸承振動(dòng)強(qiáng)度不大,根據(jù)正向推理方法和思路,可以排除安裝不當(dāng)、不平衡、共振等方面因素,結(jié)合現(xiàn)場氣流振動(dòng)和氣流噪聲伴隨氣流脈動(dòng)故障而同時(shí)出現(xiàn)的故障特點(diǎn),初步診斷風(fēng)機(jī)存在軸承故障和葉輪氣流脈動(dòng)故障,主要從兩個(gè)方面進(jìn)行分析和驗(yàn)證。

      2.1 軸承故障分析

      風(fēng)機(jī)軸承為PEU339 和PU339 型重載帶座深溝球軸承,根據(jù)軸承制造商LINK-BELT 提供的滾動(dòng)軸承各元件特征頻率系數(shù),計(jì)算軸承特征頻率(表2)。

      表2 軸承元件特征頻率

      風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承(測點(diǎn)3)尖峰能量譜(圖3)中未發(fā)現(xiàn)軸承元件的特征頻率及其諧波,表明軸承元件狀態(tài)良好。頻譜圖中幅值最大的頻率成分為35.859 1 Hz,該頻率為0.77 倍風(fēng)機(jī)工頻,同時(shí)存在頻率10.920 7 Hz,為0.23 倍風(fēng)機(jī)工頻。在風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)失速的故障中,存在風(fēng)機(jī)葉輪失速頻率和蝸殼失速頻率,這兩個(gè)頻率一般以成對(duì)方式呈現(xiàn)。一般葉輪或軸流葉片的旋轉(zhuǎn)失速頻率通常在0.60~0.80 倍工頻范圍內(nèi),擴(kuò)壓器失速頻率在0.10~0.30倍工頻范圍內(nèi)[1]。根據(jù)現(xiàn)場風(fēng)機(jī)周期性噪聲及風(fēng)機(jī)基座顫振的情況,初步診斷頻率35.859 1 Hz 為風(fēng)機(jī)葉輪旋轉(zhuǎn)失速頻率,頻率10.920 7 Hz 為蝸殼失速頻率。

      圖3 風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承水平方向尖峰能量頻譜

      風(fēng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承(測點(diǎn)4)水平方向尖峰能量頻譜(圖4)中風(fēng)機(jī)工頻fF=46.761 4Hz 幅值最大,符合一般旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備振動(dòng)特征。頻率fc=18.118 1 Hz 的幅值接近工頻幅值,該頻率與表2 中軸承保持架特征頻率17.7 Hz 比較接近,同時(shí)存在該頻率及諧波頻率n×fc與風(fēng)機(jī)工頻的線性組合頻率n×fc+i×fF,具體相關(guān)性如下:

      圖4 風(fēng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承水平方向尖峰能量頻譜

      從譜圖中可以看出,頻率18.118 1 Hz 為工頻的調(diào)制頻率,根據(jù)滾動(dòng)軸承各元件的故障及調(diào)制特點(diǎn),可以確認(rèn)18.118 1 Hz 為保持架特征頻率。尖峰能量頻譜中存在保持架特征頻率及其諧波,并且保持架特征頻率以邊帶形式呈現(xiàn),表明保持架故障非常嚴(yán)重。分析認(rèn)為鋼球與保持架兜孔間存在較大沖擊載荷,同時(shí)產(chǎn)生異響,軸承存在嚴(yán)重故障,需要進(jìn)行更換處理。

      2.2 葉輪氣流脈動(dòng)故障

      葉輪氣流脈動(dòng)故障通常表現(xiàn)為旋轉(zhuǎn)失速和喘振。通風(fēng)機(jī)葉片設(shè)計(jì)的基本原則之一是使氣流通過葉片時(shí)層流附面層和紊流附面層的分離點(diǎn)位置遠(yuǎn)離葉片末端,使葉片始終工作在層流附面層,減少葉片沖擊與能量損失。由于氣流速度、葉片沖角、葉片安裝角度及氣流流場等因素改變,都會(huì)引起層流附面層和紊流附面層的分離點(diǎn)偏離葉片設(shè)計(jì)位置,氣流在葉片工作表面出現(xiàn)邊界分離,形成渦流區(qū),稱為風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)失速。失速阻塞氣流通過,嚴(yán)重時(shí)氣流不能通過葉道,出現(xiàn)倒流情況,使風(fēng)機(jī)運(yùn)行失穩(wěn)。喘振是風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)失速與其管道系統(tǒng)耦合振蕩導(dǎo)致流量、壓力和功率都在大幅度波動(dòng),甚至出現(xiàn)氣流倒流的一種惡劣工況,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成風(fēng)機(jī)葉片斷裂或機(jī)械部件損壞,一般嚴(yán)禁風(fēng)機(jī)在喘振工況下運(yùn)行。

      實(shí)驗(yàn)表明,旋轉(zhuǎn)失速傳播速度ω1小于葉輪角速度ω,相對(duì)風(fēng)機(jī),旋轉(zhuǎn)葉道堵塞是以(ω-ω1)的角頻率旋轉(zhuǎn),方向與葉輪的旋轉(zhuǎn)方向相同。風(fēng)機(jī)發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速故障時(shí),轉(zhuǎn)子的異常振動(dòng)將同時(shí)出現(xiàn)ω1和(ω-ω1)兩個(gè)特征頻率[2]。在風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承尖峰能量頻譜中存在頻率35.859 1 Hz 和頻率10.920 7 Hz,這兩個(gè)頻率符合風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)失速特征頻率分布,表明風(fēng)機(jī)存在旋轉(zhuǎn)失速的情況,并且旋轉(zhuǎn)失速產(chǎn)生的氣流激振引起的沖擊載荷高于轉(zhuǎn)子不平衡、不對(duì)中或偏心產(chǎn)生的工頻沖擊載荷,揭示風(fēng)機(jī)失速情況較為嚴(yán)重。

      通風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口進(jìn)氣量不足和氣流不均勻是導(dǎo)致風(fēng)機(jī)發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速故障的常見原因。根據(jù)風(fēng)機(jī)制造商提供的風(fēng)機(jī)性能報(bào)告,該風(fēng)機(jī)定額流量為140 m3/min,喘振工況臨界流量為80 m3/min。該風(fēng)機(jī)管網(wǎng)無可供測量流量的平直管段,故在風(fēng)機(jī)入口徑向?qū)~閥全開時(shí),根據(jù)電機(jī)實(shí)際運(yùn)行電流計(jì)算風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行流量為65.2 m3/min,遠(yuǎn)低于喘振工況臨界流量,風(fēng)機(jī)運(yùn)行于不穩(wěn)定工況區(qū)域,存在旋轉(zhuǎn)失速的現(xiàn)實(shí)客觀條件。經(jīng)過對(duì)通風(fēng)機(jī)及其管網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行排查,確認(rèn)影響風(fēng)機(jī)流量和進(jìn)氣口氣流狀況的設(shè)備配置與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有:

      (1)該風(fēng)機(jī)與空調(diào)機(jī)組底層結(jié)構(gòu)內(nèi)的風(fēng)機(jī)存在搶風(fēng)情況。兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)共用部分進(jìn)風(fēng)通道,各自使用專用排風(fēng)通道,底層結(jié)構(gòu)內(nèi)的通風(fēng)機(jī)實(shí)際風(fēng)量為283 m3/min,遠(yuǎn)大于當(dāng)前風(fēng)機(jī)的實(shí)際風(fēng)量,兩個(gè)并聯(lián)通風(fēng)機(jī)兩側(cè)管路阻力特性和性能特性均不一致,制約頂層通風(fēng)機(jī)實(shí)際出力。

      (2)通風(fēng)機(jī)皮帶輪配置偏離原設(shè)計(jì)。根據(jù)風(fēng)機(jī)制造商提供的性能報(bào)告,風(fēng)機(jī)側(cè)皮帶輪節(jié)圓直徑為170 mm,電機(jī)側(cè)皮帶輪節(jié)圓直徑為180 mm。經(jīng)過核查,現(xiàn)場風(fēng)機(jī)側(cè)皮帶輪規(guī)格為SPZ180-3-48(錐套型號(hào)2012),電機(jī)側(cè)皮帶輪規(guī)格為SPZ170-3-42(錐套型號(hào)2012),皮帶輪節(jié)圓直徑恰好與原設(shè)計(jì)相反,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)速未達(dá)到設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速,風(fēng)機(jī)出力低于原設(shè)計(jì)。追溯該風(fēng)機(jī)歷史維修記錄,在2010 年10 月的預(yù)防性維修時(shí)因原皮帶輪磨損嚴(yán)重而更換成當(dāng)前的皮帶輪。

      (3)通風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口氣流溫度梯度分布不均勻。由于空調(diào)機(jī)組特殊結(jié)構(gòu),通風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口前的腔室底部與冷卻腔室頂部共用隔板進(jìn)行隔離,且兩個(gè)腔室的共用隔板無絕熱防護(hù)層,導(dǎo)致冷卻腔室直接對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)氣腔室底部氣流進(jìn)行冷卻,導(dǎo)致進(jìn)氣口腔室上部和下部氣流形成明顯的溫度梯度。經(jīng)過測量,通風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口處下部氣流溫度為16 ℃,上部氣流溫度為42 ℃,溫差達(dá)26 ℃,過大的溫差導(dǎo)致進(jìn)氣口氣流分布不均。

      (4)通風(fēng)機(jī)進(jìn)氣接口管道設(shè)計(jì)不合理。通風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口前直接安裝徑向?qū)~閥、變徑接頭,其入口前端未安裝平直管道過渡,根據(jù)管網(wǎng)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),為保證入口氣流均勻、平穩(wěn),風(fēng)機(jī)入口前直管道的長度應(yīng)該大于管道直徑的1.5 倍,顯然當(dāng)前的接口設(shè)計(jì)不符合通用技術(shù)規(guī)范。

      從氣流脈動(dòng)載荷頻率、實(shí)際運(yùn)行流量、風(fēng)機(jī)設(shè)備配置和現(xiàn)場管網(wǎng)配置多個(gè)角度相互論證,確認(rèn)風(fēng)機(jī)存在旋轉(zhuǎn)失速的情況,但風(fēng)機(jī)電機(jī)運(yùn)行電流穩(wěn)定,風(fēng)機(jī)振動(dòng)水平較好,可以確定風(fēng)機(jī)不存在喘振工況。

      3 故障處理及驗(yàn)證

      3.1 風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)失速故障處理及驗(yàn)證

      由于廠房室內(nèi)空間限制及空調(diào)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,對(duì)風(fēng)機(jī)入口管道及空調(diào)腔室進(jìn)行改造比較困難,現(xiàn)階段只能通過增加風(fēng)量以緩解失速工況。將風(fēng)機(jī)皮帶輪配置恢復(fù)至原設(shè)計(jì)狀態(tài),即電機(jī)側(cè)皮帶輪配置為SPZ180-3-42,風(fēng)機(jī)側(cè)皮帶輪配置為SPZ170-3-48,更換皮帶輪后,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由2805 r/min 提升至3115 r/min,電機(jī)實(shí)際運(yùn)行電流由更換前的14.7 A 增加至16.2 A,根據(jù)電機(jī)運(yùn)行電流計(jì)算風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行流量為76.4 m3/min,已經(jīng)接近喘振工況臨界流量。根據(jù)現(xiàn)場檢查,風(fēng)機(jī)周期性轟鳴噪聲已消除,風(fēng)機(jī)基座仍有較為輕微的周期性顫振現(xiàn)象,但振動(dòng)尖峰能量譜圖中并未出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)失速特征頻率,如圖5 所示,表明風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)失速已得到大幅改善和有效控制,但由于風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口氣流不均勻的情況未得到改善,仍存在輕微的失速工況及氣流激振沖擊。當(dāng)前失速工況引起的沖擊在可控范圍內(nèi),不影響風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行。

      圖5 恢復(fù)皮帶輪配置后的尖峰能量譜

      3.2 風(fēng)機(jī)軸承故障處理及驗(yàn)證

      風(fēng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承保持架存在明顯的故障,如不及時(shí)處理,故障快速擴(kuò)展成保持架散架,將造成風(fēng)機(jī)軸彎曲變形、葉輪掃膛等嚴(yán)重事故和損壞。更換風(fēng)機(jī)軸承后未再出現(xiàn)異響。對(duì)故障軸承進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)有一顆鋼球直接從保持架上松脫(圖6),約束該鋼球的兜孔兩側(cè)鉚接處的間隙明顯偏大,屬于軸承制造期間產(chǎn)生的潛在缺陷。

      圖6 風(fēng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承保持架鉚接松動(dòng)

      4 結(jié)語

      (1)大型除濕機(jī)組受限于整體空間及各功能段結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),通風(fēng)通道系統(tǒng)往往優(yōu)先滿足各功能段的工藝設(shè)計(jì)需求,而忽視了通風(fēng)管道系統(tǒng)自身的設(shè)計(jì)要求,極易出現(xiàn)通風(fēng)機(jī)出力不足、進(jìn)口氣流不均勻等情況,使通風(fēng)機(jī)運(yùn)行于旋轉(zhuǎn)失速的非穩(wěn)定工況下,產(chǎn)生周期性顫振和轟鳴噪聲。采用振動(dòng)尖峰能量法能有效識(shí)別旋轉(zhuǎn)失速頻率ω1和失速傳播頻率(ω-ω1)兩個(gè)特征頻率,可通過監(jiān)測兩個(gè)旋轉(zhuǎn)失速特征頻率,對(duì)失速工況進(jìn)行有效監(jiān)控和預(yù)防,對(duì)提高通風(fēng)機(jī)運(yùn)行可靠性具有重要意義。

      (2)滾動(dòng)軸承保持架缺陷產(chǎn)生的沖擊載荷較為微弱,不足以引起振動(dòng)幅值和溫度的明顯變化,振動(dòng)頻譜分析對(duì)該類故障診斷存在一定局限性。經(jīng)驗(yàn)證,尖峰能量對(duì)輕微沖擊載荷比較敏感,可有效識(shí)別滾動(dòng)軸承保持架故障,有利于通風(fēng)機(jī)滾動(dòng)軸承早期故障的診斷。

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