胡鵬
摘要:高爐煉鐵工藝相對復(fù)雜,固有一定規(guī)律可循,但當(dāng)爐況出現(xiàn)波動(dòng)并無照搬的程序適用,一定程度上操作者根據(jù)爐況具體變化采取相應(yīng)措施,恢復(fù)處理時(shí)間或短或長。當(dāng)爐況長期處于波動(dòng)狀態(tài),以致于使得部分操作者失去耐心,采取了極端或相悖的措施,久拖不愈,效果不佳。當(dāng)砌筑爐型自身存在缺陷、布料器存在缺陷亦或冷卻設(shè)備漏水等因素存在,爐況出現(xiàn)波動(dòng)后的恢復(fù)時(shí)間則更難估計(jì)。
關(guān)鍵詞:爐型;爐料;裝料制度;送風(fēng)制度;冷卻系統(tǒng)
一、我集團(tuán)公司3#高爐相關(guān)問題描述
我集團(tuán)公司3#高爐于2007年9月投產(chǎn),至今歷經(jīng)了2008~2009年多次嚴(yán)重失常,期間多次爐皮跑火,被迫于2010年初扒爐缸重新開爐。因檢修期間爐缸燒穿,于2010年8月大修,此次大修爐腰爐腹部位更換使用了銅冷卻壁,大修后因炭磚質(zhì)量問題爐缸溫度高威脅安全生產(chǎn),被迫于2011年11月再次停爐大修,此次大修爐缸炭磚使用了蘭炭。2017年12月,同樣存在爐缸溫度高且爐缸嚴(yán)重堆積,噸鐵燃耗指標(biāo)較差,再次大修,開爐至今。此次大修增加了爐體冷卻強(qiáng)度,使用了西格里炭磚,風(fēng)機(jī)提高了防喘壓力等級。3#高爐自新建到2017年的大修,沒有更換爐皮,爐身上部冷卻壁沒有更換。
在最后一次大修筑爐期間,發(fā)現(xiàn)南鐵口處炭磚應(yīng)有50~80mm的環(huán)縫不能保證,炭磚與冷卻壁頂砌,其它部位亦不均勻。因鉛鋅、堿金屬富集等因素,多次出現(xiàn)過中套上翹變形,風(fēng)口部位冒煤氣,對向風(fēng)口中心線相交點(diǎn)誤差難以保證符合砌筑規(guī)范;因曾多次出現(xiàn)爐皮跑火、栽棒以及多次降料面等因素,高溫段及爐身中部徑向偏差難以保證符合砌筑規(guī)范。受制于管理欠缺以及技術(shù)手段欠缺,相關(guān)數(shù)據(jù)沒有實(shí)際測量。因爐皮變形導(dǎo)致的爐型不規(guī)則客觀存在,3#高爐日常操作爐型難以維持以及出現(xiàn)爐況波動(dòng)后恢復(fù)難度大、恢復(fù)時(shí)間長,與此應(yīng)有一定關(guān)系。
二、對部分相關(guān)專業(yè)知識(shí)的理解
結(jié)合所學(xué)專業(yè)知識(shí)及自身經(jīng)驗(yàn),對1080m3級高爐使用原料質(zhì)量及相關(guān)操控要點(diǎn)作如下梳理記錄。
1.建議1080m3高爐使用的原料質(zhì)量控制范圍
(1)焦炭
2.對部分相關(guān)專業(yè)知識(shí)的理解
(1)批重大小
高爐操作者普遍認(rèn)同增加批重可減緩界面效應(yīng),有利于提高煤氣利用率及增產(chǎn)節(jié)焦。多數(shù)人也認(rèn)同增加礦批可抑制中心氣流發(fā)展,但這與當(dāng)前多環(huán)布料的生產(chǎn)實(shí)際有相悖之處。此理論的提出是普遍使用鐘式爐頂期間,基本可視為單環(huán)布料,爐喉間隙不變,隨著礦批增大,爐料堆尖向中心滑移,故起到了抑制中心的作用。由于多環(huán)位爐料量同時(shí)增加則對抑制邊緣和中心氣流起雙重作用。在出現(xiàn)中心氣流偏強(qiáng)或中心過吹時(shí),以擴(kuò)大礦批抑制中心氣流的操作往往起到相反作用,緣由應(yīng)與上述分析吻合。
(2)料線
通常情況下,料面到爐喉鋼磚上沿留有一批料的空間對應(yīng)的高度設(shè)定為料線。使用正常料線可提高爐容利用率,增加爐料在爐內(nèi)預(yù)熱時(shí)間,有利于節(jié)焦增產(chǎn),日常操控要盡量避免出現(xiàn)虧料線作業(yè),逢虧料線,應(yīng)趕齊料線在前加全風(fēng)在后。
我公司1080m3高爐39噸礦批對應(yīng)的上限料線為1.12米,故,同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)同立級高爐使用了1.20米料線。
31.4÷28=1.12,批料體積÷1米高爐對應(yīng)的體積。
(3)矩陣寬度
結(jié)合我公司3#高爐生產(chǎn)實(shí)際、參照周邊企業(yè)做法,環(huán)寬通??刂圃?0±2°。焦炭角度略大于礦石角度0.5°或1°,K40、38、36、34、32、30、28,屬較寬壞帶,結(jié)合原燃料質(zhì)量、煤比高低,尤其在提煤比過程中,應(yīng)適當(dāng)收窄環(huán)帶,其中永鋒鋼鐵高爐環(huán)帶8°,煤比長期175公斤,且噸鐵燃料比做到520公斤或以內(nèi)。鑫華高爐環(huán)帶較寬,噸鐵煤比約150公斤,噸鐵燃耗略高,同時(shí)考慮原燃料波動(dòng)、操控因素,長期看,爐況穩(wěn)定程度較永鋒略差,尤其表現(xiàn)在2017年12月上旬,鑫華鋼鐵采取強(qiáng)壓邊降焦比的措施提產(chǎn),以致于氣流分布失常,加之恢復(fù)期加風(fēng)過激,爐況失常,造成嚴(yán)重爐涼,損失較大。
首鋼高爐開爐后長達(dá)近2年?duì)t況不順,而后使用如下矩陣,且原燃料質(zhì)量優(yōu)良(用了焙燒球團(tuán))。K39.5、38、36.5、35、33.5、31.5、33.5,圈數(shù):3、3、3、3、2、2、1;J40、38、36、34、31、28、20、9,圈數(shù):4、3、3、3、3、2、1、 5.5,采用了中心加焦。
(4)矩陣角度大小
正常情況下,我公司1080m3高爐矩陣角度≥36°,在恢復(fù)爐況期間,一味縮小角度同樣不能取得效果,這偏離了布料規(guī)律,即布料堆尖偏離出爐喉半徑1/2之外的位置。2010年在1#1080m3高爐開爐時(shí)測量的1.6米料線,爐喉半徑1/2位置對應(yīng)的矩陣角度約27°,我公司兩座1080m3高爐爐型基本一致,3#高爐可參考。矩陣角度<34度時(shí),應(yīng)考慮原料質(zhì)量、爐缸等方面是否存在影響順行的因素,不能無限制縮小角度。
(5)風(fēng)口配置
風(fēng)口選型應(yīng)主要考慮兩個(gè)方面,一是原燃料質(zhì)量情況,二是爐缸耐材侵蝕及冷卻壁破損情況。目前我公司3#高爐風(fēng)口直徑全部為115mm,長度490mm。隨著爐役增加,同時(shí)考慮便于維護(hù)鐵口,可在檢修休風(fēng)時(shí),將鐵口上方對應(yīng)的4個(gè)風(fēng)口加長至510mm。
風(fēng)口設(shè)置可以參考1200以下爐子長度安爐缸直徑6%~6.5%1200~2500按5.5%~6%,2500以上的按5%~5.5%。
(6)冷卻制度的確定
冷卻器的水量與高爐熱負(fù)荷適應(yīng)。風(fēng)口大套溫差3~5℃、風(fēng)口中套3~5℃、風(fēng)口小套≯10℃、爐缸冷卻壁<4℃、風(fēng)口帶冷卻壁4~6℃、爐腹冷卻壁10~16℃、爐腰冷卻壁10~14℃、爐身下部冷卻壁10~14℃。
我公司高爐常出現(xiàn)的異常爐況是爐墻粘結(jié)、爐缸堆積。當(dāng)爐況出現(xiàn)上述情況時(shí),初期采取調(diào)整料制、輕負(fù)荷尚有一定效果,若處理不當(dāng),延緩了恢復(fù)進(jìn)程甚至進(jìn)一步惡化爐況,則應(yīng)慎重使用風(fēng)量。加全風(fēng)量是恢復(fù)爐況的目標(biāo)、是追求的結(jié)果,但應(yīng)清醒的認(rèn)識(shí)到是不是有效風(fēng)量,風(fēng)量有效做功則可行,加了風(fēng)若不做功則會(huì)做怪,會(huì)破壞操作爐型,進(jìn)而延緩進(jìn)程,致使反復(fù)。
參考文獻(xiàn):
[1]《高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊》作者:周傳典、冶金工業(yè)出版社2002/08
[2]《高爐煉鐵》作者:宋永清、任淑萍、冶金工業(yè)出版社2016/02