(中國五環(huán)工程有限公司,湖北 武漢 430223)
CO2壓縮機是化肥廠最重要的核心設(shè)備之一,其安全有效運行對于工廠至關(guān)重要,管道的劇烈振動,將使得管道結(jié)構(gòu)、管路附件以及管道的連接部位疲勞損壞、松動和破裂。其噪聲的增大,會嚴重影響生產(chǎn)安全和工作人員的身心健康。
某現(xiàn)場CO2壓縮機有4個管口、2段壓縮,壓縮機運行參數(shù)見表1,出口管道走向和振動測點布置見圖1,每處測點測量徑向和軸向兩個方向,1點為壓縮機出口。管道有3處分支,一處為送到其他裝置使用,一處為4段壓縮出口回3段壓縮的回流管線,平時處于關(guān)閉狀態(tài),最后一段為放空管線,一般在開車時使用,也處于關(guān)閉狀態(tài)。實際現(xiàn)場見圖2,在現(xiàn)場能明顯感覺整個鋼格柵板都在振動。通過對各測點進行測量,可得振動速度的有效值(見表2)。
表1 壓縮機實際運行數(shù)據(jù)
圖1 測點布置
圖2 實際現(xiàn)場
表2 各測點振動數(shù)據(jù)
通過表2可以看出,振動在1點處較小,此后開始逐漸增大,在7、9、11點處達到最大,然后在13、14點處開始變小,即管線在壓縮機出口振動很小,在到達閥組和三通后振動急劇增大,經(jīng)過分支和閥組后,振動逐漸減小。對典型測點的頻譜進行分析,圖3顯示了1點、4點和7點的振動速度的頻譜。1點是離心壓縮機出口,振動速度為0.7mm/s,振幅很小,此時轉(zhuǎn)速為9 975r/min,對應(yīng)頻率為166.25Hz,而最大點處頻率為88.75Hz,并不是轉(zhuǎn)速的半頻,還有145Hz,也不是轉(zhuǎn)速頻率成分。4點處振動明顯變大,達到了9.753mm/s,其主要頻率為85Hz,7點格柵板處振動最大,其主要頻率為85Hz。同時還測量了回流管線和放空管線的振動情況,其中,回流管線振動較為強烈,放空管線振動幅度不大,根據(jù)現(xiàn)場感受振動情況,其振幅出現(xiàn)了不同程度波動,時大時小,而在測量的這段時間,其頻率變化最大為5Hz,如果是轉(zhuǎn)速引起的變化,其轉(zhuǎn)速應(yīng)在±150r/min,而這是不可能的,同時壓縮機運行平穩(wěn),振動一直處于非報警狀態(tài),故排除是由壓縮機氣流激振引發(fā)的振動,即這次的振動不是由于離心壓縮機機排氣波動造成的。同時由于無其他激勵源,故認為振動來自于流體流經(jīng)管道產(chǎn)生的激勵。
國外稱這類振動為流體誘導(dǎo)激發(fā)FIV[3](FLOW INDUCED VIBRATION),常見于離心壓縮機管內(nèi)流體流徑三通、閥門等位置產(chǎn)生的渦流(見圖4),激發(fā)管道機械或氣體共振,這類振動也常在換熱器管道中發(fā)生。這類問題具有很強的不確定性和復(fù)雜性,特別是與管道流量息息相關(guān),但由于生產(chǎn)的多變性,導(dǎo)致振動問題經(jīng)常出現(xiàn)。而管線建成后,這類聲學(xué)振動問題難以通過簡單的加固支架來解決。為此,需要對離心壓縮機管道進行專門的聲學(xué)和激勵源分析。
氣流流過物體表面的缺口或空腔時,由于腔外剪切流與腔內(nèi)流動相互作用,常會出現(xiàn)自持振蕩現(xiàn)象,并產(chǎn)生強烈噪聲。該問題涉及到流體力學(xué)中許多基本問題,如非定常流、流動不穩(wěn)定性、聲與流動的相互作用等,是流體力學(xué)中令人感興趣的問題之一[4]。
當(dāng)流體流經(jīng)管道盲段時,在接口處產(chǎn)生旋渦,產(chǎn)生的旋渦會進入盲段,相當(dāng)于激勵源激勵盲段的氣體[5],當(dāng)氣體頻率與管道這段的氣柱固有頻率或機械固有頻率接近時,旋渦激勵會呈指數(shù)倍增加,導(dǎo)致管道振動與噪聲增加。
Blake(1986),Rockwell 和Naudascher (1978)等通過實驗對其激發(fā)頻率進行研究,得到其關(guān)系為:
其中,U為流速m/s,L為盲段內(nèi)徑mm。
對于一段開口一段封閉的管道,其聲學(xué)固有頻率計算公式為:
其中,c為流體在管道內(nèi)傳播的聲速,H為管道長度。
通過計算可知,管道激振頻率fn=16.9Hz,n=1,現(xiàn)場振動頻率基本為85Hz,為其整數(shù)倍,處于其倍頻段80%~120%的區(qū)間內(nèi)。需要改變管道的響應(yīng)結(jié)構(gòu)來根本上解決其振動問題。
分別通過CAESAR Ⅱ軟件和bentley plus軟件計算管道機械和氣柱固有頻率,計算結(jié)果見表3、表4。表4計算的為回流管線的氣柱固有頻率,一段是帶流量閉端,另一端為全閉端,模擬流體盲段激勵。從表3、表4可以看出,振動頻率85Hz對于管道的固有頻率已相對較高,固有頻率階次也較高,在高階次是不容易避開激勵頻率的,并且由于計算誤差,會將計算頻率增加20%的誤差,工程上常采用80%~120%區(qū)間進行共振避開,據(jù)此通過改變管道固有頻率來降低振動的可行性已被否定。管道CAESARⅡ模型見圖5,管道氣柱模型見圖6。
圖3 1、4、7點振動頻譜
圖4 流體激勵原理
圖5 管道CAESAR Ⅱ模型
圖6 管道氣柱模型
表3 管道機械結(jié)構(gòu)固有頻率
表4 管道氣柱固有頻率
由于單獨改變其固有頻率很難完全避開其激發(fā)頻率,國外學(xué)者Franke[6]通過改變?nèi)ńY(jié)構(gòu)來改善其流道結(jié)構(gòu)(見圖7)。通過改變?nèi)ńY(jié)構(gòu),可以有效降低其振動噪聲,來降低其振動幅度。同時可以在管道內(nèi)加裝導(dǎo)流裝置(見圖8)。
圖7 不同三通結(jié)構(gòu)噪聲對比
圖8 彎頭和球閥處導(dǎo)流片
經(jīng)過仔細分析和現(xiàn)場考察,決定從3個方面進行整改:①根據(jù)文獻6的思路,在2個三通進入盲段處增加法蘭,在法蘭處加裝多孔孔板,孔板形式與降噪板類似;②在回流管線上增加孔板,孔板法蘭后開始變徑到DN250,并新增剛性支架(見圖9);③在多處增加阻尼器,并在第二層平臺上增加斜鋼梁,以增加平臺剛度。
業(yè)主采納這一方案,并在大修時進行改造,開車后振動明顯降低,第二層樓板振感明顯減小消失,減振效果明顯。
圖9 管道改造方案
針對某廠CO2壓縮機出口管道振動問題,通過現(xiàn)場測量,分析振動原因是由于渦流激發(fā)盲段氣柱共振導(dǎo)致,并計算其激振頻率和管道機械和氣柱固有頻率。通過查閱國外文獻,尋找其解決方案,并創(chuàng)新性地在管道上安裝導(dǎo)流裝置,取得良好減振效果。通過對離心壓縮機的各項分析,說明其減振工作應(yīng)進行科學(xué)分析,盲目加固和增加支架并不能有效解決問題,需要從根源找到其原因,選擇最優(yōu)方案,并且結(jié)合多種方式,以達到最佳減振效果。