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      氯氣干燥工藝改造

      2022-01-04 05:22:00嚴(yán)旭侯鳳銀
      氯堿工業(yè) 2021年8期
      關(guān)鍵詞:排酸干燥塔稀硫酸

      嚴(yán)旭,侯鳳銀

      (唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)

      唐山三友氯堿有限責(zé)任公司(以下簡稱“唐山三友”)建成于2005年,目前燒堿產(chǎn)能達(dá)到53萬t/a。為進(jìn)一步提高裝置安全系數(shù),唐山三友在氯氣干燥處理流程增加在線監(jiān)測儀表及控制系統(tǒng)?,F(xiàn)將有關(guān)情況介紹如下。

      1 氯氣干燥生產(chǎn)原理

      來自電解工序的氯氣經(jīng)氯水洗滌塔降溫除雜。由于溫度限制,單純采用冷卻措施,氯氣含水量無法達(dá)到要求,為此采用濃硫酸干燥方法進(jìn)一步吸收氯氣冷卻后剩下的少量水分。硫酸的吸水性與濃度、溫度有關(guān),要保證干燥塔的硫酸濃度及溫度,才能保證氯氣的干燥效果。氯氣干燥采用填料塔和泡罩塔組合,填料塔用硫酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)為74%~82%,泡罩塔用硫酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%。

      2 改造前工藝流程及運行中存在的問題

      2.1 改造前工藝流程

      濕氯氣在填料干燥塔和泡罩干燥塔內(nèi)與硫酸接觸,水分被硫酸吸收,干燥后的氯氣經(jīng)酸霧捕集器去除帶入的酸霧和不潔物后,進(jìn)入氯壓機壓縮加壓,送入氯氣分配臺,分別送至液氯和合成工序;濃硫酸在泡罩干燥塔內(nèi)通過五層塔板最終到達(dá)塔底,當(dāng)塔內(nèi)液位到達(dá)溢流口時,通過溢流管道進(jìn)入填料干燥塔;填料干燥塔內(nèi)液位通過液位傳感器進(jìn)行檢測,液位到達(dá)一定值后,通過稀硫酸循環(huán)泵進(jìn)行增壓,最終排至下游工序。

      2.2 改造前運行存在的問題

      氯氣處理裝置經(jīng)過實際生產(chǎn)運行,目前總結(jié)發(fā)現(xiàn)有2個不足之處。

      (1)高位槽下酸是通過人工手動控制下酸閥下酸,下酸量只能根據(jù)人工取樣分析結(jié)果進(jìn)行手動調(diào)節(jié),硫酸加入量經(jīng)常超過理論數(shù)值,自動化水平偏低,同時造成了一定量硫酸的浪費。

      (2)外排稀硫酸濃度只能靠人工分析,反應(yīng)滯后,且取樣時存在安全環(huán)保風(fēng)險。

      為保證正常生產(chǎn)控制要求,硫酸取樣頻率較高。根據(jù)硫酸的物化特性,存在一定的安全隱患。另外,稀硫酸外排也是間歇性外排。

      3 改造方案及效果

      3.1 改造方案

      針對氯氣處理系統(tǒng)自動化程度較低、硫酸加入及調(diào)節(jié)均為人工控制、自動化程度低的問題,為提高生產(chǎn)安全性和在線監(jiān)測水平,采用自動化升級來提高硫酸干燥氯氣的過程控制,防止硫酸外泄發(fā)生安全事故,促進(jìn)燒堿裝置安全穩(wěn)定運行。具體方案如下。

      ①在泡罩塔加酸管線增加流量計,與分析硫酸濃度和負(fù)荷變化進(jìn)行比例系數(shù)組態(tài)關(guān)聯(lián),通過調(diào)節(jié)閥實現(xiàn)硫酸干燥流程的自控運行,改變下酸方式,降低硫酸消耗。

      ②改造氯氫硫酸干燥系統(tǒng)排酸流程,增加質(zhì)量流量計準(zhǔn)確計量外排物料和測量密度,取消過程分析,避免硫酸取樣外排帶來的環(huán)保風(fēng)險;同時改變液位控制方式,排酸切斷閥門更改為單座式調(diào)節(jié)閥。

      1—濃硫酸高位槽;2—高位槽下酸控制閥;3—下酸流量計;4—泡罩干燥塔;5—填料干燥塔;6—液位傳感器;7—稀硫酸循環(huán)泵;8—稀硫酸冷卻器;9—排酸調(diào)節(jié)閥;10—硫酸密度計。圖1 改造后工藝流程Fig.1 Improved process flow

      3.2 配套增加在線監(jiān)測及自動化設(shè)置

      3.2.1 排酸自動調(diào)節(jié)

      填料塔遠(yuǎn)傳液位計LT-5305與排酸調(diào)節(jié)閥LV-5305組成控制回路實現(xiàn)自動排酸。

      排酸流程如圖2所示。

      圖2 排酸流程Fig.2 Process flow of acid discharge

      3.2.2 下酸自動調(diào)節(jié)及串級設(shè)置

      下酸流量計FT-5312與下酸調(diào)節(jié)閥FV-5302組成控制回路,并與質(zhì)量流量計顯示DT-5306串級控制,實現(xiàn)自動加酸。電解槽升降電流負(fù)荷調(diào)整時,DCS人員及時調(diào)整K值系數(shù),保證排酸濃度。

      下酸流程如圖3所示。

      圖3 下酸流程Fig.3 Process flow of acid drainage

      3.3 改造后效果

      投用前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比情況如表1、2所示。

      表1 改進(jìn)前生產(chǎn)數(shù)據(jù)Table 1 Production data before and after transformation

      表2 改進(jìn)后生產(chǎn)數(shù)據(jù)Table 2 Production data after transformation

      由表1、2可知:通過在線監(jiān)測儀表與下酸控制回路的串級控制設(shè)定能夠?qū)崟r控制最優(yōu)的稀硫酸濃度,降低硫酸消耗,穩(wěn)定氯氣含水指標(biāo)。此次改進(jìn)實際投用后電解槽升降電流負(fù)荷調(diào)整時,主控人員及時調(diào)整K值系數(shù),保證排酸濃度。裝置投用后大幅度降低硫酸的取樣頻率,提升安全環(huán)保效果。根據(jù)在線儀表顯示數(shù)據(jù)與分析數(shù)據(jù)對比效果,取消P-505人工取樣分析,P-502人工取樣分析由每天1次改為每周1次。

      4 結(jié)語

      本次改進(jìn)是基于DCS的氯氣干燥過程中稀硫酸濃度在線控制裝置,通過一定的邏輯關(guān)系,將在線密度與流量組成控制回路,精細(xì)化控制的同時,減少濃硫酸消耗,降低人工做樣頻率,實現(xiàn)節(jié)能降耗,有效降低安全環(huán)保風(fēng)險。改造后的裝置運行效果很好。隨著科學(xué)技術(shù)日新月異,應(yīng)用前沿的科學(xué)技術(shù)手段,解決化工生產(chǎn)的實際問題將是不可阻擋的趨勢。

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