楊 洋, 曾 銳, 馮純純
(空軍勤務(wù)學(xué)院,徐州 221000)
因重卡車輛常在復(fù)雜或相對惡劣的環(huán)境下工作,冷卻系統(tǒng)的能力不足,會導(dǎo)致車輛在高速行駛或者大負載爬坡等工況下,出現(xiàn)發(fā)動機高溫現(xiàn)象,導(dǎo)致“開鍋”故障,使車輛無法正常行駛,并降低發(fā)動機使用壽命[1].發(fā)動機冷卻系統(tǒng)性能直接影響車輛動力性、經(jīng)濟性及可靠性[2],是重卡車輛必須面對和解決的問題,所以,設(shè)計時,其零部件的優(yōu)化匹配是必然要求.
許多廠家在設(shè)計階段已將各因素考慮周全,如濰柴等發(fā)動機廠家與主機廠合作搭建熱管理平臺,在冷卻系統(tǒng)的匹配設(shè)計階段,將車輛在各工況下的性能要求考慮在內(nèi).即便如此,由于使用工況過于惡劣,或是車輛保養(yǎng)維護不及時,仍有部分車輛容易在夏季出現(xiàn)發(fā)動機高溫故障.對于這些車輛的維修,也一直是各大主機廠的難題,一是夏季時間短,而高溫故障的分析解決需要試驗與設(shè)計,周期較長,影響車輛正常使用;二是對于一些傳統(tǒng)解決辦法,不經(jīng)匹配即加大水箱,加大風扇,極易造成車輛功耗上升,油耗增加.為解決此類故障,使車輛投入使用,各廠家也在尋求更為快捷有效的方法.文中對某款重卡車輛的冷卻系統(tǒng)零部件,利用KULI一維仿真分析,提出性能優(yōu)化方案,以快速解決高溫問題.
某款重卡車輛夏季易出現(xiàn)發(fā)動機高溫故障,為檢驗其現(xiàn)階段散熱能力,對其按照國家標準《GBT 12542-2009汽車熱平衡能力道路試驗方法》進行整車熱平衡測試,以其發(fā)動機極限環(huán)境適用溫度為驗證參數(shù)標準[3].根據(jù)要求,發(fā)動機環(huán)境適用溫度為大扭矩轉(zhuǎn)速下大于41 ℃,功率點大于45 ℃.該發(fā)動機風扇為曲軸風扇,風扇與發(fā)動機轉(zhuǎn)速相同,車輛發(fā)動機參數(shù)見表1,冷卻模塊與風扇參數(shù)見表2.
表1 發(fā)動機參數(shù)
表2 冷卻模塊與風扇外形參數(shù)
熱平衡試驗要求如下:試驗條件分為扭矩點與功率點,扭矩點需控制車輛發(fā)動機轉(zhuǎn)速在1 000~1 400 r/min,功率點需控制車輛發(fā)動機轉(zhuǎn)速在1 900 r/min.環(huán)境溫度大于20 ℃;風速小于3 m/s;濕度小于95%;節(jié)溫器全開.試驗要求達到熱平衡時,發(fā)動機出水溫度不能大于103 ℃,且環(huán)境許用溫度為功率點大于45 ℃,扭矩點大于41 ℃.試驗環(huán)境為:溫度在31.4~35.3 ℃;空氣濕度在30%~40%;風速為0.4~1.1 m/s.符合熱平衡試驗的環(huán)境要求.
該試驗為道路試驗,在最大扭矩工況下,試驗車輛負載拖車進行加載,將試驗速度穩(wěn)定在15~20 km/h,此時,發(fā)動機轉(zhuǎn)速要控制在最大扭矩轉(zhuǎn)速,并且油門應(yīng)踩到底.在額定功率工況下,要求車輛在負載拖車的情況下,將發(fā)動機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在額定功率轉(zhuǎn)速,同樣油門踩到底,穩(wěn)定轉(zhuǎn)速行駛.測得液氣溫差穩(wěn)定15 min后,即可認定熱平衡狀態(tài),進行數(shù)據(jù)記錄.該車熱平衡試驗結(jié)果如表3.
表3 熱平衡路試結(jié)果
從試驗結(jié)果來看,該車在高轉(zhuǎn)速功率點時,環(huán)境極限使用溫度為38.4 ℃,距離要求的41 ℃還有差距,說明該工況下,散熱能力不足,容易發(fā)生發(fā)動機高溫故障.再看大負載扭矩點時,環(huán)境極限使用溫度為31.4 ℃,而且,在試驗時,發(fā)現(xiàn)水溫已達103 ℃的報警溫度,發(fā)動機限扭,說明此工況下,發(fā)動機運行未達到熱平衡,散熱能力遠遠不夠大負載工況運行.根據(jù)初次試驗結(jié)果,該車冷卻系統(tǒng)散熱性能不足,需要對冷卻系統(tǒng)進行優(yōu)化以提升散熱能力.
首要考慮零部件性能的優(yōu)化以節(jié)省整改時間及成本.冷卻系統(tǒng)主要包含冷卻模塊、發(fā)動機水道、風扇以及膨脹水箱等部件.其中,冷卻模塊是冷卻系統(tǒng)的主要散熱部件,它的散熱能力直接體現(xiàn)了冷卻系統(tǒng)的性能,根據(jù)現(xiàn)有的冷卻模塊產(chǎn)品,通過增加迎風面積可有效的提升散熱能力,而相應(yīng)的減薄厚度,可以有效降低產(chǎn)品開發(fā)成本[4],但是,厚度的減少使得散熱面積降低,雖然增大了冷卻模塊的正面迎風面積,需對其進行KULI仿真計算以確定方案可行性.除通過冷卻模塊來保證其散熱性能,風扇的能力對散熱效果的影響也較大,風量的提高可以更高效的帶走熱量.
為保證以上冷卻模塊優(yōu)化方案的可行,現(xiàn)將優(yōu)化方案確定為:將原有704風扇在滿足使用要求下更換為直徑更大的風扇,并增大冷卻模塊.此方案確定后,根據(jù)試驗要求的環(huán)境條件,進行KULI仿真計算.基本思路如圖1所示.
選取冷卻系統(tǒng)中散熱器與風扇進行優(yōu)化,將散熱器變薄、增大,將風扇直徑增大.
根據(jù)車輛現(xiàn)況,為保證其離地間隙,冷卻模塊下方無空間,可向上增加高度.冷卻模塊左右空間極小,距離車架太近,寬度上不具備增大條件,如圖2所示.所以,對于冷卻模塊的整改方案,僅可以向上增加高度,根據(jù)冷卻模塊廠家提供產(chǎn)品參數(shù),為提升散熱效果最少增加100 mm高度,而駕駛室下預(yù)留空間僅可滿足這一條件,所以,選用高度增加100 mm款冷卻模塊.
圖2 冷卻模塊與車架空間
風扇的選用,根據(jù)風扇供應(yīng)商提供風扇參數(shù),目前故障車輛采用風扇直徑為704 mm,可選用730 mm與750 mm直徑風扇.由于原廠車輛初次試驗結(jié)果距離使用要求差距較大,且冷卻模塊可增大余地有限,所以,為保證其冷卻性能,盡可能選擇較大風扇.選用750 mm直徑風扇,風扇與車架之間距離仍有25 mm,滿足設(shè)計要求.
優(yōu)化前后參數(shù)見表4,優(yōu)化后風扇性能對比見圖3.
表4 部件優(yōu)化參數(shù)
圖3 優(yōu)化前后風扇能力對比圖
從表5中可以發(fā)現(xiàn),優(yōu)化方案將冷卻模塊中的散熱器長度增加100 mm,厚度減薄8 mm以增加迎風面積,同時降低開發(fā)成本.觀察圖3可以發(fā)現(xiàn)直徑750 mm風扇在相同靜壓下,流量較直徑704 mm風扇增加20%左右.
根據(jù)以上的優(yōu)化方案及優(yōu)化零部件數(shù)據(jù),建立KULI仿真模型,如圖4.建立散熱器、中冷器部件系統(tǒng)內(nèi)部模型如圖5.
圖5 部件內(nèi)部設(shè)置模型
圖4中,根據(jù)實車實際裝配及工況,由前至后設(shè)定入口空氣特性,布置冷凝器、中冷器、散熱器、風扇,風扇后設(shè)置內(nèi)部阻力值及出口空氣特性[5],其中,各部件數(shù)據(jù)均為實驗所得數(shù)據(jù),內(nèi)部阻力值根據(jù)大量試驗與仿真對比所得,取保守值40%.仿真計算結(jié)果見表5.
圖4 冷卻系統(tǒng)模型
表5 750 mm直徑風扇KULI仿真結(jié)果
從表中KULI仿真結(jié)果可以看出,優(yōu)化后的方案,750 mm直徑風扇的仿真結(jié)果,扭矩點與功率點的環(huán)境極限使用溫度提升都非常明顯,分別為43.28 ℃與53.98 ℃,完全滿足試驗要求的功率點41 ℃與扭矩點45 ℃.由于選用750 mm直徑風扇仿真結(jié)果高于要求值,為降低發(fā)動機功耗,再次選用730 mm直徑風扇進行仿真,結(jié)果如表6所示.從表6中可以發(fā)現(xiàn),功率點使用溫度滿足要求,但是扭矩點僅為38.75 ℃,低于使用要求,所以730 mm直徑風扇不滿足條件.
表6 730 mm直徑風扇KULI仿真結(jié)果
此結(jié)果為仿真計算結(jié)果,為保證其方案優(yōu)化可行性,需對優(yōu)化改進后的車輛進行熱平衡試驗驗證.
根據(jù)優(yōu)化方案,對改進車型再次進行了整車熱平衡道路試驗,為驗證KULI的仿真結(jié)果,對750 mm與730 mm直徑風扇均進行了試驗,試驗驗證結(jié)果見表7和表8.
表7 750 mm直徑風扇優(yōu)化后熱平衡試驗結(jié)果
表8 730 mm直徑風扇優(yōu)化后熱平衡試驗結(jié)果
將此結(jié)果與KULI仿真計算結(jié)果對比可知,750 mm直徑風扇在功率點環(huán)境極限使用溫度試驗結(jié)果比仿真結(jié)果高出1.58 ℃,扭矩點環(huán)境極限使用溫度試驗結(jié)果比仿真結(jié)果高出1.32 ℃,其誤差分別為2.8%與3.1%.730 mm直徑風扇在功率點環(huán)境極限使用溫度試驗結(jié)果比仿真結(jié)果高出1.13 ℃,扭矩點環(huán)境極限使用溫度試驗結(jié)果比仿真結(jié)果高出0.75 ℃,其誤差分別為2.2%與1.9%.由于選用730 mm直徑風扇在扭矩點工況仍無法滿足要求,所以該車改進選用750 mm直徑風扇.
試驗時,發(fā)現(xiàn)前面板結(jié)構(gòu)會導(dǎo)致熱風回流,熱空氣回流較為嚴重會影響正面迎風處冷風的進入,降低散熱效率,如圖6所示,后續(xù)改進可對圖中4處方框位置進行結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化.
圖6 熱風回流位置
文中對夏季易發(fā)生高溫故障的車輛進行了發(fā)動機冷卻系統(tǒng)的優(yōu)化改進.通過熱平衡試驗驗證車輛散熱能力,分析得出改進方向,運用仿真軟件KULI對優(yōu)化后的冷卻系統(tǒng)進行仿真計算,確定優(yōu)化方案,最后,進行熱平衡試驗,與仿真結(jié)果進行對比,確定了運用KULI進行發(fā)動機冷卻系統(tǒng)性能優(yōu)化的可行性.運用KULI仿真進行車輛發(fā)動機冷卻系統(tǒng)性能優(yōu)化設(shè)計,不僅能夠進行方案匹配設(shè)計,將其與熱平衡試驗相結(jié)合,還大大提升了故障車輛的優(yōu)化改進效率,保證車輛能夠盡快投入正常使用.但是,運用KULI更多是對冷卻系統(tǒng)的優(yōu)化改進指明方向,一些因素造成的影響還無法明確,如上文中提出的面板結(jié)構(gòu)導(dǎo)致熱風回流等.在后續(xù)研究中,將建立更為完善的熱管理平臺作為重點,達到更為精準的匹配設(shè)計,實現(xiàn)在設(shè)計階段的最優(yōu)匹配.