劉 巖,劉耀奇,趙洪健,蔣 維
(寧夏棗泉發(fā)電有限責任公司,銀川 750409)
浙能寧夏棗泉電廠一期2×660MW超超臨界燃煤機組采用上海汽輪機廠制造的超超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸兩排汽、凝汽式間接空冷汽輪機,型號為NJK660-27/600 /610。該汽輪機設(shè)計兩個高壓主汽門、兩個高壓調(diào)門以及兩個中壓主汽門、兩個中壓主汽門和一個補氣閥。每個進汽門均設(shè)置單支LVDT傳感器,閥位反饋信號通過電纜傳送至DEH控制系統(tǒng)。單元機組DEH和MEH系統(tǒng)采用艾默生公司的Ovation 3.5.1控制系統(tǒng),主要作用是實現(xiàn)對汽輪發(fā)電機組轉(zhuǎn)速和負荷的控制。系統(tǒng)設(shè)置VP卡(閥門控制卡),用于接收并計算處理閥位反饋信號[1]。
汽輪機組的轉(zhuǎn)速和負荷是通過改變主汽閥和調(diào)節(jié)汽閥的位置來控制的。汽輪機控制系統(tǒng)(DEH)將要求的閥位信號送至伺服油動機,并通過伺服油動機控制閥門的開度來改變進汽量。DEH接收來自汽輪機組的反饋信號(轉(zhuǎn)速、功率、主汽壓力等)及運行人員的指令,進行計算,發(fā)出輸出信號至伺服油動機。DEH系統(tǒng)主要由DEH控制柜、操作員接口、伺服油動機等組成。DEH控制系統(tǒng)的主要任務(wù)是控制通過汽輪機調(diào)節(jié)閥(CONTROL VALVE)的蒸汽流量。根據(jù)運行要求,DEH 在不同情況下的控制對象有汽輪機轉(zhuǎn)速、負荷、主汽閥前蒸汽壓力等[2]。DEH是冗余的數(shù)字式控制系統(tǒng)。轉(zhuǎn)速、負荷、主蒸汽壓力等信號通過三取二進入主控制器,輸出的閥位控制信號經(jīng)放大后送到電液油動機,控制汽輪機調(diào)節(jié)閥的開度位置。
汽輪機的高、中壓調(diào)閥的閥位傳感器(LVDT)出廠配置為單個閥位傳感器,閥位信號送到DEH機柜后,再經(jīng)過一分二信號分配器分兩路送VP卡,如圖1所示。實際信號并非全程冗余,并且由于高、中壓調(diào)閥的閥位信號在DEH中是作為汽機調(diào)閥的流量反饋,一旦LVDT反饋信號出現(xiàn)問題或流量指令比較兩者偏差大于25%時,會觸發(fā)該側(cè)調(diào)閥快關(guān),造成汽機單側(cè)進氣。
2018年2月3日07時24分18秒, #1高壓調(diào)閥快關(guān)信號20FD1R-SGFD1-F觸發(fā),導致#1高壓調(diào)閥的兩個快關(guān)電磁閥失電,調(diào)閥快速關(guān)閉,機組負荷由464MW瞬間降低至258MW。同時,20FD1R-STFD1R觸發(fā)將調(diào)閥指令切至0%。VP卡發(fā)生主備切換,由B5卡切換到A4卡,且A4 VP卡輸出指令電壓異常突增至4.223V。查看歷史曲線發(fā)現(xiàn),#2機#1與#2高壓調(diào)閥DCS反饋偏差大,#1高壓調(diào)閥DCS顯示反饋24.3%,#2高壓調(diào)閥DCS顯示反饋60.42%,就地檢查機械指示兩側(cè)偏差30%左右,邏輯中20FD1R-SGFD1-F的觸發(fā)條件,AND模塊輸入端3個開關(guān)量在機組正常運行時,C21(反饋大于3%延時1s斷開)和#1高壓調(diào)閥未進行ATT試驗、快關(guān)電磁閥未動作、反饋未故障三者取或后再取反條件均為1,只有C20(流量指令與兩個反饋信號取大后換算出的開度之差大于25%)出1才會觸發(fā)該信號,故判斷當時C20觸發(fā)了,但是由于Ovation歷史記錄為采樣保持回路且采樣周期為1s,C20信號并未被記錄到。查看歷史數(shù)據(jù)#1高壓調(diào)閥快關(guān)前流量指令為60.42%,#1高壓調(diào)閥快關(guān)動作前反饋大選后為24.3%,利用插值法經(jīng)f(x)換算#1高壓調(diào)閥反饋大選后應(yīng)大于29.1%,此數(shù)據(jù)經(jīng)過仿真機組態(tài)試驗驗證,兩者的偏差滿足C20動作條件,所以此次#1高壓調(diào)閥快關(guān)的原因是LVDT輸出電流波動導致#1高壓調(diào)閥保護信號C20觸發(fā),進而閥門快關(guān)動作。
1)負荷降至400MW以下,保持負荷穩(wěn)定。
2)運行人員通過設(shè)置調(diào)閥閥限,逐步關(guān)小調(diào)閥至全關(guān),就地確認閥門機械位置實際已關(guān)閉,將調(diào)閥的閥限設(shè)置為-5%。
3)操作主汽閥快關(guān)電磁閥使主汽閥快關(guān)電磁閥失電、方向閥得電,關(guān)閉主汽閥,開啟主汽閥前疏水氣動閥。
4)關(guān)閉主汽閥組EH油進油閥,并懸掛“禁止操作,有人工作”警告牌。
5)為防止LVDT拆接線時,閥門反饋劇烈跳變引起DEH邏輯中聯(lián)鎖保護動作,在主汽閥、調(diào)閥全關(guān)后,強制調(diào)閥反饋信號為當前值。
6)強制調(diào)閥快關(guān)動作信號C20為0。
改造后信號分配情況:汽輪機高、中壓調(diào)門各增加一支LVDT傳感器,實現(xiàn)每個調(diào)門均配置兩支 LVDT 傳感器,保證LVDT傳感器與VP卡傳輸信號一一對應(yīng),實現(xiàn)完全的冗余配置[2]。改造前,LVDT信號傳輸實際布線方式為現(xiàn)場調(diào)閥位移信號(接線盒編號:MAA12GA001)經(jīng)過LVDT測量之后,作為信號分配器SC1的Input。SC1將4mA~20mA閥門反饋信號分成兩路,分別為Output1、Output2,Output1送至#1高調(diào)主閥位卡(VP卡),Output2送至#1高調(diào)閥副卡。信號分配器供電電源為直流24V,取自CTRL42/92柜內(nèi)TB1端子排2T(+)、2B(-)端子。現(xiàn)修改原DEH機柜中單輸出位移傳感器的接線,刪除DEH 42號機柜內(nèi)4個位移傳感器信號分配器。將原先供于信號分配器的24V DC電源分別接入在新增的位移傳感器上。雙輸出位移傳感器反饋信號直接從調(diào)門油動機端子盒內(nèi)分別接入原先機柜內(nèi)冗余的VP卡上。新增加的LVDT2信號電源取自信號分配器,反饋信號直接送至冗余VP卡,原LVDT1不再經(jīng)過信號分配器,直接將反饋信號送至主VP卡。經(jīng)過改造之后,真正意義上實現(xiàn)了從信號取源、信號傳輸?shù)捷斎肟囊豢ㄒ恍盘柸哂嗯渲谩?/p>
LVDT反饋裝置更換完成后,需進行閥門全行程試驗,若全開或全關(guān)反饋與實際閥位偏差超過2%,則需對閥位反饋進行整定;若偏差未超過2%,則無需整定。具體如下:
1)整定期間運行人員根據(jù)調(diào)試需要,配合設(shè)置調(diào)閥閥限至105%。
2)確認調(diào)閥C20強制為0,快關(guān)電磁閥帶電。
3)進入閥門卡調(diào)試畫面,記錄原VP卡參數(shù),進行主卡調(diào)試,拔掉備卡。
4)調(diào)試畫面右上角REDUNDANT FLAG設(shè)為0,TOP CAL POSITION 30000,BOT CAL POSITION設(shè)為6000,DEMOD GAIN設(shè)為1675, K-SERVO設(shè)為45,K-SERVO DB設(shè)為20,然后DOWNLOAD TO CARD。
5)控制模式切為AUTO,點擊“CAL ZERO”,MODE由NORMAL變?yōu)镃AL,再變?yōu)镹ORMAL。
6)點擊“CAL HUNDRED”,MODE由NORMAL變?yōu)镃AL,再變?yōu)镹ORMAL。
7)校完零、滿位之后,若TOP CAL POSITION值在20000左右,BOT CAL POSITION值在10000多,即都在10000~30000內(nèi),點擊“UP LOAD FROM CARD”,和畫面一致即可。
8)控制模式切為MAN,做10%階躍試驗;根據(jù)趨勢圖調(diào)整PI GAIN 及PI RESET的值,直至合格。
9)主卡完成,將備卡插上去,帶電后將主卡拔掉。
10)重復步驟4)~步驟8)。
11)主、備卡均調(diào)試完畢后,將主備卡都插上,將其REDUNDANT FLAG值均設(shè)置為1,分別點擊“DOWNLOAD TO CARD”。
12)對主卡給階躍指令,查看趨勢圖。若不符合要求,應(yīng)重復步驟3)~步驟11)。
在系統(tǒng)組態(tài)工作及閥門標定完成后,進行冗余擾動切換試驗,以驗證主汽門控制雙VP 卡、雙LVDT冗余改造后控制性能滿足汽輪機閥門控制標準[3]。VP卡冗余測試:兩卡運行,給40%指令;在電子間將主卡指令線解掉其中一根B14+,此時主備卡無擾切換,原PRIORITY狀態(tài)下的VP卡自動進入NORMAL&BACKUP/DISARMED,調(diào)試畫面中REDUNDANT SETTING中顯示PARTNER FAILED;恢復接線,對照趨勢圖反饋應(yīng)無明顯波動,然后再將備卡指令線拆掉B14+,然后恢復,觀察到的現(xiàn)象應(yīng)和主卡試驗時一樣;40%指令不變,在電子間將主卡反饋線解掉其中一根B10+,此時主備卡應(yīng)無擾切換,原PRIMARY狀態(tài)下的VP卡自動進入NORMAL&BACKUP/DISARMED,ONBOARD CONTINGENCY顯示為FEEDBACK“A”TROUBLE;恢復接線,對照趨勢圖閥門開度應(yīng)無明顯波動,然后再將備卡(此時應(yīng)該顯示為主卡)反饋線拆掉,然后恢復,觀察到的現(xiàn)象應(yīng)和主卡試驗時一樣。
為防止由于插針式跨接片松動導致設(shè)備異常事件的發(fā)生,本次LVDT改造還進行了DEH/ETS系統(tǒng)電源可靠性改造,對插拔式無固定措施的跨接片增加冗余配置,如:在F21與F22開關(guān)1號觸點備用插孔處增加一個短接插片,與原短接插片形成冗余。此舉措可有效避免新增短接線與原配線徑不一致,導致并接在一起的接線松動情況的發(fā)生。同時#1機組汽輪機主保護ETS機柜內(nèi)跳閘繼電器K02、K04、K06供電回路也存在該問題,跳閘繼電器只有一路進線,未采用直流環(huán)形連接,存在重大隱患,該電源線松動將會導致機組跳閘。為防止異常情況發(fā)生,現(xiàn)已在X06繼電器A1端子至L+A端子之間增加一路電源線,采用環(huán)形連接的方式進行供電,這樣大大減小了回路中任意端子松動的影響。#1機組ETS控制柜內(nèi)汽輪機高中壓主汽閥、調(diào)閥快關(guān)電磁閥供電端子排X03-9與X03-10為單路進線,該進線端子若出現(xiàn)松動則會導致ETS動作、機組跳閘?,F(xiàn)已為端子排X03-9與X03-10各增加一路電源進線,采用兩路同時供電的方式,大大提高了設(shè)備可靠性。為了提高預警,本次還將D41空開報警和集控停機按鈕、機頭停機按鈕報警點,以及磁致伸縮電源監(jiān)視增加到大屏報警,便于監(jiān)視。
汽輪機調(diào)門波動的原因主要有:LVDT線圈絕緣不好、信號傳輸電纜屏蔽不合格、LVDT固定架松動以及信號傳輸電纜接線松動等,導致閥門反饋信號波動[4]。因此,在日常維護中要加強相關(guān)方面問題的排查,具體如下:
1)定期組織巡檢并對汽輪機各個調(diào)閥相關(guān)參數(shù)進行記錄,比如閥門開度、VP卡輸出電壓等,通過歷史趨勢進行分析判斷,發(fā)現(xiàn)問題及早處理,防止事故進一步擴大。
2)油動機屬于高溫、高振動區(qū)域,因此要加強對油動機巡檢力度。結(jié)合曲線分析LVDT動作情況以及是否存在信號波動,同時利用機組停機時對LVDT進行絕緣檢查,不合格直接更換,降低在線更換的安全風險。
3)定期進行端子緊固,以及對LVDT固定牢固性進行檢查,防止接線松動、固定不牢固引發(fā)信號波動。
4)定期對EH進行檢驗,保證EH油品質(zhì)合格,并定期對伺服閥前濾網(wǎng)進行清洗,防止伺服閥卡澀情況的發(fā)生。
本文對上汽西門子機型DEH系統(tǒng)調(diào)門故障原因進行分析,并提出本解決辦法及日常維護措施,為其他同類型機組提供經(jīng)驗參考。通過對汽輪機高、中壓調(diào)閥雙LVDT改造,大大提高了高、中壓調(diào)閥閥位信號的可靠性,降低了因單只LVDT故障導致調(diào)門異常關(guān)閉的可能性,提高了DEH系統(tǒng)安全性。同時,還發(fā)現(xiàn)了DEH/ETS系統(tǒng)電源存在的隱患并利用本次改造機會完成了#1機組DEH/ETS系統(tǒng)電源可靠性改造,采用環(huán)形連接的方式進行供電,這樣大大減小了回路中任意端子松動的影響。