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      轉(zhuǎn)爐高效脫磷爐渣的研究及生產(chǎn)應用

      2022-01-07 00:27:46萬文華
      現(xiàn)代冶金 2021年3期
      關(guān)鍵詞:磷率槍位熔點

      管 挺, 謝 立, 萬文華, 林 俊

      (中天鋼鐵集團有限公司, 江蘇 常州 213100)

      引 言

      磷元素一般被認為是鋼中的有害雜質(zhì),容易在晶界偏析,造成鋼材“冷脆”,顯著降低鋼材的低溫沖擊韌性。隨著高品質(zhì)鋼需求的日益增大,對鋼中磷含量的要求更高[1-2]。國內(nèi)某鋼廠120 t頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐采用常規(guī)的單渣工藝冶煉磷質(zhì)量分數(shù)低于0.015%的鋼種時,轉(zhuǎn)爐冶煉終點脫磷率約85.6%,補吹率為7.34%。

      為提高產(chǎn)品質(zhì)量的提高,降低煉鋼成本,需開發(fā)高效的脫磷工藝。文獻調(diào)研發(fā)現(xiàn),業(yè)內(nèi)已經(jīng)對轉(zhuǎn)爐脫磷做了大量的基礎(chǔ)研究,其中李建新等[3]對不同轉(zhuǎn)爐吹煉工藝的爐渣巖相結(jié)構(gòu)做了細致的分析,統(tǒng)計了不同爐渣渣相的含量變化;楊肖等[4]對轉(zhuǎn)爐冶煉過程的脫磷規(guī)律進行了研究,得出在轉(zhuǎn)爐吹煉前期將爐渣堿度控制在1.5-2.2、全鐵質(zhì)量分數(shù)控制在10-15%,轉(zhuǎn)爐爐渣具有更高的脫磷效率。本文對轉(zhuǎn)爐冶煉過程的脫磷規(guī)律和爐渣特性進行研究,設(shè)計合理的加料造渣工藝,提高轉(zhuǎn)爐脫磷效率。

      1 轉(zhuǎn)爐冶煉過程脫磷規(guī)律研究

      轉(zhuǎn)爐脫磷過程是將鐵水中的磷氧化成P2O5,并使之與爐渣中的CaO結(jié)合成穩(wěn)定的化合物。文獻調(diào)查發(fā)現(xiàn),在 1400-1450 ℃條件下,泡沫化程度高、流動性好的高堿度爐渣有利于提高脫磷效率[5-7]。由此分析可知,前期爐渣的熔化溫度需低于此溫度范圍。某鋼廠轉(zhuǎn)爐前期爐渣成分的控制如表1所示,由表1中可知,轉(zhuǎn)爐爐渣主要由CaO、SiO2、MgO、MnO和T.Fe等組成,各組分的含量決定了爐渣的熔點。采用型號為ND-П的高溫物性測試儀對40爐爐渣熔點進行測定,并根據(jù)測定結(jié)果研究爐渣堿度、MgO含量和MnO+FeO對爐渣熔點的影響,最終得到低熔點爐渣的成分區(qū)間。

      表1 轉(zhuǎn)爐吹煉前期爐渣成分

      爐渣成分對爐渣熔點的影響如圖1所示。由圖1可知,爐渣熔點隨著爐渣堿度和w(MgO)的增大而逐漸升高,隨著w(FeO)和w(MnO)的和值的增加而降低。這是因為爐渣中的CaO和MgO為高熔點物質(zhì),并且在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中CaO和MgO與爐渣中的其它組分反應生成2CaO·SiO2和鎂橄欖石,均為高熔點物質(zhì)[8-10];而MnO和FeO 本身為低熔點物質(zhì),且 MnO可與爐渣中的SiO2反應生成MnO·SiO2(熔點:1285 ℃), FeO可與爐渣中的其他組分生成FeO·SiO2(熔點:1205 ℃)、CaO·FeO·SiO2(熔點:1205 ℃)等低熔點物質(zhì)[8-9],能有效降低爐渣的熔點。為保證前期爐渣的熔化,建議爐渣堿度控制在2.0以下,爐渣MgO含量控制在9%以下,w(T.Fe)與w(MnO)的和值控制在15-20%,此時爐渣熔點基本能控制在1400 ℃以下。

      圖1 爐渣組分對熔點的影響

      將爐渣熔點與影響因素進行擬合,得到如下公式:

      熔點=-6.7w(FeO+MnO)+115.6R+9.1

      w(MgO)+1176.4

      (1)

      2 工藝優(yōu)化措施

      (1)轉(zhuǎn)爐冶煉前期,控制熔池溫度為1400-1450 ℃,同時為得到流動性好的高效脫磷爐渣,爐渣成分的設(shè)計應如表2所示。以公式1對表2中成分的爐渣熔點進行計算,熔點在1300-1400 ℃之間。

      表2 設(shè)計的前期爐渣成分

      (2)轉(zhuǎn)爐冶煉過程槍位控制如圖2所示,優(yōu)化后的槍位與常規(guī)工藝相比,提高了前期的槍位,并增加了冶煉末期的壓槍時間。

      圖2 常規(guī)工藝和新工藝槍位對比圖

      (3)根據(jù)爐渣堿度和MgO含量的要求,計算轉(zhuǎn)爐冶煉各階段的石灰和輕燒白云石加入量,并輸入到轉(zhuǎn)爐自動煉鋼模型中,用于指導轉(zhuǎn)爐整個冶煉階段石灰和輕燒白云石的加入,同時為保證化渣效果,冶煉前期適當提高槍位的同時,增加礦石加入量,前期加入的礦石量占總量的60%以上。

      3 生產(chǎn)實踐效果

      根據(jù)優(yōu)化后的措施,采用單渣法組織生產(chǎn),并跟蹤2020年第一季度要求磷含量低于0.015%鋼種的生產(chǎn)數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)爐終點情況如表3和圖3所示。與常規(guī)工藝相比,轉(zhuǎn)爐終點脫磷率提高了3.3%,補吹率由常規(guī)工藝的 7.34%降低到2.83%,取得明顯進步。

      圖3 工藝優(yōu)化前后脫磷率對比

      表3 工藝優(yōu)化前后轉(zhuǎn)爐終點情況對比

      4 結(jié) 論

      (1) 轉(zhuǎn)爐吹煉前期爐渣熔點隨著爐渣堿度和w(MgO)的增加而增加,隨w(FeO)和w(MnO)的和值增加而降低;爐渣w(MgO)控制在6-9%,w(FeO+MnO)控制在15-20%,爐渣堿度控制在1.5-2.0,此爐渣熔點在1300-1400 ℃之間。

      (2) 轉(zhuǎn)爐冶煉前期半鋼磷含量隨爐渣堿度的增加而降低,但當堿度超過2.0時,脫磷效果增加不明顯;半鋼磷含量隨爐渣w(FeO)的增加而降低,當w(FeO)超過20%,脫磷效果增加不明顯。

      (3) 生產(chǎn)實踐表明,以優(yōu)化后的單渣工藝冶煉,轉(zhuǎn)爐終點脫磷率可由85.6%提高至88.9%,補吹率可由7.34%降低至2.83%。

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