王吉琴
(霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司洗煤廠,山西 霍州 031400)
呂梁山煤電有限公司洗煤廠位于山西省呂梁市方山縣大武鎮(zhèn),為礦井型洗煤廠,設(shè)計(jì)入洗能力為3.75 Mt/a,主要入洗呂梁山煤電有限公司所屬木瓜礦、店坪礦、龐龐塔礦原煤。入洗原煤為低中灰、特低硫、低磷、高發(fā)熱量、高熔點(diǎn)灰分貧煤,采用分級入洗、選前脫泥、重介分選與粗煤泥分選結(jié)合的選煤方法。生產(chǎn)工藝流程為:塊煤重介淺槽分選機(jī)分選+末煤有壓三產(chǎn)品重介旋流器分選+粗煤泥螺旋分選機(jī)分選+細(xì)煤泥壓濾回收。
從2015 年至今,呂梁山煤電公司洗煤廠煤泥水處理過程中煤泥洗水濃度偏高、發(fā)黃,洗水中黃泥含量較高。2021 年4 月連續(xù)一周的數(shù)據(jù)檢測表明(表1),該洗煤廠煤泥洗水濃度高,長期以來都得不到有效的處理。
表1 洗煤廠煤泥水原洗水濃度檢測結(jié)果
從表1 數(shù)據(jù)可知,洗水濃度長期偏高,洗水中的細(xì)粒煤含量大,造成洗水粘度增大。對于配置成的懸浮液來說,粘度的增加會使各粒級的沉降速度變慢,干擾沉降的加劇,分選效率隨之降低。洗水濃度過高會導(dǎo)致脫介篩噴水壓力降低,且容易糊死介篩篩板篩縫,影響脫介效果,還會直接影響到產(chǎn)品脫水,造成產(chǎn)品水分偏高。
煤泥水處理系統(tǒng)是選煤廠的重要環(huán)節(jié),由于工藝復(fù)雜,投資多,現(xiàn)場管理困難,生產(chǎn)成本較大,處理效果的好壞直接影響到選煤廠的經(jīng)濟(jì)、社會效益。為減輕職工勞動強(qiáng)度,保證正常生產(chǎn),確保分選效果,降低藥劑成本,必須對呂梁山煤電公司洗煤廠的煤泥水進(jìn)行優(yōu)化處理。
對煤泥水的優(yōu)化處理關(guān)鍵問題是如何使細(xì)粒煤泥得到快速沉降,其中混凝沉淀法在實(shí)際生產(chǎn)過程中應(yīng)用較為廣泛,但是煤泥在濃縮機(jī)中的絮凝沉降過程非常復(fù)雜,具有滯后性、大慣性和不確定性等特點(diǎn)。影響煤泥沉降效果的因素有煤泥水的沉降特性、煤泥粒度組成、絮凝劑和凝聚劑的濃度等,本文主要是基于煤泥粒度組成,從絮凝劑和凝聚劑的濃度因素來進(jìn)行優(yōu)化處理[1-6],實(shí)現(xiàn)降低煤泥洗水濃度的目標(biāo)。
煤泥粒度是影響煤泥水沉降的重要因素之一,一般來說,煤泥粒度越大,重力占主導(dǎo)地位,沉降速度越快,煤泥水澄清效果越好。粒度越小,布朗運(yùn)動越明顯,加之各顆粒之間的靜電作用,使得細(xì)顆粒均勻懸浮在煤泥水中,生產(chǎn)過程中極難沉降。呂梁山煤電公司洗煤廠煤泥小篩分試驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2 洗煤廠煤泥小篩分試驗(yàn)
由表2 數(shù)據(jù)可知,煤泥總灰分為19.82%,0.045 mm 以下的微細(xì)粒占煤泥總量的37.82%,灰分為23.74%,這類微細(xì)粒極難沉降,必須采取強(qiáng)化沉降措施。
煤泥水中高灰細(xì)泥表面帶負(fù)電荷,基于靜電斥力影響極難沉淀,加入凝聚劑可起到抵消顆粒表面電量的作用。但如果僅用凝聚劑,微細(xì)顆粒在高濃度煤泥水中只是單顆粒沉降,沉降速度慢而且效果差。如果只加入絮凝劑,則很難形成絮團(tuán)使其迅速沉降。
如絮凝劑和凝聚劑同時使用,在處理煤泥水時由于機(jī)理不同,會表現(xiàn)出較好的優(yōu)勢和效果。所以選煤廠通常采用凝聚和絮凝的方法強(qiáng)化細(xì)粒煤泥水的沉降。為保證細(xì)粒泥能夠快速沉降,確保實(shí)現(xiàn)清水洗煤,先向煤泥水中加入一定量的凝聚劑,可以有效地將濃縮池里水中懸浮的細(xì)泥絮成大團(tuán),然后在絮凝劑的作用下快速沉降。本次優(yōu)化試驗(yàn)選用的絮凝劑為非離子型聚丙烯酰胺(離子度45°),凝聚劑為新型復(fù)合凈水劑。
絮凝劑配置濃度分別為2 g/L、4 g/L、6 g/L,分別標(biāo)記為1#、2#、3#;凝聚劑配置濃度為5 g/L、10 g/L、15 g/L,分別標(biāo)記為4#、5#、6#。
(1)對煤泥水進(jìn)行采樣,并測試其濃度為63.79 g/L;(2)取500 mL 的量筒,加入250 ml 本次煤泥水試樣;(3)分別單獨(dú)加入1 mL 的1#、2#、3#絮凝劑,觀察沉降刻度及沉降效果;(4)取1 mL 的凝聚劑和1 mL 的絮凝劑進(jìn)行兩兩組合,得到不同的藥劑配方為1+4、1+5、1+6、2+4、2+5、2+6、3+4、3+5、3+6,采用先加入凝聚劑到煤泥水試樣中充分混合后,再加入絮凝劑到煤泥水試樣中的方案,觀察沉降刻度及沉降效果。
從得到的沉降層數(shù)據(jù)可知,單獨(dú)添加絮凝劑1#、2#、3#時,沉降速度過慢,且不能形成密實(shí)的沉降層。當(dāng)絮凝劑濃度增加時,由于煤泥顆粒的表面全部被絮凝劑分子包住,這會對煤泥顆粒的絮凝產(chǎn)生不利影響,使顆粒間產(chǎn)生斥力,形成分離狀態(tài),反而不利于煤泥顆粒沉降。
先加入凝聚劑充分混合后再加入絮凝劑時,沉降效果明顯較好,但隨著絮凝劑濃度的增加,沉降效果明顯下降,凝聚劑含量過低時會影響沉降效果,過高時對沉降效果影響不大。當(dāng)絮凝劑濃度2 g/L、凝聚劑濃度10 g/L 時,煤泥能夠快速沉降,且沉降層物料密致厚實(shí)。凝聚劑濃度達(dá)到10 g/L 時,繼續(xù)增加濃度,對沉降效果影響不大,而且會大大增加成本。
從數(shù)據(jù)分析可以確定,絮凝劑濃度為2 g/L,凝聚劑濃度為10 g/L 時,采用該藥劑配方,煤泥水沉降效果最佳。
呂梁山煤電公司洗煤廠根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,現(xiàn)場配置2 g/L 的絮凝劑+10 g/L 的凝聚劑進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn),在濃縮機(jī)入料緩沖桶前面提前加入凝聚劑充分混合,在緩沖體內(nèi)加入絮凝劑充分混合,現(xiàn)場觀察洗水效果并采樣進(jìn)行檢測,同時觀察濃縮機(jī)耙壓及壓濾機(jī)進(jìn)料時間是否穩(wěn)定。
經(jīng)過現(xiàn)場藥劑量添加量、濃度不斷調(diào)整,最后不斷趨于穩(wěn)定。根據(jù)工業(yè)性試驗(yàn)制定了洗煤廠煤泥水系統(tǒng)藥劑添加制度,絮凝劑濃度嚴(yán)格按照2 g/L進(jìn)行配置,攪拌時間必須達(dá)到40 min,凝聚劑按照10 g/L 進(jìn)行配置,攪拌時間10 min,并嚴(yán)禁隨意調(diào)整絮凝劑濃度。每班8 h 滿負(fù)荷運(yùn)行,絮凝劑干粉添加量不少于25 kg,但不得多于50 kg,凝聚劑添加量應(yīng)在100~150 kg。發(fā)現(xiàn)洗水變黑,首先應(yīng)檢查管路是否堵塞,然后再考慮煤質(zhì)變化原因。經(jīng)連續(xù)一周采樣測試洗水濃度,結(jié)果見表3。
表3 現(xiàn)洗水濃度檢測結(jié)果
由表3 可知,當(dāng)前洗水濃度最高為1.14 g/L,最低為0.57 g/L,基本控制在1 g/L 左右,可以滿足生產(chǎn)需求,且濃縮機(jī)耙壓穩(wěn)定在1.0~20 MPa,壓濾機(jī)進(jìn)料正常。
呂梁山煤電公司洗煤廠煤泥中小于0.045 mm的微細(xì)顆粒為37.82%,微細(xì)粒含量高導(dǎo)致煤泥難以快速沉降。試驗(yàn)表明,單獨(dú)使用絮凝劑時,煤泥水沉降效果不佳,洗水無法滿足生產(chǎn)需求。同時使用凝聚劑和絮凝劑,且凝聚劑含量在10 g/L、絮凝劑含量在2 g/L 時,煤泥水沉降效果最佳。工業(yè)性試驗(yàn)表明:煤泥水優(yōu)化處理后洗水濃度穩(wěn)定在1 g/L左右,完全可以滿足生產(chǎn)需求。