趙 磊 劉富寶 牛東方
(中煤平朔集團(tuán)有限公司,山西 朔州 036000)
中煤平朔安太堡選煤廠是一座處理能力15.00 Mt/a 的特大型動(dòng)力煤選煤廠,采用全重介生產(chǎn)工藝。主廠房內(nèi)布置有配置基本相同而又彼此獨(dú)立的四套系統(tǒng),原煤經(jīng)分級(jí)篩篩分后,13~150 mm 塊煤采用重介淺槽分選機(jī)進(jìn)行主再選,1~13 mm 末煤采用重介旋流器進(jìn)行主再選,分選出塊精煤和末精煤進(jìn)入精煤產(chǎn)品煤皮帶,塊中煤和末中煤進(jìn)入中煤產(chǎn)品煤皮帶。0.35~1 mm 粗煤泥采用“分級(jí)旋流器+弧形篩+煤泥離心機(jī)”聯(lián)合回收,分級(jí)旋流器溢流進(jìn)入濃縮機(jī),底流經(jīng)弧形篩脫水,篩上物由煤泥離心機(jī)脫水混入產(chǎn)品煤皮帶,篩下水及離心液回煤泥水桶后再次經(jīng)旋流器分級(jí)。小于0.35 mm 的細(xì)煤泥采用“濃縮機(jī)+加壓過濾機(jī)”聯(lián)合回收,濃縮機(jī)底流經(jīng)加壓過濾機(jī)脫水后,全部摻配入產(chǎn)品煤皮帶。
水分是影響動(dòng)力煤發(fā)熱量的一個(gè)重要因素,水分越高,煤中有用成分相對(duì)減少,且水分在燃燒時(shí)變成蒸汽要吸熱,因而降低了商品煤的發(fā)熱量[1-2]。安太堡選煤廠實(shí)際生產(chǎn)過程中,產(chǎn)品煤水分高,在輸送轉(zhuǎn)載時(shí),溜槽易粘貨后堵冒,造成生產(chǎn)延誤和裝車?yán)щy。另外,大量的水分增加了商品煤的無效運(yùn)輸,浪費(fèi)鐵路運(yùn)力,增加運(yùn)輸成本,特別是冬季時(shí),車皮在運(yùn)輸過程中容易出現(xiàn)凍結(jié),導(dǎo)致在港口不能順利卸車[3]。因此,為提高經(jīng)濟(jì)效益,安太堡選煤廠加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品煤水分的控制是十分必要的。
產(chǎn)品煤的水分管理是選煤廠日常生產(chǎn)技術(shù)管理的一項(xiàng)重要工作[4]。近年來,安太堡選煤廠產(chǎn)品煤水分長期偏高,其中精煤產(chǎn)品平均水分10.7%,中煤產(chǎn)品平均水分10.3%。通過對(duì)生產(chǎn)過程分析,產(chǎn)品煤水分高的原因主要有:
(1)安太堡選煤廠的精、中兩種產(chǎn)品煤都由塊煤、末煤、粗煤泥及細(xì)煤泥四部分組成,脫水后塊煤水分<末煤<粗煤泥<細(xì)煤泥,因而這四部分的占比將直接影響產(chǎn)品煤的綜合水分。隨著入選原煤煤質(zhì)變差,粉煤含量急劇增加, 0~13 mm 粒度級(jí)含量由53.68%增加至73.17%,且其含量波動(dòng)范圍大,0~0.5 mm 粒度級(jí)的煤泥含量由6.13%增加至13.81%,因而造成產(chǎn)品煤中細(xì)粒級(jí)比例隨之上升,水分居高不下。
(2)粗煤泥回收的煤泥離心機(jī)選型上過于保守,離心脫水機(jī)水分一直沒有達(dá)到要求。安太堡選煤廠四個(gè)系統(tǒng)在粗煤泥回收工藝上略有不同,一、二系統(tǒng)的分級(jí)旋流器底流經(jīng)并聯(lián)的兩臺(tái)粗中煤泥弧形篩進(jìn)入FC-1200 立式煤泥離心機(jī)(處理量50~80 tph),脫水后混入中煤皮帶;三、四系統(tǒng)的分級(jí)旋流器底流與精煤磁選機(jī)尾礦混合后,經(jīng)三組兩臺(tái)串聯(lián)的粗精煤泥弧形篩進(jìn)入FC-1200 立式煤泥離心機(jī),脫水后混入精煤皮帶。由于來料量大,弧形篩脫水能力有限,煤泥離心機(jī)入料含有大量水分并且入料濃度不均,基本處于超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),篩籃磨損嚴(yán)重,篩籃更換頻繁,且達(dá)不到理想脫水效果,脫水后粗煤泥水分在18%以上,使產(chǎn)品煤水分增加。特別是在系統(tǒng)啟停車過程中,煤泥離心機(jī)入料煤泥含量低時(shí),出料經(jīng)常發(fā)生“跑水”,造成產(chǎn)品煤輸送皮帶失速跑煤,不僅影響生產(chǎn)正常進(jìn)行,而且加大了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(3)原煤中末煤含量增加,末精煤產(chǎn)率提高,脫介篩上末煤厚,為保證脫介效果,噴水加大,造成脫水不充分,篩面竄水,末煤臥式離心機(jī)的入料水分高,導(dǎo)致出料中末精煤水分增加,使精煤產(chǎn)品水分升高。另外,三、四系統(tǒng)末精煤脫介篩噴水開大,使進(jìn)入精煤磁選機(jī)尾礦水量增大,從而增加了粗精煤泥弧形篩的處理量,在運(yùn)行過程中竄料嚴(yán)重,弧形篩和煤泥離心機(jī)的脫水效果進(jìn)一步惡化。
(4)由于入選原煤中煤泥含量增加,加上洗選過程中發(fā)生泥化而產(chǎn)生次生煤泥,致使?jié)饪s機(jī)入料中細(xì)煤泥含量明顯增加,煤泥水系統(tǒng)長期過負(fù)荷運(yùn)行。原煤中風(fēng)氧化煤數(shù)量多,加大絮凝劑加藥量,沉降效果仍得不到有效改善,反而使?jié)饪s機(jī)底流煤泥粘度增加,加壓過濾機(jī)濾扇上的濾餅薄,透氣性差,堵塞濾布,透水量小,處理困難,排料周期長,濾餅水分23%左右。為保證濃縮機(jī)安全運(yùn)行,只能減少分選系統(tǒng)帶煤量或運(yùn)行個(gè)數(shù),增加加壓過濾機(jī)開啟臺(tái)數(shù)排出細(xì)煤泥,不僅影響選煤廠正常生產(chǎn),而且產(chǎn)品煤中摻配細(xì)煤泥比例提升,綜合水分急劇增加。
(5)外來水進(jìn)入產(chǎn)品煤皮帶也會(huì)造成局部產(chǎn)品煤水分高。安太堡選煤廠外來水主要是清理地面或設(shè)備衛(wèi)生時(shí)沖水濺到皮帶上或者用水沖溜槽所致。由于產(chǎn)品煤中細(xì)粒級(jí)含量大,水分高,皮帶輸送機(jī)和給料機(jī)溜槽極易粘貨,為防止堵溜槽冒煤,經(jīng)常需要用水清理溜槽內(nèi)的積煤,造成產(chǎn)品煤二次進(jìn)水。
(1)由于粉煤不進(jìn)入洗選系統(tǒng),可以避免洗選過程中發(fā)生泥化而產(chǎn)生次生煤泥,系統(tǒng)中的總煤泥量降低,從而提高分選設(shè)備的分選精度,減少煤泥水系統(tǒng)的壓力,降低煤泥產(chǎn)品的脫水難度[5]。安太堡選煤廠考慮引入干法脫粉篩分工藝,預(yù)先脫除原煤中的部分粉煤,混入中煤產(chǎn)品煤。通過研究分析,彈性篩板與其他脫粉篩分工藝改造方式相比,僅通過更換篩板就可達(dá)到煤泥減量化生產(chǎn)的目的,生產(chǎn)工藝改造難度小,投入少,風(fēng)險(xiǎn)低,見效快[6]。因而,決定采用彈性篩板對(duì)現(xiàn)有振動(dòng)篩在不影響原有洗選系統(tǒng)正常運(yùn)行的情況下進(jìn)行改造,具體方案為:
對(duì)原煤分級(jí)篩下料溜槽和干段下層篩板進(jìn)行改造和調(diào)整,將原煤分級(jí)篩下層篩的后排篩板改為HPM 高頻彈性篩板(4 mm),并在干段篩下加設(shè)帶有閘板的溜槽,將原有的濕法篩分脫泥工藝調(diào)整為后排篩板干法篩分,前排篩板濕法脫泥工藝,實(shí)現(xiàn)下層篩干段物料直接進(jìn)入中煤皮帶。改造后原煤中的部分粉煤不進(jìn)入洗選系統(tǒng),直接摻配入中煤產(chǎn)品,并可以快速實(shí)現(xiàn)脫粉與不脫粉入洗工藝之間靈活切換。
改造后,對(duì)產(chǎn)品煤水分的影響主要有:煤泥水系統(tǒng)壓力減輕,濃縮機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,基本不需要減少分選系統(tǒng)帶煤量或運(yùn)行個(gè)數(shù)來排出細(xì)煤泥。絮凝劑用量大幅下降,加壓過濾煤泥產(chǎn)率下降約1.83%,平均水分約21.5%,即產(chǎn)品煤中摻配的細(xì)煤泥量不僅減少,且水分更低;部分1~13 mm 末原煤不進(jìn)入洗選系統(tǒng),末精煤脫介篩上末煤減少,可適當(dāng)減小噴水量,脫節(jié)篩脫水效果得到改善,進(jìn)而保證了末煤臥式離心機(jī)脫水效果;彈性篩板篩下物水分(見表1)僅為7.35%,這部分粉煤不需要進(jìn)入洗選系統(tǒng),經(jīng)離心機(jī)和加壓過濾機(jī)脫水再摻配入產(chǎn)品煤中,而是直接摻配入中煤皮帶,改變了中煤產(chǎn)品煤組成,可有效降低中煤產(chǎn)品煤水分。
表1 彈性篩板篩下物粒度組成
(2)安太堡選煤廠入選原煤煤泥含量增加,且波動(dòng)范圍大,原有FC-1200 立式煤泥離心機(jī)處理量已達(dá)不到要求,且存在“跑水”現(xiàn)象。由于與立式刮刀離心機(jī)相比較,臥式刮刀離心機(jī)具有脫水效果好、易損件少、節(jié)省空間和檢修方便的優(yōu)點(diǎn)[7-8],一、二系統(tǒng)選用WGL-1300 臥式刮刀離心機(jī)(處理量90~120 tph),三、四系統(tǒng)選用天馬臥式刮刀離心機(jī)H-1200(處理量70~100 tph)代替原有FC-1200 立式煤泥離心機(jī)。
新選用的臥式刮刀離心機(jī)處理量大,脫水效果好,一、二系統(tǒng)粗煤泥水分基本穩(wěn)定在13.5%左右,三、四系統(tǒng)粗煤泥水分穩(wěn)定在14.5%左右;臥式刮刀離心機(jī)出料未發(fā)生一起“跑水”現(xiàn)象,極大減輕了員工工作量;運(yùn)行可靠,維護(hù)量小,篩籃不易磨損,材料費(fèi)用降低。
(3)為保證末精煤脫介篩脫水效果,在脫介篩篩前原來1 排檔水篩板基礎(chǔ)上,另外在稀階段增加2 排擋水篩板,延長精煤脫介篩上的末精煤通過時(shí)間,充分脫水,防止篩面竄水,保證末精煤臥式離心機(jī)脫水效果。
(1)加強(qiáng)檢修,提高相關(guān)設(shè)備的完好率,提高設(shè)備的工作效率。對(duì)影響產(chǎn)品煤水分的設(shè)備(脫介篩、弧形篩的篩板、離心機(jī)的篩籃)進(jìn)行檢查并對(duì)磨損超標(biāo)的篩板、篩籃進(jìn)行更換,制定相關(guān)設(shè)備定期更換制度,保證相關(guān)脫水的關(guān)鍵設(shè)備處于最佳工作狀態(tài)。
(2)在生產(chǎn)過程中,崗位員工加強(qiáng)對(duì)弧形篩的操作管理,若弧形篩的脫水效果變差,應(yīng)及時(shí)將其進(jìn)行上下顛倒一下,延長弧形篩篩板壽命并恢復(fù)其脫水效果,降低煤泥離心機(jī)入料水分。
(3)提高員工認(rèn)識(shí),清理地面或設(shè)備衛(wèi)生時(shí),嚴(yán)禁外來水進(jìn)入產(chǎn)品煤皮帶。
通過一系列技術(shù)改造和管理上的改進(jìn),安太堡選煤廠克服了煤質(zhì)變差和設(shè)備選型產(chǎn)生的諸多問題,產(chǎn)品煤水分逐步降低,精煤產(chǎn)品煤平均水分降至9.2%,每噸發(fā)熱量提升411.6 J,中煤產(chǎn)品煤平均水分降至8.7%,每噸發(fā)熱量提升340.2 J;由于產(chǎn)品煤水分降低,皮帶輸送機(jī)和給料機(jī)溜槽粘貨明顯減少,基本不需要用水清理溜槽內(nèi)的積煤,減少了生產(chǎn)延誤;裝車產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,裝車合格率提高7%~8%;避免了因欠煤及堵倉造成的裝車延誤,并且2.5 h 內(nèi)裝車完成效率為95%左右。以年入選原煤1500 萬 t,噸煤運(yùn)費(fèi)90 元計(jì)算,產(chǎn)品煤水分降低可減少無效運(yùn)輸18.4 萬t,僅運(yùn)費(fèi)一項(xiàng)可節(jié)約成本1657 萬元左右,經(jīng)濟(jì)效益顯著提升。