李冬冬,張益鵬,陳 斌
(1.中交第二航務(wù)工程局有限公司,湖北 武漢 430040;2.長(zhǎng)大橋梁建設(shè)施工技術(shù)交通行業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 武漢 430040;3.交通運(yùn)輸行業(yè)交通基礎(chǔ)設(shè)施智能制造技術(shù)研發(fā)中心,湖北 武漢 430040;4.中交公路長(zhǎng)大橋建設(shè)國(guó)家工程研究中心有限公司,北京 100032)
傳統(tǒng)橋塔弧形部分施工方法是單個(gè)箍筋彎曲,在塔柱主筋上進(jìn)行人工綁扎,效率低,勞動(dòng)強(qiáng)度大,施工風(fēng)險(xiǎn)高;設(shè)計(jì)一套新型制作大型弧形網(wǎng)片一體成型裝置,效率高,在地面上進(jìn)行,安全性好。
龍?zhí)哆^江大橋LT-3 合同段南岸塔柱為弧形豎面變截面空心橋塔,塔柱高249m,弧形段的固定直徑1/4 圓弧,內(nèi)部鋼筋結(jié)構(gòu)為雙層環(huán)形;塔柱施工采用鋼筋部品整體吊裝方式,按節(jié)段劃分,共42 個(gè)節(jié)段;每個(gè)鋼筋部品分為4 張網(wǎng)片,其中2 張折網(wǎng)片,2 張弧網(wǎng)片。網(wǎng)片均采用鋼筋TD6000-30 鋼筋網(wǎng)片生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn),折網(wǎng)片通過立體彎折設(shè)備進(jìn)行折網(wǎng)片成型,一體式立體彎弧裝置進(jìn)行弧網(wǎng)片立體成型;共需要制作64 張高6m 彎曲半徑為1.44m 的弧形網(wǎng)片,共進(jìn)行128次網(wǎng)片彎弧。
網(wǎng)片鋼筋均采用HRB400 普通帶肋直螺紋鋼筋,標(biāo)準(zhǔn)彈性模量E=200GPa,屈服強(qiáng)度σs=400MPa;?40 鋼筋的單位質(zhì)量為9.87kg/m,?20 鋼筋的單位質(zhì)量為2.47kg/m。
試驗(yàn)共8 張網(wǎng)片,網(wǎng)片長(zhǎng)18.6m 高5.98m,每端彎曲為半徑1.5m 的1/4 圓弧,對(duì)網(wǎng)片采用三維激光掃描技術(shù)進(jìn)行測(cè)量,每層箍筋于主筋交叉點(diǎn)與理論對(duì)比記錄,分析得出應(yīng)用結(jié)論。
鋼筋網(wǎng)片整體彎弧,可以看作是多根箍筋彎曲的同尺寸組合。通過對(duì)單根鋼筋的彎曲計(jì)算,拓展到整體網(wǎng)片的彎弧。在研究鋼筋彎曲時(shí),做如下假設(shè)。
1)平斷面假設(shè) 彎曲時(shí),各層纖維的應(yīng)變與其到中性層的距離成正比;鋼筋的剪應(yīng)力忽略不計(jì)。
2)中性層不變假設(shè) 彎曲過程中,鋼筋的彎曲不會(huì)使中性層產(chǎn)生塑性變形。
3)純彎曲假設(shè) 鋼筋只受到彎矩作用。
4)焊接簡(jiǎn)化 焊接部位簡(jiǎn)化為剛接,根據(jù)影響區(qū)域?qū)︿摻顓?shù)進(jìn)行修正。
注:立彎計(jì)算不考慮重力影響。
箍筋斷面焊接主筋后產(chǎn)生殘余應(yīng)力σv,σv恒小于鋼材屈服強(qiáng)度,即
σv=Eεvσt-σv=E(εt-εv)
設(shè)殘余應(yīng)力引起的屈服應(yīng)變等效衰減系數(shù)為μ,考慮殘余應(yīng)力后的等效屈服應(yīng)變?yōu)棣舠=εt-εv,則
代入鋼筋回彈公式[2]得鋼筋焊接網(wǎng)片整體彎折回彈方程組
式中rw——鋼筋預(yù)彎半徑;
εt——鋼筋屈服應(yīng)變;
R——鋼筋半徑;
η——鋼筋強(qiáng)化系數(shù),η=E1/E,E為彈性模量,E1為強(qiáng)化節(jié)段的簡(jiǎn)化直線模量;
θ1——預(yù)彎對(duì)應(yīng)的圓心角;
θ2——回彈對(duì)應(yīng)的圓心角;
rc——回彈后的半徑。
1)原始曲率 鋼筋初始狀態(tài)下的曲率,用A0表示,A0=1/r0,試驗(yàn)箍筋初始狀態(tài)為水平,A0=0。
2)反彎曲率 鋼筋在外力作用后的曲率,用AW表示,Aw=1/rw試驗(yàn)箍筋即為彎折狀態(tài)后的曲率。
3)總變形曲率 原始曲率與反彎曲率的代數(shù)和,用Aε表示,則Aε=Aw+A0,試驗(yàn)箍筋的總變形曲率Aε=Aw。
4)彈復(fù)曲率 作用在鋼筋上的外力移除后,鋼筋回彈后曲率變化量,用Af表示,且有Af=Aw-Ac。
5)殘余曲率 鋼筋彈復(fù)后的曲率,用Ac表示,Ac=1/rc。
各曲率相對(duì)表達(dá)式如表1 所示。
表1 各曲率相對(duì)表達(dá)式
由試驗(yàn)件拉伸試驗(yàn)指標(biāo),確定試驗(yàn)件屈服強(qiáng)度σt=445MPa,彈性模量E=206MPa,抗拉強(qiáng)度σp=635MPa。下屈服應(yīng)變?yōu)棣舤=0.00216,結(jié)合文獻(xiàn)《HRB400 鋼筋單調(diào)拉伸及低周疲勞性能試驗(yàn)研究》,考慮強(qiáng)化初始階段的應(yīng)變?yōu)?.0164,峰值應(yīng)力即抗拉強(qiáng)度對(duì)應(yīng)的應(yīng)變?yōu)?.1339。
根據(jù)上述理論假設(shè),試驗(yàn)件本構(gòu)為彈性-屈服的兩折線模型,簡(jiǎn)化后的本構(gòu)模型如圖1 所示,可得強(qiáng)化系數(shù)η=E1/E=0.007。
圖1 簡(jiǎn)化兩折模型
依據(jù)上述理論公式,假定鋼筋網(wǎng)片電焊部分的不均勻參與應(yīng)力分配到箍筋徑向通長(zhǎng)的平均殘余應(yīng)力為10MPa,可得試驗(yàn)件的各項(xiàng)計(jì)算參數(shù),等效屈服應(yīng)變?chǔ)舠=0.002111,強(qiáng)化系數(shù)η=0.007,箍筋半徑R=10mm。帶入公式,求解得鋼筋網(wǎng)片預(yù)彎及回彈參數(shù)如表2 所示。
表2 網(wǎng)片試驗(yàn)預(yù)彎及回彈理論值
工作流程及思路如圖2 所示。
圖2 工作流程
按照計(jì)算值將設(shè)備的彎曲半徑和彎曲角度調(diào)整后,立彎第一張網(wǎng)片,與理論值對(duì)比分析;調(diào)整彎弧設(shè)備翅板,改變彎曲半徑,再進(jìn)行第二次彎弧驗(yàn)證;彎弧機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)將弧形面分為6 段共5個(gè)翅板,翅板之間主筋數(shù)量分別是2、3、3、3、3、2,調(diào)整值按照翅板上下最近的主筋偏差平均值調(diào)整嘗試。文中以同編號(hào)箍筋按同層,同編號(hào)主筋按同列。
試驗(yàn)采用多點(diǎn)整體彎折、徑向以折代曲的方式彎曲鋼筋網(wǎng)片,試驗(yàn)準(zhǔn)備的材料有:10t 兩吊鉤桁車2 部、一體式彎弧設(shè)備(圖3)、膨脹螺絲、高強(qiáng)螺栓、固形工裝、18.6m×5.98m 網(wǎng)片、鋼絲繩等。
圖3 一體式彎弧機(jī)構(gòu)
網(wǎng)片箍筋間距為10cm 主筋間距為15cm,網(wǎng)片采取在主筋箍筋交叉點(diǎn)點(diǎn)焊,采取隔1 焊1 的二氧化碳保護(hù)焊接方式;每張網(wǎng)片兩個(gè)弧面,分別在網(wǎng)片第2.25~2.69m 和9.91~11.46m 處,每個(gè)弧面共51 根箍筋16 根主筋。
一體式彎弧試驗(yàn)設(shè)備,利用桁車預(yù)彎,液壓機(jī)械爪超彎,設(shè)計(jì)可調(diào)節(jié)翅板,無極可調(diào)彎曲半徑和彎曲角度,適應(yīng)不同彎曲半徑寬6.5m 內(nèi)的大型網(wǎng)片。將一體式彎弧設(shè)備的翅板rw=0.957m進(jìn)行調(diào)節(jié);液壓爪底座按θ1=140.44°調(diào)節(jié)。
2.3.1 預(yù)彎
1)制作好網(wǎng)片,將一體式彎弧機(jī)構(gòu)起吊調(diào)整姿態(tài),下部導(dǎo)向槽卡在弧形起點(diǎn)鋼筋。
2)將鋼絲繩兩端掛在網(wǎng)片的一端,桁車吊鉤掛在鋼絲繩中間,緩慢、同步起吊網(wǎng)片。
3)檢查網(wǎng)片端部為豎直狀態(tài),網(wǎng)片下半部逐步貼緊一體式彎弧機(jī)構(gòu)的翅板后停止桁車動(dòng)作。
2.3.2 超彎、回彈
1)伸長(zhǎng)彎弧機(jī)構(gòu)的3 個(gè)液壓機(jī)械爪,將液壓機(jī)械爪抓鉤鉤住弧形面末端主筋。
2)回縮彎弧機(jī)構(gòu)的3 個(gè)液壓機(jī)械爪,同步落下吊鉤將液壓機(jī)械爪縮回到底。
3)回彈:①伸長(zhǎng)彎弧機(jī)構(gòu)的3 個(gè)液壓機(jī)械爪,同步提起吊鉤,直至取下液壓機(jī)械爪;②緩慢調(diào)整吊鉤高度及桁車,使網(wǎng)片弧形面終點(diǎn)主筋距離網(wǎng)片水平面高度、弧形面起點(diǎn)主筋距離網(wǎng)片豎直面均為1.47m;③安裝網(wǎng)片的直撐斜撐,取下網(wǎng)片桁車鋼絲繩。
2.3.3 網(wǎng)片起吊、翻身、釋放彈性形變
1)安裝弧形網(wǎng)片的固形工裝、采取每端6 吊點(diǎn)方式2 桁車同步將網(wǎng)片吊至空曠場(chǎng)地。
2)下落網(wǎng)片底部的吊鉤,提升網(wǎng)片頂部吊鉤,使網(wǎng)片在空中翻身至豎直狀態(tài),放至地面。
3)拆除固形工裝,將弧形網(wǎng)片起點(diǎn)向網(wǎng)片中心線數(shù)第二根設(shè)置吊點(diǎn),分別依次緩慢提起網(wǎng)片一端離地面2cm 釋放彈性變形,待網(wǎng)片靜止后,緩慢下方網(wǎng)片。
2.3.4 彎弧機(jī)構(gòu)調(diào)整
考慮到立彎回彈后續(xù)步驟重力影響,每次彎弧后,三維激光掃描進(jìn)行分析,調(diào)整彎弧翅板來調(diào)整彎曲半徑,減少重力影響造成的形變。
2.4.1 測(cè)量
網(wǎng)片立起后高5.98m,使用徠卡P40 三維激光掃描儀設(shè)置精度到10m/0.8mm 進(jìn)行掃描;提取點(diǎn)云數(shù)據(jù)后對(duì)每張網(wǎng)片的弧形部分的以箍筋為層按水平面截取,在CAD 中采用多段線擬合主筋外表面與理論曲線進(jìn)行測(cè)量對(duì)比記錄,一共記錄4 張網(wǎng)片,每張網(wǎng)片51 層、每層16 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),8 個(gè)弧面共6 528 個(gè)交叉點(diǎn)與理論值的對(duì)比偏差。
圖4 為三維激光掃描點(diǎn)云,從下往上按高度分層漸變;圖5 為單層箍筋點(diǎn)云擬合線與理論值偏差。
圖4 網(wǎng)片點(diǎn)云
圖5 單層箍筋點(diǎn)云偏差記錄
2.4.2 分析和調(diào)整
1)圖6 為兩次彎弧共32 根主筋同列51 個(gè)交叉點(diǎn)的方差,分析同列離散性,可以看到同一主筋各交叉點(diǎn)偏差相差很小。
圖6 偏差離散度
2)定性分析圖7 可以看出第一張網(wǎng)片兩次彎弧偏差趨勢(shì)存在一致性,最大偏差達(dá)到3.87cm;不滿足2cm 要求的主筋主要分布在彎弧機(jī)構(gòu)中間3 個(gè)翅板,分別將一體式彎弧機(jī)構(gòu)翅板從下往上數(shù)第2、3、4 調(diào)整縮短彎曲半徑2.78cm、3.72cm、2.11cm。
圖7 第1張網(wǎng)片弧形段偏差
3)定性分析圖8,調(diào)整后再次分析二次網(wǎng)片弧形段偏差均滿足工程施工要求精度。
圖8 第2張網(wǎng)片弧形段偏差
4)定量分析圖9,第3~8張網(wǎng)片弧形段偏差,可以看出調(diào)整后連續(xù)6 張網(wǎng)片生產(chǎn),偏差穩(wěn)定,均滿足鋼筋保護(hù)層厚度要求。
圖9 第3~8張網(wǎng)片弧形段偏差
此一體式彎弧機(jī)構(gòu)首次應(yīng)用在南京龍?zhí)哆^江大橋LT-3 橋塔項(xiàng)目:1~10 節(jié)段人工綁扎模式,11~42 節(jié)鋼筋部品吊裝;鋼筋廠內(nèi)生產(chǎn)網(wǎng)片,運(yùn)至塔下胎架拼接成鋼筋部品,在塔柱吊裝的方式施工。
鋼筋部品化施工把塔柱鋼筋綁扎關(guān)鍵工序轉(zhuǎn)換成非關(guān)鍵工序,鋼筋綁扎工作交予機(jī)械設(shè)備在鋼筋廠內(nèi)進(jìn)行,提高施工效率,改善工作環(huán)境,提高施工安全性。截止投稿日期塔柱14 節(jié)段已經(jīng)澆筑完成,南北塔柱共實(shí)施8 個(gè)節(jié)段鋼筋部品,成功應(yīng)用包括試驗(yàn)使用的后7 張網(wǎng)片共16 張弧形網(wǎng)片。
1)按照3 天一個(gè)塔柱節(jié)段共需8 張網(wǎng)片施工周期,每6h 一張弧形或者折網(wǎng)片的生產(chǎn)效率,完全滿足生產(chǎn)需要。
2)鋼筋網(wǎng)片全機(jī)械化生產(chǎn),網(wǎng)片端頭平齊度偏差±2.5mm,箍筋間距精度±1mm,弧形偏差在+2/-1cm 內(nèi),折網(wǎng)片角度偏差1°內(nèi),鋼筋網(wǎng)片網(wǎng)格尺寸免檢;一體式彎弧,較傳統(tǒng)鐵絲綁扎曲面度更為一致。
3)塔上鋼筋部品對(duì)接,90%以上主筋徑向偏差在1cm 內(nèi),使用錐套進(jìn)行部品對(duì)接,有效提高鋼筋部品對(duì)接效率,1 天完成部品對(duì)接和剩余拉鉤筋穿插。
4)利用鋼筋保護(hù)層厚度測(cè)量?jī)x對(duì)澆筑后的鋼筋保護(hù)層厚度進(jìn)行記錄,其中弧形面的鋼筋保護(hù)層厚度合格率94%,其它網(wǎng)面鋼筋保護(hù)層厚度合格率在95%以上,均滿足規(guī)范要求。
此彎弧試驗(yàn)驗(yàn)證了在考慮焊接應(yīng)力影響情況下理論計(jì)算數(shù)據(jù)方向的正確性,在大型網(wǎng)片立式彎弧是具備應(yīng)用參考價(jià)值。
大型弧形網(wǎng)片的立彎對(duì)于精度要求高的工程應(yīng)用需要考慮到重力造成的網(wǎng)片的塑性變形影響,需要對(duì)翅板按其兩邊最近主筋偏差平均值進(jìn)行補(bǔ)償調(diào)整;調(diào)整后彎曲半徑和彎曲角度下的彎弧偏差區(qū)間穩(wěn)定,可以一直使用至施工完成。
在橋梁塔柱施工機(jī)械式一體式彎弧效果較傳統(tǒng)人工綁扎效果更好:弧面成型更為統(tǒng)一,箍筋緊貼主筋,在組拼成部品澆筑后鋼筋保護(hù)層厚度偏差滿足規(guī)范要求;將高空鋼筋綁扎改為地面操作,極大提高施工安全性。