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      采煤機電液比例調高液壓系統(tǒng)優(yōu)化研究

      2022-02-08 11:36:32劉彥杰
      煤炭與化工 2022年12期
      關鍵詞:搖臂換向閥電液

      劉彥杰

      (山西煤炭進出口集團 洪洞陸成煤業(yè)有限公司,山西 臨汾 041600)

      1 概 況

      陸成煤業(yè)井田面積為11.09 km2,可開采儲量為1 788.7 萬t,正開采的9+10 號煤層可開采儲量為215.5 萬t?,F(xiàn)場使用MG300 型采煤機,采用開關閥控缸調高系統(tǒng),主要依靠經驗豐富的工人進行手動操作。近幾年,陸成煤業(yè)因采煤機滾筒的位置調整不合適,在截割時引發(fā)火花造成1 次瓦斯爆炸;采煤機在啟動初期受慣性作用會加速沖擊煤層,采煤機下滑或傾斜造成2 次重大煤礦事故。因此,提出引入一種新型調高系統(tǒng),實現(xiàn)采煤機搖臂動態(tài)調整與精準控制。

      2 原采煤機調高液壓系統(tǒng)

      首先對陸成煤業(yè)正在使用的調高液壓系統(tǒng)進行分析,減少不必要調整。開關閥控缸調高系統(tǒng)原理如圖1 所示。實現(xiàn)采煤機高度調節(jié)操作的核心部件為換向閥組,由部件4 電磁換向閥與部件5 手動換向閥組成。

      圖1 采煤機調高液壓系統(tǒng)原理Fig.1 Principle of shearer height adjustment hydraulic system

      采煤機搖臂按軌跡調整時,可通過手動直接操作部件5,也可使用遙控器驅動部件4 兩種方式實現(xiàn)。當部件5 手動調整到閥門最左側,此時P/A 與B/O 口連接,部件2 調高泵內的油液在壓力作用下通過部件5 與部件6,進入部件10 調高油缸內;同時部件7 單向閥打開,有桿腔側油液回到油箱,搖臂向下調整。反之,當部件5 手動調整到閥門最右側時,在高壓油液作用下,采煤機搖臂向上調整。當通過遙控器操作部件4 時,發(fā)出不同遙控指令,部件4 可實現(xiàn)對部件5 的向左或向右調整,完成搖臂向下或向上調節(jié)。采煤機搖臂位置保持時,手動換向閥5 閥芯恢復到初態(tài),此時部件2 調高泵高壓油液不再進入部件10 中,雙向液壓保持不變,實現(xiàn)搖臂的位置保持。

      這套調高液壓系統(tǒng)的手動換向閥與電磁換向閥組合雖然可實現(xiàn)遙控控制,但對設備的運行狀況仍舊通過經驗判斷,且結構相對復雜,增加了維護成本與故障發(fā)生概率。該類型采煤機調高系統(tǒng)控制屬于開環(huán)控制,跟蹤響應速度與控制精度也比較差。而且需要說明的是,陸成煤業(yè)實際使用的MG300型采煤機調高系統(tǒng)比圖1 所示要復雜,在實際應用中經常出現(xiàn)各種問題,因此決定對采煤機調高系統(tǒng)進行優(yōu)化改進,提出基于PID 閉環(huán)控制的電液比例調高系統(tǒng),具有更強的控制能力,換向閥組結構也得到簡化,抗污染性能突出,后期運維保養(yǎng)也具有一定優(yōu)勢。

      3 電液比例調高液壓系統(tǒng)改造方案

      閉環(huán)控制的改造方法是通過在搖臂活塞桿位置加裝位移傳感器,采用電液比例方向閥代替原有的液壓換向閥,提升控制精度,位移偏差可控制在0.02 mm 以內。圖2 所示為電液比例方向閥控缸系統(tǒng)實現(xiàn)原理。位移傳感器將采集到的位移信號經模/數(shù)轉換,位移量與目標量的差值作為誤差信號反饋到控制器的輸入端,再通過控制器對方向閥進行動態(tài)調整,改變閥門口的油液流量,達到調整搖臂方向與速度控制的目的。

      圖2 基于PID的閉環(huán)電液比例閥控缸系統(tǒng)Fig.2 Closed-loop electro-hydraulic proportional valve controlled cylinder system based on PID

      4 仿真模擬實驗

      為了進一步驗證電液比例方向閥控缸系統(tǒng)的快速跟蹤響應能力與控制精度,采用基于ADAMS 與AMESim 軟件的仿真實驗進行分析。

      4.1 基于ADAMS 軟件的動力學仿真模型構建

      ADAMS 軟件是常用的仿真三位模型構圖軟件,在此次采煤機仿真模型構建過程中,首先需要建立實物3D 模型,然后再進一步建立動力學模型。

      (1) 建立實物3D 模型。對部分非關鍵部件與參數(shù)進行合理簡化,忽略采煤機搖臂傳動單元,且將采煤機質量、搖臂質量、搖臂長度值視為恒定。簡化后,建模涉及的部件包括滾筒、搖臂、采煤機機體、調高油缸。采用SolidWorks 對采煤機進行3D 建模,并將裝配、干涉查驗過后的裝配體保存為Parasolid(.x_t)格式。

      (2) 建立動力學模型。將實物3D 模型的Parasolid(.x_t)格式文件放置在Adares/View 文件夾下,陸成煤業(yè)MG300 型采煤機調高系統(tǒng)工作主要為單滾筒一次采全高方式循環(huán)運動,故將后滾筒側的調高零部件做簡化處理,與機身連接,并通過固定副進行約束。綜合考慮仿真復雜度、實驗有效性等因素,將部分物理約束由低副約束替換為高副約束,涉及零部件有采煤機搖臂、活塞、缸體等。

      設定動力學模型的狀態(tài)變量為y0、運行收到的力為F0、運行速度為v0。其中y0取恒定值0,F(xiàn)0可由公式MOTION(M-1,0,3,M-2)來表示,M-1代表搖臂活塞的圓柱副,0 代表Firs-Body,3 代表搖臂活塞圓柱副的橫向力F0,M-2 代表圓柱副所受力的參考系。

      ADAMS 軟件對圓柱副所受力F0進行約束推導,得到的輸出信號進入AMESim 軟件中完成對調高液壓缸的控制。上述動作全部完成后,由ADAMS 軟件的控制模塊生成接口文件保存在存儲器中,文件類型為.inf。

      4.2 基于AMESim 軟件的調高液壓系統(tǒng)模型構建

      基于AMESim 軟件對基于PID 的閉環(huán)控制系統(tǒng)進行仿真建模與分析驗證,通過預先設定的約束關系,得到不同動作下的油缸運動速度。將ADAMS 軟件控制模塊生成的.inf 類型接口文件輸入到AMESim,實現(xiàn)2 個軟件的信息同步,協(xié)同工作實現(xiàn)對受力F0與運行速度v0的實時動態(tài)調整,最終完成采煤機調高系統(tǒng)仿真實驗。

      基于ADAMS 與AMESim 的采煤機調高系統(tǒng)閉環(huán)控制如圖3 所示。根據(jù)陸成煤業(yè)實際工作情況,給定的調高泵轉速為1 080 r/min,比例方向閥的閥腔直徑為6 mm,閥桿半徑為2 mm,彈簧的彈性剛度為100 N/mm,設定換向閥移動過程中受到的摩擦力為60 N,執(zhí)行油缸的工作最大位移為0.30 m,其內徑尺寸140 mm,活塞的直徑為100 mm,負載質量物體的重量為6 kg,液壓系統(tǒng)給定油壓為8 MPa,液控單向閥的啟動油壓為0.3 MPa。

      圖3 聯(lián)合仿真系統(tǒng)的模型Fig.3 Model of co-simulation system

      4.3 仿真結果分析

      電液比例方向閥控缸系統(tǒng)仿真模擬時,在活塞桿上升時,無桿腔入口與有桿腔出口的油液流量相對恒定;在活塞桿下降時,無桿腔側的油液流量與壓力出現(xiàn)了較大的波動,會使得調高系統(tǒng)活塞桿的速度出現(xiàn)波動,部分甚至產生明顯抖動。加速狀態(tài)下或收到阻力過大時,設備抖動導致控制精度下降、故障發(fā)生概率增加,為了降低活塞桿下降帶來的負面作用,對設計的新系統(tǒng)再次進行優(yōu)化改進。

      抖動的產生主要是由于無桿腔側流量與壓力發(fā)生了較大變化引起,而引起變化的原因則是該側對應的單向閥高頻率的開閉操作。為了解決這一問題,選擇引入單向節(jié)流閥,對油液的流量波動與壓力波動進行有效抑制。單向節(jié)流閥加裝在無桿腔側單向缸與液壓缸之間,閥門口徑3 mm。

      聯(lián)合仿真實驗以AMESim 為主,設定AMESim的通信步長為0.05 s,對應的ADAMS 輸出信號步長與前者一致,保證軟件互聯(lián)同步,信息交互正常。取仿真實驗的總時長為12 s,每隔0.05 s 記錄油缸閥門流量與對應壓力值。對比未加裝單向節(jié)流閥與加裝節(jié)流閥對活塞桿下降時抖動抑制效果,仿真結果如圖4 所示。

      圖4 只增加單向節(jié)流閥調節(jié)下無桿腔的動態(tài)變化情況Fig.4 The dynamic change of rodless chamber under the regulation of one-way throttle valve is only increased.

      通過圖4 可以看出,增加單向節(jié)流閥后,第5~8 s 的油液流量與壓力均得到明顯抑制,跟蹤響應速度也相應提高。

      由仿真分析結果可知,增加單向節(jié)流閥能確保搖桿抖動振幅得到有效抑制,但仍有約2 s 左右的小幅度波動。為了進一步消除抖動,引入單向阻尼器,安裝在調高系統(tǒng)液壓油回路上,便于穩(wěn)定油壓、控制流量。

      取仿真實驗的總時長為12 s,每隔0.05 s 記錄油缸閥門流量與對應壓力值。加裝單向節(jié)流閥與單向阻尼器測試活塞桿下降時抖動抑制效果如圖5 所示,可以看出當搖臂在第5 s 開始下降時,閥芯位移幅值得到有效抑制。

      通過加裝單向換向閥與單向阻尼器,電液比例調高系統(tǒng)性能得到有效改善,搖臂下降過程產生的抖動減小、跟蹤精度提升、控制能力增強。

      圖5 增加單向阻尼器后閥芯的動態(tài)變化情況Fig.5 Dynamic change of spool after adding unidirectional damper

      5 現(xiàn)場應用

      將設計的電液比例調高系統(tǒng)在陸成煤業(yè)進行實際應用,每間隔200 ms 進行一次數(shù)據(jù)采集,采集點共500 個,得到600 個采煤機滾筒高度值。通過比較,液壓調高系統(tǒng)的調高誤差在0.07 m 以內,系統(tǒng)穩(wěn)定性較好,現(xiàn)場效果如圖6 所示。工作面累計推進240 m,總產量16 萬t,最高日推進8.8 m,月產量6.39 萬t,月產量增加2.36 萬t,工作人員由18 人/班減少到10 人/班,降低了維修工作量,節(jié)約了生產成本,減少了事故發(fā)生率。

      圖6 現(xiàn)場效果圖Fig.6 Field effect diagram

      6 結 語

      陸成煤業(yè)通過引入電液比例方向閥作為核心元器件,結合PID 控制策略實現(xiàn)了對調高動作的閉環(huán)控制,相較于前期的手動、遙控的開環(huán)控制方式,跟蹤響應能力與控制精度都得到改善。針對電液比例技術引入存在的搖臂下降抖動問題,通過增加單向方向閥與單向阻尼閥,可明顯減少抖動幅值與抖動時長,通過觀測,液壓調高系統(tǒng)的調高誤差控制在0.07 m 以內。現(xiàn)場應用表明,優(yōu)化后的調高系統(tǒng)誤差在0.07 m 以內,降低了維修工作量,節(jié)約了生產成本,減少了事故發(fā)生率。

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