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      鍋爐風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)源技術(shù)改造

      2022-02-21 02:58:54王靜趙明
      科技信息·學(xué)術(shù)版 2022年4期

      王靜 趙明

      摘要:直吹式制粉系統(tǒng)在機組啟動初期容易出現(xiàn)風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)速波動大、火焰倒灌、燒壞高壓風(fēng)機出口膨脹節(jié)等問題,通過改造助燃風(fēng)源、優(yōu)化制粉運行方式等一系列綜合治理措施,保證了風(fēng)道燃燒器安全可靠運行,還節(jié)約了啟動用油,提高了機組運行的安全性和經(jīng)濟性。

      關(guān)鍵詞:直吹式制粉系統(tǒng);風(fēng)道燃燒器;助燃風(fēng)源改造

      1. 風(fēng)道燃燒器介紹

      某公司 2×660MW 燃煤供熱機組工程采用東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的 DG2004.6/29.3-Ⅱ13 型高效超超臨界參數(shù)變壓運行直流爐,2019年投入商業(yè)運營。設(shè)計正壓直吹式制粉系統(tǒng)。鍋爐冷態(tài)啟動初期,爐膛內(nèi)燃料量少、燃燒弱,爐膛溫度低,煙氣溫度和煙氣量較低,空預(yù)器出口熱一次風(fēng)溫度不能滿足投制粉系統(tǒng)溫度,為了加快啟動速度,在空預(yù)器熱一次風(fēng)出口至熱一次風(fēng)母管管道裝設(shè)風(fēng)道燃燒器,冷態(tài)啟動初期用于加熱一次風(fēng),滿足制粉系統(tǒng)啟動條件。隨著機組負(fù)荷上升,空預(yù)器出口溫度達到160℃時可退出風(fēng)道燃燒器。

      風(fēng)道燃燒器內(nèi)布置一支小油槍,油源取自爐前燃油系統(tǒng);油槍點火需要的助燃風(fēng)由自備高壓風(fēng)機提供,同時引一次風(fēng)機出口冷一次風(fēng)為油燃燒器停運時提供吹掃風(fēng);油槍吹掃采用雜用壓縮空氣吹掃。

      2. 風(fēng)道燃燒器運行中存在的問題

      自機組投運以來,風(fēng)道燃燒器多次出現(xiàn)火焰倒灌的問題,導(dǎo)致風(fēng)道燃燒器被迫退出,造成磨煤機無法投入。因此必須投入其他點火油槍,造成啟動用油增加,延長機組啟動時間。

      3. 原因分析

      綜合分析,導(dǎo)致風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)速波動、火焰倒灌甚至燒壞高壓風(fēng)機出口連接膨脹節(jié)的原因主要有:

      1)一次風(fēng)壓和高壓風(fēng)機出口風(fēng)壓不匹配,是造成風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)速波動、火焰倒灌的主要原因。

      風(fēng)道燃燒器運行中,著火穩(wěn)定的條件要求點火時助燃風(fēng)速度在10m/s左右,正常運行中助燃風(fēng)速度在20m/s以下,由于助燃風(fēng)風(fēng)速較低,對一次風(fēng)壓的變化極其敏感,一次風(fēng)壓波動幅度稍微增大,都會導(dǎo)致一次風(fēng)壓和高壓風(fēng)機出口風(fēng)壓的平衡被打破,導(dǎo)致火焰倒灌,反流到高壓風(fēng)機出口,燒毀高壓風(fēng)機出口連接膨脹節(jié)。

      火焰倒灌造成的危害,燒壞高壓風(fēng)機出口膨脹外,還可能燒壞風(fēng)道燃燒器、火檢探頭等使風(fēng)道燃燒器無法正常投入,導(dǎo)致機組無法正常啟動等問題,嚴(yán)重時還可能燒壞管道甚至高壓風(fēng)機,并且燙傷附近的人員,造成人身傷害和財產(chǎn)損失。

      2)啟動初期,調(diào)整一次風(fēng)機動葉時,一次風(fēng)壓波動大。

      冷態(tài)啟動初期,制粉運行數(shù)量較少、一次風(fēng)量較低,進行一次風(fēng)調(diào)整時(如啟停制粉、燃燒調(diào)整時)一次風(fēng)壓波動幅度較大;而啟動初期一次風(fēng)量較小,一次風(fēng)機機動葉調(diào)整器調(diào)節(jié)特性較差,無法投入動葉自動保持一次風(fēng)壓穩(wěn)定,只能手動調(diào)整,加劇了一次風(fēng)壓的波動。

      3)制粉系統(tǒng)斷煤或者其他故障,造成熱風(fēng)門關(guān)閉過快,一次風(fēng)壓快速上升。

      冷態(tài)啟動過程中,磨煤機啟動初期下煤不穩(wěn)定,斷煤時,磨煤機出口溫度升高,為防止超溫,熱風(fēng)門快速關(guān)閉,造成一次風(fēng)壓迅速上升。

      4)高壓風(fēng)機變頻器無法投入自動,自動保持助燃風(fēng)速穩(wěn)定。

      5)保護邏輯不完善。

      風(fēng)道燃燒器保護條件中只有壁溫高自動退出,無助燃風(fēng)速低自動退出,導(dǎo)致火焰倒灌時油槍仍然運行,燒損膨脹節(jié),直至壁溫超溫保護動作才會自動退出。

      4. 技術(shù)改造方案

      針對高壓風(fēng)機出現(xiàn)的問題及具體原因,制定對應(yīng)的技術(shù)改造方案:

      a)為解決一次風(fēng)壓和高壓風(fēng)機出口風(fēng)壓不匹配的問題,在密封風(fēng)母管上引一路管道至風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)管道,為風(fēng)道燃燒器提供助燃風(fēng)。密封風(fēng)機進口風(fēng)源取至冷一次風(fēng)母管,一次風(fēng)壓波動時密封風(fēng)母管壓力也會跟隨著同步波動,且密封風(fēng)壓永遠(yuǎn)大于一次風(fēng)壓,根據(jù)這一特性,選擇密封風(fēng)作為風(fēng)道燃燒器的助燃風(fēng),在一次風(fēng)壓波動時不會打破助燃風(fēng)壓和一次風(fēng)壓的平衡,從根本上避免了火焰倒灌的發(fā)生;另外還能減少風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)速波動幅度,提高風(fēng)道燃燒器著火的穩(wěn)定性。

      b)對該方案做了可行性分析:

      密封風(fēng)機出口和高壓風(fēng)機出口參數(shù)對照表

      由上表可見,密封風(fēng)機出口參數(shù)完全能滿足風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)要求。

      由于啟動初期,制粉系統(tǒng)運行數(shù)量較少,所以密封風(fēng)機的出力也小,而風(fēng)道燃燒器所需要的助燃風(fēng)量也小,一臺密封風(fēng)機完全能夠滿足制粉系統(tǒng)密封和風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)要求,等到后期負(fù)荷增加、制粉系統(tǒng)運行數(shù)量增加后,一臺密封風(fēng)機出力不夠時,空預(yù)器出口熱一次風(fēng)溫度也基本到了可以滿足制粉運行要求的溫度,此時可以退出風(fēng)道燃燒器,否則可啟動兩臺密封風(fēng)機并列運行,不會影響到后期制粉系統(tǒng)的運行。

      5. 改造前后效果對比

      利用機組停機的機會,根據(jù)技術(shù)改造方案對風(fēng)道燃燒器進行了技術(shù)改造,效果比較:

      1)改造后風(fēng)道燃燒器投入期間,沒有出現(xiàn)過助燃風(fēng)速降至0米/秒,高壓風(fēng)機出口膨脹節(jié)著火的現(xiàn)象。

      2)對改造前和改造后,風(fēng)道燃燒器運行期間的一次風(fēng)壓和助燃風(fēng)速變化趨勢進行了統(tǒng)計和分析,改造后一次風(fēng)壓小幅度波動時助燃風(fēng)速基本不波動,一次風(fēng)壓大幅度波動時助燃風(fēng)速的波動幅度較小。改造后的助燃風(fēng)速不僅在一次風(fēng)壓大幅度波動時波動幅度明顯減少,而且在正常運行期間助燃風(fēng)速也更加穩(wěn)定。

      3)改造后油槍投入數(shù)量大幅度減少,風(fēng)道然說起穩(wěn)定投入運行時僅需要投入用油量很小的A層微油油槍即可,避免了投入其它層大油槍,節(jié)約了的燃油,每次啟動可節(jié)約啟動用油12噸。

      4)改造后,制粉系統(tǒng)和燃燒穩(wěn)定,使得機組啟動更加快速,基本達到甚至超越預(yù)期效果。

      5)改造后風(fēng)道燃燒器運行期間的密封風(fēng)機電流進行了對比,發(fā)現(xiàn)密封風(fēng)機電流基本無明顯增加,而高壓風(fēng)機則不需要啟動,因此機組經(jīng)濟性和可靠性也得以提高。

      6. 結(jié)語

      通過此次對風(fēng)道燃燒器助燃風(fēng)管道的技術(shù)改造,解決了機組投產(chǎn)以來經(jīng)常發(fā)生的高壓風(fēng)機出口膨脹節(jié)著火的問題,保證了設(shè)備的安全運行,避免因此而導(dǎo)致的機組無法正常啟動、財產(chǎn)損失等問題;同時還提高了風(fēng)道燃燒器運行期間的著火穩(wěn)定性,減少了啟動用油和啟動時間,提高了機組的經(jīng)濟性,達到預(yù)期。

      參考文獻:

      [1]《 TSG-G0001-2012-鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

      [2] 《660MW機組集控輔機運行規(guī)程》

      作者簡介:王靜,男,河南鄭州豫能熱電有限公司鍋爐設(shè)備主管,高級工程師,現(xiàn)從事火電生產(chǎn)技術(shù)研究工作。趙明,男,河南鄭州豫能熱電有限公司鍋爐運行專工,高級工程師,現(xiàn)從事火電生產(chǎn)技術(shù)研究工作。

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