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      以砂爆事故為例分析空分裝置設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險及預(yù)防措施

      2022-02-26 04:18:38霍泉龍
      河南化工 2022年1期
      關(guān)鍵詞:碳?xì)浠衔?/a>珠光冷箱

      霍泉龍

      (中國石化 洛陽分公司 , 河南 洛陽 471012)

      1 砂爆事故概況及分析

      2019年7月19日,河南省三門峽市某氣化廠C套空氣分離裝置發(fā)生爆炸事故,造成15人死亡,16人重傷。該氣化廠共有A、B、C三套空分裝置,本次事故發(fā)生于C套空分裝置。C套空分裝置的產(chǎn)氧量20 800 m3/h,產(chǎn)氮量11 000 m3/h,產(chǎn)氬量為720 m3/h,采用內(nèi)壓縮流程,2007年投用。

      2019年6月6日,C套空分裝置冷箱保溫層檢測到冷箱內(nèi)氧含量上升;7月7日密封氣壓力也上升至800~900 Pa(正常值400~500 Pa),氧含量達(dá)到58%(正常應(yīng)<5%),冷箱頂部西側(cè)、北側(cè)出現(xiàn)外部結(jié)霜情況;7月12日冷箱四層北側(cè)出現(xiàn)長250 mm的裂紋,開始有冷氣冒出;7月19日17時43分珠光砂發(fā)生外噴,冷箱失穩(wěn)坍塌,砸裂東側(cè)8.5 m處500 m3液氧儲槽,隨即發(fā)生爆炸。

      空分裝置爆炸事故的直接原因是:C套空分裝置冷箱內(nèi)富氧液體長期泄漏至珠光砂中,發(fā)生砂爆,冷箱內(nèi)碳鋼構(gòu)件在低溫作用下發(fā)生脆斷,在自身重量作用下發(fā)生坍塌,冷箱出現(xiàn)傾斜,并砸裂東側(cè)500 m3液氧貯槽,大量液氧迅速外泄到周邊區(qū)域,氧氣與鋁制材料和其它可燃物在沖擊能的作用下發(fā)生爆炸。

      2 空分裝置安全風(fēng)險分析

      2.1 空分裝置工藝流程簡介

      空分裝置,也稱為空氣分離裝置,通過將空氣中各種組分氣體分離,從而生產(chǎn)出氮?dú)獾葰怏w的一整套工業(yè)設(shè)備??辗盅b置采用深冷空氣精餾法制取所需氣體,先將空氣壓縮、冷卻,并使空氣液化,利用氧、氮組分的沸點(diǎn)不同(在大氣壓下氧的沸點(diǎn)為90 K,氮的沸點(diǎn)為70 K),在精餾塔板上使氣、液相互接觸,進(jìn)行質(zhì)、熱交換,高沸點(diǎn)的氧組分不斷從蒸氣中凝結(jié)成液體,低沸點(diǎn)的氮組分不斷地轉(zhuǎn)入蒸氣中,使上升的蒸氣中氮含量不斷提高,下流的液體中氧含量越來越高,從而實(shí)現(xiàn)氧氮分離。

      圖1 空分裝置工藝過程系統(tǒng)組成

      空分裝置因?yàn)槠洫?dú)特的設(shè)備結(jié)構(gòu)和工藝,要求更加注意其設(shè)備管理,科學(xué)合理地進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行的危險性分析、評價,并制定相應(yīng)的安全措施?,F(xiàn)結(jié)合砂爆事故對空分裝置設(shè)備運(yùn)行的風(fēng)險進(jìn)行分析。

      2.2 空分裝置冷箱“砂爆”風(fēng)險

      空分裝置由于其內(nèi)部管道和換熱器溫度很低,基本維持在-175 ℃,造成冷箱內(nèi)外溫差大,為降低冷量損失,需要在冷箱內(nèi)裝填大量的保溫材料。目前保溫材料均采用珠光砂,該物質(zhì)是通過膨化珠光巖而得到的固體顆粒,有密度小、間隙大、流動性好、保溫性能好等優(yōu)點(diǎn)。同時根據(jù)深冷空分的工藝原理,冷箱內(nèi)管道和換熱器中儲存著大量的低溫液態(tài)的空氣、富氧和氮?dú)猓@些低溫液態(tài)氣體一旦泄漏將會急劇膨脹,例如,1 m3液氮?dú)饣尚纬?89 m3的氮?dú)鈁1]。

      “砂爆”產(chǎn)生的主要原因是冷箱內(nèi)管道或設(shè)備泄漏,使珠光砂中含有一定量的低溫液體。珠光砂由于其獨(dú)特的結(jié)構(gòu),當(dāng)泄漏的低溫液體在封閉的冷箱內(nèi)急劇汽化,造成冷箱內(nèi)壓力突然升高,珠光砂在低溫液體汽化膨脹的作用下,隨膨脹氣流通過冷箱泄壓口噴射而出,這就是“砂爆”[2]。“砂爆”是非常嚴(yán)重的設(shè)備事故,當(dāng)嚴(yán)重時冷箱結(jié)構(gòu)會出現(xiàn)坍塌,在珠光砂大量噴出后會對冷箱周邊的人員造成吸入性傷害。

      事故案例:2009年7月15日上午7點(diǎn)30分左右,無錫某公司6 000 m3/h氧氣站,出現(xiàn)冷箱“砂爆”事故,導(dǎo)致大量珠光砂從冷箱撕裂口處噴出,導(dǎo)致11名在場作業(yè)人員吸入珠光砂粉塵,其中3人搶救無效死亡。

      空分裝置冷箱“砂爆”出現(xiàn)前一般會有冷箱密封氣壓力突然升高、冷箱壁結(jié)霜、密封氣氮?dú)饣蜓鯕夂看蠓炔▌?、冷箱壁鼔脹或撕裂等現(xiàn)象;而且冷箱內(nèi)液體管道出現(xiàn)泄漏到大量泄漏引起“砂爆”需要一定的時間,所以只要對空分裝置加強(qiáng)日常巡檢和運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測,均能夠及時發(fā)現(xiàn),同時要第一時間采取停運(yùn)、泄壓、液體排放和檢修等工作,杜絕“砂爆”事故的重演[3]。

      2.3 空分裝置冷凝蒸發(fā)器爆炸風(fēng)險

      空分裝置是以空氣為原料,而空分裝置周邊有大量煉油和化工生產(chǎn)裝置,在生產(chǎn)過程中會有微量污染物排放到大氣當(dāng)中,如乙炔、甲烷、丙烯等碳?xì)浠衔?;二硫化碳、二氧化硫等還原性物質(zhì)。雖然這些污染物在空氣中含量非常低,但由于深度冷卻法中空分裝置的工藝特性,當(dāng)這些污染物,特別是碳?xì)浠衔镞M(jìn)入冷凝蒸發(fā)器后,會隨著富氧液空的蒸發(fā)而不斷沉積,其中95%以上的碳?xì)浠衔飳⒏患诟谎跻嚎债?dāng)中[4]。

      隨著空分裝置的長期運(yùn)行,富氧液空中的污染物就會超出溶解度而析出聚集,“冷凝蒸發(fā)器”富氧液空中的氧含量能夠達(dá)到36%以上;當(dāng)碳?xì)浠衔餄舛瘸^100×10-6(體積分?jǐn)?shù)),一旦出現(xiàn)靜電、碰撞、壓力波動脈沖,其產(chǎn)生的微量能量都會引起碳?xì)浠衔锏娜紵瑥亩l(fā)“冷凝蒸發(fā)器”閃爆。

      為了防止碳?xì)浠衔?、二氧化碳等危害物質(zhì)進(jìn)入空分裝置,在原料空氣進(jìn)入冷箱前設(shè)置有純化系統(tǒng),通過分子篩對水、二氧化碳和碳?xì)浠衔锏任:ξ镔|(zhì)進(jìn)行吸附。但是分子篩的吸附能力也是有限的,裝置運(yùn)行周期的增加、原料空氣中危害物質(zhì)濃度的變化、分子篩再生效果等都會影響吸附效果,直接反應(yīng)就是“冷凝蒸發(fā)器”中碳?xì)浠衔餄舛鹊淖兓?。中國石化洛陽分公司KDN-3000型空分裝置2018年1月至2019年3月“冷凝蒸發(fā)器”中碳?xì)浠衔锉O(jiān)測數(shù)據(jù)如圖2所示。

      圖2 空分裝置“冷凝蒸發(fā)器”中碳?xì)浠衔锉O(jiān)測數(shù)據(jù)

      通過圖2可以明顯看出,空分裝置“冷凝蒸發(fā)器”中碳?xì)浠衔锖侩S著時間變化有較為明顯的上升趨勢,其中數(shù)據(jù)峰值為57.7×10-6,說明隨著運(yùn)行周期的增加,吸附劑對于碳?xì)浠衔锏奈侥芰χ饾u減弱,空分裝置“冷凝蒸發(fā)器”出現(xiàn)爆燃的風(fēng)險逐漸增加。

      逸盛大化“6·16”聚酯空分裝置閃爆事故中,逸盛大化石化有限公司聚酯空分裝置冷箱主冷凝蒸發(fā)器發(fā)生閃爆,引起冷箱倒塌,未造成人員傷亡,事故直接經(jīng)濟(jì)損失約195萬元。

      2.4 空分裝置吸入原料異常風(fēng)險

      吸入原料的空氣質(zhì)量會對空分裝置的安全造成影響,對空分裝置有較大影響的主要是粉塵、硫化物和二氧化碳等物質(zhì),對于粉塵顆??刂苼碚f,我國國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定空氣中的粉塵含量控制在30 mg/m3,美國氣體及化學(xué)產(chǎn)品公司對粉塵的控制指標(biāo)在2.5 mg/m3以下[5]。

      表1 GB50030-2013氧氣站設(shè)計(jì)規(guī)范中關(guān)于吸風(fēng)口雜質(zhì)允許含量[6] mg/m3

      2018年11月,公司空分裝置原料空壓機(jī)C101/E出現(xiàn)啟動過程中振動值突升之后聯(lián)鎖停機(jī),將設(shè)備各級蝸殼打開后發(fā)現(xiàn)一二級葉輪上結(jié)焦嚴(yán)重,三級葉輪有輕微結(jié)焦現(xiàn)象,入口導(dǎo)葉處有黑色黏泥附著,后對該部分物質(zhì)進(jìn)行SEM掃描電鏡圖和XRD晶型分析,發(fā)現(xiàn)結(jié)焦物質(zhì)主要成分為Fe2(SO4)3/CaSO4或其混合物,同時存在少量生物黏泥,各級葉輪結(jié)焦和入口導(dǎo)葉附著的黏泥中都存在大量的S元素,結(jié)合空壓機(jī)吸入口周邊裝置排放情況,分析是空壓機(jī)吸入口附近的硫氧化物類物質(zhì)擴(kuò)散,與空壓機(jī)本體金屬在高溫高濕環(huán)境下生成的鹽類所致。

      空分裝置吸入口附近有空分裝置冷箱、壓縮空氣干燥器、純化系統(tǒng)和煉油化工裝置,這些設(shè)備和裝置都有固定的排放口。表2為空分裝置常用的凈化材料和珠光砂成分。通過成分分析可以看出,空壓機(jī)吸入口及葉輪上的結(jié)焦附著物和上述凈化材料及珠光砂成分構(gòu)成不同。

      表2 空分裝置常用凈化材料和珠光砂的主要成分

      而通過對空分裝置周邊環(huán)境進(jìn)行分析,四周有硫黃回收、溶劑再生、催化裂化、聚酯、PTA等裝置,通過日常觀察,2#催化裝置脫硫脫硝設(shè)施排放的煙氣在西南風(fēng)作用下經(jīng)常飄至空壓機(jī)吸入口,而該煙氣中粉塵含量平均值為15 mg/m3,有時能達(dá)到40 mg/m3,二氧化硫平均值66 mg/m3,最大能達(dá)到81 mg/m3。2019年2#催化脫硫脫硝裝置“消白煙”改造后,排放的SO2含量明顯下降,空分裝置空壓機(jī)再未出現(xiàn)上述故障。2#催化裝置脫硫脫銷設(shè)施“消白煙”改造前后數(shù)據(jù)對比見表3。

      表3 2#催化裝置脫硫脫銷設(shè)施“消白煙”改造前后數(shù)據(jù)對比

      3 空分裝置安全風(fēng)險預(yù)防措施

      3.1 空分裝置泄漏防范和漏液排查及處置

      3.1.1空分裝置泄漏防范

      空分裝置內(nèi)管線和容器為了減少泄漏,均采用的焊接連接方式,由于空分裝置啟動前后管道和容器溫差非常大,會產(chǎn)生較為嚴(yán)重的形變,除了在設(shè)計(jì)和施工階段考慮留有充足的形變余量和支撐防護(hù)外,也要盡量減少空分裝置的啟停次數(shù),保持平穩(wěn)的工況,防止因管道和容器頻繁出現(xiàn)溫度變化而導(dǎo)致金屬疲勞。

      3.1.2空分裝置漏液排查

      ①在日常生產(chǎn)中,定期檢查和分析冷箱密封氣壓力和純度,以及冷箱外壁結(jié)霜情況,從而判斷冷箱內(nèi)容器、管道是否存在泄漏。②在冷箱基礎(chǔ)增加測溫探頭,實(shí)時監(jiān)測冷箱基礎(chǔ)溫度,發(fā)現(xiàn)異常下降,要及時判明原因。③每周組織對冷箱珠光砂沉降情況進(jìn)行檢查,及時補(bǔ)充珠光砂,保證冷箱內(nèi)保溫層應(yīng)充實(shí)飽滿,避免因外界濕空氣進(jìn)入冷箱后凝聚凍結(jié)。④泄漏量較大時,冷箱的密封氣壓力會隨之增加,一般會升到2 kPa,高的甚至達(dá)到6 kPa,嚴(yán)重時會導(dǎo)致冷箱板鼓脹。

      3.1.3空分裝置冷箱內(nèi)泄漏時的應(yīng)急處置

      ①確認(rèn)冷箱內(nèi)容器、管道存在泄漏后,特別是大量的液體泄漏,必須及時停運(yùn)空分裝置,將冷箱內(nèi)液體進(jìn)行排放,并加溫、扒砂檢修,防止低溫液體在珠光砂內(nèi)大量積聚,造成砂爆事故。②當(dāng)?shù)蜏匾后w滲入珠光砂時,空分裝置立即停止工作開始加溫,這時應(yīng)盡快將冷箱頂部和主換熱器等處的人孔打開,將冷箱內(nèi)部壓力進(jìn)行釋放。③對冷箱內(nèi)部的加溫必須徹底,使用露點(diǎn)<-70 ℃的空氣進(jìn)行升溫,當(dāng)冷箱內(nèi)各處的溫度達(dá)到常溫后繼續(xù)加溫9~24 h,讓冷箱內(nèi)珠光砂逐步升溫。如果條件允許,冷箱在加溫停止后最好能靜止1周左右。④扒砂過程中要密切關(guān)注冷箱密封氣壓力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)密封氣壓力有異常波動時,必須讓扒砂人員迅速撤離現(xiàn)場。

      3.2 空分裝置原料空氣質(zhì)量管控

      ①抬升空分裝置吸入口位置。由于空分裝置和周邊裝置無法搬遷,為提高空分裝置吸入口質(zhì)量,設(shè)置一個總吸入口,并將吸入口的高度盡量提高,并增加封閉的風(fēng)道,將每臺空壓機(jī)吸入口與總吸入口煙囪相連,提高吸入口原料的空氣質(zhì)量,減少雜物的吸入,延長入口過濾器濾芯的使用壽命。②選用更高質(zhì)量的入口過濾器。③強(qiáng)化空分裝置吸入口的空氣質(zhì)量監(jiān)測。關(guān)注吸入口和純化器后原料空氣的監(jiān)測數(shù)據(jù),如有異常及時進(jìn)行排查,同時密切關(guān)注冷凝蒸發(fā)器內(nèi)碳?xì)浠衔锏暮?,必須?100 mL/m3。與周邊裝置建立預(yù)警聯(lián)動機(jī)制,當(dāng)周邊裝置排放、吹掃時,應(yīng)選擇合理風(fēng)向的天氣排放并通知空分裝置,空分裝置應(yīng)采取增加冷凝蒸發(fā)器的排放量、加強(qiáng)冷凝蒸發(fā)器碳?xì)浠衔锉O(jiān)測等措施,避免因裝置的排放導(dǎo)致空分裝置內(nèi)硫化物、碳?xì)浠衔锏任kU污染物的聚集。

      3.3 空分裝置周期性檢查

      ①空分裝置在運(yùn)行一個周期后需要停工進(jìn)行周期性的檢修,將空分塔內(nèi)所有液體進(jìn)行排放,使用干燥的空氣(露點(diǎn)<-70 ℃)對系統(tǒng)進(jìn)行徹底地加溫吹除,讓一個周期內(nèi)累積在空分裝置內(nèi)的雜質(zhì)全部清理干凈。②將珠光砂從冷箱內(nèi)清理干凈,對冷箱內(nèi)各個管線和容器進(jìn)行氣密檢查,一般漏點(diǎn)處會有因氣流夾帶珠光砂對金屬摩擦產(chǎn)生的黑點(diǎn),對于發(fā)現(xiàn)的漏點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)焊處理,待氣密檢查無異常后方可進(jìn)行裸冷等后續(xù)工作。③重新裝填珠光砂時必須使用干燥的,裝填時也必須保證天氣晴朗,防止因珠光砂受潮導(dǎo)致空分裝置開工后低溫凍結(jié),從而帶來保冷效果差、珠光砂凍結(jié)后下沉砸傷冷箱內(nèi)部管線和容器的風(fēng)險。

      4 結(jié)語

      空分裝置經(jīng)過了100多年的發(fā)展,目前已經(jīng)形成了較為成熟和安全的工藝流程,相關(guān)設(shè)備制造的水平也在不斷提升,但是通過某氣化廠砂爆事故的慘痛教訓(xùn),提醒了空分裝置由于它特殊的工藝性質(zhì),超低溫、富氧環(huán)境等危險因素仍然存在,特別是液體泄漏造成“砂爆”和吸入口異常導(dǎo)致冷凝蒸發(fā)器爆炸的設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險依然存在,需要時刻關(guān)注空分裝置設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)異常并采取措施,杜絕類似事故重演。

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