羅先福,鄧 安,何蕃民,李 艷
(中冶成都勘察研究總院有限公司,四川 成都 610023)
鉆孔灌注樁后注漿技術(shù)是在樁身達到一定強度后,通過預(yù)埋注漿管在樁身不同部位壓入一定量的水泥漿液,水泥漿液對樁端沉渣、樁側(cè)泥皮及樁周土體起到滲透、填充、劈裂、置換、壓密及固結(jié)等不同作用,從而大幅度地提高樁的承載力。但如何保證超長大直徑灌注樁在高含水量粉土-粉質(zhì)黏土沉積地層中后注漿的效果是業(yè)內(nèi)一大難題。
某核電廠位于渤海灣附近,以濱海平原地貌為主,地形平坦,高程為-3~5.6 m。場地地層上部為第四系海陸交互相沉積層,主要為粉質(zhì)黏土,局部為粉砂和粉土;下部為第四系中更新統(tǒng)玄武巖和沉火山角礫巖,再往下揭露新近系(N)黏土巖。
基礎(chǔ)形式采用樁基礎(chǔ),樁徑為Φ1 500-Φ1 000 mm,樁長最長約50 m,嵌入下部基巖,單樁承載力要求高達25 000 kN,采用后注漿工藝。為保證樁基工程的質(zhì)量,進行試樁研究,試樁樁位布置見圖1。采用旋挖成孔,泥漿護壁,護壁選定的水泥漿液配比為∶水灰比(W/C)∶0.65/1;膨潤土用量∶1.5%;水玻璃摻量0.5%。注漿壓力不超過2.5 MPa,一般控制在1~2.0 MPa。
圖1 核島區(qū)域試樁樁位布置圖
分別抽取進行單樁豎向承載力試驗6根樁,樁側(cè)阻力測試樁3根,單樁水平承載力試驗3根,群樁水平承載力試驗1組(3根樁),見表1。
表1 測試樁及測試項目匯總
單樁豎向抗壓試驗設(shè)計加荷5 000 t,采用錨樁反力裝置,6根錨樁均入巖2.5 m。反力裝置由2根主梁(長、寬、高分別為11、0.9、1.8 m)和3根副梁(長、寬、高分別為12、0.9、1.8 m)組成,副梁橫搭在6個錨樁上,副梁與錨樁通過鋼筋連接。水平加載試驗由相鄰樁施加反力進行加載,原狀土水平靜載試驗最大荷載按180 t考慮,液化處理后地基水平靜載試驗最大荷載按270 t考慮。
1)加荷系統(tǒng):單樁豎向抗壓靜載試驗加荷裝置由12臺QW630 t液壓千斤頂并聯(lián)、80 MPa大流量電動油泵站1臺及配套油路組合而成。12臺630 t千斤頂可以施加的最大荷載為:12×630×0.8=6 048 t(最大理論加荷的80%),可以滿足5 000 t的加荷要求。
樁側(cè)土摩阻力試驗時,預(yù)估最大加荷1 500 t,選用4臺630 t千斤頂并聯(lián)出力。
水平加載:采用320 t或630 t分離式雙油路立臥兩用油壓千斤頂和高壓油泵站施加水平力。
2)觀測設(shè)備:荷載大小由壓力傳感器通過ST3000型樁基靜載荷試驗自動觀測系統(tǒng)(安裝現(xiàn)場見圖2)自動控制;位移觀測采用在樁頂附近對稱安裝的4個位移傳感器通過ST3000樁基靜載荷試驗自動觀測系統(tǒng)自動記錄。在試驗樁樁身埋設(shè)電阻應(yīng)變式鋼筋計及電應(yīng)變儀測試樁身應(yīng)力及樁側(cè)摩阻力。
圖2 試驗加載系統(tǒng)現(xiàn)場安裝
豎向抗壓試驗最大加荷量50 000 kN,分15級等量加荷,每級荷載3 333 kN。加載過程中發(fā)現(xiàn),樁頂未加樁帽的測試樁產(chǎn)生保護層開裂現(xiàn)象,而設(shè)置鋼護筒樁帽的樁頭完好(見圖3)。對Z14、Z22、Z31三根測試樁進行樁身豎向承載力測試,三根樁的Q~s曲線比較接近直線,以Z14樁為例,從豎向抗壓靜載試驗Q~s曲線圖接近直線(如圖4所示)。
圖3 無樁帽、加樁帽的樁頭破壞情況
圖4 豎向抗壓靜載試驗Q~s曲線(Z14樁)
從單樁豎向抗壓靜載試驗結(jié)果看(見圖5),本次試驗樁在最大荷載5 000 t作用下,樁身混凝土均未破壞,樁基持力層氣孔狀玄武巖均未出現(xiàn)破壞,樁頂沉降能夠達到相對穩(wěn)定標準,反映樁基豎向抗壓承載力極限值可以達到5 000 t。反映出本次采用后注漿工藝的樁基完全能滿足高承載力的要求。
圖5 軸力分布圖(Z14樁)
測試樁在不同荷載下的軸力分布均呈出同一規(guī)律,樁頂軸力最大,沿樁深度方向近似線性減小,表明樁側(cè)土體產(chǎn)生了摩阻力作用,沿深度方向上逐步抵消了樁身軸力。隨著荷載的變大,軸力分布曲線的斜率增大,表明上部荷載越大,樁側(cè)土體的摩阻力作用發(fā)揮越大。
從測試結(jié)果分析,樁頂上部2 m范圍內(nèi)的樁側(cè)阻力較小,不同深度的摩阻力因土層的差異發(fā)揮的大小不一,可塑黏性土層的摩阻力最大,粉土粉砂層次之,軟塑黏性土最差,與勘察報告提出的指標較為吻合,見表2。從測試結(jié)果看,后注漿段的樁側(cè)阻力得到較大的提高,提高比例達100%~400%。
液化區(qū)域處理前后的實測單樁水平承載力對比如表3所示。對比試驗結(jié)果,液化處理后的單樁水平承載力增大50%~60%,樁周水平抗力系數(shù)提高100%~130%,液化處理加固效果明顯。
表3 地基土處理前后單樁水平承載力特征值及m值的對比
1)濱海軟土地區(qū)經(jīng)樁端、樁側(cè)后注漿工藝處理后的樁基承載力可得到提高,能滿足較高承載力的要求。樁身下部后注漿段的側(cè)阻力及端阻力提高100%~400%。
2)在樁基上部加載初期,荷載主要由樁側(cè)阻力承擔,加載完成后樁身承載力主要由樁端承擔荷載,受力模式最終呈現(xiàn)為端承摩擦樁,樁端承擔荷比例為50%~80%。
3)樁頂2 m范圍內(nèi)的土層因施工擾動使其摩阻力減弱,施工時應(yīng)加強保護。樁身承載力計算時,應(yīng)對樁頂2 m范圍內(nèi)的土層摩阻力進行折減。
4)通過振沖樁液化處理后,樁身的水平承載力可提高50%~60%,樁周土水平抗力系數(shù)可提高100%~130%。
5)樁頂以下1/2樁長范圍內(nèi)為主要受彎矩范圍,樁基設(shè)計時應(yīng)加強該段的抗彎配筋設(shè)計。
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