梁其奮,符 君
(海洋石油富島有限公司,海南 東方 572600)
海洋石油富島有限公司(以下簡(jiǎn)稱富島公司)是以天然氣為原料生產(chǎn)合成氨、尿素的氮肥企業(yè),目前生產(chǎn)能力為合成氨30萬(wàn)t/a,尿素52萬(wàn)t/a,一期合成氨裝置脫碳采用苯菲爾工藝。2004年12月進(jìn)行增產(chǎn)節(jié)能的大修改造,將脫碳溶液全部更換,并在配制新脫碳溶液過(guò)程中,加入新的活化劑ACT-1。苯菲爾溶液由27%~30%的K2CO3、0.3%~0.6% ACT-1、0.7%~1%的釩(以KVO3計(jì))和水組成。裝置現(xiàn)工況數(shù)據(jù)如下:進(jìn)氣為3.25 MPa、95℃、153 000 Nm3/h、CO2約為18.1%;貧液進(jìn)吸收塔為70℃、125 m3/h、Fe約為39 mg/L;半貧液進(jìn)吸收塔為110℃、1 070 m3/h、Fe約為39 mg/L;再生溫度為126℃、冷凝水外排10 m3/h;凈化氣CO2為0.08%;再生氣CO2為98.5%;貧液轉(zhuǎn)化度為0.23;ACT-1年消耗為1~2 t 。
苯菲爾熱鉀堿法脫碳工藝中,通過(guò)向脫碳溶液中加入少量的活化劑二乙醇胺(DEA),使其對(duì)CO2的吸收起到強(qiáng)化作用。206新型活化劑與ACT-1的機(jī)理相同,能更進(jìn)一歩提高傳質(zhì)速率,尤其是在吸收塔頂部CO2分壓較低的情況下,改善效果更為顯著。
與傳統(tǒng)DEA對(duì)比,只要加入一定濃度的206新型活化劑,就會(huì)使吸收塔出口氣體中的二氧化碳濃度降低60%左右,可使有效氣損失減少,降低裝置消耗。
對(duì)氣液平衡特性的改進(jìn)較為明顯,其強(qiáng)化速率比DEA高,達(dá)到同樣的吸收效果所需的溶液量相對(duì)較少,對(duì)降低脫碳系統(tǒng)的腐蝕、單位脫碳能耗等均有積極意義。
隨著脫碳系統(tǒng)運(yùn)行周期的延長(zhǎng),溶液中的DEA會(huì)逐漸降解,導(dǎo)致溶液中的雜質(zhì)增多。為保證吸收效果,須不斷補(bǔ)加DEA,但對(duì)釩的緩蝕作用產(chǎn)生不良影響。206新型活化劑化學(xué)穩(wěn)定性優(yōu)于DEA,降解速率較低。
在脫碳溶液活化劑的換型中,不少企業(yè)的做法是將溶液全部更換,新溶液中活化劑不加DEA或ACT-1,而直接改加新型活化劑,此方案效果無(wú)疑是最好的。但脫碳溶液若全部更換有兩個(gè)難點(diǎn):一是廢液存放與處理難度較大,二是溶液更換費(fèi)用高。結(jié)合業(yè)內(nèi)廠家使用經(jīng)驗(yàn),本方案為在停止ACT-1前提下,向現(xiàn)有脫碳溶液中加入206新型活化劑,視凈化效果及系統(tǒng)工藝變化對(duì)比評(píng)價(jià)逐歩實(shí)現(xiàn)對(duì)原ACT-1的替代使用。富島公司苯菲爾脫碳系統(tǒng)的溶液循環(huán)量、保有量情況見(jiàn)表1,苯菲爾脫碳系統(tǒng)的溶液成分控制情況見(jiàn)表2。
表1 苯菲爾脫碳系統(tǒng)的溶液循環(huán)量、保有量情況
表2 苯菲爾脫碳系統(tǒng)的溶液成分控制情況
為確保凈化氣達(dá)標(biāo),在未補(bǔ)充ACT-1情況下,將裝置進(jìn)氣由95℃升至101℃,再生塔底溫升至126.6℃,頂溫105.7℃,雖然凈化氣CO2維持在0.08%,但系統(tǒng)水嚴(yán)重不平衡,形成大量冷凝水外排,外排水中ACT-1化驗(yàn)分析值為0.01%。為盡快恢復(fù)工藝指標(biāo),應(yīng)快速恢復(fù)活化劑濃度控制,經(jīng)測(cè)算、討論,決定分3次添加206新型活化劑計(jì)300 kg。2021年9月1日開(kāi)始206活化劑替換工作,具體替代作業(yè)內(nèi)容如下:9月1日下午15∶00,加206活化劑 150 kg,濃度由0.51%提至0.53 %;9月3日下午15∶30,加206活化劑 100 kg,濃度由 0.53% 提至0.61%;9月6日,加206活化劑50kg,濃度由0.61%提至0.62%。
2021年9月1日,開(kāi)始添加206活化劑,運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 2021年9月1日起添加206活化劑的運(yùn)行數(shù)據(jù)
通過(guò)9月1日~6日3次補(bǔ)充江蘇太湖新材料控股有限公司苯菲爾脫碳新型活化劑206合計(jì)300kg,裝置運(yùn)行工況數(shù)據(jù)發(fā)生以下變化。
(1) 江蘇太湖新材料控股有限公司苯菲爾脫碳新型活化劑206含量99%,ACT-1的含量68%,因此補(bǔ)充206活化劑后,裝置很快出現(xiàn)凈化氣中二氧化碳含量下降變化,而過(guò)去添加ACT-1后裝置溶液活性改良時(shí)間較長(zhǎng)。
(2) 因特殊原因裝置停用ACT-1補(bǔ)充約1月,為確保凈化氣達(dá)標(biāo)合格,在提高總鉀的同時(shí),不得不提高再生溫度,如裝置進(jìn)氣由95℃升至101℃,再生塔底溫升至126.6℃,凈化氣CO2維持在0.1%~0.11%。但系統(tǒng)水嚴(yán)重不平衡,形成大量冷凝水外排,外排水中ACT-1化驗(yàn)分析值為0.01%。
(3) 鑒于206活化劑對(duì)系統(tǒng)循環(huán)堿活性改良效果,決定于9月3日開(kāi)始逐步恢復(fù)總鉀偏低控制(27~28)、進(jìn)氣由101℃降至95℃、適當(dāng)降低再生溫度前提下,凈化氣二氧化碳含量仍穩(wěn)定在0.06%~0.08%范圍達(dá)標(biāo)穩(wěn)定運(yùn)行。
(4)適當(dāng)降低貧液/半貧液流量,裝置凈化指標(biāo)仍可達(dá)標(biāo)穩(wěn)定運(yùn)行。
(5) 甲烷化床層溫升平均約下降3~8℃,少耗循環(huán)氫。
從試用效果得出如下結(jié)論:江蘇太湖新材料控股有限公司苯菲爾脫碳新型活化劑206替代ACT-1后,溶液活性有進(jìn)一歩改良表現(xiàn),對(duì)改良苯菲爾脫碳溶液活性效果明顯。貧液流量下降2m2/h、半貧液流量降低約10m3/h,對(duì)裝置節(jié)能降耗亦有積極影響。
雖然206活化試用時(shí)間短,后期仍需作進(jìn)一步觀察,以考察其穩(wěn)定性。但目前的應(yīng)用效果己經(jīng)表明:206替代ACT-1效果良好。
特別需要說(shuō)明能量:206日常補(bǔ)充仍遵照以往ACT-1添加習(xí)慣來(lái)替代添加:1桶/次折合206活化劑的量為:200kg×68%/99%=137.4kg,從破袋后存放等角度考慮,實(shí)際建議按3袋206活化劑/次量進(jìn)行補(bǔ)充。
補(bǔ)加條件定為2個(gè):①活化劑濃度內(nèi)控值0.35%~0.6%,低于0.35%時(shí)添加,每次添加保證接近內(nèi)控上限0.6%;②凈化氣中CO2超0.1%的輔助手段為提溶液活化劑濃度,以改良溶液吸收與末端凈化效果。
在裝置處于水平衡條件中,且最優(yōu)化的冷凝液排放與溶劑合理正常損耗的前提下,裝置進(jìn)氣溫度、再生溫度、溶液總鉀與活化劑含量、貧液/半貧液循環(huán)量等系統(tǒng)工藝指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,以獲得裝置脫酸(酸性氣CO2)最低熱能耗與動(dòng)力消耗。
在富島公司脫碳系統(tǒng)206新型活化劑中,對(duì)ACT-1的替代應(yīng)用表明:206對(duì)改良苯菲爾溶液吸收效果、降低溶液對(duì)設(shè)備和管線的腐蝕、改善氣體質(zhì)量等更優(yōu)異,減少了甲烷化氫氣的消耗??刂莆者M(jìn)氣溫度以降低“三氣”溫度差異,對(duì)脫碳單元水平衡控制及206新型活化劑補(bǔ)充量有重要影響。