李 貝
(武漢市城市排水發(fā)展有限公司北湖污水處理廠,湖北 武漢 430070)
針對DE 氧化溝工藝,國內(nèi)外的學(xué)者從事了大量相關(guān)方面的研究,主要集中在對DE 氧化溝工藝的機理研究[1]、DE 氧化溝的應(yīng)用研究[2]以及DE 氧化溝運行問題的提出及改善[3-4]。武漢湯遜湖污水處理廠是武漢市目前唯一一座以DE 氧化溝作為生物處理單元的城市污水處理廠,本文基于湯遜湖污水處理廠近10 年的進(jìn)出水水質(zhì)數(shù)據(jù),并結(jié)合該廠的運行管理經(jīng)驗及升級改造工程進(jìn)行研究,旨在運用一定的手段,對DE 氧化溝工藝的運行效果進(jìn)行客觀評價,并就挖掘DE 工藝的潛力進(jìn)行探討,為同類污水處理廠提供相關(guān)經(jīng)驗。
武漢湯遜湖污水廠主要承擔(dān)處理排向湯遜湖的污水,服務(wù)面積為32 km2。該污水處理廠分兩期建設(shè),其中一期的規(guī)模為5 萬m3/d,采購DE 氧化溝工藝,于2006年3 月正式運行使用。
湯遜湖污水處理廠設(shè)計出水水質(zhì)為GB 18918-2002一級B 標(biāo)準(zhǔn),具體初設(shè)水質(zhì)指標(biāo)見表1。
表1 湯遜湖廠一期DE 氧化溝水質(zhì)初設(shè)值
湯遜湖污水處理廠采用DE 氧化溝工藝,污泥處理采用離心脫水方式,其具體處理工藝流程如圖1 所示。
圖1 DE 氧化溝工藝流程圖
一期設(shè)兩座DE 氧化溝,單座池規(guī)模為2.5 萬m3/d,單座池總?cè)莘e9 480 m3,每座由一個厭氧區(qū)和2 個單溝組成。單座厭氧池的有效容積為1 450 m3,總停留時間9.1 h,其中厭氧區(qū)的停留時間1.4 h。有效水深4.0 m,每一座厭氧池內(nèi)都設(shè)置了2 臺潛水推進(jìn)器,其中每條單溝內(nèi)還設(shè)置了4 臺單速轉(zhuǎn)碟表面曝氣機、4 臺潛水?dāng)嚢杵鳎瑔螠线M(jìn)出水采用可調(diào)堰板控制,具體設(shè)備參數(shù)見表2。
表2 DE 氧化溝設(shè)備參數(shù)
運行期間生物池MLSS 維持在2 700~2 800 mg/L,污泥的回流比約為70%,通過剩余污泥排放控制污泥齡7~12 d。設(shè)定好氧段DO 控制1.5~3.5 mg/L,現(xiàn)場DO 信號接入PLC 系統(tǒng),PLC 根據(jù)DO 值自動增減轉(zhuǎn)碟曝氣機運行,控制DO 在設(shè)定范圍內(nèi),具體DE 氧化溝的運行時序設(shè)定為:階段A,1 h;階段B,1.5 h;階段C,1 h;階段D,1.5 h。
在設(shè)定工況條件下,對DE 氧化溝工藝進(jìn)行試運行,對運行期間進(jìn)出水的COD、氨氮、TN 和TP 的進(jìn)出水水質(zhì)進(jìn)行測定比較,得到其各自的去除率。
結(jié)果表明:(1)該DE 氧化溝工藝對COD 有較好的處理效果,出水COD 基本維持在20~30 mg/L 之間,平均去除率在88%以上。即使當(dāng)進(jìn)水COD 濃度高達(dá)350 mg/L,超過設(shè)計值40%時,出水COD 仍穩(wěn)定達(dá)到一級B 排放標(biāo)準(zhǔn),抗COD 沖擊能力較強。進(jìn)水TP 濃度在1.4~3.6 mg/L,TP 去除率在49%左右,出水TP 值均滿足一級B 排放標(biāo)準(zhǔn)要求。(2)調(diào)試運行期間,氨氮的去除率均基本保持在90%以上,但第5、6、7、17 天因進(jìn)水氨氮較高,出水氨氮分別出現(xiàn)了較大波動,無法穩(wěn)定達(dá)到一級B 排放標(biāo)準(zhǔn)。出水中TN 的濃度隨進(jìn)水TN濃度波動,TN 去除率在40%左右,出水TN 不夠穩(wěn)定,當(dāng)進(jìn)水TN 較高時,出水TN 無法滿足一級B 排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.3.1 低碳源運行問題
2009 年1 月起,進(jìn)水COD 濃度陡然下降平均值約為112 mg/L,同時期進(jìn)水TN 達(dá)到29 mg/L,C/N 嚴(yán)重偏低。一方面,碳源不足導(dǎo)致DE 氧化溝的A、C 時序的進(jìn)水溝DO 超過0.5 mg/L,根本無法實現(xiàn)好氧與缺氧的交替,喪失生物脫氮效果。同時,出水溝僅兩臺對角轉(zhuǎn)碟運行,但DO 仍高達(dá)5 mg/L,大量的分子氧通過回流系統(tǒng)進(jìn)入?yún)捬醭睾笥謱捬踽屃自斐筛蓴_。另一方面,通過核算F/M 僅為0.07 kgBOD/kgMLVSS·d,生物池污泥急劇老化呈現(xiàn)內(nèi)源衰減。通過運行發(fā)現(xiàn),在低碳源條件下,工藝C/N比失衡,出水中TN 的濃度偏高。
2.3.2 DE 程序問題
DE 程序是整個運行周期的靈魂,在進(jìn)水濃度較為穩(wěn)定時,可以根據(jù)預(yù)測的COD、總氮濃度精確控制A、B、C、D 四個階段的時序。然而目前國內(nèi)的污水處理廠一般沒有設(shè)置均質(zhì)調(diào)節(jié)池或水解酸化池,一旦出現(xiàn)工業(yè)偷排造成進(jìn)水COD、總氮沖擊,固定的DE 運行程序?qū)驗槿毖鯐r間較短造成反硝化不徹底,影響總氮去除,或者因為好氧不充分,影響氨氮去除。
2.3.3 原設(shè)計問題
按照推進(jìn)設(shè)備與曝氣設(shè)備常規(guī)設(shè)置位置的經(jīng)驗總結(jié),曝氣設(shè)備距離推進(jìn)器上游的距離一般不應(yīng)小于池寬(9 m),距離推進(jìn)器下游一般不應(yīng)小于池深(4 m),而現(xiàn)狀的設(shè)置位置均小于此臨界值,如圖2 所示。
圖2 轉(zhuǎn)碟、推進(jìn)器安裝位置圖
除推進(jìn)器與轉(zhuǎn)碟相對位置不合理外,推進(jìn)器選型偏大是導(dǎo)致積泥的另一原因。根據(jù)調(diào)查,厭氧區(qū)單溝直線段長為39 m、寬為5 m,氧化溝單溝直線段長為30 m、寬為9 m,而現(xiàn)有1 800 mm 推進(jìn)器0.3 m/s 流速的理論范圍為長42 m、寬18 m,如圖3 所示。
圖3 推進(jìn)器推流范圍圖
推進(jìn)器推流范圍大于氧化溝尺寸,導(dǎo)致水流撞擊側(cè)壁后形成反射流,擾亂正常推進(jìn)效果,推進(jìn)線路下游實測流速不足0.2 m/s,特別是在好氧水溝的過彎處容易形成集泥,一定程度上減小了好氧溝的有效容積,也影響了曝氣混合效果。
2014 年湯遜湖污水處理廠出水水質(zhì)要求由一級B標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)為一級A 標(biāo)準(zhǔn),湯遜湖廠啟動二期擴建及一期改造工程,一期校核規(guī)模為4 萬m3/d,設(shè)計水質(zhì)指標(biāo)見表3。
表3 改造后設(shè)計水質(zhì)指標(biāo)
提標(biāo)改造后,日均處理水量4 萬m3,生物池MLSS約2 400 mg/L,污泥回流比R 約為120%,污泥齡10~16 d,控制厭/缺氧段ORP<-150 mV,控制好氧池末端Do1.5~3.5 mg/L,污泥食微比F/M 約為0.14 kgBOD/kgMLVSS·d。厭/缺氧段的停留時間為1.7 h,好氧段的停留時間為9.6 h。
3.2.1 完善工藝流程
提標(biāo)改造后,將一期原兼?zhèn)涿摰坠δ艿腄E 氧化溝工藝改為單純脫氮功能的A/O 工藝,通過在深度處理單元投加PAC,結(jié)合高效澄清池、R 型精密濾池,保證出水TP 穩(wěn)定達(dá)標(biāo),其工藝流程如圖4 所示。
圖4 改造后工藝流程圖
3.2.2 氧化溝工藝增設(shè)底部曝氣裝置改造研究
湯遜湖污水處理廠二期于2015 年5 月完成,采用鼓風(fēng)微孔曝氣方式,在連續(xù)運行半年后,二期處理系統(tǒng)電耗率僅為160 kWh/kt,鼓風(fēng)機機房設(shè)備有約40%的富余能力,而一期運行電耗高達(dá)320 kWh/kt。為了降低一期電耗,于2015 年年底在一期一組氧化溝內(nèi)增設(shè)了微孔曝氣系統(tǒng),風(fēng)源由二期鼓風(fēng)機房提供。
(1)增設(shè)底部曝氣系統(tǒng)改造方式
由二期A/A/O 生物池DN500 空氣管道上接出DN300 空氣管道至一期化溝,管道全長80 m,并設(shè)置空氣減壓閥、空氣流量計。在一期氧化溝池頂布置DN150~DN200 空氣管道,DN150 空氣管道全長100 m,DN200空氣管道全長90 m。每個過水廊道內(nèi)布置一組微孔曝氣器,共布置4 組,每組曝氣器最大曝氣量為9.25 m3/min(555 m3/h),具體布置如圖5 所示。
圖5 曝氣器布置圖
(2)改底部曝氣效果
一期增設(shè)底部曝氣系統(tǒng)后,增加了一臺90 kW 鼓風(fēng)機運行,增設(shè)底曝的氧化溝內(nèi)轉(zhuǎn)碟全部關(guān)停,僅開啟推進(jìn)器維持推流,氧化溝內(nèi)曝氣混合均勻,證明微孔曝氣系統(tǒng)同樣適用于4 m 水深的氧化溝工藝。
微孔曝氣系統(tǒng)動力效率高達(dá)4.5~5.5 kgO2/kWh,轉(zhuǎn)碟曝氣動力效率僅為1.8~2.0 kgO2/kWh,改造后一期消耗功率降低160 kW,一期實際運行電耗降至約220 kWh/kt,氧化溝工藝改底部曝氣體現(xiàn)了優(yōu)秀的節(jié)電效果。值得一提的是,一期僅對一組氧化溝進(jìn)行了底部曝氣改造,一旦另一組氧化溝也進(jìn)行了改造,整個一期運行電耗將進(jìn)一步降低。
為解決氧化溝內(nèi)推進(jìn)器、轉(zhuǎn)碟運行干擾問題,改造工程中轉(zhuǎn)碟將溝內(nèi)推進(jìn)器設(shè)置在轉(zhuǎn)碟下游9 m 處,2 臺推進(jìn)器并排布置。雙溝仍串聯(lián)運行,每條單溝內(nèi)增加一個配水點,每條溝內(nèi)轉(zhuǎn)碟間隔開啟,形成了固定的缺氧區(qū)、好氧區(qū),從而實現(xiàn)A/O 運行模式,設(shè)備的安裝形式如圖6 所示。
圖6 改造后設(shè)備布置圖
為增加曝氣充氧,并進(jìn)一步提高氧化溝流速,對轉(zhuǎn)碟、潛水推進(jìn)器全部進(jìn)行了更新,轉(zhuǎn)碟更新至55 kW,充氧量72 kgO2/h。推進(jìn)器更新至3 kW,轉(zhuǎn)速62 r/min。
為了徹底解決碳源爭奪對同步生物脫氮除磷的影響,一期改造工程將碳源全部用于生物脫氮,并增加完善的化學(xué)除磷系統(tǒng)。改造后由于處理水量下降,氧化溝水力停留時間由原本的9.1 h 增大到11.3 h,選用10 d 連續(xù)測量數(shù)據(jù),分析比較COD、氨氮、TN 和TP 的進(jìn)出水濃度及其去除率。
通過比較工藝進(jìn)出水COD 濃度,計算其去除率,得到的運行數(shù)據(jù)如圖7 所示。
對圖7 進(jìn)行分析,結(jié)果表明:DE 氧化溝提標(biāo)改造后,對COD 的去除效果很好且較穩(wěn)定,在91%附近波動。COD 出水濃度在20 mg/L 左右,平均值為20.06 mg/L,穩(wěn)定達(dá)到一級A 排放標(biāo)準(zhǔn)。
圖7 提標(biāo)改造后COD 去除效果圖
通過比較工藝進(jìn)出水氨氮濃度,計算其去除率,得到的運行數(shù)據(jù)如圖8 所示。
圖8 提標(biāo)改造后氨氮去除效果圖
對圖8 進(jìn)行分析,結(jié)果表明:DE 氧化溝提標(biāo)改造后,氨氮去除效果非常好,平均值為96%,出水氨氮濃度非常低,平均值為0.66 mg/L,穩(wěn)定達(dá)到一級A 排放標(biāo)準(zhǔn)。
通過比較工藝進(jìn)出水TN 濃度,計算其去除率,得到的運行數(shù)據(jù)如圖9 所示。
對圖9 進(jìn)行分析,結(jié)果表明:DE 氧化溝提標(biāo)改造后,氨氮去除率維持在60%左右,出水氨氮濃度平均值為13.31 mg/L,能穩(wěn)定達(dá)到一級A 排放標(biāo)準(zhǔn)。
圖9 氣動防錯裝置工作狀態(tài)及邏輯元件布置圖
圖9 提標(biāo)改造后TN 去除效果圖
通過比較工藝進(jìn)出水TP 濃度,計算其去除率,得到的運行數(shù)據(jù)如圖10 所示。
對圖10 進(jìn)行分析,結(jié)果表明:DE 氧化溝提標(biāo)改造后,TP 去除率較高,約為90%,出水TP 濃度平均值為0.24 mg/L,能穩(wěn)定達(dá)到一級A 排放標(biāo)準(zhǔn)。
圖10 提標(biāo)改造后TP 去除效果圖
(1)湯遜湖污水廠采用DE 氧化溝工藝,進(jìn)水水質(zhì)波動較大,DE 氧化溝對進(jìn)水濃度在設(shè)計范圍內(nèi)時,基本能滿足一級B 排放標(biāo)準(zhǔn),但在低碳源條件下運行效果較差,達(dá)不到出水標(biāo)準(zhǔn)。
(2)DE 氧化溝運行數(shù)據(jù)分析表明:其對SS、COD 和氨氮均有較好的去除率,平均值分別達(dá)到了91%、88%和90%,對TN 的去除效果不好,且效果不穩(wěn)定,平均僅有40%,對TP 也僅有49%的去除率,這與進(jìn)水COD 濃度較低有關(guān),兼性菌對COD 的去除,反硝化脫氮和生物除磷有一定的影響。
(3)將DE 氧化溝變型為A/O 工藝的方式進(jìn)行提標(biāo)改造,其COD、氨氮、TN 和TP 的出水平均濃度分別為:20.06 mg/L、0.66 mg/L、13.31 mg/L 和0.24 mg/L,去除率得到大大提高,出水能穩(wěn)定達(dá)到一級A 排放標(biāo)準(zhǔn)。
(4)比較DE 氧化溝變型運行前后環(huán)境、經(jīng)濟效益可知,在進(jìn)水COD 濃度較低的條件下,采用DE 氧化溝變型A/O 工藝運行,其環(huán)境經(jīng)濟效益良好,COD的去除率從88%提升到92%,TN 去除率從40%上升到50%,氨氮去除率從50%提升到97%,TP 去除率達(dá)92%。