陳化南 孟凡寶 張亞洲 白 林
(成遠礦業(yè)開發(fā)股份有限公司)
在高原高寒地區(qū)的露天礦山生產爆破中,存在缺氧、凍土層、炮孔結冰等不利因素。付洪賢等[1]針對青藏鐵路建設中路塹爆破及凍土爆破特性進行了試驗研究;保天才等[2]針對西藏巨龍礦業(yè)驅龍銅礦超高海拔爆破作業(yè)的一系列安全問題及安全管理措施進行了研究。祝自偉等[3-4]基于精細化爆破理論,研究分區(qū)化爆破孔網參數以及起爆方案,取得了良好的爆破效果。高原高寒地區(qū)露天礦山大爆區(qū)存在的不利因素,既有安全方面的,也有技術方面的,給露天礦山爆破工作帶來與常規(guī)不同的負面影響。在高原高寒地區(qū)進行露天深孔大爆區(qū)精細化爆破施工技術研究,具有必要性和現實意義。
西藏玉龍銅礦位于西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)。礦區(qū)海拔高度為4 560~5 124 m,銅礦層埋藏淺,屬土狀軟弱層,礦層頂板為大理巖或第四系堆積物,底板為角巖。大理巖、角巖為中硬—堅硬巖石,堅固性系數約為9,節(jié)理裂隙較發(fā)育。礦層及其頂板巖層富水性較弱,底板巖層具隔水作用。
隨著礦山選礦廠改擴建工程投產,2021 年礦石需求量較2020 年增加了8 倍,剝離和采礦總量超120 000 m3/d,以往小規(guī)模爆破生產已不能滿足選礦廠的生產需求。同時,由于綠色礦山開采理念對露天礦生產的要求,必須減少年爆破次數、設備避炮時間對生產的影響。因此,提高單次爆破規(guī)模,開展大爆區(qū)露天深孔爆破試驗勢在必行。
2020 年12 月,在玉龍露天銅礦小青龍采區(qū)開展了露天深孔大爆區(qū)爆破試驗,總體思路是通過增加炮孔數目和排數來增加單次爆破總裝藥量,從而達到加大單個爆堆堆存量,以滿足生產需求。爆破工業(yè)試驗為礦山今后正常爆破作業(yè)積累了大量技術經驗,同時,為類似爆破工程施工提供參考。依據礦山現場環(huán)境及條件,大爆區(qū)爆破試驗在4 890~4 860 m平臺開展,爆區(qū)炮孔總數為900個,總裝藥量為140 t,爆破面積為2萬m2,爆破方量約為40萬m3。
高原爆破技術難點:①含氧量低,人員施工風險大;②炮孔多、藥量大、時間緊、任務重;③爆區(qū)規(guī)模大,起爆準確率要求高;④高原凍土層施工難度大;⑤高原涌水凍孔對施工精度和爆破效果產生影響。
結合以往爆破實踐經驗,運用精細化爆破理念,力爭在達到預定的爆破效果前提下,降低施工成本。礦山臺階高度H=15 m,炮孔直徑d=140 mm,鉆孔傾角β=90°。
布孔方式選用等邊三角形布孔,在2排主炮孔之間穿插布置輔助淺孔(圖1)。主炮孔孔距a=7.5 m,排距b=4.2 m,密集系數m≈1.78(孔距與最小抵抗線的比值)。
根據經驗公式,填塞長度Ls=(20~30)d,取4 m;底盤抵抗線WD=(20~40)d=2.8~5.6 m,取5.0 m;鉆孔超深h=(8~12)d,取1.5 m。鉆孔形式為垂直孔,則炮孔長度L=H+h=16.5 m。
炸藥單位消耗量q取決于巖體性質、炸藥性能、自由面條件和爆破目的(要求)四大因素。露天礦山臺階爆破時,炸藥單耗與巖石的堅固性系數f成正比[5],本爆區(qū)巖石堅固性系數約為9,節(jié)理裂隙發(fā)育,結合以往在該礦區(qū)的爆破經驗,選取q=0.35 kg/m3。
2.2.1 炸藥的選擇與裝藥結構
本爆區(qū)有部分水孔,水孔約占總孔數的三分之一,所以選用混裝銨油和混裝乳化2 種炸藥;起爆藥選用乳化藥卷,輔助淺孔也選用乳化藥卷,主炮孔采用連續(xù)耦合裝藥結構。
2.2.2 裝藥量
(1)水孔選用混裝乳化炸藥,密度為1.15 kg/m3,即140 mm 炮孔延米裝藥量為17.7 kg/m,填塞長度為4 m,裝藥長度為12.5 m,單孔裝藥量為220 kg。
(2)干孔選用混裝銨油炸藥,密度為0.86 kg/m3,即140 mm 炮孔延米裝藥量為13.2 kg/m,填塞長度為4 m,裝藥長度為12.5 m,單孔裝藥量為165 kg;
(3)輔助孔孔深1.5 m,每孔裝填1 根3.0 kg 成品乳化炸藥藥卷。
爆區(qū)水孔數量為270 個,水孔用藥量合計59.4 t,干孔480 個,干孔用藥量為80 t,輔助孔160 個,用藥量為0.5 t,爆區(qū)總用藥量近140 t。
爆區(qū)整體為狹長形狀,總長度達到了1.5 km,并且是上下2個臺階同時施工爆破,炮孔數目較多。所以,在網路的延期時間上要精確計算、設計。起爆點的選擇至關重要,如果將起爆點設置在一側,總延期時間過長,下部臺階的炮孔起爆后,飛石會對上部臺階的網路造成損壞;反之,將起爆點設置在中間,一旦下部爆區(qū)的網路出現意外發(fā)生傳爆中斷,那么上部臺階爆破下來的爆堆就會將下部爆區(qū)掩埋,處理難度極大。
綜合考慮網路的可靠性和簡化操作,采用孔外導爆管雷管延時起爆方式爆破??變热垦bms10段雷管,孔間采用ms2 段雷管接力,排間采用ms4 段雷管接力,采用組孔V形起爆方式,同時起爆1組的3個炮孔,整體爆區(qū)成V 字形起爆。為確保爆破安全可靠,采用復式起爆網路,如圖2所示。
為了保證此次爆破的順利完成,面對眾多困難,召開大爆區(qū)專項會議,針對各個難點分別制定應對措施及處理方案,成立了爆破工程指揮部,統(tǒng)一指揮爆破技術設計、施工組織、器材供應及安全保證等。采取了以下5項精細化爆破施工措施。
(1)為了在高原高寒爆區(qū)保證施工工人不會因為缺氧而發(fā)生危險,后勤人員準備了一臺大巴車作為專門的補給車輛,備有充足的便攜式氧氣瓶、純凈水和食物等,用來保障施工人員的體能。為了保證大爆區(qū)爆破順利完成,提前與炸藥地面站溝通,增加了2臺混裝炸藥車并提前將炸藥原料準備充足,在施工當天增加了若干施工人員。
(2)良好的鉆孔質量是保證爆破效果的前提,所有的炮孔必須滿足精度要求。深孔驗收標準:孔深允許誤差為±0.2 m,間排距允許誤差為±0.2 m,偏斜度允許誤差為2%。為了保證鉆孔質量,每臺鉆機上面都配備了數字顯示的角度尺和測量孔深的米尺。發(fā)現不合格的炮孔及時處理,未達驗收標準不得裝藥,超深的炮孔需回填至設計深度,孔深不足的炮孔需透孔使其達到設計深度,角度偏差超過允許范圍值的需重新鉆孔。成孔后,將孔口周圍0.5 m 范圍內的碎石、雜物清除干凈,孔口巖壁不穩(wěn)者,進行孔壁維護。
(3)高原涌水結冰凍孔是對爆破十分不利的影響因素之一。孔內產生結冰后,炮孔孔徑變細,實際裝藥量達不到設計裝藥量,單耗也達不到設計要求,爆破效果變差。為了克服這個難題,采取了兩方面的措施。一是做好鉆孔設備調配以及施工銜接。事先計算好裝藥時間以及穿孔的設備能力,在最短的時間將所有的炮孔穿鑿出來,然后立即進行裝藥,盡量減少穿孔與裝藥的間隔,做到無縫銜接。時間及穿孔設備安排如下:大爆區(qū)總炮孔數為900 個,總鉆孔量約為12 510 m,每臺鉆孔設備穿孔能力為500 m/d,為了在48 h 之內穿鑿完所有炮孔,在該爆區(qū)配置了14 臺穿孔設備,穿孔能力達到7 000 m/d,提前在計劃時間內完成穿孔任務。二是在有水的炮孔內撒工業(yè)鹽,利用工業(yè)鹽的性質來克服凍孔問題。每個炮孔在穿鑿完成之后,向炮孔內撒工業(yè)鹽,然后利用鉆機向炮孔內施加風壓,使工業(yè)鹽均勻的噴灑在炮孔孔壁上面,達到防止凍冰的目的。
(4)裝藥是一個重要的環(huán)節(jié),為了保證裝藥的質量,工程技術人員事先在所有炮孔孔邊放置孔口傳票,傳票標注該炮孔的孔深、水深、裝藥結構、裝藥量和填塞高度,要求工人嚴格按照孔口傳票進行裝藥。炮孔裝藥結束后,由工程技術人員用皮尺對所有炮孔的填塞長度進行檢驗,檢驗合格后方準填塞。
(5)在網路的延期時間上要精準施工。與以往的常規(guī)爆破網路連接不同,本次大爆區(qū)爆破采用復式起爆網路連接,因此在管理和施工上需要更加精細。每個節(jié)點由經驗豐富的爆破員進行連接,連接完成之后在每個節(jié)點上面放置節(jié)點牌,節(jié)點牌上面標明點號、雷管數以及連接人員,節(jié)點牌放置之后,再由工程技術人員和施工負責人共同對起爆網路進行復檢,保證起爆網路連接的可靠性。
經爆后檢查,無盲炮,爆堆橫剖面呈拋物線形狀,表層基本無大塊,爆堆前沖距離約為20 m,爆區(qū)塌落線深度約5 m,爆破瞬間沒有產生飛石,周圍建筑物和設施并未受到損壞。挖掘過程中觀察爆堆內部松散性較好,無大塊和根底,鏟裝效率高。清理后臺階坡面、平臺底板平整。爆后效果如圖3所示。
(1)采用高原凍土層淺孔輔助爆破技術,爆破后地表凍土層無大塊,可有效解決地表凍土層大塊的問題。
(2)在大爆區(qū)爆破施工中,采用了復式微差起爆網路,提高了起爆網路的準爆性。
(3)高原環(huán)境下實施露天礦山的大爆區(qū)爆破,通過科學管理、精心施工組織,達到了理想的爆破效果。