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      運用QC質(zhì)量工具解決轎車后蓋掉漆問題

      2022-03-22 09:17:54郭帥奇瑞汽車股份有限公司
      鍛造與沖壓 2022年6期
      關(guān)鍵詞:檢具行李廂尾燈

      本文通過運用QC質(zhì)量工具,對總裝、涂裝、焊裝及沖壓專業(yè)進行排查,采用頭腦風暴法,運用魚刺圖,從人、機、料、法、環(huán)、測的維度進行分析,解決了某汽車公司一款轎車車型行李廂蓋掉漆的問題,對于轎車外觀質(zhì)量的提升具有重要意義。

      米家電磁爐將微晶面板與電磁線圈相對分離,進入的水漬可以及時排出,不接觸任何帶電部件或?qū)Ь€,避免因意外而產(chǎn)生的漏電危險。

      某汽車公司新車型項目的前期單機驗證階段,總裝反饋行李廂蓋與尾燈匹配處右側(cè)掉漆(圖1),質(zhì)量缺陷診斷為A類,嚴重影響整車交付。公司立即成立QC小組,確定課題:開展現(xiàn)場調(diào)查分析,解決轎車后蓋掉漆問題。

      在更新Pareto最優(yōu)解時,將第g代所得Pareto最優(yōu)解與第g+1代個體合并,然后通過支配關(guān)系篩選出非劣解集X*。若X*集合中個體數(shù)少于Np,則將X*作為第g+1代的Pareto最優(yōu)解集;若X*集合中個體數(shù)大于Np,則采用擁擠度距離排序方法篩選出距離排在前Np的個體作為第g+1代的Pareto最優(yōu)解集。

      QC活動程序

      現(xiàn)狀調(diào)查

      總裝車間小組成員對總裝人員裝配技能調(diào)查,現(xiàn)場人員滿足裝配要求,排除因裝配不良產(chǎn)生掉漆的因素。小組成員對總裝尾燈與行李廂蓋總成匹配間隙進行調(diào)查(圖2),DTS標準值為(1.5±1.0)mm;現(xiàn)場實際匹配間隙值為0.3mm,不合格,存在車身運動導致干涉產(chǎn)生掉漆的因素。

      ⑺末端因素⑦,壓合島生產(chǎn)環(huán)境不滿足。小組成員對壓合島自動化生產(chǎn)環(huán)境(檢查及車間點檢表核查確認,壓合島生產(chǎn)環(huán)境滿足現(xiàn)場要求,該原因確認為非主要原因。

      ⑵末端因素②,壓力機維保不到位。小組成員依據(jù)設(shè)備點檢表確認壓力機是否滿足設(shè)備點檢狀態(tài),同時對焊裝設(shè)備點檢項進行核查,發(fā)現(xiàn)壓力機設(shè)備按要求點檢,設(shè)備運行正常,該原因確認為非主要原因。

      三坐標檢測數(shù)據(jù)顯示,尾燈匹配處測量點的間隙面測量值是0.027mm,排除因尾燈不合格與行李廂蓋總成干涉產(chǎn)生掉漆的因素。尾燈安裝孔合格,排除因安裝孔不合格進行裝配導致與行李廂蓋干涉產(chǎn)生掉漆的因素。

      ⑴末端因素①,員工技能不足。小組成員對2021年3月到2021年4月份員工崗位技能表進行排查,確認員工具備崗位資質(zhì),該原因確認為非主要原因。

      小組成員召開“頭腦風暴”會議,通過繪制“魚刺圖”(圖4)對行李廂蓋總成尺寸不合格的原因進行分析,最后根據(jù)“頭腦風暴”法得出行李廂蓋總成尺寸不合格的八個末端因素,制定要因確認表見表2。

      設(shè)定目標

      QC小組制定質(zhì)量活動計劃(表1),目的是實現(xiàn)3個目標,⑴行李廂蓋總成與尾燈匹配右側(cè)間隙做到GD&T要求的±0.7mm公差內(nèi);⑵行李廂蓋總成與尾燈在車身靜態(tài)下,做到DTS:(1.5±1.0)mm整車匹配要求;⑶滿足DTS的前提下,依據(jù)車身動態(tài)驗證及匹配需求,行李廂蓋總成做正向貢獻,徹底解決掉漆問題。

      分析原因

      詩意美是《雨巷》最為突出的特點之一。“藝術(shù)作品的形式美,歸根結(jié)底,也正是這樣一種生命感應(yīng)的產(chǎn)物”。詩歌作為一種充滿藝術(shù)性的作品形式,與其他體裁相比,簡潔而又含蓄,卻能將作者的心緒、感受完美地詮釋;精練的語言,短小的篇幅,卻能引人遐想。

      確定主要原因

      行李廂蓋總成三坐標檢測與檢具測量趨勢一致,匹配處的間隙面往車身Z向走-0.9~-1.1mm,存在與尾燈匹配干涉產(chǎn)生掉漆的因素。根據(jù)小組成員充分的調(diào)查,判定行李廂蓋總成尺寸不合格與右尾燈匹配產(chǎn)生干涉是導致掉漆的主要原因。

      焊裝車間小組成員調(diào)查發(fā)現(xiàn),白車身上尾燈裝配狀態(tài)與整車一致,間隙約0.3mm,不合格;用總成檢具對行李廂蓋總成數(shù)據(jù)進行檢查,檢測要求為(3.0±0.7)mm的間隙;實際間隙為2.0~2.2mm,不合格,往車身Z向走-0.8~-1.0mm,存在與尾燈匹配干涉產(chǎn)生掉漆的因素,如圖3所示。

      總之,梯度氣象觀測為氣象預(yù)報提供了準確、可靠的依據(jù),為當?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展起到了積極、重要的作用。根據(jù)梯度氣象觀測的實測數(shù)據(jù),針對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)采取有效措施,采取分區(qū)分類的方式進行播種,因地制宜,使農(nóng)業(yè)耕種適應(yīng)氣象規(guī)律以提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力,從而有效地促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展。

      ⑻末端因素⑧,量具不滿足。小組成員現(xiàn)場對檢具精度及測量工具進行檢查,發(fā)現(xiàn)滿足檢測要求,該原因確認為非主要原因。

      ⑷末端因素④,行李廂蓋上外板尺寸不合格。小組成員使用塞尺及鋼板尺通過檢具對行李廂蓋上外板進行測量(圖6),發(fā)現(xiàn)行李廂蓋上外板與右尾燈匹配處間隙小,偏差量與總成件基本一致,不滿足GD&T公差要求,且右側(cè)包角翻邊高比左側(cè)長2mm,不滿足產(chǎn)品數(shù)據(jù)要求,因此確定行李廂蓋上外板尺寸不合格是主要原因。

      ⑸末端因素⑤,夾具焊接不滿足工藝要求。小組成員依據(jù)《夾具焊接作業(yè)指導書》對現(xiàn)場焊接過程進行跟蹤,現(xiàn)場焊接完全按照操作步驟執(zhí)行,該原因確認為非主要原因。

      ⑹末端因素⑥,壓合模預(yù)彎/包邊不到位。行李廂蓋外板總成刷藍油進行壓合調(diào)試,排查預(yù)彎及包邊情況,壓合模各機構(gòu)行程到位,符合圖紙要求,與尾燈匹配處Z向,壓合模不進行預(yù)彎和包邊,該原因確認為非主要原因。

      涂裝車間調(diào)查發(fā)現(xiàn),涂裝油漆噴涂及車輛運輸過程符合標準,排除因油漆噴涂不到位和過程運輸磕碰產(chǎn)生掉漆的因素。

      通過在鎖扣內(nèi)部增加LED燈,實現(xiàn)鎖扣側(cè)面或四周環(huán)形發(fā)光,提醒乘員系上安全帶,尤其在黑暗條件下能方便乘員快速定位鎖扣位置。這套技術(shù)的實現(xiàn)方式是通過在鎖扣內(nèi)部添加電路板,實現(xiàn)鎖扣發(fā)光功能。相比儀表板鎖扣未系警示燈或提醒音,通過直接的視覺效果來提醒并告知乘員鎖扣位置,更加有利于乘員方便地系上安全帶。發(fā)光鎖扣還可采用多種發(fā)光方式滿足乘員不同需求。此外,如果在黑暗環(huán)境下發(fā)生事故,發(fā)光鎖扣也可幫助救援人員迅速找到鎖扣,讓被救乘客及時脫困,為事故搶救提供快捷便利。

      ⑶末端因素③,尾燈安裝板不合格。小組成員采集3臺份尾燈安裝板數(shù)據(jù)(圖5),使用三坐標打點測量,發(fā)現(xiàn)尾燈安裝板數(shù)據(jù)合格,滿足GD&T公差要求,該原因確認為非主要原因。

      按對策實施

      小組成員經(jīng)過分析研究,針對主要原因制定了整改計劃。實施步驟⑴,行李廂蓋上外板與尾燈匹配上部右側(cè)翻邊面間隙優(yōu)化,翻邊面往車身Z向走1.0mm,實現(xiàn)檢具測量間隙控制在(5±0.5)mm的目標,整改前后對比(圖7),確認實施有效。實施步驟⑵,行李廂蓋上外板與尾燈匹配上部右側(cè)包角料邊與左側(cè)一致,實現(xiàn)翻邊高控制在2mm的目標,整改前后對比(圖8),確認實施有效。

      效果檢查

      按對策實施后,首先小組成員使用整改后的行李廂蓋上外板進行焊接和壓合調(diào)試,出總成件后進行檢具測量,然后在白車身上裝尾燈與整改后的行李廂蓋總成進行配合,檢查體現(xiàn)的效果,然后小組成員從5月份開始對沖、焊、涂、總過程進行跟蹤、調(diào)試、驗證,最終,按計劃將行李廂蓋掉漆問題攻克。

      根據(jù)圖9和表5所示的結(jié)果,配電網(wǎng)調(diào)度模型的松弛母線有功功率輸出的標準差為0.82700pu,發(fā)電量比沒有發(fā)電調(diào)度模型的功率電平小,即5.15182pu。由于其他傳統(tǒng)發(fā)電機共同平衡光伏發(fā)電的變化,所以松弛總線輸出不確定性減少。研究結(jié)果還表明,配電網(wǎng)調(diào)度行為在系統(tǒng)不確定性影響方面起著重要作用。

      在小組成員共同的努力下,不僅攻克了難題,提升了整車質(zhì)量,同時還取得了不錯的效益。⑴經(jīng)濟效益。截止2021年6月,生產(chǎn)加驗證一共25臺車,節(jié)約成本25×3×36.67=2750元;平均每臺車節(jié)約成本約110元,隨著產(chǎn)量的增加,成本節(jié)約的數(shù)值是可觀的。⑵無形價值。①提升了小組分析和解決問題的能力,大家互助共進,專業(yè)技術(shù)得到提升,團隊意識得到增強;②提升了整車質(zhì)量,提高了客戶滿意度。

      制定鞏固措施

      ⑴在6月份,小組成員根據(jù)生產(chǎn)計劃,對行李廂蓋右側(cè)掉漆問題整改的穩(wěn)定性進行跟蹤(圖9),生產(chǎn)一致性較好,行李廂蓋總成尺寸相當穩(wěn)定,徹底解決了該問題。⑵小組成員將行李廂蓋右側(cè)掉漆問題納入歷史問題清單管理,為后面車型的開發(fā)和過程監(jiān)制做好預(yù)防和提前規(guī)避。

      結(jié)束語

      此次質(zhì)量改進活動取得了圓滿成功,提升了小組成員的綜合能力(圖10)。在今后的工作開展中還需要加強策劃意識,提高將問題風險提前識別和規(guī)避的能力。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,相信通過運用好QC質(zhì)量工具,必能攻克難題,提高整車品質(zhì)。望本文對從事汽車行業(yè)相關(guān)工作的技術(shù)人員有所借鑒和參考。

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