方 戊 強(qiáng), 李 澤 江, 陳 世 程
(四川省紫坪鋪開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,四川 成都 610091)
紫坪鋪電廠位于四川省都江堰市,距成都用電負(fù)荷中心約60 km,可承擔(dān)電力系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻、事故備用等任務(wù)。電站設(shè)計(jì)安裝4臺(tái)單機(jī)容量為190 MW的混流式水輪發(fā)電機(jī)組,最高水頭132.76 m,最低水頭68.4 m,尾水管通過(guò)大軸補(bǔ)氣閥進(jìn)行補(bǔ)氣。
2019年4月以前,四川電網(wǎng)與華中電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)采用大網(wǎng)運(yùn)行,系統(tǒng)容量大,省調(diào)很少要求電廠投入AGC(自動(dòng)發(fā)電控制)運(yùn)行,電廠可在負(fù)荷低時(shí)自主選擇機(jī)組停機(jī);2019年4月以后,四川電網(wǎng)采用小網(wǎng)運(yùn)行,系統(tǒng)容量小,容易受到負(fù)荷波動(dòng)影響,省調(diào)要求電廠投入AGC運(yùn)行,以便隨時(shí)調(diào)頻。這段時(shí)間內(nèi),1號(hào)機(jī)組在特定工況下存在強(qiáng)烈振動(dòng)、異響。
此后,1號(hào)機(jī)組相繼出現(xiàn)下列問(wèn)題:
(1)2019年5~7月,1號(hào)機(jī)組推力冷卻器端蓋進(jìn)、排水管焊縫處多次開(kāi)裂。
(2)2019年汛后1號(hào)機(jī)組B修,探傷發(fā)現(xiàn):轉(zhuǎn)輪上冠貫穿性裂紋自內(nèi)圓止口開(kāi)始,經(jīng)9號(hào)葉片出水邊焊縫R角,沿轉(zhuǎn)輪上冠徑向延伸,從上平面斜向下裂穿至下平面,上、下平面層裂紋最大跨度約30 mm,裂紋縱向最大跨度約80 mm、長(zhǎng)度約300 mm。
1號(hào)機(jī)組在特定工況下的異常情況已嚴(yán)重影響設(shè)備的安全運(yùn)行,對(duì)此,針對(duì)1號(hào)機(jī)組開(kāi)展了長(zhǎng)期的分析試驗(yàn)。
水輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)的影響因素一般包括三類(lèi):電氣因素,機(jī)械因素,水力因素[1]。
檢查機(jī)組報(bào)警信息,未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子保護(hù)報(bào)警,排除轉(zhuǎn)子繞組短路原因;1號(hào)機(jī)組于2015年汛后進(jìn)行A修,對(duì)比機(jī)組A修與裝機(jī)時(shí)空氣間隙數(shù)據(jù),兩者基本一致,排除因空氣間隙不均勻造成磁拉力不平衡而產(chǎn)生振動(dòng)的原因。
分別在機(jī)組停機(jī)狀態(tài)、機(jī)組正常運(yùn)行狀態(tài)、機(jī)組異常狀態(tài)下對(duì)機(jī)組進(jìn)行檢查對(duì)比,發(fā)電層、風(fēng)洞內(nèi)、水車(chē)室均未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象;檢查1號(hào)機(jī)組A修與裝機(jī)時(shí)的數(shù)據(jù),機(jī)組軸線均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi);在數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)查找對(duì)比機(jī)組各部軸承溫度及擺度,均基本一致;在機(jī)組正常運(yùn)行狀態(tài)下及異常情況下對(duì)比各部軸承溫度及擺度,也無(wú)變化;在機(jī)組正常運(yùn)行狀態(tài)下及異常情況下對(duì)比各軸承、上機(jī)架、下機(jī)架、頂蓋振動(dòng)頻譜圖發(fā)現(xiàn):機(jī)組運(yùn)行異常狀態(tài)下頂蓋水平X向振動(dòng)出現(xiàn)26倍頻振動(dòng),而機(jī)組正常運(yùn)行情況下并無(wú)26倍頻振動(dòng)。紫坪鋪電廠共有活動(dòng)導(dǎo)葉20個(gè)、轉(zhuǎn)輪葉片11片,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷,此處出現(xiàn)的26倍頻與水機(jī)設(shè)備無(wú)關(guān);聯(lián)系振擺檢測(cè)系統(tǒng)與廠家共同分析:該高頻振動(dòng)應(yīng)與水力因素有關(guān)。
混流式水輪機(jī)在偏離最優(yōu)運(yùn)行工況時(shí),將使轉(zhuǎn)輪出口水流切向分速度增大,水流中出現(xiàn)的環(huán)量使尾水管中心產(chǎn)生低壓并形成螺旋形渦帶。尾水管渦帶通常會(huì)引起機(jī)組部件振動(dòng)、軸系擺動(dòng)、尾水管內(nèi)壓力脈動(dòng),渦帶的振動(dòng)還可能導(dǎo)致機(jī)組的水力共振時(shí)轉(zhuǎn)輪承受高應(yīng)力而損壞。設(shè)置大軸補(bǔ)氣裝置可削弱渦帶[2]。
對(duì)大軸補(bǔ)氣裝置進(jìn)行檢查:機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)補(bǔ)氣閥正常動(dòng)作;機(jī)組異常狀態(tài)時(shí)大軸補(bǔ)氣閥管路進(jìn)口處沒(méi)有氣流,即大軸補(bǔ)氣未起作用。采用的XBF氣緩沖補(bǔ)氣閥,真空度為-0.005 MPa(試驗(yàn)掛重74 kg)時(shí),補(bǔ)氣閥開(kāi)啟。將補(bǔ)氣閥開(kāi)啟壓力調(diào)至最小,在機(jī)組異常狀態(tài)時(shí)仍未檢測(cè)到補(bǔ)氣閥動(dòng)作。
通過(guò)分析試驗(yàn)可知:1號(hào)機(jī)組在特定工況下存在振動(dòng)、異響時(shí),補(bǔ)氣閥不能開(kāi)啟及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)氣,致使尾水管內(nèi)的水流渦帶引起機(jī)組振動(dòng)、異響的現(xiàn)象。針對(duì)這種情況,嘗試采用射流抑制方法來(lái)抑制尾水管渦帶,分別采用向尾水管強(qiáng)迫補(bǔ)水、補(bǔ)氣兩種方式進(jìn)行試驗(yàn)[3]。
紫坪鋪電廠機(jī)組采用主軸中心孔補(bǔ)氣,但在現(xiàn)場(chǎng)未找到預(yù)留的尾水管強(qiáng)迫補(bǔ)氣管路,只好利用現(xiàn)場(chǎng)其它管路進(jìn)行試驗(yàn)。機(jī)組在頂蓋及尾水管內(nèi)分別設(shè)有內(nèi)、外頂蓋測(cè)壓管—尾水管進(jìn)口真空測(cè)壓管和尾水管底部測(cè)壓管。其中,頂蓋測(cè)壓管測(cè)點(diǎn)均位于轉(zhuǎn)輪上冠上方,尾水管進(jìn)口真空測(cè)壓管測(cè)點(diǎn)位置(圖1)距尾水管錐管頂部1 540 mm。
機(jī)組異常運(yùn)行狀態(tài)時(shí)分別對(duì)這些管路進(jìn)行強(qiáng)迫補(bǔ)水試驗(yàn)和補(bǔ)氣試驗(yàn),多次試驗(yàn)結(jié)果表明:自蝸殼測(cè)壓管取壓力約1.0 MPa水向流道內(nèi)補(bǔ)水無(wú)效;使用0.50~0.80 MPa低壓氣,通過(guò)尾水管真空測(cè)壓管進(jìn)行強(qiáng)迫補(bǔ)氣可有效消除機(jī)組異?,F(xiàn)象。
強(qiáng)迫補(bǔ)氣試驗(yàn)的成功表明:機(jī)組異常運(yùn)行狀態(tài)時(shí),尾水管內(nèi)形成的的螺旋形渦帶,使尾水管內(nèi)的低壓區(qū)偏離大軸補(bǔ)氣閥下方的補(bǔ)氣管,造成補(bǔ)氣閥無(wú)法開(kāi)啟補(bǔ)氣,從而引起機(jī)組振動(dòng);在尾水管真空測(cè)壓管測(cè)點(diǎn)處進(jìn)行強(qiáng)迫補(bǔ)氣,可破壞尾水管內(nèi)渦帶以消除機(jī)組的異常現(xiàn)象[4]。
由于負(fù)荷一直較重,機(jī)組無(wú)法停機(jī)檢修,必須利用機(jī)組測(cè)壓管路及空氣圍帶供氣系統(tǒng),加以改造作為尾水管臨時(shí)強(qiáng)迫補(bǔ)氣系統(tǒng),通過(guò)修改程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)尾水管強(qiáng)迫補(bǔ)氣,以解決機(jī)組特定工況下的異常問(wèn)題。
1號(hào)機(jī)組在特定水頭和負(fù)荷下的振動(dòng)數(shù)據(jù)是實(shí)現(xiàn)強(qiáng)迫補(bǔ)氣自動(dòng)控制的第一手資料,其中水頭、振動(dòng)區(qū)有功負(fù)荷范圍、振動(dòng)區(qū)導(dǎo)葉開(kāi)度范圍數(shù)據(jù)是自動(dòng)邏輯控制的重要參數(shù)[5]。通過(guò)巡視記錄及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)收集的1號(hào)機(jī)組在(95~104 m)水頭范圍內(nèi)振動(dòng)情況數(shù)據(jù)見(jiàn)表1:
從表1可以看出:水頭95~104 m、尾水位746.1~746.6 m、有功負(fù)荷在165~195 MW區(qū)間內(nèi)時(shí),機(jī)組有明顯的異常振動(dòng)和異響。根據(jù)收集的數(shù)據(jù),結(jié)合電廠實(shí)際情況,最終確定機(jī)組自動(dòng)強(qiáng)迫補(bǔ)氣條件為:機(jī)組有功負(fù)荷在165~195MW區(qū)間,且水頭范圍在95~105 m。
從1號(hào)機(jī)組水輪機(jī)層上游側(cè)空氣圍帶管路到下游側(cè)機(jī)坑尾水管真空壓力測(cè)壓管依次配管,并在管路上安裝單向節(jié)流閥、流量計(jì)等閥門(mén),在空氣圍帶進(jìn)氣閥門(mén)后配管加裝空氣圍帶排氣閥。在進(jìn)行強(qiáng)迫補(bǔ)氣時(shí),關(guān)閉空氣圍帶進(jìn)氣閥;檢修時(shí),打開(kāi)空氣圍帶進(jìn)氣閥,同時(shí)關(guān)閉空氣圍帶排氣閥及強(qiáng)迫補(bǔ)氣進(jìn)氣閥。臨時(shí)補(bǔ)氣測(cè)壓管路布置見(jiàn)圖2:
圖2 臨時(shí)補(bǔ)氣測(cè)壓管路布置示意圖
根據(jù)確定的自動(dòng)強(qiáng)迫補(bǔ)氣條件,自動(dòng)控制邏輯為:強(qiáng)迫補(bǔ)氣自動(dòng)/手動(dòng)控制方式在自動(dòng)狀態(tài),機(jī)組在發(fā)電態(tài),水頭在95~105 m之間,有功負(fù)荷在165~195 MW區(qū)間時(shí),投入原空氣圍帶電磁閥進(jìn)行強(qiáng)迫補(bǔ)氣。以上條件缺一不可,否則,停止補(bǔ)氣。PLC實(shí)際邏輯為機(jī)組運(yùn)行為0~165 MW時(shí)、運(yùn)行水頭小于95 m 、運(yùn)行水頭大于104 m、機(jī)組不在發(fā)電態(tài)和機(jī)組強(qiáng)迫補(bǔ)氣自動(dòng)/手動(dòng)控制方式在手動(dòng)狀態(tài)時(shí),均須退出強(qiáng)迫補(bǔ)氣。
1號(hào)機(jī)組空氣圍帶原開(kāi)關(guān)量、模擬量和相應(yīng)流程變化為:開(kāi)關(guān)量DI35(端子號(hào)DI2-3空氣圍帶有壓) 、DI36(端子號(hào)DI2-4空氣圍帶無(wú)壓)變更為強(qiáng)迫補(bǔ)氣管路有壓/無(wú)壓;模擬量AI9(端子號(hào)AI1-19/20空氣圍帶壓力)變更為強(qiáng)迫補(bǔ)氣管路壓力監(jiān)視;下位機(jī)開(kāi)機(jī)流程中取消關(guān)于空氣圍帶投退的判斷,流程不再確保開(kāi)機(jī)時(shí)空氣圍帶處于退出狀態(tài)。
上位機(jī)增加強(qiáng)迫補(bǔ)氣自動(dòng)/手動(dòng)控制方式,增設(shè)強(qiáng)迫補(bǔ)氣投入/退出按鈕,當(dāng)控制方式在自動(dòng)時(shí),由PLC自動(dòng)控制強(qiáng)迫補(bǔ)氣投退,閉鎖上位機(jī)投退強(qiáng)迫補(bǔ)氣功能;當(dāng)強(qiáng)迫補(bǔ)氣自動(dòng)/手動(dòng)控制方式在手動(dòng)時(shí),閉鎖下位機(jī)自動(dòng)控制功能,運(yùn)行人員通過(guò)上位機(jī)強(qiáng)迫補(bǔ)氣投入/退出按鈕操作強(qiáng)迫補(bǔ)氣功能。手動(dòng)閉鎖遠(yuǎn)方操作功能,提供現(xiàn)地操作功能;自動(dòng)方式PLC控制,同時(shí),可以遠(yuǎn)方手動(dòng)投退強(qiáng)迫補(bǔ)氣功能。
1號(hào)機(jī)組臨時(shí)強(qiáng)迫補(bǔ)氣裝置于2020年6月投入使用,達(dá)到補(bǔ)氣條件時(shí)尾水管強(qiáng)迫補(bǔ)氣自動(dòng)投入,有效消除機(jī)組異常振動(dòng),目前,機(jī)組已平穩(wěn)度過(guò)兩個(gè)汛期,效果顯著。
紫坪鋪電廠投入AGC運(yùn)行后,出現(xiàn)機(jī)組特定工況下的異常振動(dòng)現(xiàn)象,極易造成機(jī)組緊固件的松動(dòng)、焊縫開(kāi)裂等情況,嚴(yán)重影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。在機(jī)組不能停機(jī)檢修情況下,尾水管臨時(shí)強(qiáng)迫補(bǔ)氣裝置的應(yīng)用,成功的解決了這個(gè)問(wèn)題,達(dá)到了預(yù)期目的,保證了機(jī)組的安全運(yùn)行。隨著更多電廠投入AGC運(yùn)行,類(lèi)似情況會(huì)逐漸暴露,紫坪鋪電廠的尾水管臨時(shí)強(qiáng)迫補(bǔ)氣系統(tǒng)思路及方案可供其他電廠借鑒參考,以保證設(shè)備安全運(yùn)行。