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      磷石膏渣場回水中和降磷降氟改進

      2022-03-24 06:31:42程來斌呂景祥劉光耀石西詠
      磷肥與復(fù)肥 2022年2期
      關(guān)鍵詞:漿水硅酸鈉過濾機

      程來斌,呂景祥,劉光耀,石西詠

      (湖北祥云(集團)化工股份有限公司,湖北 武穴 435400)

      1 磷石膏渣場回水中和的意義

      湖北祥云(集團)化工股份有限公司(以下簡稱公司)擁有6套二水濕法磷酸裝置,年生產(chǎn)能力共P2O5105 萬t。目前采用濕排濕堆工藝流程生產(chǎn):磷酸裝置過濾機排出磷石膏送入再漿槽,用堆場含磷酸性回水把磷石膏再漿成密度為1.3 g/mL、w(固)40%的渣漿,通過二級渣漿泵接力輸送至渣場壩上均勻排列的支管,向渣庫內(nèi)放漿;排入渣庫的渣漿在庫內(nèi)沉降實現(xiàn)固液分離,分離出來的含磷酸性水與降雨徑流匯水一起經(jīng)過排水系統(tǒng)和排滲系統(tǒng)到渣庫下回水調(diào)節(jié)池,由回水泵再送至磷酸系統(tǒng)冷卻塔循環(huán)池混合,由循環(huán)泵送至反應(yīng)槽大氣冷凝器作為冷凝水使用,冷凝水從大氣冷凝器液封桶下來送至過濾機大氣冷凝器再升溫到70 ℃,然后分別送到洗滌水槽和再漿水槽作洗水和再漿水使用。

      隨著公司的發(fā)展,每年排放的磷石膏數(shù)量日益增多。磷酸裝置建成投產(chǎn)初期,系統(tǒng)洗滌率可達到99%以上,石膏回水中w(可溶性磷)在0.2%以下,隨著開車時間的延長,回水中可溶性磷不斷富集,逐年上升,至2018 年上升至0.8%,并且呈繼續(xù)上升趨勢。磷酸系統(tǒng)使用含磷高的回水洗滌,洗滌效果變差,洗滌率降低,導(dǎo)致回水中磷含量持續(xù)上升,形成惡性循環(huán)。同時隨著公司磷酸產(chǎn)能擴大,公司新建輪鏡塘渣場投入使用,回水大量增加,磷酸系統(tǒng)難以完全消化。因此,對回水進行中和處理再利用成了企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。

      2 磷石膏渣場回水中和的原理及流程

      磷石膏渣場回水的指標為:w(P2O5)0.8%,w(SO3)0.63%,w(CaO)0.60%,w(MgO)0.34%,pH 在1~3。回水中和的目的主要是降低回水中的磷,提高過濾洗滌效果。使用石灰中和,當pH 達到3.2 時,回水中的磷與氫氧化鈣反應(yīng)生成磷酸二氫鈣,磷酸二氫鈣溶于水,仍存在于液相中,繼續(xù)中和,當pH 達到7 時,進一步反應(yīng)生成磷酸氫鈣沉淀。

      在此理論基礎(chǔ)上,使用石灰將回水中和到pH為7后,檢測其指標,結(jié)果見表1。

      表1 中和處理后回水指標 %

      由表1可知,當pH達到7時,回水中的磷絕大部分進入沉淀中,上層清液中幾乎不含磷,鈣、鎂、硫也有一定程度下降,對磷酸系統(tǒng)來說,使用該水作洗水效果幾乎與清水相同。

      2018年3月公司生產(chǎn)二區(qū)東側(cè)開始實行石灰中和回水項目,自磷酸大氣冷凝器的冷凝水使用石灰中和至pH為7,中和反應(yīng)后經(jīng)澄清、壓濾,清液作為磷酸洗水使用,產(chǎn)生的渣漿送至磨機或礦漿槽,參與磷酸生產(chǎn)?;厮泻褪褂霉に嚵鞒桃妶D1。

      圖1 回水中和使用工藝流程

      項目實施后,中和后的清液w(P2O5)在0.2%以下,作為磷酸洗水,洗滌效果明顯提升。之后公司內(nèi)各磷酸裝置均對應(yīng)實施回水中和項目。

      3 回水中和的效益測算

      實際運行過程中,平均每立方米回水中和消耗石灰12 kg(石灰中w(CaO)在60%左右),中和后回水中磷下降0.5%,回水中和得到P2O51 t 需要的回水量為200 m3,消耗石灰2.4 t。

      回水中和得到P2O51 t 需要的石灰費用為2.4×500 元=1 200 元,壓濾工序及人工費用為131 元;生產(chǎn)P2O51 t 需要對等磷礦的費用為3.72×400 元=1 488 元,輔助費用為20 元。則回水中和生產(chǎn)P2O5產(chǎn)生的效益為177元/t。

      回水中和加入石灰與磷礦消耗硫酸的比較:磷礦生產(chǎn)中噸P2O5需要的硫酸約為2.88 t(n(CaO)/n(P2O5)=1.5);中和得到噸P2O5需要的石灰2.4 t,增加的硫酸消耗:2.4×0.6×98/56×1.05 = 2.65 t(n(CaO)/n(P2O5)= 1.44)。可以看出,中和加入石灰增加的硫酸消耗略低于磷礦反應(yīng)消耗的硫酸量,硫酸消耗成本沒有增加。

      4 回水中和的改進優(yōu)化

      回水中和項目投入使用后一直穩(wěn)定運行,但受場地及裝置設(shè)備能力影響,回水中和只是小范圍內(nèi)實行,中和處理量一直未達到需要用水量,初期中和回水量基本滿足磨礦車間使用,只有少量富余清液供磷酸使用,磷酸過濾機洗水及沖渣水大部分仍是未處理的渣場回水,中和回水量急需提升。另外,在2019年8月及2020年1月,公司新建輪鏡塘渣場回水涵管出現(xiàn)2次堵塞嚴重情況,回水輸送不暢,庫區(qū)液位不斷上漲,增加了泄漏的風險,同時,磷酸生產(chǎn)在減量的情況下再漿水和洗水依然不足,不得不加入大量清水作為再漿水,形成進多出少的惡性循環(huán)局面。通過對堵塞結(jié)晶物取樣分析,結(jié)晶物主要是氟硅酸鉀、氟硅酸鈉、其他鉀鈉鹽結(jié)晶及少量未沉淀的磷石膏。分析結(jié)垢原因如下:酸性回水中溶解了部分氟硅酸鉀和氟硅酸鈉,隨著冬季溫度下降,氟硅酸鉀和氟硅酸鈉在酸性水中過飽和度逐漸增大析出,另一方面,磷酸生產(chǎn)帶入的鈉、鉀和氟到回水中,并且不斷富集,繼續(xù)形成氟硅酸鉀和氟硅酸鈉晶體,晶體在流動過程附著斜槽、涵管、管道壁不斷長大,形成了結(jié)垢。

      針對此種現(xiàn)象,采取降低回水中的氟含量來抑制結(jié)晶的形成。通過對回水進行分析,ρ(F)達到2 800~3 000 mg/L,而石灰中和后的上層清液(pH為7)中ρ(F)在100 mg/L 以下,如果大量使用中和回水對降低回水中氟含量非常有利。2020年4月開始,分別在原來回水中和裝置基礎(chǔ)上增加中和反應(yīng)槽、沉降槽、回水中和裝置來提高中和回水量,2020 年9 月全部改造完成,中和回水量得到較大提高,可滿足磨礦及過濾機洗水使用量。

      4.1 回水分級使用

      原回水利用流程中,一部分回水經(jīng)過大氣冷凝器時大量吸收SiF4氣體生成H2SiF6,并通過再漿水進入石膏漿,增加了石膏漿中的氟含量。為了避免這一情況,對回水流程進行改造,改造內(nèi)容如下:大氣冷凝器的冷凝循環(huán)水不再作再漿水使用。中和回水作為過濾機洗水流程不變,來自渣場的35 ℃酸性回水送至過濾機大氣冷凝器升溫至45 ℃,然后作為磷石膏再漿水與過濾機的石膏再漿后送至渣場(見圖2)。

      圖2 改造后回水使用流程

      通過對酸性回水流程改造,采用分級使用、分開處理原則,一方面盡可能地降低磷石膏再漿水的氟化物含量,降低磷石膏中氟硅酸含量,使更多氟化物再回到料漿中循環(huán)利用,既避免了回水結(jié)晶堵塞又提高了氟得率;另一方面,降低了送入渣場的磷石膏渣漿溫度,縮小了與環(huán)境溫度差距,更大程度阻止了晶體析出形成堵塞。

      4.2 中和回水指標優(yōu)化

      回水經(jīng)中和后,上層清液的氟、磷含量大幅度下降,且pH 越大,清液中的氟、磷含量越低。原回水中和pH 控制在7 左右,通過取樣檢測發(fā)現(xiàn),澄清后的上層清液pH 在6~7,底部渣漿pH 在7~9,大部分運行情況下,石灰沒有完全利用,造成部分浪費。根據(jù)實際工況,渣漿需達到中性,而送到磷酸的洗水呈酸性對過濾效果并沒有影響。基于這一情況,在實驗室進行下調(diào)中和反應(yīng)pH 小試,實驗結(jié)果見表2。

      表2 實驗室小試結(jié)果

      由表2可知,中和反應(yīng)pH在6左右,清液中的氟和磷均已降到較理想狀態(tài),同時又節(jié)約了石灰用量。后在裝置上進行指標調(diào)整,澄清后的上層清液pH 在5~6,底部渣漿pH 在6.5~7.0,磨礦與磷酸的用水工藝條件均可達到,另外,由于石灰用量減少,澄清效果也變好,運行效果更好。后期條件允許情況下,可考慮各增加1套中和裝置,送往磨礦與磷酸的回水分開處理,采取不同的工藝控制,提高石灰利用率及中和效率。

      4.3 回水中和項目延伸

      1) 脫鎂清液生產(chǎn)鈣鎂磷肥

      公司脫鎂工序產(chǎn)生的大量一次清液,一部分回系統(tǒng)回收利用,另一部分作為石膏再漿水使用。一次清液中w(P2O5)1%、w(MgO)2%,日積月累,導(dǎo)致磷石膏渣場回水中w(MgO)增長到0.5% ~0.6%,對后續(xù)成品質(zhì)量有一定影響。在中和回水取得成效基礎(chǔ)上,對一次清液進行石灰中和,中和后的上層清液回到中和回水系統(tǒng),下層渣漿經(jīng)壓濾后用于生產(chǎn)鈣鎂磷肥。鈣鎂磷肥可作為復(fù)合肥的原料,也可作為產(chǎn)品直接銷售。通過市場調(diào)研發(fā)現(xiàn),公司生產(chǎn)的鈣鎂磷肥與飼料級磷酸氫鈣的成分非常接近,在公司的后期規(guī)劃中,通過工藝優(yōu)化,利用氟和磷生成沉淀時pH 不同的特情,對回水進行分級中和處理,先中和到pH 為4 左右后除掉氟,再繼續(xù)中和生產(chǎn)飼料級磷酸氫鈣,產(chǎn)品更加精細化發(fā)展。

      2) 氟硅酸鈉母液和洗水分開,洗水中和處理

      為了降低回水中的氟和鈉,將原送至石膏再漿槽的氟硅酸鈉母液和洗水改送到磷酸反應(yīng)槽,氟循環(huán)由回水轉(zhuǎn)移至料漿中。由于該部分水量過大,加入反應(yīng)槽直接導(dǎo)致料漿密度降低,間接降低了磷酸濃度,降低了能源利用率。另外,反應(yīng)槽鈉離子的提高造成過濾機濾布上Na2SiF6結(jié)晶堵塞,濾布使用周期縮短。經(jīng)過分析氟硅酸鈉母液和洗水中氟質(zhì)量濃度分別為7 500 mg/L 和4 000 mg/L,生產(chǎn)氟硅酸鈉1 t產(chǎn)生廢水45 t,如果全部進行中和處理,石灰使用量過大,裝置中和能力不足。通過增加緩沖槽,將氟硅酸鈉母液和洗水分開存儲,將含氟高的母液送至磷酸反應(yīng)槽,氟化物參與料漿反應(yīng)的氟循環(huán),將含氟較低的洗水送至石灰中和反應(yīng)槽,石灰中和的氟化物沉淀進入料漿的氟循環(huán)中,避免了母液和洗水同時進入反應(yīng)槽降低磷酸濃度。

      5 結(jié)論

      使用石灰中和處理,可以將回水中的磷氟形成沉淀送至礦漿中回收再利用,上層濾液作為磷酸過濾洗水提高磷得率。結(jié)合磷得率及回水結(jié)晶兩大問題綜合考慮,從磷酸生產(chǎn)工藝入手,對回水分開處理、分級使用,磷酸過濾洗水全部使用中和回水,提高洗滌效果;把來自大氣冷凝器的含氟高的回水送至磷酸反應(yīng)槽,使氟循環(huán)從回水轉(zhuǎn)移至料漿中,從而達到降低回水中氟含量的目的;通過對回水中和pH 進行調(diào)節(jié),減少石灰用量,提高澄清效果。從目前實際運行情況來看,石灰中和回收項目運行效果較好,有效降低了渣場回水中磷、氟含量,公司磷得率由2018 年的96%明顯提升2020 的96.5%,并且緩解了回水結(jié)晶問題。通過各項措施的逐步落實,預(yù)計渣場回水中的w(P2O5)能降至0.5%以下,氟質(zhì)量濃度能降至1 200 mg/L以下,從而提高磷得率及徹底解決回水結(jié)晶導(dǎo)致系統(tǒng)堵塞問題。

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