張帥,蔡萬杰,朱鵬飛,于游洋,楊子
1.中海石油(中國)有限公司 天津分公司(天津 300459)2.中海油能源發(fā)展股份有限公司 工程技術(shù)分公司(天津 300452)
鋼絲打撈是在油水井作業(yè)中經(jīng)常會(huì)遇到的一項(xiàng)作業(yè),常規(guī)鋼絲打撈工藝技術(shù)是使用盲錘直接下到落魚繩帽處,將繩帽與鋼絲砸斷。下入鋼絲捕捉器探鋼絲魚頂造彎,再使用內(nèi)鉤、外鉤等鋼絲打撈工具打撈[1]。此方法適用于處理情況較簡(jiǎn)單的鋼絲落井,在大修井作業(yè)時(shí),通常會(huì)遇到井筒變形、腐蝕結(jié)垢、油管錯(cuò)斷、井下安全閥故障等復(fù)雜情況,采用常規(guī)鋼絲打撈工藝技術(shù)處理難度大,打撈效率低,為滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的實(shí)際需要,提高打撈的成功率,需對(duì)常規(guī)鋼絲打撈工藝技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)。
分段切割打撈落井鋼絲技術(shù)是將電纜MPC 機(jī)械切割和常規(guī)鋼絲打撈工藝技術(shù)進(jìn)行有效結(jié)合,通過卡瓦打撈筒回接油管,利用電纜設(shè)備穿過落井鋼絲到井筒深處進(jìn)行機(jī)械切割,實(shí)現(xiàn)分段打撈落井油管及鋼絲的目的。
在遇到油管腐蝕變形時(shí),由于無法使用鋼絲作業(yè)正常打撈落井鋼絲,只能先倒扣打撈處理油管,待鋼絲露出落到套管環(huán)空后,再使用鉆桿攜帶外鉤或者內(nèi)鉤等工具進(jìn)行打撈。但由于油管受到腐蝕,其強(qiáng)度已大大降低,采用倒扣打撈很有可能會(huì)出現(xiàn)不規(guī)則魚頭。用鉆桿打撈鋼絲也容易出現(xiàn)結(jié)團(tuán),從而導(dǎo)致一系列復(fù)雜情況,造成作業(yè)工期變長,甚至井筒報(bào)廢。
分段切割打撈落井鋼絲技術(shù)在大修作業(yè)中具有如下優(yōu)點(diǎn):
1)降低作業(yè)難度:利用MPC 機(jī)械切割,巧妙避開了油管倒扣和鉆桿打撈鋼絲環(huán)節(jié),避免出現(xiàn)油管不規(guī)則魚頭、鋼絲結(jié)團(tuán)等復(fù)雜情況。
2)提高作業(yè)效率:大量使用電纜和鋼絲作業(yè),比單純使用鉆具作業(yè)可節(jié)省大量工期。
鋼絲落井后,會(huì)由原來伸直狀態(tài)變成彎曲狀態(tài)。鋼絲收縮長度與鋼絲的尺寸和使用年限、油管內(nèi)徑、井液類型(油、水或氣等)、鋼絲破斷時(shí)的拉力等因素有關(guān)[2]。一般情況下,鋼絲在油管里會(huì)縮短1%~1.5%,工程中可利用斷裂鋼絲千米收縮率經(jīng)驗(yàn)值(表1)來估算鋼絲魚頂大概位置。
表1 斷裂鋼絲千米收縮率經(jīng)驗(yàn)值
通過狀態(tài)模擬和查閱文獻(xiàn)資料證實(shí),一般情況下,斷裂落井鋼絲在卡點(diǎn)以上范圍內(nèi),鋼絲呈現(xiàn)盤旋環(huán)繞貼油管壁狀態(tài)[3],如圖1 所示。在卡點(diǎn)以下,如工具串未卡或未被擋住,鋼絲仍然會(huì)呈現(xiàn)拉伸狀態(tài)[4]。以常用的88.9 mm(3?″)油管為例,油水井作業(yè)中常用鋼絲直徑最粗的為3.175 mm(?″),所以卡點(diǎn)以上油管內(nèi)壁內(nèi)通徑理論值變?yōu)?9.647 mm(2.742″)(大于電纜MPC 機(jī)械切割工具外徑53.975 mm(2?″)。
圖1 斷裂鋼絲在油管內(nèi)部狀態(tài)模擬
綜上所述,利用外徑較小的電纜MPC機(jī)械切割工具穿過落井鋼絲進(jìn)行機(jī)械切割,從而實(shí)現(xiàn)分段切割打撈是可行的。
1.3.1 卡瓦打撈筒
卡瓦打撈筒是鉆、修井工程中打撈管狀落魚的一種常用打撈工具[5]。穿越鋼絲進(jìn)行分段切割打撈時(shí),需要采用卡瓦打撈筒回接油管。在244.275 mm(9?″)套管井中,使用常規(guī)206.375 mm(8?″)卡瓦打撈筒即可,但在177.8 mm(7″)套管井中88.9 mm(3?″)油管內(nèi)打撈鋼絲時(shí),由于常規(guī)146.05 mm(5?″)卡瓦打撈筒最小內(nèi)徑(上接頭處)為62 mm,小于鋼絲尋線器外徑(70 mm 左右),所以需專門特制內(nèi)徑為76 mm 的上接頭,組裝成大內(nèi)徑卡瓦打撈筒,從而能夠通過鋼絲打撈工具。
1.3.2 MPC電纜機(jī)械切割
MPC 電纜機(jī)械切割技術(shù)是利用電纜下入機(jī)械切割工具,在套管或者油管定點(diǎn)位置進(jìn)行準(zhǔn)確切割的工藝。該工藝和化學(xué)切割相比不需要?jiǎng)佑谜ㄋ幍然鸸て泛臀;?,可切割常?guī)和特殊結(jié)構(gòu)的各種金屬管材,目前已在渤海油田得到廣泛應(yīng)用[6]。
1.3.3 高強(qiáng)度鋼絲設(shè)備
鋼絲材質(zhì)鋼級(jí)不同,抗拉強(qiáng)度也會(huì)不同,渤海油田常用鋼絲尺寸為2.743 mm(0.108″)、3.375 mm(?″),采用碳鋼或不銹鋼材質(zhì)。以碳鋼材質(zhì)鋼絲為例,2.743 mm(0.108″)、3.375 mm(?″)鋼絲最小破斷拉力分別為1129.45 kg(2490 lbs)、1496.85 mm(3300 lbs),在打撈落井鋼絲時(shí),為增加成功率同時(shí)保證工程安全,盡量采用比落井鋼絲強(qiáng)度高的鋼絲絞車,本文推薦使用4.064 mm(0.160″)高強(qiáng)度鋼絲,其最小破斷拉力可以達(dá)到2494.76 kg(5500 lbs)。
1.3.4 鋼絲打撈工具
1)鋼絲尋線器。鋼絲尋線器(圖2)用于確定鋼絲斷頭的位置并將魚頂鋼絲造彎,便于下入撈矛打撈。它是一種片型工具,由標(biāo)準(zhǔn)的打撈頸、絲扣及刻槽爪筒組成[7]。在作業(yè)時(shí)選擇適用于作業(yè)油管內(nèi)徑的鋼絲尋線器工具,將其底部內(nèi)外修整,測(cè)量其底端外徑同圓,并調(diào)整該工具底端外徑達(dá)到小于作業(yè)井油管內(nèi)徑,等于減去鋼絲直徑的鋼絲探測(cè)器工具[8]。
圖2 鋼絲尋線器結(jié)構(gòu)
2)鋼絲內(nèi)撈矛。鋼絲內(nèi)撈矛(圖3)用于打撈斷在油管內(nèi)的鋼絲,內(nèi)撈矛是由打撈頸、打撈片、矛尖焊接而成[9]。
圖3 鋼絲內(nèi)撈矛結(jié)構(gòu)
1)針對(duì)無法使用常規(guī)方式打撈鋼絲的復(fù)雜井,根據(jù)井況進(jìn)行分段切割,原則為優(yōu)先取出井下工具部分。首先下入鋼絲通井規(guī)對(duì)井筒油管進(jìn)行通井,確認(rèn)通道暢通。再進(jìn)行電纜模擬通井,工具串組合:電纜+馬龍頭+校深接頭+加重桿+通井規(guī)。
2)下入電纜機(jī)械切割工具串,電纜機(jī)械切割工具串組合:電纜頭+電子線路+MPC;在設(shè)計(jì)位置進(jìn)行電纜機(jī)械切割(避開管柱節(jié)箍位置),切割過程中觀察電流、進(jìn)刀參數(shù)顯示數(shù)據(jù)是否正常,起出工具串,檢查刀片是否有磨損,判斷切割效果。
3)利用高強(qiáng)度鋼絲設(shè)備下入鋼絲尋線器,探鋼絲魚頂位置,成功探到后向下震擊進(jìn)行造彎,鋼絲尋線器工具串組合:繩帽+變扣+加重桿+萬向節(jié)+加重桿+萬向節(jié)+震擊器+變扣+GS+鋼絲尋線器。
4)利用高強(qiáng)度鋼絲設(shè)備下入內(nèi)鉤打撈至鋼絲魚頂位置,通過有無過提判斷是否確認(rèn)抓住鋼絲,確認(rèn)抓住后起出鋼絲內(nèi)鉤,檢查是否撈獲落井鋼絲,內(nèi)鉤打撈矛工具串組合:繩帽+變扣+加重桿+萬向節(jié)+加重桿+萬向節(jié)+震擊器+變扣+ GS+內(nèi)鉤打撈矛。
5)起出切割點(diǎn)以上管柱。
6)油管攜帶可退式卡瓦打撈筒回接切割后油管。
7)再次下入電纜機(jī)械切割工具串至預(yù)定切割位置進(jìn)行切割。
8)再次利用高強(qiáng)度鋼絲設(shè)備下入鋼絲尋線器及內(nèi)鉤打撈鋼絲。
9)根據(jù)回收鋼絲長度對(duì)比落井鋼絲長度,重復(fù)以上步驟直至撈獲全部落井鋼絲及油管,實(shí)現(xiàn)全部落井鋼絲的分段打撈。
6D井是位于渤海某無人平臺(tái)一口高產(chǎn)氣井,已投產(chǎn)20 多年,管柱結(jié)構(gòu)如圖4 所示,在2018 年9 月進(jìn)行鋼絲靜壓測(cè)試作業(yè)時(shí),因井下安全閥突然失效關(guān)閉,導(dǎo)致1968.7 m 的鋼絲及5.87 m 的工具串被卡,經(jīng)過一系列手段無法處理后,通過井口采油樹閥門將鋼絲剪斷落井,關(guān)井停產(chǎn)。
圖4 作業(yè)井管柱結(jié)構(gòu)
由于6D井井筒腐蝕較為嚴(yán)重,油管從井口以下4 m 發(fā)生錯(cuò)斷,鋼絲作業(yè)無法通過。所以常規(guī)作業(yè)手段處理難度很大。采用分段切割打撈落井鋼絲技術(shù),首先利用斷裂鋼絲千米收縮率經(jīng)驗(yàn)值估算鋼絲魚頂。
從表1 斷裂鋼絲千米收縮率經(jīng)驗(yàn)值查數(shù)據(jù)得知:3.375 mm(?″)鋼絲在88.9 mm(3?″)油管中千米收縮率為17 m,在177.8 mm(7″)套管中千米收縮率為93 m,自動(dòng)釋放點(diǎn)火頭深度(引斜深度)為2217.45 m,射孔槍頂部深度為2467.79 m,落井工具串長度5.87 mm 假設(shè)鋼絲魚頂深度為Xm,177.8 mm(7″)套管段鋼絲長度為Y(m),88.9 mm(3?″)油管內(nèi)鋼絲長度為Zm。
備注:由于落井鋼絲整體仍然呈現(xiàn)拉伸的狀態(tài),進(jìn)行切割后,鋼絲會(huì)出現(xiàn)部分下落的狀態(tài),所以鋼絲切割后魚頂實(shí)際深度應(yīng)偏大于理論深度[10]。
根據(jù)深度計(jì)算,結(jié)合管柱結(jié)構(gòu),為優(yōu)先處理液控管線,防止出現(xiàn)復(fù)雜情況,首先通過電纜切割作業(yè),將510 m以上管柱切割打撈出井。
采用大內(nèi)徑卡瓦打撈筒回接魚頂,鋼絲通井規(guī)及電纜模擬工具串均順利通井后,采用53.975 mm(?″)的機(jī)械切割工具在1621 m 進(jìn)行機(jī)械切割,將油管及管內(nèi)鋼絲同時(shí)成功切斷。
隨后利用4.064 mm(0.160″)鋼絲下入71mm 鋼絲尋線器,在633 m位置探到鋼絲魚頂(比理論值偏大)。下?lián)暨M(jìn)行造彎后,鋼絲作業(yè)再次下入內(nèi)鉤,成功將切斷鋼絲打撈出井,對(duì)鋼絲進(jìn)行稱重測(cè)算撈獲鋼絲約1100 m,觀察切斷鋼絲斷面較為平整。
起出切割后油管,再次采用大內(nèi)徑卡瓦打撈筒回接88.9 mm(3?″)油管魚頂,利用4.064 mm(0.160″)鋼絲下入71 mm 鋼絲尋線器及內(nèi)鉤,將剩余鋼絲及工具串成功打撈出井。
通過兩次切割作業(yè),分段打撈出1975 m 的落井鋼絲及工具串和1600 m 腐蝕嚴(yán)重的油管,未出現(xiàn)任何復(fù)雜情況,原打撈方案設(shè)計(jì)打撈工期9.17 d,利用分段切割打撈技術(shù),實(shí)際僅用2.92 d 就完成了打撈作業(yè),節(jié)省了大量的工期。
1)隨著油田的開發(fā),油水井面臨越來越多的復(fù)雜情況,分段切割打撈鋼絲技術(shù),從作業(yè)思路上進(jìn)行創(chuàng)新,巧妙利用各類型工具特點(diǎn),為油水井處理落井鋼絲開發(fā)出一種新的方法。通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用,該技術(shù)方案可行。
2)利用分段切割打撈落井鋼絲技術(shù),可避開常規(guī)打撈手段可能造成的復(fù)雜情況,簡(jiǎn)化大修井作業(yè)程序,避免工期滯后,作業(yè)超期,根據(jù)保守估算,可使有落井鋼絲的復(fù)雜井大修作業(yè)提效20%~30%,也為常規(guī)測(cè)井作業(yè)處理復(fù)雜情況提供了一種新的思路。
3)在應(yīng)用分段切割打撈落井鋼絲技術(shù)時(shí),要詳細(xì)分析井況,根據(jù)實(shí)際情況選擇切割點(diǎn),并對(duì)入井工具進(jìn)行仔細(xì)檢查,防止出現(xiàn)卡鉆等復(fù)雜情況。