王 克 陳 藝 湯陳懷
(上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院)
在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,鍋爐過(guò)熱器噴水減溫就是將鍋爐給水直接噴入過(guò)熱蒸汽,達(dá)到降溫目的,它具有調(diào)溫幅度大、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單和反應(yīng)快等優(yōu)點(diǎn),在現(xiàn)代大中型鍋爐機(jī)組上應(yīng)用廣泛。鍋爐過(guò)熱器換熱面積是在保證最大連續(xù)蒸發(fā)量工況或以上的前提下設(shè)計(jì)的,低負(fù)荷下吸熱量相對(duì)較少,若不持續(xù)投入過(guò)熱器減溫水進(jìn)行調(diào)溫,過(guò)熱蒸汽超溫現(xiàn)象難以避免[1]。因此過(guò)熱器噴水減溫系統(tǒng)已成為鍋爐機(jī)組不可或缺的組成部分。過(guò)熱器減溫水取水點(diǎn)的位置直接影響熱力循環(huán)系統(tǒng)的回?zé)嵫h(huán)性能,從而影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行[2]。早年投產(chǎn)的許多電廠過(guò)熱器減溫水的取水點(diǎn)都設(shè)計(jì)在給水泵的出口端,與高壓加熱器(簡(jiǎn)稱高加)的出口相比,該方案對(duì)機(jī)組的回?zé)嵫h(huán)效率影響比較大[3]??梢?jiàn),對(duì)過(guò)熱器減溫水系統(tǒng)采用不同取水點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確的定量分析是十分必要的,其分析結(jié)果可以對(duì)過(guò)熱器減溫水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)以及運(yùn)行提供有效的技術(shù)支撐。國(guó)家提出的碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo),節(jié)能降碳越來(lái)越引起關(guān)注,部分電廠開(kāi)始對(duì)過(guò)熱器減溫水取水點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化改造[4-8]。文章將從節(jié)能、安全運(yùn)行等方面,結(jié)合某電廠600 MW機(jī)組,進(jìn)行分析和討論。
某電廠1號(hào)鍋爐是亞臨界參數(shù),采用一次中間再熱的鍋爐。該鍋爐的過(guò)熱器減溫水系統(tǒng)通過(guò)設(shè)置的兩級(jí)噴水減溫器來(lái)調(diào)節(jié)過(guò)熱蒸汽溫度,過(guò)熱器減溫水來(lái)自高壓給水管道,從鍋爐給水總門后及給水調(diào)整門之前接出,由過(guò)熱蒸汽減溫水總門控制。第一級(jí)噴水減溫器設(shè)置在鍋爐的第一級(jí)過(guò)熱器出口集箱至屏式過(guò)熱器進(jìn)口集箱的連接管道上,左右各一個(gè),設(shè)計(jì)噴水減溫量全部放在本級(jí),起主調(diào)作用,同時(shí)可保護(hù)屏式過(guò)熱器管壁不發(fā)生超溫現(xiàn)象。第二級(jí)噴水減溫器布置在屏式過(guò)熱器出口集箱至第二級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱的導(dǎo)管上。當(dāng)?shù)谝患?jí)減溫器噴水量受到約束或第一級(jí)減溫幅度不能滿足要求時(shí),第二級(jí)減溫器會(huì)及時(shí)投入。當(dāng)鍋爐燃用設(shè)計(jì)燃料,在最大連續(xù)蒸發(fā)量負(fù)荷時(shí),預(yù)期減溫噴水量約為主蒸汽流量的6%。
目前普遍認(rèn)為過(guò)熱器減溫水取水點(diǎn)放在高加出口后是比較科學(xué)合理[3],也是大部分機(jī)組選擇的改造方案。如果將過(guò)熱器減溫水取水點(diǎn)改為從高加后引出,將降低減溫水的壓力,如何確保減溫水在任何情況下都能噴入過(guò)熱器,及時(shí)調(diào)節(jié)過(guò)熱蒸汽溫度,成為關(guān)鍵。改造后機(jī)組的性能考核實(shí)測(cè)結(jié)果如表1所示。
表1 改造后減溫水壓力變化表 MPa
以汽包壓力為基準(zhǔn),壓差裕量均未超過(guò)1 MPa,減溫水的壓力不滿足噴入過(guò)熱器的需要。為了保證減溫水壓力,在省煤器入口的給水總管上設(shè)置了憋壓閥,但該憋壓閥只能在180 MW負(fù)荷以下投入運(yùn)行,因此,考慮到運(yùn)行的安全性,將過(guò)熱器減溫水取水點(diǎn)改到了高加后,原給水泵出口的取水點(diǎn)仍然保留,兩者形成互為備用。取水點(diǎn)選在高加出口后及給水流量孔板前,減溫水依次經(jīng)過(guò)手動(dòng)截止閥、電動(dòng)截止閥、逆止閥之后接入原有的減溫水電動(dòng)閥后的管路,改造僅增加部分管道及幾個(gè)閥門,投資低,改動(dòng)小,但極大地增大了運(yùn)行的靈活性。
過(guò)熱器噴水減溫系統(tǒng)取水點(diǎn)取自給水泵出口時(shí),該部分減溫水不經(jīng)過(guò)高加,因此減少了回?zé)岢潭?,降低了機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性。
現(xiàn)將機(jī)組過(guò)熱減溫水的引出源頭優(yōu)化至高加出口給水母管處,優(yōu)化后的回?zé)嵯到y(tǒng),流經(jīng)高加的給水流量增加,一定程度增加了1~3段抽汽,可提高回?zé)嵫h(huán)效率,降低機(jī)組熱耗。
根據(jù)等效焓降理論[9],從給水泵出口分流αps的給水不經(jīng)過(guò)高加,減少了給水泵下游No.z~No.m+1高加的回?zé)岢槠黾拥淖龉Ζ:
(1)
式中:τr為No.r高加的給水比焓升,kJ/kg;ηr為No.r高加的抽汽效率。
此時(shí),1 kg新蒸汽的吸熱量增加Δq:
(2)
式中:qr為No.r高加的抽汽放熱量,kJ/kg;αrh-r為No.r高加排擠1 kg蒸汽而引起的再熱器蒸汽份額的變化,即抽汽再熱系數(shù)。
從而得到機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性相對(duì)降低:
(3)
式中:ηi為噴水減溫前的汽輪機(jī)效率,%;H為新蒸汽的等效焓降,kJ/kg。
供電煤耗增加ΔBg為:
ΔBg=Bg×Δηi
(4)
式中:Bg為機(jī)組供電煤耗,g/(kWh)。
基于以上分析,將過(guò)熱器減溫水水源由給水泵出口改為1號(hào)高加出口,見(jiàn)圖1線路a。
圖1 減溫水水源改造示意
圖1中,h0為過(guò)熱器出口蒸汽焓,h1為1號(hào)高加入口蒸汽焓,hk-1為k-1號(hào)高加入口蒸汽焓,hk為除氧器入口蒸汽焓,t1為線路a1號(hào)高加出口減溫水溫度,tp為線路b給水泵出口減溫水溫度。
噴水若從1號(hào)高加出口引出則不會(huì)影響機(jī)組的熱力循環(huán),倘若鍋爐內(nèi)部微小變化忽略不計(jì),則機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性無(wú)變化。只需計(jì)算噴水從給水泵出口分流時(shí)的經(jīng)濟(jì)性。
依據(jù)機(jī)組的熱平衡,機(jī)組發(fā)電機(jī)功率pN=600.002 4 MW。原始資料整理數(shù)據(jù)及等效焓降計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。
給水分流部分不經(jīng)過(guò)高加,直接送入鍋爐過(guò)熱器,減少回?zé)岢槠?,降低回?zé)岢潭?,使熱?jīng)濟(jì)性降低,按等效熱降應(yīng)用基本原則,減少了1、2、3三級(jí)高加的回?zé)岢槠?,新蒸汽做功增加。假定減溫水份額αfw=5%,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3。
若從給水泵出口取過(guò)熱器減溫水,通過(guò)計(jì)算可知,機(jī)組供電煤耗增加0.587 g/kWh;若從高加出口取水作為過(guò)熱器減溫水,則對(duì)機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性影響較小,其根本原因是高加出口取水進(jìn)行噴水減溫,不影響熱力系統(tǒng)的回?zé)嵫h(huán)。
改造所需主要設(shè)備及材料匯總見(jiàn)表4。
表2 原始資料整理數(shù)據(jù)及等效熱降計(jì)算結(jié)果
表3 噴水減溫對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的影響
表4 主要設(shè)備及材料明細(xì)表
總投資費(fèi)用約為80萬(wàn)元。
按年利用小時(shí)數(shù)4 500 h,0.07萬(wàn)元/tce計(jì)算,則過(guò)熱器噴水減溫,從高加出口分流比從給水泵出口分流全年節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤耗量為:
ΔB=pN×Δbs×4 500=600.002 4×0.587×4 500=1 584.9 tce
年節(jié)煤收益:
Q=ΔB×700=1 584.9×0.07=110.9萬(wàn)元
經(jīng)過(guò)以上計(jì)算可以判定當(dāng)過(guò)熱器減溫水采用高加出口分流時(shí),年收益達(dá)到110.9萬(wàn)元,不足一年即可回收成本。
由于高加出口母管給水溫度較高,在相同工況下,改造后減溫水焓發(fā)生變化,單位質(zhì)量的減溫水吸熱量減少,因此,采用高加出口母管給水作為過(guò)熱減溫水的流量要高于采用給水泵出口母管給水的流量。在各設(shè)計(jì)工況下采用高加出口母管給水和給水泵出口母管給水作為過(guò)熱減溫水的流量對(duì)比,如表5所示。
表5 減溫水水源改造前后減溫水量對(duì)比表
最大的減溫水流量在當(dāng)高加切除工況下,總減溫水流量為253.2 t/h,但此時(shí)的過(guò)熱減溫水參數(shù)與位置無(wú)關(guān),即高加出口的參數(shù)與給泵出口的參數(shù)一致;高加投用情況下,最大減溫水流量在75%THA工況,此時(shí)的減溫水流量為133.9 t/h,此時(shí)高加出口減溫水與給泵出口減溫水之比為1.235,即改到高加出口后過(guò)熱減溫水的流量約為165.4 t/h。
按照《DLT 5054-2016火力發(fā)電廠汽水管道設(shè)計(jì)規(guī)范》[10]中推薦的單相流體的管道管徑計(jì)算公式及推薦的流速,對(duì)現(xiàn)有減溫水管道的通流能力進(jìn)行核算。
經(jīng)過(guò)核算,在75%THA工況下,給泵出口減溫水管道流速為1.78 m/s,相對(duì)應(yīng)的高加出口減溫水的管道流速為2.20 m/s,該流速仍處于規(guī)定所推薦的2~6 m/s流速范圍之內(nèi)。此外,減溫水系統(tǒng)所用的管道和閥門材料均為20 G鋼,許用溫度均在400 ℃以上,滿足使用要求,因此,使用高加出口給水作為過(guò)熱器減溫水后,原減溫水母管、支管道可繼續(xù)使用。
目前,有許多電廠的電廠的噴水減溫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是不合理的,必須從節(jié)能的角度加以改進(jìn)。筆者從經(jīng)濟(jì)和安全的角度出發(fā),以600 MW機(jī)組為例,對(duì)過(guò)熱器減溫水水源改造進(jìn)行了分析,分析結(jié)果表明,采用高加出口分流給水的噴水減溫系統(tǒng)可有效提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。此外,考慮到機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行的安全性,認(rèn)為將過(guò)熱器減溫水取水點(diǎn)改到了高加后,原給水泵出口的取水點(diǎn)仍然保留是有必要的。