栗 銘
(恒力石化(大連)煉化有限公司, 遼寧大連 116300)
恒力石化(大連)煉化有限公司(簡稱恒力煉化)煤制氫氣化車間采用由華東理工大學(xué)及兗礦國拓工程科技有限公司共同研發(fā)的多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù),共配置6臺氣化爐,采用5開1備的運行模式,單臺氣化爐設(shè)計投煤質(zhì)量流量為3 000 t/d,操作壓力為6.5 MPa,自2019年2月15日首套氣化爐投料至今,已實現(xiàn)5臺氣化爐同時滿負(fù)荷運行。
由于石油化工生產(chǎn)連續(xù)性較強,關(guān)鍵設(shè)備的長周期運行決定了整套裝置運行的穩(wěn)定性,高壓煤漿泵作為氣化爐進(jìn)料的關(guān)鍵設(shè)備,其運行的穩(wěn)定直接決定了氣化爐的運行周期。荷蘭GEHO ZPM系列雙缸雙作用活塞隔膜泵已在多個多噴嘴水煤漿氣化裝置中應(yīng)用,運行較穩(wěn)定。恒力煉化選用GEHO ZPM900雙缸雙作用活塞隔膜泵(簡稱GEHO活塞隔膜泵)作為氣化爐進(jìn)料的高壓煤漿泵,輸送質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60%~62%煤漿,通過1 a多的運行跟蹤,使用效果較好。
恒力煉化選用的GEHO活塞隔膜泵(見圖1)共4個缸,每個活塞通過推進(jìn)液驅(qū)動隔膜,再抽吸煤漿;曲軸每轉(zhuǎn)1圈,2個雙作用活塞共進(jìn)行4次吸料沖程和4次排料沖程;每側(cè)的2個缸供應(yīng)1個燒嘴的煤漿量,泵的總流量是4個隔膜室的總流量;2個活塞間的曲軸夾角為90°。GEHO活塞隔膜泵設(shè)計最大體積流量為120 m3/h,額定出口壓力為9.6 MPa,最大排量時的沖次為每分鐘56次,最大排量時的泵軸功率為341 kW,正常排放體積流量為78~90 m3/h;泵的進(jìn)口和出口每側(cè)設(shè)置脈動緩沖罐,用于緩沖管線內(nèi)煤漿脈動,降低煤漿流量波動,入口緩沖罐容積為75 L,出口緩沖罐容積為150 L。
圖1 GEHO活塞隔膜泵外形圖
整套GEHO活塞隔膜泵主要由可編程邏輯控制器(PLC)控制系統(tǒng)、變頻器、主電機、主減速機、動力端設(shè)備、液力端設(shè)備等組成。PLC觸摸屏可監(jiān)控泵的運行參數(shù)、泵的報警信號和故障信號,控制泵的啟停、手動注入排出推進(jìn)液,可通過就地和遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)換,在現(xiàn)場或由集散控制系統(tǒng)(DCS)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速;動力端主要由大齒輪、曲軸、連桿、十字頭等部件組成[1],通過大齒輪帶動曲軸轉(zhuǎn)動從而帶動活塞做往復(fù)運行,大齒輪及十字頭通過潤滑油泵噴油潤滑;液力端主要由推進(jìn)液系統(tǒng)、活塞裝置等組成,推進(jìn)液系統(tǒng)由儀表二位三通閥、電磁閥、推進(jìn)液泵及推進(jìn)液油箱組成,通過監(jiān)測隔膜的位置變化,控制二位三通閥的開關(guān)以控制隔膜室的補油和排油。
為了保護泵的穩(wěn)定運行,降低運行中出現(xiàn)的故障對泵的機械部件損壞,泵自身通過PLC設(shè)置運行邏輯及保護聯(lián)鎖。
聯(lián)鎖控制邏輯為:
(1) 潤滑油泵(M2)電機停,煤漿泵聯(lián)鎖停。
(2) 潤滑油泵出口流量(FISLL2)低報警,低低煤漿泵聯(lián)鎖停。
(3) 煤漿泵出口壓力(PIT3A/B)高(>10 080 kPa)報警,高高(>10 560 kPa)煤漿泵聯(lián)鎖停。
(4) 推進(jìn)液泵(M6)出口壓力(PIT6)低于800 kPa報警,低于900 kPa泵啟動,高于1 400 kPa泵停止。
(5) 隔膜檢測位置低于6.3 mm,隔膜室補油;隔膜檢測位置高于150.3 mm,隔膜室排油。
2019年2月15日6#氣化爐投料后,整個氣化系統(tǒng)運行較穩(wěn)定,2月20日00:06:00,6#氣化爐高壓煤漿泵P603A因潤滑油泵出口流量低低,聯(lián)鎖跳車,氣化爐AB燒嘴聯(lián)鎖跳車,氣化爐減量運行。高壓煤漿泵潤滑油出口流量計共10個燈,編號從0到9,7號燈亮?xí)r,流量低報警,5號燈亮?xí)r,流量低低報警,煤漿給料泵聯(lián)鎖停車。停車后現(xiàn)場查看PLC控制屏報警清單,顯示為潤滑油流量低低報警;現(xiàn)場將潤滑油泵重新啟動,流量計亮燈只有3個,仍低于聯(lián)鎖值;潤滑油油箱油位正常,檢查后發(fā)現(xiàn)潤滑油泵入口壓力表微負(fù)壓,判斷為抽吸濾網(wǎng)堵塞,將潤滑油泵入口管線拆除后,對入口濾網(wǎng)進(jìn)行清理[2],恢復(fù)后潤滑油流量正常。GEHO活塞隔膜泵潤滑油系統(tǒng)見圖2。
圖2 GEHO活塞隔膜泵潤滑油系統(tǒng)
針對潤滑油抽吸濾網(wǎng)堵塞的問題,在高壓煤漿泵試車結(jié)束后,應(yīng)保持潤滑油泵持續(xù)運行一段時間,對油路進(jìn)行置換沖洗,在開車前應(yīng)對試車時使用的濾網(wǎng)進(jìn)行拆除更換,保證正常運行時流量穩(wěn)定;同時,在開車前應(yīng)該檢查閥門的位置正確[3],檢查油箱內(nèi)油位正常,對油管路進(jìn)行試壓,保證油管路無泄漏。
在高壓煤漿泵的調(diào)試期間,按照廠家的建議將高壓煤漿泵出口脈動緩沖罐(見圖3)的壓力預(yù)充至工作壓力的50%,高壓煤漿泵正常運行時出口壓力在7 500 kPa,實際預(yù)充壓力在3 500~3 800 kPa。在高壓煤漿泵運行期間,當(dāng)高壓煤漿泵的負(fù)荷較高時,高壓煤漿泵的隔膜室頂部推進(jìn)液安全閥前單向閥動作幅度較大,經(jīng)常與閥座發(fā)生撞擊,現(xiàn)場撞擊聲較大;在停車檢修期間,對出口脈動緩沖罐進(jìn)行拆檢,發(fā)現(xiàn)氣囊周圍及底部容易堆積煤漿;在氣化爐帶壓聯(lián)投時,高壓煤漿泵的出口需要用煤漿循環(huán)憋壓閥憋至一定壓力,在升壓的過程中,由于氣囊預(yù)充壓力較低,一部分煤漿容易擠進(jìn)氣囊與罐體的間隙內(nèi),造成氣囊的實際工作容積變小,在氣化爐正常運行壓力下,由于氣囊被煤漿墊住,與煤漿接觸的部位在長時間的作用下易發(fā)生疲勞,產(chǎn)生裂紋或破裂[4]。
圖3 出口脈動緩沖罐
在氣化爐運行壓力穩(wěn)定的情況下,將出口脈動緩沖罐的氣囊壓力預(yù)充至工作壓力的65%~75%,即4 900~5 650 kPa,運行期間煤漿流量較穩(wěn)定,隔膜室頂部推進(jìn)液安全閥前單向閥動作幅度較小,現(xiàn)場無撞擊聲,氣囊周圍無堆積的煤漿,氣囊無破裂。
推進(jìn)液系統(tǒng)是整個泵的重壓系統(tǒng),需要加注干凈的推進(jìn)液及潔凈的工作環(huán)境,才能正常運轉(zhuǎn)。泵轉(zhuǎn)動時,通過曲軸帶動活塞做往復(fù)運動,隔膜與活塞之間加注推進(jìn)液,隔膜上安裝檢測桿,通過隔膜帶動檢測桿做往復(fù)運動,檢查隔膜的移動位置,從而控制PLC對隔膜室進(jìn)行不排油的動作[5]。隔膜位置檢測低于6.3 mm,隔膜室補油,隔膜檢測位置高于150.3 mm,隔膜室排油,當(dāng)補油或排油連續(xù)超過3 min時,會觸發(fā)補油或排油故障,從而造成停車。
2019年7月,高壓煤漿泵P403A推進(jìn)液電磁閥后接頭漏油,造成推進(jìn)液壓力低,此時1#隔膜室達(dá)到補油周期,推進(jìn)液補油閥(見圖4)打開后,無法將隔膜室補油至正常,推進(jìn)液持續(xù)補油時間超過3 min,造成高壓煤漿泵跳車。
圖4 推進(jìn)液補油閥
2019年8月高壓煤漿泵P303A因1#隔膜推進(jìn)液故障,聯(lián)鎖停車。通過檢查歷史運行數(shù)據(jù)趨勢,發(fā)現(xiàn)1#隔膜持續(xù)補油,補油閥連續(xù)動作,但推進(jìn)液泵未啟動,推進(jìn)液壓力未降低,通過推斷判斷為補油閥堵塞,推進(jìn)液未補到油箱內(nèi)。通過拆檢補油閥發(fā)現(xiàn)補油閥部件上有加工的鐵屑,堵住補油孔(見圖5),造成推進(jìn)液未補入系統(tǒng),最終造成聯(lián)鎖停車。
圖5 推進(jìn)液補油閥部件
推進(jìn)液系統(tǒng)作為整個高壓煤漿泵的核心,在檢修期間應(yīng)該認(rèn)真檢查油路,清理過濾網(wǎng)及補排油閥門[6],對管路的接頭進(jìn)行檢查緊固,避免在運行中出現(xiàn)故障造成停車,影響泵的在線率。
高壓煤漿泵作為多噴嘴水煤漿氣化裝置的重要設(shè)備,其運行在線率決定了氣化爐的運行周期。在日常高壓煤漿泵的檢修及維護上,必須不斷總結(jié)經(jīng)驗,提高其運行周期。通過1 年多的運行總結(jié),目前GEHO活塞隔膜泵在多噴嘴水煤漿氣化裝置中運行比較穩(wěn)定,常見的故障通過精心的檢修維護基本消除,保證了氣化爐的長周期穩(wěn)定運行。