王 旭, 高 森, 時 崢
中國石油川慶鉆探工程有限公司長慶井下技術(shù)作業(yè)公司
長慶區(qū)域氣田具有低壓、低滲、低豐度的特點(diǎn),在開發(fā)中常采用水平井鉆井以及大規(guī)模分段壓裂完井的開發(fā)模式,很多因素(諸如目的層加深、水平段加長、井眼軌跡復(fù)雜等)導(dǎo)致套管下入和受力分析難度加大,經(jīng)常出現(xiàn)套管變形[1]等復(fù)雜情況,后期改造困難。打鉛印等常規(guī)檢查套管及套管內(nèi)其他結(jié)構(gòu)形態(tài)的方法通常只能適用于直井,且多用于規(guī)則形變的判斷。對于不規(guī)則的形變,鉛印則存在定位不準(zhǔn)確、縮徑方位不明確、整體不夠直觀等缺點(diǎn)。連續(xù)油管一方面可以提供鏡頭的水沖洗通道,另一方面可以將井下電視推入水平段。井下電視[2]則可以提供比鉛印更加清晰直觀的可視化信息[3]。通過井下電視與連續(xù)油管技術(shù)優(yōu)勢的結(jié)合[4],可準(zhǔn)確監(jiān)測到套管措斷、縮徑、異物卡堵等視像資料,從而為采取有效處理措施提供可靠依據(jù)。
連續(xù)油管井下影像測井工藝的實(shí)施,標(biāo)志著井下電視與連續(xù)油管的結(jié)合趨于成熟,其技術(shù)優(yōu)勢為:以連續(xù)油管作為水平井輸送載體,針對套管變形的特點(diǎn),采用雙攝像頭(下視和側(cè)視)結(jié)構(gòu),實(shí)施水平段實(shí)時沖洗條件下的影像拍攝,在實(shí)時清理鏡頭和改善影像拍攝所需介質(zhì)環(huán)境的前提下,完成水平段異常點(diǎn)套管及落魚形態(tài)捕捉,并通過地面數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)控制側(cè)視攝像頭旋轉(zhuǎn)360°,完成對拍攝對象的精細(xì)觀察和診斷。
連續(xù)油管井下影像測井設(shè)備配套主要包括井口設(shè)備(注入頭、防噴系統(tǒng)等)、?38.1 mm穿芯連續(xù)油管、高壓密封頭、電纜滑環(huán)、地面數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等,其中,井口設(shè)備為標(biāo)準(zhǔn)配置。
2.1.1 穿芯連續(xù)油管的配套
(1)連續(xù)油管穿芯方案。穿芯連續(xù)油管所選油管為?38.1 mm、5 600 m連續(xù)油管,所選電纜為?5.6 mm單芯電纜,在泵注條件下,電纜經(jīng)高壓流通管、液壓動力絞盤及高壓管匯,被送入連續(xù)油管,直至連續(xù)油管自由端[5- 6]。連續(xù)油管和電纜性能參數(shù)如表1和表2所示。
表1 連續(xù)油管性能參數(shù)表
表2 電纜性能參數(shù)表
(2)水力學(xué)參數(shù)的確定。采用降阻水作為循環(huán)工作液,泵送?5.6 mm單芯電纜入?38.1 mm、5 600 m連續(xù)油管中,最終控制排量小于250 L/min,壓力小于40 MPa,確保電纜穿入過程中不出現(xiàn)鼓包或變形;同時,計算雷諾系數(shù)Re=47 554,遠(yuǎn)大于2 000。因此,管內(nèi)流體為明顯的紊流狀態(tài)[7],能夠使電纜在水中上下波動,穿入期間不會遇阻,可順利到達(dá)連續(xù)油管自由端。穿芯連續(xù)管如圖1所示。
圖1 穿芯連續(xù)油管
2.1.2 密封頭及滑環(huán)的配套
高壓密封頭(承壓等級:70 MPa,承載噸位:2 t)用于滾筒根部連續(xù)油管與電纜的帶壓及承載連接;電纜滑環(huán)用于銜接其上游電纜和下游信號線,確保上游電纜不隨滾筒旋轉(zhuǎn)而旋轉(zhuǎn),同時,確保下游信號線在隨動過程中正常通訊(導(dǎo)線電阻≤110 Ω,絕緣電阻≥550 MΩ),固定在連續(xù)油管旋轉(zhuǎn)接頭法蘭位置。高壓密封頭和電纜滑環(huán)如圖2和圖3所示。
圖2 高壓密封頭
圖3 電纜滑環(huán)
2.1.3 地面采集系統(tǒng)的配套
地面數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)將電纜傳輸信號轉(zhuǎn)換為可以識別的信號,通過上位機(jī)軟件成像并保存[8]。另外,可以對井下電視測井儀進(jìn)行控制和調(diào)節(jié)。
配套的井下工具從上到下依次為:連續(xù)油管(?38.1 mm)+外卡瓦連接器(?54 mm)+機(jī)械丟手(?54 mm)+轉(zhuǎn)換柔性二合一短節(jié)(?54 mm)+沖洗短節(jié)(短節(jié):?54 mm,護(hù)套:?82 mm)+密封短節(jié)及電纜頭(?54 mm)+井下電視測井儀(?54 mm),工具串總長小于2.9 m。井下工具組合如圖4所示。
圖4 井下工具組合示意(從右至左連接)
連續(xù)油管和沖洗短節(jié)的結(jié)合可實(shí)現(xiàn)邊影像拍攝邊沖洗,實(shí)時保證鏡頭及其附近井筒環(huán)境的潔凈度,同時,沖洗短節(jié)的護(hù)套具有引流至鏡頭位置和扶正的作用;連續(xù)油管和柔性短節(jié)的結(jié)合可避免工具串剛性遇阻;井下電視支持單芯電纜傳輸,具備下視、側(cè)視、旋轉(zhuǎn)側(cè)視三種模式,主要技術(shù)參數(shù)[9]如表3。
表3 井下電視主要技術(shù)參數(shù)
安裝連續(xù)油管防噴系統(tǒng)和注入頭進(jìn)行通洗井作業(yè),同時伴注除油劑,是因?yàn)閱渭冄h(huán)清水很難將水平段的油污雜質(zhì)帶上來,所以洗井液中應(yīng)該混配除油劑。
(1)地面測量油管自由端電纜及滑環(huán)信號通斷與絕緣。
(2)接沖洗工具作做地面循環(huán)測試,排量180 L/min,循環(huán)壓力30 MPa,穩(wěn)壓30 min,測試至密封頭無滲漏。
(3)測量沖洗工具底部電纜頭通斷至正常。
(4)斷電后測量電纜絕緣正常。
(1)確保電纜伸出連續(xù)油管末端2.5 m以上。
(2)在連續(xù)油管末端依次連接外卡瓦連接器、機(jī)械丟手、轉(zhuǎn)換柔性二合一短節(jié)、沖洗短節(jié)內(nèi)管、密封短節(jié)[10]。其中,機(jī)械丟手參數(shù)如表4所示。
表4 機(jī)械丟手性能參數(shù)
(3)在沖洗短節(jié)和電纜頭之間編制錐形馬龍頭,外鎧和內(nèi)鎧分布采用外9內(nèi)3的方式,防止電纜下放速度慢于連續(xù)油管下放速度,在電纜頭處拔脫。
(4)連接好電纜頭及?54 mm底堵,結(jié)合軟件模擬結(jié)果,在不安裝井下電視測井儀的前提下進(jìn)行通洗井,用以確保儀器入井后的安全。
(1)通洗井結(jié)束后,在井口連接好井下電視測井儀、沖洗短節(jié)外護(hù)套及?82 mm尾錐(底部帶出液孔);進(jìn)行地面測試,上位機(jī)出現(xiàn)下視、側(cè)視、旋轉(zhuǎn)側(cè)視畫面后,表明儀器工作正常,可以入井。
(2)下入過程中保持井下電視儀器在工作狀態(tài)。仔細(xì)觀察井下電視影像圖。根據(jù)提供的前期異常套管位置和情況,到達(dá)預(yù)定位置進(jìn)行反復(fù)的影像拍攝。如果儀器可以安全地通過異常套管位置,還可用側(cè)視以及旋轉(zhuǎn)側(cè)視對預(yù)定位置進(jìn)行更詳盡地觀察,記錄所有拍攝的圖像。井下電視地面測試如圖5所示。
圖5 井下電視地面測試
(3)若不能觀測到清晰地異常套管圖像,則適度增大沖洗排量,直至可以看清楚為止。
(4)成功拍攝到異常套管形態(tài)后,上提連續(xù)油管至井口,拆卸工具、儀器及防噴系統(tǒng)。
連續(xù)油管帶輔助沖洗工具及井下電視測井儀,在×井進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn)。該井下鉆至3 820.44 m遇阻,先后進(jìn)行了鉆具活動、正循環(huán)磨鉆、下三牙輪鉆頭鉆磨及下銑錐磨銑等處理,處理工具均難以通過遇阻點(diǎn),且起出后工具上均有劃痕,分析原因?yàn)椋?114.3 mm套管節(jié)箍采用LTC扣型,上扣時扭矩過大造成套管節(jié)箍處公扣過頂,在節(jié)箍內(nèi)部連續(xù)形成臺階縮徑。
4.2.1 模擬下深
通過Cerberus軟件模擬×井井身結(jié)構(gòu),同時模擬?38.1 mm連續(xù)油管帶工具(最大直徑82 mm)在該結(jié)構(gòu)井筒內(nèi)的最大下深。軟件模擬結(jié)果為:在不考慮泵注的情況下,連續(xù)油管將在5 042.0 m的位置發(fā)生自鎖,該深度大于施工井的完鉆井深4 489 m。因此,穿芯連續(xù)管帶輔助沖洗工具通洗井時,理論上可順利到達(dá)前期遇阻位置。下深模擬如圖6所示。
圖6 連續(xù)油管下深模擬載荷曲線圖
4.2.2 通洗井
連續(xù)油管帶輔助沖洗工具通洗井:排量160 L/min,泵壓28.9~30.1 MPa,入井清水共計68 m3,返出68 m3,進(jìn)出口水色一致,預(yù)探遇阻位置,載荷下降2 t,深度經(jīng)校驗(yàn)與前期處理遇阻位置一致。
通過穿芯連續(xù)油管帶輔助沖洗工具及井下電視至遇阻位置影像拍攝,效果不理想;后采用清水+除油劑二次沖洗影像拍攝,達(dá)到預(yù)期效果,診斷并驗(yàn)證了井筒內(nèi)鉆具遇阻的原因—套管接箍變形縮徑。在3 820.44 m拍攝到了異常接箍的畫面如圖7(b)所示,并與在其上部9.94 m位置拍攝到的另一接箍畫面如圖7(a)所示進(jìn)行比對,比對后發(fā)現(xiàn),在3 820.44 m處的接箍輪廓從正圓變形成橢圓,發(fā)生了縮徑變形。因此,為下步復(fù)雜處理提供了可靠依據(jù)。
圖7 套管節(jié)箍形態(tài)比對
(1)利用連續(xù)油管穿芯系統(tǒng),配合低磨阻循環(huán)工作液,在增加循環(huán)速度和降低初始排量的條件下,成功將?5.6 mm電纜穿入5 600 m的?38.1 mm連續(xù)油管內(nèi),并完成輔助沖洗工具及井下電視測井儀的掛接及通訊。
(2)滑環(huán)和高壓密封頭累計帶電工作約36 h,帶壓工作約14 h,絕緣與通訊均滿足現(xiàn)場作業(yè)要求。
(3)驗(yàn)證了連續(xù)油管井下影像測井在帶壓水平井內(nèi)診斷套管變形的可行性,并為確定套變等復(fù)雜處置方案的制定提供了可靠依據(jù)。
(4)利用穿芯連續(xù)油管的傳輸優(yōu)勢,后期還可開展水平段生產(chǎn)測井等相關(guān)水平井測井工藝。
(5)由于輔助沖洗工具僅用于改善鏡頭附近的局部環(huán)境,建議作業(yè)前大排量洗井1次,并配合除油劑的使用,為井下電視提供一個更加良好的水平段影像拍攝環(huán)境。
(6)建議在工具串組合中加入伸縮短節(jié),減少電纜和油管相對位移對電纜造成的形變損傷。