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      某型柴油機曲軸孔加工精度提升研究*

      2022-04-07 09:58:18李世永張春明郭鵬飛
      制造技術(shù)與機床 2022年4期
      關(guān)鍵詞:壓頭曲軸夾具

      李世永 丁 澤 張春明 郭鵬飛

      (①濰柴動力股份有限公司新產(chǎn)品制造中心,山東 濰坊 261061;②青島理工大學(xué)機械與汽車工程學(xué)院,山東 青島 266520)

      柴油機曲軸孔主要作用是支撐曲軸,傳遞從曲柄傳來的扭矩并通過法蘭輸出,同時吸收活塞運動過程中產(chǎn)生的軸向和側(cè)向力[1-2]。由于曲軸孔加工質(zhì)量嚴(yán)重影響發(fā)動機工作性能,所以對曲軸孔加工精度要求較高,其質(zhì)量的評價包括直徑、位置度、圓度、同軸度、各檔曲軸孔中心直線度及表面粗糙度等[3]。為滿足這些苛刻質(zhì)量指標(biāo),曲軸孔精加工一般采用專機線鏜或鉸珩兩種加工方式。

      基于某新型4 缸柴油機機體,曲軸孔專用工藝裝備采購周期較長,為縮短試制準(zhǔn)備周期與降低試制成本,樣試階段采用加工中心與線鏜刀試切?69H6曲軸孔。

      1 主要試切條件與測量要求

      加工方式:線鏜刀一端與加工中心主軸剛性連接,另一端穿入夾具端部支撐套保證加工位置精度,通過機床主軸軸向移動實現(xiàn)曲軸孔加工,應(yīng)用的其他加工條件見表1,應(yīng)用的曲軸孔精加工刀具、夾具照片見圖1、圖2。

      圖1 曲軸孔精加工刀具

      圖2 應(yīng)用夾具

      表1 主要加工條件

      測量要求:應(yīng)用ZEISS CALYPSO 三坐標(biāo)測量機測量每檔(共5 檔)曲軸孔圓柱度,圖3 為曲軸孔測量位置示意圖,每檔曲軸孔用測針掃描兩截面圓(兩截面圓位置分別距離開檔面內(nèi)側(cè)3 mm,有效避開了曲軸孔邊緣銳邊影響)自動構(gòu)建圓柱評價得出圓柱度,為減小測量誤差,取兩次測量平均值作為每檔曲軸孔有效值。

      圖3 曲軸孔測量位置示意圖

      圖紙要求每檔曲軸孔圓柱度0.007,試切結(jié)果機體前端起第1 檔、第4 檔曲軸孔圓柱度為0.011~0.013,加工精度不合格。

      2 5M1E 分析

      “人機料法環(huán)測”是對全面質(zhì)量管理理論中6個影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素的簡稱[4]。人(man),指制造產(chǎn)品的人員;機(machine),指制造產(chǎn)品所用的設(shè)備或工具工裝;料(material),指制造產(chǎn)品所使用的材料;法(method),指制造產(chǎn)品所使用的工藝流程和加工方法;測(measurement),指測量采用的方法是否正確,測量結(jié)果是否準(zhǔn)確;環(huán)(environmen),指產(chǎn)品制造過程所處的環(huán)境[5-6]。由于這5 個因素的英文首字母是M和E,所以常簡稱為5M1E,當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時可從5M1E的6 個方面進行排查分析。

      2.1 篩選可能的主要因素

      對曲軸孔圓柱度加工不合格問題初步分析,見表2,排除次要因素,篩選出“機”與“料”是可能的主要因素。

      表2 5M1E 分析表

      2.2 進一步分析影響因素“機”、“料”

      基于可能的主要因素“機”、“料”,分析刀具、夾具和工件半成品影響曲軸孔圓柱度的可能問題項,逐項排查驗證,篩選出主要問題,表3 是排查驗證情況。

      表3 “機”、“料”排查驗證情況

      通過上述分析,進一步縮小問題范圍,夾具壓頭壓緊力偏大是曲軸孔圓柱度超差主要原因。

      3 夾具優(yōu)化與工件試切驗證

      根據(jù)一面兩銷定位原理及不共線三點確定一個平面得知夾具3 處較小定位面(可簡化為3 個點)即可實現(xiàn)平面定位要求,因每處定位面對應(yīng)著1 處壓緊點,即3 處壓頭可實現(xiàn)工件壓緊。壓頭數(shù)量較多時一方面可提高工件剛性與工件切削時可靠性,另一方面可能導(dǎo)致工件壓緊變形,影響工件加工精度。

      減少壓頭數(shù)量與減小壓頭作用壓力可有效減小夾具壓緊力[7]?;趭A具現(xiàn)狀,考慮盡量減少改造內(nèi)容,分層分步實施夾具壓頭數(shù)量優(yōu)化與作用壓力優(yōu)化。

      3.1 夾具壓頭數(shù)量優(yōu)化

      由夾具液壓原理圖(圖4)得知,共8 處壓頭,4 處壓頭由單獨油缸控制,是主壓頭,此油路共兩處減壓閥,1 處控制3 個油缸,另1 處控制1 個油缸;另外4 處壓頭共用1 個油缸,是輔助壓頭,此油路沒有減壓閥,但有1 處節(jié)流閥。

      圖4 夾具液壓原理圖

      步驟1:保持4 處輔助壓頭狀態(tài)不變,通過兩處減壓閥調(diào)低主壓頭油路壓力,分別試驗9 MPa、6 MPa、3 MPa 時工件壓緊變形情況。測量方式:通過磁力表座將杠桿表固定至夾具體,使用杠桿表測量工件壓緊前后第1 缸孔有無位移變化(變形量),夾具壓頭及位移變化測量位置見圖5。試驗結(jié)果:試驗的3 個壓力,工件壓緊前后均有0.05~0.06 mm 位移變化,即工件壓緊變形較嚴(yán)重,表明當(dāng)前狀態(tài)4 個輔助壓頭起主導(dǎo)作用。

      圖5 夾具壓頭及位移變化測量位置

      步驟2:考慮避免工件未壓牢,加工中出現(xiàn)工件松動問題,將4 處主壓頭油路壓力調(diào)高(9 MPa),通過節(jié)流閥切斷4 處輔助壓頭油路壓力(因4 處輔助壓頭油路沒有減壓閥,沒法調(diào)低壓力),試驗工件壓緊變形情況。試驗結(jié)果:工件壓緊前后有0.054 mm位移變化,工件壓緊變形問題無明顯改善。

      試驗結(jié)果表明,可去除夾具4 處輔助壓頭作用,同時需繼續(xù)調(diào)低主壓頭油路壓力,試驗避免工件壓緊變形且能可靠壓緊壓力值。

      3.2 夾具壓頭作用壓力優(yōu)化

      步驟3:只保留夾具4 處主壓頭,小分量調(diào)低油路壓力,試驗不同壓力值對工件壓緊變形的影響,試驗情況見表4,結(jié)果表明,工件壓緊變形量隨油路壓力減小呈減小趨勢,當(dāng)油路壓力小于等于3 MPa時工件壓緊無明顯變形。

      表4 油路壓力對工件變形影響

      3.3 工件試切驗證

      從上述試驗得知,避免工件壓緊變形的較大油路壓力為3 MPa,此時壓緊工件系數(shù)較高,同時考慮曲軸孔精加工時工件承受切削力較小,試切中出現(xiàn)工件松動風(fēng)險較低,將試切驗證加工效果。

      步驟4:只保留夾具4 處主壓頭,主壓頭油路壓力調(diào)為3 MPa,完成工件裝夾與試切。試切結(jié)果:5 檔曲軸孔圓柱度分別為0.005 4、0.005 0、0.004 9、0.005 6和0.005 8,滿足要求精度(0.007)。

      步驟5:固化步驟4 中夾具要求,連續(xù)跟蹤5臺氣缸體檢驗報告,曲軸孔加工均合格,圓柱度超差問題徹底解決。

      4 結(jié)語

      通過5M1E 分析與排查鎖定了夾具問題是導(dǎo)致曲軸孔圓柱度加工不合格主要因素,對夾具壓頭數(shù)量與位置進行優(yōu)化,并試驗得出夾具主壓頭油路壓力3 MPa 時既能可靠壓緊工件又能避免壓緊工件變形,解決了曲軸孔圓柱度加工超差問題。

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