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      剖分式滾動軸承在提升機上的分析與應(yīng)用

      2022-04-13 03:32:18游皓明劉紅亮李振國龔宇同
      銅業(yè)工程 2022年1期
      關(guān)鍵詞:軸承座分式內(nèi)圈

      游皓明,劉紅亮,李振國,龔宇同

      (1.江西銅業(yè)股份有限公司武山銅礦,江西 瑞昌 332204;2.香爐山鎢業(yè)有限責(zé)任公司,江西 修水 332400)

      1 引言

      江銅集團(tuán)武山銅礦選礦車間主井提升系統(tǒng),2009年安裝投入使用上海冶金礦山機器廠生產(chǎn)的JKM-3.5×6(Z)型多繩摩擦式提升機。2018年8月檢查發(fā)現(xiàn)軸承座輕微振動,經(jīng)洛陽中信重工機械股份有限公司技術(shù)專家鑒定可以繼續(xù)使用。2020年底軸承座振動變大,為了確保提升安全運行,2021年2月對該提升機主軸裝置尾端軸承及主軸裝置電機端軸承進(jìn)行檢查、保養(yǎng)并將軸承外圈翻轉(zhuǎn)180°(檢查滾道、滾珠、保持架磨損情況,測量游隙,定、轉(zhuǎn)子氣隙測量、調(diào)整、試運轉(zhuǎn)等)。在檢查時發(fā)現(xiàn)軸承底部外圈滾道出現(xiàn)幾處滾道剝落,為確保提升安全,亟須對該軸承進(jìn)行更換。

      然而,電機端軸承原型號若要更換,需要拆除大軸上的電機定子和轉(zhuǎn)子(打壓、解體、退出),施工時間長、難度大、風(fēng)險高,電機完好性無法得到有效保證。經(jīng)技術(shù)研究決定,將主軸裝置尾端軸承(23296CA)原型號更換,而將原電機端軸承(240/850CA)更換為剖分式軸承(240/850D-5/W33X)。基于這一思路,2021 年 9月,該礦成功地將整體滾動軸承改造為剖分式軸承,以最小的代價、最快的速度、最優(yōu)的方案解決了主軸承更換難題,不僅有效地避免了電機損壞風(fēng)險,而且有效地縮短了檢修時間,為生產(chǎn)贏得了時間。

      2 可行性分析對比

      2.1 施工步驟分析

      方案一,更換安裝同型號整體軸承。主要施工步驟為:準(zhǔn)備工作→拆除電機定子→拆除電機轉(zhuǎn)子→頂起主軸裝置→拆除舊軸承→加熱新軸承→安裝新軸承→安裝電子轉(zhuǎn)子→安裝電機定子→調(diào)整電機氣隙→試機運行。

      方案二,改造成剖分軸承。主要施工步驟為:準(zhǔn)備工作→平移電機定子→拆頂起主軸裝置→拆除舊軸承→安裝新軸承→平移電機定子→調(diào)整電機氣隙→試機運行。

      2.2 技術(shù)性分析

      方案一施工步驟多,難點是拆除電機定子和轉(zhuǎn)子、安裝電機轉(zhuǎn)子和定子。一是提升機經(jīng)過長期運行,電機轉(zhuǎn)子拆裝困難,檢修施工易造成主軸錐面及轉(zhuǎn)子內(nèi)孔損傷;二是需要準(zhǔn)備專用施工備件、工具和設(shè)備,施工技術(shù)難度大,不可控因素多,還存在電機轉(zhuǎn)子拆除不下來的風(fēng)險[某礦山JKM-3.25×4(Ⅲ)型提升機中間軸承損壞,2016年12月組織更換,由于電機轉(zhuǎn)子無法取出,軸承無法更換,檢修未能有效完成];三是該礦主電機經(jīng)維修多次后,絕緣性能差,運行狀況不良,不宜對主電機進(jìn)行解體處理,若在拆裝的過程當(dāng)中出現(xiàn)問題,將會對生產(chǎn)、設(shè)備造成嚴(yán)重影響。

      方案二剖分軸承為非標(biāo)件,需要專門設(shè)計制造,但某國內(nèi)大型軸承制造廠此前已生產(chǎn)裝配4套剖分式軸承,使用反饋良好。其剖分式軸承結(jié)構(gòu)如下:內(nèi)圈、夾緊環(huán)、滾子組件及外圈全部為兩半結(jié)構(gòu),如圖1。安裝尺寸與整體軸承完全相同可互換。內(nèi)圈通過夾緊環(huán)的螺栓實施定力矩把緊,確保內(nèi)圈與主軸可靠連接,不會“刷圈”失效,且內(nèi)圈切口斷面兩側(cè)各有 1 個拉緊螺栓,保證內(nèi)圈縫隙沿軸線方向均勻一致[1]。

      圖1 剖分軸承結(jié)構(gòu)

      在軸承設(shè)計中,選取優(yōu)質(zhì)軸承鋼,合理布置螺栓位置,并進(jìn)行有限元輔助計算等[3],確保結(jié)構(gòu)合理及整體技術(shù)性能優(yōu)越。

      2.3 安全可靠性分析

      方案一優(yōu)點是更換2套標(biāo)準(zhǔn)軸承,備件的安全可靠性高。缺點是需要解除電機轉(zhuǎn)子和主軸的直連結(jié)構(gòu),施工技術(shù)難度大,不可控因素多,存在多種風(fēng)險因素。一是主電機絕緣性能已經(jīng)嚴(yán)重下降,運行狀況較差,拆裝轉(zhuǎn)子、定子易造成電機性能進(jìn)一步下降或者直接損壞電機,造成巨大損失;二是存在電機轉(zhuǎn)子拆除不下來的風(fēng)險,浪費檢修時間和檢修成本;三是易造成主軸錐面及轉(zhuǎn)子內(nèi)孔損傷,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子復(fù)位困難。提升機檢修整體安全可靠性低。

      方案二優(yōu)點是檢修過程簡單易行,對電機影響小,風(fēng)險可控。缺點是剖分軸承為非標(biāo)件,需要專門設(shè)計制造,保障軸承質(zhì)量難度系數(shù)較大。

      2.4 檢修耗時分析

      方案一備貨周期約2個月時間,正常檢修約4d,若出現(xiàn)轉(zhuǎn)子拆除不下或電機性能下降,將導(dǎo)致檢修終止或再次檢修電機,整體進(jìn)度不可控風(fēng)險較大。

      方案二備貨周期約3個月時間,檢修時間約2d,施工進(jìn)度可控,出現(xiàn)異常情況風(fēng)險較小。

      2.5 成本經(jīng)濟(jì)性分析

      方案一由于整體進(jìn)度不可控風(fēng)險較大,如果出現(xiàn)異常情況,將產(chǎn)生巨大的直接和間接損失。

      方案二更換整體軸承1套、剖分軸承1套,采購成本比方案一高。由于施工過程簡單、花費時間短,施工費用較低,總體直接成本與方案一基本相當(dāng)。

      2.6 基本額定壽命計算對比

      滿載為75t(包含物料、提升斗、鋼絲繩),考慮卷筒、主軸等相關(guān)附件,總重按照200t計算,驅(qū)動側(cè)剖分軸承240/850D-5/W33X承重按照70%計算,軸承受力為200×0.7×9.8=1372kN。

      每天運行時間:3min/斗,每天運輸物料300斗,3×300/60=15h。轉(zhuǎn)速:50r/min。

      (1)原整體軸承型號為 240/850CA:Cr=12700 kN,最大受力為1372kN,主要尺寸850 mm×1220 mm×365 mm。

      (2)剖分軸承型號為240/850D-5/W33X:軸承240/850D-5/W33X其額定動載荷Cr為10700kN。最大受力為1372kN。主要尺寸850 mm×1220 mm×365 mm。

      其中:C為額定動載荷;e為壽命指數(shù),當(dāng)為球軸承時e=3,為滾子軸承時,e=10/3;a1為可靠性系數(shù),取0.8;a2為材料系數(shù),取0.9;a3為工作條件系數(shù),當(dāng)軸承為一般使用條件時,a3=1,若潤滑充分a3>1,若潤滑不良則a3<1,現(xiàn)按潤滑一般計算,a3取0.8。

      經(jīng)過計算,軸承理論使用壽命為32 a,滿足該提升機使用工況要求。

      3 施工步驟

      3.1 鎖定箕斗及鋼絲繩

      將副箕斗漲力平衡器的6個油缸充滿油壓,留有100mm行程,通過慢行,使箕斗底部壓在預(yù)設(shè)的63#工字鋼梁上。主箕斗通過鎖繩器將8根首繩鎖在45#工字鋼梁上,并在提升繩上做好標(biāo)記,以便觀察提升繩是否有蠕動。

      3.2 松首繩,留有活動余量

      用鐵板卡將滾筒兩側(cè)首繩用葫蘆鎖住,將副箕斗張力平衡器油缸泄壓,用手拉葫蘆將首繩上提,使首繩在主軸裝置上不受力,且有活動余量。

      3.3 移出主電機定子

      測量、記錄好主電機定子與轉(zhuǎn)子間的氣隙。松弛制動器閘瓦調(diào)整螺母,將閘間隙調(diào)到最大(10mm),停止液壓站,關(guān)閉截止閥,切斷所有電源。然后拆除定子相關(guān)接線和連接螺栓,并在定子外框與底座四角處,用特制劃針劃定位線,防止裝入時誤差。用行車將定子吊起受力,將千斤頂水平放在定子支座上,配合行車,緩慢將定子移出到尾端平臺上,間距約為50~100mm。

      3.4 主軸裝置與電機轉(zhuǎn)子的整體起吊

      在主軸裝置尾端架設(shè)1套龍門架,用10t葫蘆將尾端軸吊定。拆除滾筒兩端主軸軸承座的相關(guān)部件,并做好安裝位置標(biāo)記。在電機與軸承座之間安裝2根45#工字梁的組合鋼梁,做好大軸“V”型定位。在鋼梁兩端下方各放置1臺100t千斤頂,打壓千斤頂使鋼梁與大軸貼合受力。前后配合整體起吊,使軸承脫離軸承座約50mm,以適宜更換軸承高度為準(zhǔn)。

      3.5 拆除兩盤舊軸承

      先清除舊軸承上的潤滑脂,并對電機做好相應(yīng)的防護(hù);然后采用氣割方法拆除舊軸承,即先割外圈,整個外圈分三部分割除,銅保持架用切割機割斷,氣割內(nèi)圈時不得一次性割透,留有1~2mm厚度,采用水冷炸裂法使軸承崩裂[3],確保不傷到主軸。尾端軸承內(nèi)圈可采用電磁加熱法取出。

      3.6 軸承安裝

      3.6.1 尾端軸承安裝

      采用電磁加熱的方法進(jìn)行安裝,加熱溫度控制在100℃左右[4],加熱耗時8~10min,軸承孔尺寸達(dá)到時為宜。

      3.6.2 剖分式軸承安裝

      (1)安裝前,識別好相應(yīng)編號,由專職技術(shù)人員負(fù)責(zé),并做好軸承的清洗工作。

      (2)軸承下半部分外圈的安裝。

      用升降帶將軸承下半外圈放在軸上,如圖2所示。以外圈吊裝孔為作用點, 用牽引帶牽引外圈在軸承箱座內(nèi)旋轉(zhuǎn),直到外圈位于軸的下方,如圖3所示(剖分面處于向上的位置)。

      圖2 軸承外圈吊裝孔

      圖3 軸承外圈吊裝示意圖

      (3)軸承內(nèi)圈與軸的安裝。

      軸承內(nèi)圈剖分面的末端缺口是一個設(shè)計特征,能確保兩半內(nèi)圈緊壓在軸上。

      在安裝前,軸應(yīng)該相對正常位置機械提升2~3mm,以確保軸承安裝,用機械油潤滑軸和軸承內(nèi)圈孔,吊起內(nèi)圈的一半放在軸的上方,以內(nèi)圈上吊裝孔為作用點,用升降帶牽引內(nèi)圈在軸上緩慢旋轉(zhuǎn),直到內(nèi)圈位于軸的下方(內(nèi)圈剖分面處于向上的位置)然后用升降帶提升內(nèi)圈,使內(nèi)圈與軸貼合。如圖4,在內(nèi)圈下面用木塊或者橡膠塊等軟材料支撐起內(nèi)圈。

      圖4 軸承內(nèi)圈支撐示意圖

      (4)用升降帶將內(nèi)圈的另一半放在軸上面,對齊兩半內(nèi)圈放置緊固圈的位置和內(nèi)圈螺栓孔位置。確保內(nèi)圈兩邊結(jié)合面距離大致相等。在緊固圈安裝前和安裝中,確保軸承內(nèi)圈牢固貼合在軸的正確位置。

      (5)緊固圈按照配對編號進(jìn)行安裝,緊固圈結(jié)合處要和內(nèi)圈結(jié)合處間隔成一定角度。每個緊固圈結(jié)合處的間隙應(yīng)該大致相等,要求如圖5。

      圖5 軸承內(nèi)圈配合間隙

      (6)鎖緊內(nèi)圈。用內(nèi)六角螺栓頭和力矩扳手?jǐn)Q緊內(nèi)圈上的螺栓,擰緊內(nèi)圈上4個螺栓時,螺栓間應(yīng)交替逐步施力,直到擰緊。

      (7)吊起剖分面帶螺紋孔的半緊固圈放在內(nèi)圈上,以端面吊裝孔為作用點,用升降帶牽引緊固圈旋轉(zhuǎn)到軸的下方,用軟材料支撐起緊固圈,再將另一半緊固圈吊裝到軸的上方與下半緊固圈對齊,確保緊固圈兩邊結(jié)合面距離大致相等。緊固圈擰緊后,用木錘或橡膠錘敲打緊固圈,然后再次擰緊,重復(fù)以上步驟,直到緊固圈完全擰緊,如圖6。

      圖6 軸承內(nèi)圈螺栓緊固示意圖

      (8)滾動體組件的安裝。用升降帶將半保持架組件放在內(nèi)圈上,以吊裝孔為作用點, 用牽引帶牽引滾動體組件順著內(nèi)圈滾道旋轉(zhuǎn),直到位于軸的下方(剖分面處于向上的位置)用升降帶將另一半滾動體組件放在內(nèi)圈滾道上,與軸下方的組件對齊。

      (9)軸承外圈與軸承座的安裝。用升降帶將另一半軸承外圈放在滾動體組件上,再將軸承箱上半部分安裝固定。

      3.7 主軸裝置與電機轉(zhuǎn)子的安裝

      通過配合作業(yè),將主軸裝置與電機整體緩慢放入軸承座兩端軸承原始安裝位置,注油、涂抹密封膠、墊好密封墊、上側(cè)蓋及端蓋,恢復(fù)編碼器及測溫裝置、制動閘盤等。用力矩扳手緊固兩軸承座上蓋螺栓,使其受力均勻。

      將軸承座及主軸裝置與電機轉(zhuǎn)子一體找平找正,達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn):

      (1)主軸中心線水平位移度不大于2mm[5];

      (2)提升中心線位移度不大于2mm;

      (3)軸承座水平度沿主軸方向不得大于0.1/1000,垂直于主軸方向不得大于0.15/1000;

      (4)主軸不水平度不得大于0.1/1000。

      3.8 主電機定子復(fù)位及附件安裝

      (1)利用行車和千斤頂將電機定子就位,測量電機定子與轉(zhuǎn)子間氣隙,以原紀(jì)錄數(shù)據(jù)為參照標(biāo)準(zhǔn),調(diào)整轉(zhuǎn)子氣隙,并達(dá)到相應(yīng)要求。

      (2)安裝電機護(hù)罩,恢復(fù)電機接線及主導(dǎo)輪尾端的編碼器等附屬設(shè)施,調(diào)整制動器閘瓦間隙,拆除在電機底座與軸承座之間安裝的2根45#工字鋼梁及其他設(shè)施。

      3.9 試運轉(zhuǎn)

      將提升繩落入繩槽,拆除相關(guān)設(shè)施,將副箕斗漲力平衡器油管打壓拉緊提升繩,使副箕斗上提,拆除井筒內(nèi)其余設(shè)施,清理施工現(xiàn)場,并做詳細(xì)檢查,具備運轉(zhuǎn)條件后進(jìn)行空負(fù)荷試運轉(zhuǎn)及重負(fù)荷試運轉(zhuǎn)。

      4 效果分析

      軸承結(jié)構(gòu)改造安裝完畢后,在提升機運行過程中對剖分式滾動軸承的溫度和振動進(jìn)行了數(shù)據(jù)測量。測量數(shù)據(jù)如下:溫度在32℃左右,遠(yuǎn)低于80℃的停機溫度;振動有效值最大為0.5mm/s,遠(yuǎn)低于7.1mm/s的警告值和11.2mm/s的停機值[6]。經(jīng)測量溫度、振動證明,該軸承安裝后運行正常,未出現(xiàn)異常情況。更換軸承后,實測軸竄量小于1mm,確保閘間隙可調(diào)整在2mm范圍內(nèi),閘盤基座抖動消除,安全制動更加可靠。本次武山銅礦更換剖分式滾動軸承的改造施工方案可為集團(tuán)公司內(nèi)部礦山及其他礦井同類型提升機的改造提供技術(shù)借鑒。

      5 結(jié)語

      本文以武山銅礦主井提升機JKM-3.5×6(Z)型多繩摩擦式提升機為對象,對原來的整體滾動軸承采用剖分式滾動軸承進(jìn)行了改造。改造后的提升機運行正常,測量溫度、振動數(shù)據(jù)表明未出現(xiàn)任何損壞情況,實測軸竄量小于1mm,充分證明本次剖分式滾動軸承的改造是合理的,該改造技術(shù)可在集團(tuán)公司內(nèi)部礦山及其他礦山相類似的提升機上進(jìn)行推廣應(yīng)用。

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