溫春輝
摘要:自2020年起,國內空客A320neo(LEAP構型)機隊發(fā)生多起吊架區(qū)域液壓管裂紋導致綠液壓系統(tǒng)低油量警告或黃液壓系統(tǒng)低油量警告故障,對飛行安全及運行產生重大影響。本文通過振動數(shù)據(jù)取樣及試驗分析液壓管的工作狀態(tài),采用液壓管振動被動控制方式改進卡箍設計,經數(shù)據(jù)驗證,能夠緩解液壓管的上下及周向振動。
關鍵詞:A320neo;液壓管;卡箍;振動
Keywords:A320neo;hydraulic pipe;bracket;vibration
1 故障描述
2020年7月,國內某公司一架A320neo飛機空中出現(xiàn)綠液壓系統(tǒng)低油量警告,起落架收放等系統(tǒng)失效,執(zhí)行“重力放起落架”程序。地面維修人員發(fā)現(xiàn)左發(fā)吊架區(qū)域液壓油滲漏。
2021年3月及6月,國內某公司一架A320neo飛機空中出現(xiàn)黃液壓系統(tǒng)低油量警告,前輪轉彎等系統(tǒng)失效,著陸后使用拖車將飛機牽引出跑道。地面維修人員發(fā)現(xiàn)右發(fā)吊架區(qū)域液壓油滲漏。
以上故障均來源于件號為D2902083800000的液壓管。飛機QAR數(shù)據(jù)顯示,液壓系統(tǒng)滲漏從開始至低油量狀態(tài)僅持續(xù)約20s,對安全運行影響極大。
2 液壓管基本信息及損傷狀態(tài)
A320neo飛機液壓系統(tǒng)由綠液壓系統(tǒng)、黃液壓系統(tǒng)和藍液壓系統(tǒng)組成,其中綠/黃液壓系統(tǒng)為主液壓系統(tǒng)。液壓管位于左發(fā)或右發(fā)吊架A區(qū)域,上游為發(fā)動機驅動泵壓力輸出口,是液壓源管路。液壓管件號為D2902083800000,鈦合金Ti3AL2.5V材料,長度約140mm,直徑約20mm,承壓能力4150psi,上端使用管套和液壓管壓接成型。
經國內某研究院分解檢查,液壓管的裂紋起始于管套包裹區(qū)域內的管壁外表面(見圖1)。裂紋周向擴展且沿15o方向生長,當生長超出管套包裹區(qū)域后,沿45o生長。該裂紋為典型的鈦合金管高周疲勞裂紋,來源于液壓系統(tǒng)及發(fā)動機傳遞過來的振動。
3 液壓管振動測試
為尋找液壓管振動來源,在該液壓管(2號管,件號為D2902083800000)連接的三通組件平面上安裝三軸振動/陀螺/角度測量設備(見圖2),收集不同狀態(tài)下的振動數(shù)據(jù)。
液壓系統(tǒng)工作后(EDP打開),2號液壓管的工作狀態(tài)為:傳感器X軸沿著2號液壓管,X軸陀螺儀滾轉角顯示X軸方向順時針旋轉變化18.59o,且X軸向陀螺儀顯示傳感器旋轉角速度往返加劇,最高達到±3o/s,穩(wěn)定后旋角振動在±1o/s(見圖3)。
以上現(xiàn)象說明,三通組件圍繞著2號液壓管在順時針及逆時針旋轉振動,最終產生了順時針方向上的形變。2號液壓管下端固定,上端隨著三通組件也產生了順時針形變及順/逆往返方向的旋轉振動。
傳感器Z軸垂直于2號液壓管,Z軸陀螺儀滾轉角度計顯示Z軸方向逆時針旋轉,最大旋轉角為1.8o。傳感器Y軸垂直于2號液壓管,Y軸加速度變化加劇,最大達到1.2g,且穩(wěn)定后加速度約在0.4g附近振動(見圖4)。
以上現(xiàn)象說明連接三通組件的2號液壓管接頭向上形變了1.8o,且形變過程中承受著上下交變振動力。
由以上信息可知,在液壓系統(tǒng)正常工作后,2號液壓管除需持續(xù)抵抗三通組件的旋轉外,還需承受上下交變應力,符合該液壓管的高周疲勞損傷產生的裂紋特征(周向裂紋、裂紋擴展方向)。
4 液壓管振動控制
液壓管路的振動控制分為主動控制及被動控制兩種類型。
主動控制通過主動產生相反的振動以抵消管路原始振動。主動控制方式適應性強,但系統(tǒng)設計復雜,精確控制難度大。
被動控制通過改變管路材料、彎曲角度、隔振元件位置及剛度等方式減少振動頻率及振幅。被動控制無需新增電氣設備,成本低,操作簡單,但效果有限。一般,優(yōu)先選擇被動控制方式,從卡箍設計優(yōu)化入手進行調整。液壓管卡箍的主要作用為隔振及支撐,設計更改方式包括調整支撐結構、優(yōu)化卡箍的間距、更換卡箍材料等。
A320neo飛機1號液壓管配備了1個件號為ABS0396H10SH的卡箍,3號液壓管配備了3個ABS0396H12SH的卡箍。原始裝機卡箍使用不銹鋼外包裹硅膠固定管路,彈性形變大?,F(xiàn)使用卡箍ABS0396H10ND替代ABS0396H10SH,使用卡箍ABS0396H-12ND替代ABS0396H12SH,將硅膠卡箍改為聚氨酯卡環(huán)支撐管路。
完成卡箍更換后,再次啟動發(fā)動機,打開液壓系統(tǒng),測試2號液壓管的工作狀態(tài)。
傳感器X軸沿著2號液壓管,X軸陀螺儀滾轉角顯示X軸方向順時針變化7.03o,管路旋轉形變幅度降低,且X軸向陀螺儀旋轉角速度波峰消除(見圖5)。
以上現(xiàn)象說明,更換為聚氨酯卡箍后,2號液壓管的旋轉形變降低,且旋轉交變振動峰值消除,聚氨酯卡箍能夠緩解2號液壓管的周向扭力振動狀態(tài)。
傳感器Z軸垂直于2號液壓管,Z軸陀螺儀滾轉角度計顯示Z軸方向依然逆時針旋轉,但旋轉角度波峰消除。傳感器Y軸垂直于2號液壓管且沿著1號管方向,Y軸加速度峰值0.6g,穩(wěn)定后加速度在0.2g附近振動,管路上下振動力降低(見圖6)。
以上現(xiàn)象說明,連接三通組件的2號液壓管形變幅度峰值消除,且上下振動力降低,能夠緩解液壓管上下受載情況。
綜上所述,以聚氨酯卡箍更換硅膠卡箍,改變了隔振元件的剛度,對2號液壓管的上下振動及扭轉振動有良好的緩解作用。
另外,在更換2號液壓管時,發(fā)現(xiàn)1號液壓管與三通組件之間的標記膠未被剪切(代表液壓管的螺母未旋轉),但是1號液壓管與三通組件位置不在一條直線上(見圖7)。鈦合金管硬度強、韌性差,拆裝時的狀態(tài)同樣說明鈦合金液壓管過載形變后無法及時恢復X軸方向上的旋轉。
5 總結
A320neo吊架區(qū)域液壓管高周疲勞裂紋對飛行安全產生重大影響。參考以上數(shù)據(jù)及試驗,該液壓管長期處于上下及周向振動的工作狀態(tài)。在液壓系統(tǒng)工作狀態(tài)(如飛控工作、反推工作等)切換時,2號液壓管還會受到更大的上下沖擊和旋轉扭力。
在液壓管振動控制中,使用被動控制方式(更換卡箍材料)的方式,理論上可以緩解液壓管的工作狀態(tài),延長液壓管的壽命。但若要長久解決該問題,還需要空客從液壓管的長度、三通組件的位置、液壓系統(tǒng)的脈動控制等方面改進。