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      碳二加氫催化劑短暫性失活的原因分析

      2022-05-07 08:39:42蔣一鳴
      浙江化工 2022年4期
      關(guān)鍵詞:投用床層進(jìn)料

      蔣一鳴

      (福建聯(lián)合石油化工有限公司,福建 泉州 362800)

      某公司乙烯裝置碳二加氫反應(yīng)器通過脫除碳二物料中的乙炔,生產(chǎn)滿足下游聚乙烯及環(huán)氧乙烷/乙二醇(EO/EG)裝置加工要求的聚合級(jí)乙烯產(chǎn)品。碳二加氫反應(yīng)器設(shè)計(jì)三個(gè)床層,裝填中國(guó)石化北京化工研究院BC-H-20B 型鈀/氧化鋁催化劑。2021 年9 月20 日,碳二加氫反應(yīng)器催化劑突然失活,反應(yīng)器出口乙炔達(dá)到滿量程10 ppm,大幅超過正??刂浦笜?biāo)(2 ppm),車間緊急停止向EO/EG 裝置直供乙烯,并將乙烯產(chǎn)品改至不合格罐,同時(shí)提高反應(yīng)器入口溫度以穩(wěn)定催化劑活性。催化劑活性在5 min 后逐漸恢復(fù),乙烯精餾塔在經(jīng)過3 h 調(diào)整后,產(chǎn)出合格乙烯產(chǎn)品。事件發(fā)生后,乙烯車間組織調(diào)查,查找原因。

      1 催化劑失活的可能原因分析

      某公司乙烯裝置碳二加氫反應(yīng)器設(shè)計(jì)為正常運(yùn)行時(shí)一開一備,設(shè)備位號(hào)為R40401A/R40401B。2021 年9 月3 日,乙烯裝置經(jīng)過停工檢修后,重新開工投料,投用反應(yīng)器R40401B。反應(yīng)器投用后至9 月20 日9:30,反應(yīng)器出口乙炔在線表顯示數(shù)值均穩(wěn)定控制在0.00 ppm,反應(yīng)器三個(gè)床層的催化劑溫升未明顯上升,各項(xiàng)參數(shù)與催化劑技術(shù)協(xié)議中的初期工況數(shù)據(jù)接近,催化劑表現(xiàn)出良好的活性和選擇性[1],見圖1。

      圖1 碳二反應(yīng)器R40401B 投用后性能曲線

      催化劑活性一般會(huì)由于生成的綠油在催化劑表面積聚而隨著投用時(shí)間的增加呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì)[2]。在此次事件中,催化劑僅使用17 天,且失活時(shí)表現(xiàn)出失活時(shí)間短、活性恢復(fù)快的特點(diǎn),判斷可能是由于工藝參數(shù)的突然變化或出現(xiàn)催化劑“毒物”所引起,因此使用排除法對(duì)可能的原因進(jìn)行逐一排查。

      1.1 進(jìn)料中的乙炔濃度和氫氣流量

      碳二加氫反應(yīng)器進(jìn)料中的乙炔含量突然上升或反應(yīng)器所需的氫氣流量不足,都可能引起反應(yīng)器出口乙炔濃度超標(biāo)。在9 月20 日0:00 至9:35 催化劑失活前,反應(yīng)器的進(jìn)料流量、進(jìn)料中的乙炔含量和氫氣流量均基本保持平穩(wěn),參數(shù)未出現(xiàn)明顯變化,如圖2 所示。

      圖2 反應(yīng)器入口乙炔摩爾分?jǐn)?shù)及各段床層配氫流量趨勢(shì)

      1.2 床層入口溫度

      反應(yīng)器入口溫度也是影響催化劑活性的重要因素之一[3],反應(yīng)器入口溫度過低將降低催化劑活性進(jìn)而導(dǎo)致反應(yīng)器出口乙炔濃度超標(biāo)。從圖3 中可以看到,各段床層入口溫度在9 月20 日0:00~9:35 時(shí)間內(nèi)維持穩(wěn)定。

      圖3 反應(yīng)器各段床層入口溫度趨勢(shì)

      1.3 硫化物

      鈀基催化劑對(duì)硫化物敏感,根據(jù)催化劑技術(shù)協(xié)議的要求,硫化物(總硫)濃度應(yīng)該控制不大于0.5 ppm。硫通常被認(rèn)為是催化劑活性的抑制劑,并且一旦去除污染物后,催化劑活性就會(huì)緩慢恢復(fù)[4]。硫化物主要來源于裂解爐結(jié)焦抑制劑二甲基二硫(DMDS,分子式為CH3-S-S-CH3),但這部分硫化物可通過急冷水塔和堿洗塔去除。堿洗塔塔頂裂解氣在線分析儀表在9 月20 日0:00~9:35正常指示,如圖4 所示,H2S 濃度平均為0.118 ppm,低于控制上限。

      圖4 堿洗塔塔頂H2S 濃度趨勢(shì)

      1.4 金屬雜質(zhì)

      金屬雜質(zhì)包括Hg,As,Sb,Pb,V 等,按要求其含量需控制在10 ppb 以下。金屬雜質(zhì)對(duì)催化劑的影響是不可逆的,催化劑重金屬中毒需要將反應(yīng)器離線再生甚至更換催化劑才能恢復(fù)活性,屬于永久性毒物。但從本次催化劑活性迅速恢復(fù)的現(xiàn)象來看,并不符合重金屬中毒的特點(diǎn)。

      1.5 進(jìn)料中一氧化碳(CO)濃度

      活性中心對(duì)分子的吸附強(qiáng)度存在強(qiáng)弱順序,CO 被吸附的能力僅比乙炔稍弱,若進(jìn)料中CO 的濃度高于1 ppm(控制要求),將顯著降低催化劑的活性,使部分乙炔未發(fā)生反應(yīng)就從反應(yīng)器出口逃逸,造成反應(yīng)器出口乙炔濃度升高[5]。同時(shí)由于乙炔加氫的反應(yīng)是放熱反應(yīng),過高的CO 濃度抑制了乙炔加氫反應(yīng)的進(jìn)行,將導(dǎo)致床層溫度下降。9 月20 日9:35,反應(yīng)器入口CO 濃度突然從0.03 ppm上升至0.46 ppm,濃度升高15 倍,同一時(shí)間三個(gè)床層的溫度均迅速下降。由此可見,催化劑活性下降,與進(jìn)料中CO 濃度變化有明顯相關(guān)性。反應(yīng)器進(jìn)料CO 濃度與床層溫度趨勢(shì)見圖5。

      圖5 反應(yīng)器進(jìn)料CO 濃度與床層溫度趨勢(shì)

      2 反應(yīng)器進(jìn)料中CO 濃度升高的原因分析

      碳二物料與氫氣混合后進(jìn)入碳二加氫反應(yīng)器,因此氫氣和碳二物料中的CO 濃度變化需分別進(jìn)行分析。

      2.1 氫氣中的CO 濃度分析

      正常運(yùn)行工況下,碳二加氫反應(yīng)器所使用的氫氣全部來自于乙烯裝置自產(chǎn)氫氣。乙烯自產(chǎn)氫氣來自于乙烯裂解氣,裂解氣通過冷箱降溫,在-173 ℃將甲烷和氫氣分離,氫氣隨后在甲烷化反應(yīng)器中將CO 反應(yīng)成甲烷,從而將氫氣中的CO濃度控制在1 ppm 以下。反應(yīng)器出口的氫氣經(jīng)過干燥后供碳二加氫反應(yīng)器、甲基乙炔/丙二烯(MAPD)加氫反應(yīng)器和汽油加氫一段加氫反應(yīng)器、二段加氫反應(yīng)器使用,多余的氫氣送至裝置外的氫氣管網(wǎng)。甲烷化反應(yīng)為放熱反應(yīng),進(jìn)入甲烷化反應(yīng)器的氫氣中CO 濃度越高,甲烷化反應(yīng)器的床層溫度也越高。

      9 月20 日0:00~9:35,甲烷化反應(yīng)器床層溫度平穩(wěn)。碳二加氫催化劑失活時(shí),MAPD 加氫反應(yīng)器床層溫度未出現(xiàn)明顯變化,如圖6、圖7 所示。說明氫氣中的CO 濃度正常。

      圖6 甲烷化反應(yīng)器床層溫度趨勢(shì)

      圖7 MAPD 加氫反應(yīng)器床層溫度

      2.2 碳二物料中的CO 濃度分析

      碳二物料來自于脫乙烷塔塔頂,而脫乙烷塔的進(jìn)料又來自于脫甲烷塔塔釜。經(jīng)過對(duì)脫甲烷塔各股進(jìn)料的分析和排除,確定過量的CO 來自于干氣回收裝置的富乙烯氣。

      2.2.1 干氣回收富乙烯氣中帶入過量CO

      乙烯裝置在9 月初經(jīng)停工檢修后重新投料開車,脫甲烷塔于9 月5 日開始接收干氣回收富乙烯氣。通過調(diào)查,9 月20 日9:00 左右,干氣回收裝置進(jìn)行碳二提濃氣干燥器DR30301A/DR30301B 的切換。剛投用的干燥器DR30301A在投用前使用乙烯裝置高壓甲烷進(jìn)行再生。從實(shí)驗(yàn)室分析數(shù)據(jù)可以查到,乙烯裝置高壓甲烷中的CO 摩爾含量平均約為0.22 mol%。若經(jīng)過再生的干燥器未經(jīng)過實(shí)氣置換或置換不充分便進(jìn)行投用,再生氣中CO 便會(huì)隨著富乙烯氣進(jìn)入乙烯裝置脫甲烷塔,進(jìn)而影響碳二加氫催化劑的活性。

      碳二提濃氣干燥器DR30301A/ DR30301B在9 月6 日、9 月13 日、9 月20 日共切換三次,每次切換后約30 min,乙烯碳二反應(yīng)器R40401B 入口CO 濃度升高。9 月20 日CO 濃度升高的程度最大并導(dǎo)致催化劑失活,說明干氣回收裝置干燥器切換操作與乙烯碳二加氫反應(yīng)器入口CO 濃度變化有明顯的相關(guān)性。但對(duì)比乙烯裝置停工檢修前的數(shù)據(jù),干氣回收干燥器切換后,停工檢修前處于運(yùn)行狀態(tài)的反應(yīng)器R40401A 入口CO 濃度并沒有出現(xiàn)升高的情況,如圖8 所示。說明停工前后富乙烯氣進(jìn)入脫甲烷塔的流程可能發(fā)生了變化。

      圖8 干氣回收干燥器切換壓力趨勢(shì)與碳二反應(yīng)器進(jìn)料CO 濃度趨勢(shì)圖

      富乙烯氣進(jìn)乙烯裝置脫甲烷塔存在兩路流程:第一路流程是并入冷箱進(jìn)脫甲烷塔第一股進(jìn)料;第二路流程是通過跨線直接進(jìn)入脫甲烷塔塔釜,工藝流程如圖9 所示。在乙烯裝置停工檢修前,富乙烯氣設(shè)定為并入脫甲烷塔第一路進(jìn)料流程打開,第二路流程關(guān)閉。經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)9 月5日乙烯裝置恢復(fù)接收富乙烯氣后,兩路流程均處于打開的狀態(tài)。兩路流程的差異在于:第一路流程進(jìn)脫甲烷塔的水平位置較高,富乙烯氣中的CO 難以進(jìn)入塔釜并送至脫乙烷塔,但對(duì)脫甲烷塔的溫度存在擾動(dòng),而第二路流程則相反。兩路流程在停工檢修前后的變化,與反應(yīng)器入口CO濃度的變化情況吻合。

      圖9 富乙烯氣進(jìn)脫甲烷塔流程示意圖

      2.2.2 干燥器置換操作對(duì)反應(yīng)器入口CO 濃度的影響

      檢查催化劑失活前干氣回收碳二提濃干燥器DR30301A 的置換操作。從圖10 可以看到,9月15 日該干燥器進(jìn)行了兩次置換,分別是:第一次從0.41 MPa 充壓至0.54 MPa,充壓倍率為1.31;從0.47 MPa 充壓至0.71 MPa,置換倍率為1.51;最后充壓至1.92 MPa。計(jì)算經(jīng)過兩次置換后,干燥器中的CO 濃度仍有365 ppm,再經(jīng)過干氣回收乙烯精餾塔提濃后,富乙烯氣中的CO 濃度將增至約2000 ppm。

      圖10 干氣回收干燥器DR30301A 9 月15 日置換曲線

      為了定量分析干燥器DR30301A 投用后對(duì)碳二反應(yīng)器入口CO 濃度的影響,使用軟件Petro-SIM 對(duì)脫甲烷塔進(jìn)行模擬,計(jì)算結(jié)果為脫甲烷塔塔釜出料中的CO 濃度將從0 ppm 升高至3 ppm,如圖11 所示。CO 在脫乙烷塔中又會(huì)進(jìn)一步提高濃度至4.5 ppm 并進(jìn)入碳二加氫反應(yīng)器,該濃度是催化劑允許濃度1 ppm 的4.5 倍,足以使催化劑失活。

      圖11 脫甲烷塔Petro-Sim 模擬數(shù)據(jù)

      3 工藝流程變更分析

      富乙烯氣并入冷箱進(jìn)脫甲烷塔的第一路流程為原設(shè)計(jì)流程。2015 年11 月,為緩解干氣回收裝置富乙烯氣對(duì)脫甲烷塔溫度擾動(dòng)的影響,新增了直接進(jìn)入脫甲烷塔塔釜的跨線,即第二路流程,于2016 年1 月完成施工并投用。投用該流程后,碳二加氫反應(yīng)器催化劑活性隨即出現(xiàn)下降,彼時(shí)車間并未對(duì)活性下降的原因進(jìn)行深入分析,只是暫時(shí)停用了該流程,直到2021 年9 月檢修開工期間,又被操作人員重新投用。

      查閱2015 年為申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)新增跨線流程所做的變更記錄,發(fā)現(xiàn)變更控制表中對(duì)于投用該流程的工藝風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別為無風(fēng)險(xiǎn),且車間相關(guān)管理人員均進(jìn)行了審核簽字。因此,車間在工藝流程變更時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控的疏忽,是造成該事件發(fā)生的根本原因。

      變更管理作為過程安全管理的一個(gè)重要要素[6],涉及到生產(chǎn)工藝管理、設(shè)備設(shè)施管理等方面,但目前仍有許多生產(chǎn)管理人員沒有給予足夠的重視,表現(xiàn)為變更時(shí)沒有成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組,全部由經(jīng)辦人一人評(píng)估;或者安排風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力不足、不認(rèn)真評(píng)估的經(jīng)辦人進(jìn)行評(píng)估等。若審批人員把關(guān)不嚴(yán),最終將造成風(fēng)險(xiǎn)未得到充分的識(shí)別,風(fēng)險(xiǎn)管控措施遺漏,進(jìn)而導(dǎo)致工藝或安全事件的發(fā)生。

      4 結(jié)論

      通過調(diào)查,確定了造成碳二加氫反應(yīng)器短暫失活的原因:在投用干氣回收富乙烯氣進(jìn)入脫甲烷塔塔釜的跨線流程前,管理人員未充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致富乙烯氣中CO 影響碳二加氫催化劑的活性,暴露出車間在工藝變更風(fēng)險(xiǎn)管控的失誤。化工企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行工藝變更管理[7],根據(jù)要求對(duì)變更提出申請(qǐng)、組織風(fēng)險(xiǎn)分析、識(shí)別變更后的風(fēng)險(xiǎn)并制定管控措施、開展變更投用前的安全審查、開展驗(yàn)收并及時(shí)更新生產(chǎn)信息,確保變更帶來的風(fēng)險(xiǎn)能得到有效管控,保證化工企業(yè)的安全、平穩(wěn)、可持續(xù)發(fā)展。

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