劉追
(深圳市建筑設計研究總院有限公司合肥分院,安徽 合肥 230001)
當埋地電纜通過電流時,導體相當于電容的一極、大地相當于另一極,絕緣材料及空氣便是絕緣介質(zhì),由此產(chǎn)生了電容效應。電纜越長其電容值越大。
根據(jù)式(2)、式(3)以及表1、圖1 可以計算出常用35kV 交聯(lián)聚乙烯電纜(三芯)單位長度的電容參數(shù)和充電功率值,如表2 和表3 所示。
表1 介質(zhì)系數(shù)值
表2 35kV 交聯(lián)聚乙烯電纜(三芯)單位長度的電容參數(shù)
表3 35kV 交聯(lián)聚乙烯電纜(三芯)單位長度的充電功率
圖1 多芯電纜幾何因數(shù)[1]
補償前市政電源點35kV 出線側高壓功率因數(shù):
項目位于合肥市濱湖新區(qū),為某銀行省分行及生產(chǎn)數(shù)據(jù)中心??傋冸娬驹O計規(guī)模為2 臺16000kVA 主用變壓器,電壓等級為35kV。采用雙回路供電“全主全備”方案,即兩回線路同時分段運行,當某回線路失電,通過進線與母聯(lián)開關的連鎖,另一回線路可滿足整個項目用電。
本項目變配電部分由兩家設計單位承接,分別負責市政外線電纜和紅線內(nèi)部的設計。
本項目兩回線路分別為云谷變線路(1#線路)和濱湖變線路(2#線路)。其中1#線路長度13km 均為電纜占管敷設;2# 線路為14km 電纜線路和1.5km 架空線線路。所有電纜線路均采用YJV22-26/35kV-3×400 型電纜。
在項目變配電工程建設完畢,通過供電部門驗收并正式送電后,而相關機電調(diào)試工作正在開展,項目未投入運行。項目現(xiàn)場僅有少量照明用電及調(diào)試運維用電。運行期間,變配電系統(tǒng)各設備運行正常,現(xiàn)場巡檢及后臺系統(tǒng)均未出現(xiàn)故障報警信息。
在正式送電后項目管理公司存有關口表計的讀數(shù)以及項目現(xiàn)場用電設備型號的大量數(shù)據(jù)。對工地用電設備的設備型號、用電功率、以及使用時長,每日早晚均作了細致的錄入,項目建設的電能管理系統(tǒng)也完整記錄了送電后所有的能耗信息。
表4 截取1#回路其中一周(2 月4—10 日)內(nèi)每日下午14:00 時記錄的主要相關數(shù)據(jù)。
表4 1# 回路現(xiàn)場表計實際讀取數(shù)據(jù)
表4 數(shù)據(jù)表明本項目紅線范圍內(nèi)電能指標正常。針對表4 數(shù)據(jù),同時做了如下故障排除工作。
(1)對主要關口表進行了同類替換,替換后發(fā)現(xiàn)讀數(shù)與替換前基本一致,因此排除表計故障原因而導致表2 未能準確反映項目實際用電參數(shù)的情況。
(2)根據(jù)項目管理公司提交的每日施工設備使用情況登記表,以及相關變壓器與電容補償裝置的工作狀態(tài)的逐一巡查。排除大無功功率設備和大量變壓器空載運行(全部空載變壓器均已退出運行)的情況。
(3)調(diào)取外線設計單位的設計文件,發(fā)現(xiàn)在設計過程中,發(fā)生因道路施工無法敷設而繞行的情況。最終導致線路大幅增加。同時考慮電纜截面較大,因此將電纜充電功率作為排查的主要方向。
確定排查方向后,調(diào)取了供電部門的相關數(shù)據(jù),在2 月10 日地下室風機調(diào)試當天,1#回路功率因數(shù)僅為0.24。根據(jù)當日用電設備登記表發(fā)現(xiàn)地下室所有風機均啟動運行超過24h,全部運行設備共260kW,風機查表功率因數(shù)為0.75。結合當日功率因數(shù)表讀數(shù)為0.989。利用式(4)可得項目負載側內(nèi)當日(24h)無功功率(補償后)為38.89kVar,而市政變電所出線側無功功率為1090.56kVar。推導出線路部分產(chǎn)生的無功功率約為1051.67kVar。
根據(jù)外線施工單位提供的線路參數(shù),1?;芈烽L度為13km,均為電纜占管敷設。電纜型號為YJV22-26/35kV-3×400。
根據(jù)表2,單位距離電纜充電功率為80.39kVar/km。故1?;芈冯娎|充電功率為:QC=13×80.39=1045.07(kVar)。
兩種計算方式結果基本吻合,可以判定電纜充電功率是市政變電所出線側功率因數(shù)過低的主要原因。
隨著項目投運后產(chǎn)能的逐步提升,用電量也隨之增大。以1?;芈窞槔?,根據(jù)式(5),當1?;芈纺妇€段用電容量達到設計容量4644kW 時,按照負載側補償后功率因數(shù)0.95 的設計目標考慮,市政變電所出線側1#回路功率因數(shù)可達到0.9 以上。
經(jīng)過項目管理公司與銀行總務處溝通,獲得詳細投產(chǎn)運營計劃:第一階段,一個月內(nèi)數(shù)據(jù)災備中心首先投入使用,最低容量為4400kW(每段母線約2200kW),用電波動不超過+10%。隨后第二階段,是較長時間的部門調(diào)整和搬遷工作,若達到每段母線4644kW 的設計目標容量需要較長的時間周期,而且在春節(jié)時期會出現(xiàn)負荷大幅度降低的情況(災備中心用電不變)。為避免造成損失,必須立即采取相應補償措施。
根據(jù)上述條件并運用式(4)、式(5)以及表3,進行如下計算。
因本項目架空線路較短且35kV 架空線路充電功率較小,故2#線路按14km 電纜線路考慮。
1#線路電纜充電功率:QC1=13×80.39=1045.07(kVar)。2#線路電纜充電功率:QC2=14×80.39=1125.46(kVar)。根據(jù)國家電網(wǎng)公司《電力系統(tǒng)無功補償配置技術原則》的要求,35~220kV 變電站在低谷負荷時功率因數(shù)不應高于0.95,以下計算解決措施中也以此為標準。
在本工程災備中心投運后,根據(jù)式(4),按0.95 的用戶負荷側補償設計標準,可計算得:
根據(jù)式(5),要達到0.9 以上的功率因數(shù),可設置800kVar 電抗器吸收電纜容性無功。補償電纜充電功率后市政變電所出線側的功率因數(shù):
1#回路:
根據(jù)計算結果并結合現(xiàn)場情況,按如下方案實施。在現(xiàn)有35kV 高壓室內(nèi)增設兩臺800kVar 35kV 高壓三相電抗器,接入兩段35kV 母線備用間隔。
采用并聯(lián)連接方式,接入原有兩段母線備用回路。
通過項目管理公司有效的組織,兩組電抗器迅速安裝完畢。在接下來一個月災備中心按時投運后供電部門讀取的數(shù)據(jù)中,功率因數(shù)有顯著改善,兩路電源功率因數(shù)均達到了0.9 以上,實現(xiàn)了設計預期。從經(jīng)濟角度考慮,兩組電容器的投資額遠遠小于輕負載時期功率因數(shù)過低處罰帶來的經(jīng)濟損失。在項目完全投入運營后的輕負荷期,也能長期發(fā)揮作用。
部分項目在送電初期以及春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間,用電負荷大幅降低。在這種輕負荷期間內(nèi)長距離電纜充電功率對用電客戶功率因數(shù)的影響較大。因此在變電站工程設計中必須引起重視,對項目的投運計劃、用電負荷加載步驟做充分的調(diào)研和詳細的評估,內(nèi)外線協(xié)調(diào)一致統(tǒng)一行動,根據(jù)評估和計算結果給出準確的補償方案,兼顧經(jīng)濟性,在設計階段解決問題。