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      真空圓盤干化機故障處理及原因分析

      2022-05-11 15:38:50郭曉東
      山西化工 2022年2期
      關(guān)鍵詞:動軸主動軸化機

      郭曉東

      (山西潞安煤基清潔能源有限責(zé)任公司,山西 長治 046200)

      我公司危廢焚燒裝置污泥干化系統(tǒng)設(shè)置有2 臺KJG-160 型真空圓盤干化機,處理能力為120 t/d(兩臺)。含水率約 80%的污泥通過輸送泵連續(xù)加入到干燥機內(nèi),低壓飽和蒸汽通過干燥機中空軸、盤片和夾套將熱量傳遞給物料,物料中的濕基受熱蒸發(fā)形成蒸汽,物料被干燥(污泥含水率約為40%,污泥總量為40.0 t/d)。干燥機蒸出濕氣體與熱空氣混合后在負壓系統(tǒng)的抽吸下進入旋風(fēng)除塵器系統(tǒng)除塵,保證干燥機蒸發(fā)出的水分快速被帶走,經(jīng)過旋風(fēng)除塵器凈化后的氣體進入噴淋塔及冷凝器冷卻后,由風(fēng)機抽走送入焚燒爐進行處理。

      1 干化機B 結(jié)構(gòu)(如圖1)

      圖1 干化機B 結(jié)構(gòu)圖(單位:mm)

      干化機采用中空軸(內(nèi)部通蒸汽),長度為9 675、9 935 mm,軸材質(zhì)20#鋼、壁厚35 mm,外部包套5mm 的304 不銹鋼,真空圓盤全部采用12 mm 厚304 不銹鋼。

      干化機B 參數(shù),如表1 所示。

      表1 干化機B 參數(shù)

      2 故障處理及原因分析

      2.1 故障描述

      我公司真空圓盤干化機B2018 年來運行一直比較穩(wěn)定,但出現(xiàn)過兩次大的故障均被迫進行了停機處理。2019 年9 月11 日干化機B 電流高,停止進料,空載發(fā)現(xiàn)電流不穩(wěn)定且電流高,9 月12 日拆卸人孔檢查發(fā)現(xiàn)無積料現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)干化機機尾有輕微異響,拆卸軸承壓蓋檢查軸承發(fā)現(xiàn)軸承損壞,更換軸承后運行正常。

      2021 年8 月21 日發(fā)現(xiàn)干化機B 電流起伏較大,最高值達到127 A,一般控制在100 A 以內(nèi),并伴隨有摩擦及撞擊等異響,隨即采取措施降低進料,但情況未發(fā)生好轉(zhuǎn)。為防止設(shè)備發(fā)生事故,公司立即安排進行檢查?,F(xiàn)場開啟干化機頂部人孔蓋發(fā)現(xiàn)干化機內(nèi)部有蒸汽過流的聲音,發(fā)現(xiàn)真空圓盤出現(xiàn)漏點,并持續(xù)伴隨有摩擦碰撞聲。8 月22 日09:10 停止進料,進行降溫、處理。8 月22 至31 日對干化機B 檢查,發(fā)現(xiàn)干化機兩根軸都有下沉,從動軸下沉較大,軸中間處真空圓盤槳板已與底部接觸,機尾軸底部與隔板間隙較小。測量中間圓盤與上部支撐距離主動軸與從動軸相差約20 mm。從動軸中間部位,圓盤與外包軸焊接處出現(xiàn)約250 mm 的裂紋,真空圓盤徑向出現(xiàn)裂紋。割除中間圓盤查看主動軸情況,發(fā)現(xiàn)主動軸斷裂,中間凝液管線出現(xiàn)裂紋。

      2.2 故障處理

      2019 年拆卸機尾從動軸軸承后發(fā)現(xiàn)內(nèi)部軸承損壞、滾柱脫落、保持架斷裂且軸承處于缺油狀態(tài),主動軸軸承正常。經(jīng)過對軸承各部位間隙進行測量發(fā)現(xiàn)機尾從動軸軸承安裝不到位,軸承座油道與軸承油道完全偏離導(dǎo)致潤滑脂無法進入軸承缺油、導(dǎo)致軸承損壞?,F(xiàn)場確認軸承無修復(fù)可能性后對舊軸承進行了破壞性拆除,并更換了新軸承。

      2021 年8 月26 日對干化機機尾爆破片拆除、干化機進料入口管線倒盲,廢氣管線脫開、機尾軟連接脫開,具備檢修條件。8 月27 日對干化機內(nèi)部漏點主動軸真空圓盤兩處沙眼進行了補焊,同時發(fā)現(xiàn)了從動軸中間圓盤第17 跨裂紋撕裂嚴重,一并進行了滿焊處理;8 月28 日啟動干化機B 發(fā)現(xiàn)漏點處復(fù)漏并呈現(xiàn)撕裂狀態(tài),懷疑主軸斷裂;8 月29 日開始對從動軸中間圓盤切割檢查。8 月31 日至9 月4 日開始對主動軸圓盤及外包進行切割檢查斷裂情況,共發(fā)現(xiàn)環(huán)型斷裂口一道,小裂紋3 道,并進行打破口、分段焊接修復(fù)。9 月5 日至7 日開始對主軸斷裂部位增加軸套(加強套)。9 月8 日至12 日對斷裂空缺處增加螺旋槳,對70 片圓盤均增加斜刮板,共增加刮板212 個,螺旋槳12 個。9 月12 日恢復(fù)下料閥及入料口盲板,恢復(fù)廢氣管線,進入調(diào)試階段。目前運行已有一個多月,運行正常、穩(wěn)定。

      2.3 原因分析

      1)軸承故障原因是軸承安裝不到位,軸承座油道與軸承油道偏離,在長時間無異常運行下導(dǎo)致所加潤滑脂無法進入軸承部位,不能起到潤滑作用所致。

      2)干化機負荷大,滿負荷運行,每天單臺機器干化污泥約60 t,被干燥后的污泥含水率為15%左右,加重設(shè)備的損耗。

      3)泥成分不斷發(fā)生變化,運行時發(fā)現(xiàn)污泥干化后硬度高,污泥成分中的氯離子使不銹鋼發(fā)生點腐蝕向內(nèi)滲透,使軸變脆性。溫度越高腐蝕越快,加重設(shè)備負載。

      4)干化機真空軸的特殊的結(jié)構(gòu),主動軸與從動軸長度分別為9 935 mm、9 675 mm,兩頭支撐,軸最薄弱點在中間處,易產(chǎn)生形變,加之高負荷運行及出料干加劇形變?,F(xiàn)場檢查已發(fā)生形變。

      5)干化機連續(xù)運行,軸承滾子日常磨損,縮短中空軸與機體底部的間隙,產(chǎn)生摩擦[1]。

      6)真空軸帶料轉(zhuǎn)動運行時是重力加扭力的疊加,使軸發(fā)生疲勞,設(shè)備時間越長,疲勞越明顯。

      7)真空軸轉(zhuǎn)動過程中受過大的外力,只要有過一次,比如刮板與筒壁碰過,就會在中間處有反應(yīng),比如很細的小裂紋。

      8)真空軸內(nèi)部的蒸汽冷凝水會對小裂紋滲透腐蝕。

      9)焊接件的焊接應(yīng)力,使焊接處的強度要低于未焊接處,中間處的焊接應(yīng)力的影響被放大。

      2.4 常見故障及排除(如表2)

      表2 常見故障及排除方法

      3 結(jié)語

      得出兩次次干化機故障主要是一軸承安裝不當(dāng)導(dǎo)致潤滑失效、長時間運行下缺油所致;二運行時間較長軸發(fā)生疲勞、腐蝕,三運行負荷較大,四真空軸特殊結(jié)構(gòu)所致。

      最后,通過兩次故障檢查、檢修,我公司對干化機加強了潤滑管理;對從動軸中間受力薄弱處進行了改造,增加了加強套,并將軸中間多個圓盤改為自制槳葉,大大改進了設(shè)備性能。同時,通過咨詢廠家、同行業(yè)企業(yè),我公司干化機真空軸發(fā)生斷裂現(xiàn)象,在其他廠基本未發(fā)生過,我公司這次故障實屬罕見現(xiàn)象。今后在平時生產(chǎn)運行中,要嚴格控制生產(chǎn)各項指標(biāo),不能為了連續(xù)生產(chǎn)而忽視設(shè)備承受能力,更要杜絕設(shè)備帶病運行、超負荷運行,杜絕用設(shè)備拼產(chǎn)量、拼效益。

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