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      TOBSPIN 切絲機(jī)刀盤軸承間隙快速調(diào)整裝置的設(shè)計(jì)

      2022-05-30 09:14:16謝真成譚嘉樂
      煙草科技 2022年5期
      關(guān)鍵詞:切絲軸套刀盤

      謝真成,譚嘉樂,梁 岳,吳 鋼

      廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司廣州卷煙廠,廣州市荔灣區(qū)東沙環(huán)翠南路88 號(hào) 510385

      TOBSPIN 切絲機(jī)是德國(guó)HAUNI 公司研制的一種新型切絲設(shè)備,與國(guó)內(nèi)廣泛使用的滾刀切絲機(jī)不同,其采用的是旋轉(zhuǎn)式柔性切絲原理,能夠有效提高煙絲質(zhì)量穩(wěn)定性。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)由于磨損造成TOBSPIN 切絲機(jī)刀盤軸承間隙增大,導(dǎo)致刀盤前后竄動(dòng),進(jìn)而影響切絲質(zhì)量。而采用HAUNI公司提供的調(diào)整工具需要反復(fù)拆卸調(diào)試和安裝設(shè)備,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,且無法觀察調(diào)整效果,影響設(shè)備生產(chǎn)效率。近年來針對(duì)TOBSPIN切絲機(jī)已開展了大量研究,蔣卓芳等[1]設(shè)計(jì)了TOBSPIN 切絲機(jī)進(jìn)刀電機(jī)拆卸工具,在不損傷設(shè)備的前提下實(shí)現(xiàn)了進(jìn)刀電機(jī)的快速拆卸;李立勛等[2]設(shè)計(jì)了TOBSPIN切絲機(jī)氣動(dòng)反吹式煙葉回收單元,解決了原除塵器濾棒使用壽命短、維修費(fèi)用高等問題;陳雪梅等[3]對(duì)TOBSPIN 切絲機(jī)加工控制原理及特征進(jìn)行了分析;李秀芳等[4]設(shè)計(jì)了一種用于解決TOBSPIN 切絲機(jī)揚(yáng)塵的方法;楊秉宇等[5]研究了高轉(zhuǎn)速低料位技術(shù)在TOBSPIN 切絲機(jī)中的應(yīng)用,但對(duì)于TOBSPIN切絲機(jī)刀盤軸承間隙調(diào)整的研究及改進(jìn)則鮮見報(bào)道。為此,基于TOBSPIN切絲機(jī)研制了一種刀盤軸承間隙快速調(diào)整裝置,并運(yùn)用SolidWorks simulation 軟件對(duì)其合理性進(jìn)行驗(yàn)證,以期提高切絲設(shè)備生產(chǎn)效率,保證卷煙產(chǎn)品質(zhì)量。

      1 問題分析

      TOBSPIN 切絲機(jī)刀盤采用旋轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu),刀盤及刀盤電機(jī)分別通過7230 型和7228 型兩個(gè)軸承安裝在刀盤主軸上,同樣進(jìn)刀電機(jī)也安裝在刀盤主軸上。隨著工作時(shí)間增加,刀盤軸承內(nèi)鋼珠出現(xiàn)磨損,導(dǎo)致刀盤軸承間隙增大而引起刀盤竄動(dòng),進(jìn)而影響切絲質(zhì)量的穩(wěn)定。采用HAUNI 公司提供的刀盤軸承間隙調(diào)整工具存在以下問題:①需要拆裝電氣線路、編碼器及相關(guān)防護(hù)罩、進(jìn)刀電機(jī)等部件,并完成動(dòng)平衡等操作,整個(gè)拆裝過程耗時(shí)27~30 h/臺(tái),影響設(shè)備生產(chǎn)效率;②刀盤軸承間隙調(diào)整鎖緊螺釘位于進(jìn)刀電機(jī)及相關(guān)防護(hù)罩后方,需借助叉車和專業(yè)搬運(yùn)工才能完成拆卸,工作強(qiáng)度大、難度高;③通過扭力扳手的扭矩來控制軸承調(diào)整范圍,在操作中可能存在偏差;④主軸軸套內(nèi)套位置及尺寸限制了軸承調(diào)整范圍。

      2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      2.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

      TOBSPIN 切絲機(jī)刀盤軸承間隙快速調(diào)整裝置主要是由平端緊定螺釘(1)、平端調(diào)整螺釘(2)、刀盤軸承(3)、主軸軸套(4)以及刀盤主軸(5)等部分組成,見圖1。通過平端調(diào)整螺釘向內(nèi)推動(dòng)刀盤軸承的內(nèi)圈,使其向主軸軸套的內(nèi)套偏移,以減小刀盤軸承間隙;再利用平端緊定螺釘固定平端調(diào)整螺釘,實(shí)現(xiàn)從外部調(diào)整刀盤軸承間隙的目的。

      圖1 刀盤軸承間隙快速調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure of adjustment device for bearing clearance of cutting blade carrier

      2.2 刀盤主軸

      在刀盤主軸上加工4 個(gè)M16 的調(diào)整螺孔,螺孔外切角為40°,見圖2。采用螺釘進(jìn)行調(diào)節(jié),第一級(jí)為型號(hào)GB578M16的1.5 mm×25 mm平端緊定螺釘,采用8 mm內(nèi)六角匙調(diào)整;第二級(jí)為型號(hào)GB578M16的1.5 mm×15 mm平端調(diào)整螺釘,采用10 mm內(nèi)六角匙鎖緊。經(jīng)塞尺檢測(cè),通過平端調(diào)整螺釘調(diào)節(jié)刀盤軸承間隙后,刀盤軸承間隙由原來的0.35 mm 減小到設(shè)定值0.05 mm。

      圖2 刀盤主軸結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Structure of main shaft of blade carrier

      2.3 刀盤機(jī)架

      重新設(shè)計(jì)了刀盤機(jī)架。以刀盤主軸上的4 個(gè)調(diào)整螺孔為基準(zhǔn),在機(jī)架上加工2 個(gè)直徑為13 mm 的圓孔,見圖3。利用工具通過圓孔對(duì)螺釘進(jìn)行調(diào)節(jié)和鎖緊,可以實(shí)現(xiàn)刀盤軸承間隙的快速調(diào)整。

      圖3 刀盤機(jī)架結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Structure of frame of blade carrier

      2.4 主軸軸套

      由于刀盤軸承內(nèi)圈與主軸軸套內(nèi)套相對(duì)位置固定,當(dāng)軸承內(nèi)鋼珠出現(xiàn)磨損時(shí)無法調(diào)整軸承間隙大小。因此,將內(nèi)套長(zhǎng)度由190 mm縮短為160 mm,見圖4。當(dāng)軸承內(nèi)鋼珠出現(xiàn)磨損時(shí),推動(dòng)刀盤軸承內(nèi)圈向主軸軸套內(nèi)套偏移,即可調(diào)整軸承間隙。

      圖4 主軸軸套結(jié)構(gòu)示意圖Fig.4 Structure of main shaft sleeve

      2.5 刀盤軸承間隙

      刀盤軸承間隙分為徑向間隙和軸向間隙,見圖5。由于主軸的徑向由刀盤軸承固定,故產(chǎn)生的是軸向間隙。為保證刀盤與機(jī)架相對(duì)位置固定,當(dāng)?shù)侗P軸承內(nèi)鋼珠出現(xiàn)磨損時(shí)需要及時(shí)調(diào)整軸向間隙。

      圖5 刀盤軸承間隙示意圖Fig.5 Schematic diagram of bearing clearance of blade carrier

      2.6 強(qiáng)度校核

      2.6.1 主軸受力計(jì)算

      在生產(chǎn)中主軸同時(shí)受到刀盤壓力和切絲刀切削物料時(shí)的切削力。查閱TOBSPIN 切絲機(jī)相關(guān)資料,可知刀盤質(zhì)量約為350 kg,主軸受到的刀盤壓力為:

      根據(jù)文獻(xiàn)[6]的方法計(jì)算切削力:

      式中:Ft為切削力,N;K況為切絲機(jī)的工況系數(shù);a、b為物料截面的長(zhǎng)和寬,mm;ξ力為單位切削力,N/mm2。

      根據(jù)制絲工藝規(guī)范要求[7]以及TOBSPIN切絲機(jī)相關(guān)參數(shù),可知刀門高度40 mm,寬度200 mm,切絲機(jī)工況系數(shù)在1.1~1.5 之間,單位切削力在0.01~0.04 N/mm2之間。取K況最大為1.5,ξ力最大為0.04 N/mm2,則:

      主軸承受的最大作用力為:

      2.6.2 主軸應(yīng)力計(jì)算

      主軸材質(zhì)選用AISI 4340 鋼,由機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[8]查得,材料的許用正應(yīng)力為170 MPa,屈服強(qiáng)度σs≥835 MPa。已知主軸承受的最大作用力為3 910 N,作用力由刀盤軸承傳遞給主軸,主軸受力處直徑140 mm,受力長(zhǎng)度90 mm,其受力面積為:

      式中:S為主軸受力面積,mm2;d為主軸受力處直徑,mm;h為主軸受力處長(zhǎng)度,mm。

      主軸的內(nèi)部應(yīng)力為:

      式中:σ為主軸的內(nèi)部應(yīng)力,MPa;F為主軸承受的最大作用力,N。

      查閱相關(guān)資料可知,AISI 4340 鋼的抗疲勞系數(shù)為1.5~3.0,抗變形系數(shù)為1.2~3.0,抗斷裂系數(shù)為2.5~4.0。取最大系數(shù)進(jìn)行計(jì)算,得到安全系數(shù)為:

      主軸的最大應(yīng)力[9]為:

      計(jì)算結(jié)果表明,主軸的最大應(yīng)力小于材料的許用正應(yīng)力170 MPa 和屈服強(qiáng)度835 MPa,符合設(shè)計(jì)要求。

      2.6.3 SolidWorks靜應(yīng)力校核

      利用SolidWorks simulation 軟件對(duì)主軸進(jìn)行靜應(yīng)力校核。對(duì)主軸施加刀盤壓力和最大切削力時(shí),主軸受到的最大作用力為3 910 N,在此條件下主軸的網(wǎng)格劃分見圖6。由主軸的整體靜應(yīng)力受力變形分布(圖7)可見,變形部分主要位于中間,最大變形量為1.242×10-6mm。由主軸的變形量分布(圖8)可見,主軸在Y 軸上的最大形變量為1.525×10-2mm。由主軸受到的靜應(yīng)力分布(圖9)可見,主軸承受的最大應(yīng)力為4.564×106Pa(約為4.56 MPa),遠(yuǎn)小于材料的許用正應(yīng)力170 MPa和屈服強(qiáng)度835 MPa。

      圖6 主軸網(wǎng)格劃分圖Fig.6 Meshing diagram of main shaft

      圖7 主軸整體靜應(yīng)力應(yīng)變圖Fig.7 Overall static stress-strain diagram of main shaft

      圖8 主軸變形量分布圖Fig.8 Deformation distribution diagram of main shaft

      圖9 主軸靜應(yīng)力受力圖Fig.9 Static stress diagram of main shaft

      3 應(yīng)用效果

      3.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

      材料:A 牌號(hào)和B 牌號(hào)卷煙煙絲(由廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司廣州卷煙廠提供)。

      設(shè)備:兩臺(tái)TOBSPIN切絲機(jī)以及刀盤軸承拆卸工具(德國(guó)HAUNI公司)。

      方法:選兩組工作人員,分別采用HAUNI 公司調(diào)整工具和快速調(diào)整裝置對(duì)兩臺(tái)切絲機(jī)刀盤軸承間隙進(jìn)行調(diào)整并統(tǒng)計(jì)調(diào)整時(shí)間,重復(fù)測(cè)試2次,取平均值;取A 牌號(hào)和B 牌號(hào)卷煙煙絲各6 批次,依據(jù)企業(yè)相關(guān)工藝技術(shù)要求,統(tǒng)計(jì)快速調(diào)整裝置應(yīng)用前后的切絲合格率。

      3.2 數(shù)據(jù)分析

      由表1可知,與HAUNI調(diào)整工具相比,采用快速調(diào)整裝置后刀盤軸承間隙調(diào)整時(shí)間由平均27.63 h/臺(tái)減少到0.30 h/臺(tái),縮短27.33 h/臺(tái),工作效率提高91.10%,有效解決了刀盤軸承間隙調(diào)整困難等問題。由表2可知,采用快速調(diào)整裝置后切絲平均合格率由81.69%提高到90.17%,增幅8.48 百分點(diǎn)。其中,A 牌號(hào)和B 牌號(hào)切絲合格率標(biāo)準(zhǔn)差分別降低77.02%和57.80%,表明切絲機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性得到顯著提升。

      表1 切絲機(jī)刀盤軸承間隙調(diào)整時(shí)間對(duì)比Tab.1 Comparison of adjustment time of bearing clearance of blade carrier in tobacco cutter(h·臺(tái)-1)

      表2 調(diào)整前后切絲合格率對(duì)比Tab.2 Comparison of qualified rate of cut tobacco before and after adjustiment (%)

      4 結(jié)論

      研制了一種TOBSPIN 切絲機(jī)刀盤軸承間隙快速調(diào)整裝置,通過調(diào)節(jié)平端調(diào)整螺釘可以快速將刀盤軸承間隙由0.35 mm減少到0.05 mm,有效解決了刀盤竄動(dòng)及調(diào)整困難等問題。將HAUNI 調(diào)整工具與快速調(diào)整裝置進(jìn)行對(duì)比測(cè)試,結(jié)果表明:采用快速調(diào)整裝置后,調(diào)整時(shí)間平均縮短27.33 h/臺(tái),切絲平均合格率提高8.48 百分點(diǎn),有效提升了切絲機(jī)維修保養(yǎng)工作效率,提高了切絲質(zhì)量穩(wěn)定性。

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