黃昊宇,黃 輝,張 鑫,凌忠偉
(中國空氣動力研究與發(fā)展中心高速所,四川 綿陽 621000)
在風(fēng)洞試驗中,模型底部壓力常用專用壓力傳感器或壓力掃描閥進(jìn)行測量,同一飛行器的底壓量值隨著馬赫數(shù)增加會不斷減小,在現(xiàn)有設(shè)備條件下測量誤差也會不斷增大,特別在高超聲速流場條件下,模型底部為準(zhǔn)真空狀態(tài),壓力量值非常低,精確測量模型底壓更加困難。但模型底壓作為風(fēng)洞氣動力試驗中的重要組成部分,其精準(zhǔn)度會直接影響飛行器相關(guān)氣動特性的分析處理。根據(jù)對以往試驗數(shù)據(jù)積累分析,不同試驗?zāi)P屯庑螚l件下,飛行器底阻一般會占到模型總阻力的5%~20%,所以如果在飛行器氣動載荷分析計算中不能準(zhǔn)確扣除底阻,就無法滿足風(fēng)洞測力試驗數(shù)據(jù)精細(xì)化要求,也會給飛行器操縱性能的預(yù)測帶來明顯的困擾。
在某高超聲速風(fēng)洞,原有模型底部壓力測量系統(tǒng)由于部件和測量方法的問題存在以下不足:
1)原測量傳感器放置于風(fēng)洞洞體之外,測壓管路過長,影響模型底壓測量的動態(tài)特性。以往的試驗表明,在Ma
=5試驗條件下模型底壓測值穩(wěn)定時間需在15 s以上,而在模型底部壓力更低的Ma
=8試驗條件時,底壓測值的趨穩(wěn)時間更是超過了30 s,導(dǎo)致風(fēng)洞試驗中氣源能耗增加,同時,由于管路長度影響,模型底壓測量是在趨穩(wěn)過程中,影響測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可信度。圖1 新模型底壓測量系統(tǒng)主要技術(shù)方法
2)采用差壓式測量方式導(dǎo)致系統(tǒng)測量精度難以提高。早先系統(tǒng)采用大氣壓作為參考壓力,由于該高超聲速風(fēng)洞模型底部壓力通常在幾十帕至幾千帕的范圍,與大氣壓的差壓大,測量傳感器通常使用量程為15 PSI,即使采用高精度的電子掃描閥或其他類型單只壓力傳感器,加上大氣壓測量本身的誤差,系統(tǒng)總誤差通常在60 Pa以上。后改用微真空為參考壓力,選用振動筒式絕壓傳感器測微真空參考腔內(nèi)壓力,并選用小量程的高精度差壓傳感器測模型底壓與微真空參考腔壓力的差值。該方式的測量精準(zhǔn)度有所提高,但由于真空泵工作引起的壓力波動、振動筒式絕壓傳感器與小量程高精度差壓傳感器的誤差,系統(tǒng)的總誤差可達(dá)到35 Pa左右,但仍難以滿足測量精細(xì)化的要求。
3)現(xiàn)場測量設(shè)備采用分體式結(jié)構(gòu),部件數(shù)量過多,操作和維護(hù)不便利。底壓測量管、試驗段洞壁轉(zhuǎn)接組件、底壓測量箱、真空表和真空泵等獨(dú)立部件,試驗時通過真空管路連接起來整體使用,試驗結(jié)束時再拆散存放,需要對5個環(huán)節(jié)共18處接頭進(jìn)行組裝和拆卸,真空管路容易產(chǎn)生漏氣問題;底壓測量箱、真空表和真空泵等部件體積大、重量重,搬運(yùn)不便。系統(tǒng)的試驗準(zhǔn)備時間通常為2~3 h,且在吹風(fēng)間隙需經(jīng)常性地復(fù)核真空管路的氣密性。
圖2 新模型底壓測量系統(tǒng)工作原理圖
為此,項目組對其進(jìn)行深入研究,重新設(shè)計研發(fā)了新的測量系統(tǒng),確立了新的測量方法,從自動化程度、穩(wěn)定性和精準(zhǔn)度等幾個方面進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)。
根據(jù)該風(fēng)洞試驗需求,新構(gòu)建的測量裝置應(yīng)滿足超聲速氣流條件下不同馬赫數(shù)下模型底部壓力測量系統(tǒng)對環(huán)境、測量范圍、精準(zhǔn)度等方面的性能需求,需滿足以下要求:
1)測點數(shù):4;
2)工作環(huán)境壓力:0~150 kPa;
3)工作環(huán)境溫度:5~200 ℃;
4)適用馬赫數(shù):5~9;
5)工作頻度和時間:4次/小時、10分鐘/次;
6)底壓測量范圍:0~2 kPa;
7)測量精度:≤0.5%;
8)管路氣密性及通氣性:優(yōu)良;
9)其他:氣路環(huán)節(jié)減少,操作簡便性提高,準(zhǔn)備時間縮短至30分鐘內(nèi)。
針對某高超聲速風(fēng)洞模型底壓難以準(zhǔn)確測量的特殊情況,研制中摒棄了原有測量方式,采用了“直接測量、就近布置、做好保護(hù)、小型集成”的思路進(jìn)行了系統(tǒng)整體設(shè)計,以達(dá)到提高模型底壓測量精準(zhǔn)度的目的。
新系統(tǒng)的架構(gòu)包括硬件和軟件兩個方面。硬件劃分為現(xiàn)場測量裝置和數(shù)據(jù)采集設(shè)備兩部分,現(xiàn)場測量裝置為全新設(shè)計的高集成度箱體,其主要測量部件使用高精度小量程絕壓傳感器,保護(hù)部件使用高可靠小尺寸真空泵、三通電磁閥及密封管路組成,而數(shù)據(jù)采集設(shè)備沿用風(fēng)洞原有PXI數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);軟件在原風(fēng)洞標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)采集和處理軟件的基礎(chǔ)上作適應(yīng)性優(yōu)化改進(jìn)。其主要技術(shù)方法見圖1,系統(tǒng)工作原理見圖2,用到的技術(shù)途徑有:
1)引入高精度小量程的絕壓傳感器,直接測量模型底部壓力,以減小系統(tǒng)間接誤差;
2)采用傳感器放置于試驗段下駐室內(nèi)靠近模型的地方,縮短底壓測量管的長度,以提高模型底壓測量的響應(yīng)特性;
3)引入微型真空泵和三通電磁閥,以防止傳感器通電期間其工作腔出現(xiàn)過壓;
4)設(shè)計制作一個具備隔熱水冷功能、小型化、可安裝在試驗段內(nèi)五自由度模型支撐機(jī)構(gòu)上的底壓測量集成箱,將傳感器、微型真空泵和三通電磁閥集成安裝在箱體內(nèi)部,以保證系統(tǒng)關(guān)鍵元器件在高溫環(huán)境下不會受熱損壞;
5)從模型尾部壓力測點到傳感器之間的真空管路,每個管路只設(shè)一處經(jīng)常性拆卸環(huán)節(jié),將試驗準(zhǔn)備和結(jié)束時需拆裝的接頭數(shù)量減少為4個,以降低真空管路產(chǎn)生漏氣問題的概率;
6)優(yōu)化底壓測量箱的外形和尺寸,以減少對五自由度模型支撐機(jī)構(gòu)運(yùn)行范圍的影響。
7)測處軟件做適應(yīng)性改進(jìn),以實現(xiàn)對三通電磁閥動作、微型真空泵電源通斷等進(jìn)行程控功能,以及對模型底壓測量數(shù)據(jù)的實時顯示。
從圖1可以看出,新系統(tǒng)的硬件部分在原PXI數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基礎(chǔ)上增加新的現(xiàn)場設(shè)備實現(xiàn),包括底壓測量集成箱,配套的底壓測量管、冷卻水管路和信號線纜等。其中,系統(tǒng)核心部件為底壓測量集成箱,它主要由壓力傳感器、防過壓保護(hù)裝置和水冷隔熱箱體3個部分構(gòu)成,箱體后壁配置有電、氣、水輸入輸出接口。集成箱布局見圖3。風(fēng)洞試驗準(zhǔn)備和結(jié)束時,需要裝拆和搬運(yùn)的現(xiàn)場設(shè)備,只有一個小型的底壓測量集成箱和底壓測量管。
圖3 新模型底壓測量集成箱布局
1.3.1 壓力傳感器
本項目主要測量傳感器采用MKS絕壓式薄膜電容規(guī),為絕壓測量方式。該類型傳感器量程可從1~3 325 kPa之間選取,由于該超聲速風(fēng)洞流場建立后大部分模型底壓測量值一般低于1 kPa,為確保傳感器工作在穩(wěn)定可靠的測試區(qū)間,本項目最后選用傳感器量程為0~4 kPa。
該傳感器標(biāo)稱精度優(yōu)于0.5% of reading,頻響小于20 ms,可滿足該風(fēng)洞模型底壓測量對精度、響應(yīng)時間要求。傳感器外形如圖4所示。
圖4 MKS絕壓式薄膜電容規(guī)
1.3.2 防過壓保護(hù)裝置
該風(fēng)洞流場建立前后,模型底壓測值差量大,可達(dá)到100 kPa。考慮到絕壓式薄膜電容規(guī)的過壓特性,為保護(hù)其在流場建立前后不受損壞,系統(tǒng)中采用微型真空泵和三通電磁閥組成相應(yīng)切換氣路對其進(jìn)行保護(hù)。通過對國內(nèi)外多種產(chǎn)品比對,最終確定使用德國Pfeiffer Vacuum公司生產(chǎn)的微膜片型真空泵和日本SMC公司的二位三通微型電磁閥建立防過壓保護(hù)裝置。
微型膜片真空泵的尺寸小便于集成,操作維護(hù)簡單,使用壓力范圍為133 Pa~0.1MPa,抽氣速度為0.25 m/h,泄漏率為6×10Pa·m/s,頻響優(yōu)于20 ms,能持續(xù)24小時連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),因此能滿足試驗高強(qiáng)抽吸能力和高強(qiáng)度連續(xù)運(yùn)行的需求。
1.3.3 水冷隔熱箱體
該風(fēng)洞試驗時來流空氣要進(jìn)行加熱,隨著試驗馬赫數(shù)的增大,來流總溫最高可達(dá)800 ℃,試驗段下駐室的環(huán)境溫度也會隨之升高至最高200 ℃。由于底壓集成測量箱安裝在五自由度機(jī)構(gòu)上,為保護(hù)箱體內(nèi)高精密電氣設(shè)備工作穩(wěn)定正常,必須采取一定的防熱措施。本項目中采用了“隔熱+水冷”方式進(jìn)行防熱處理,主要方法是箱體采用上蓋可開啟的封閉結(jié)構(gòu),在殼體內(nèi)布置不銹鋼水盤管進(jìn)行冷卻,并填充保溫棉隔熱。
Pb
(i
=1~4)進(jìn)行事后處理,獲得每個測點位置的底阻系數(shù)Cpb
、所有測點的底壓平均值Pb
。圖5 集成箱控制和底壓采集程序流程圖
本項目選用的MKS傳感器量程非常小,且在通電狀態(tài)下不宜長時間暴露在大于13.3 kPa的氣壓環(huán)境中。而在該高超聲速風(fēng)洞試驗使用過程中,模型底壓測點大部分時間直通大氣,只有在流場建立時才處于傳感器標(biāo)定量程區(qū)間內(nèi)。若無相應(yīng)保護(hù)裝置,試驗前后模型底部壓力的變化范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了MKS傳感器的承壓上限。因而,過壓保護(hù)裝置的安全性和便捷性設(shè)計是本項目研究中一個難點問題。項目針對此問題,采用的最終解決思路是:底壓測量集成箱內(nèi)設(shè)計了由微型真空泵、三通電磁閥等構(gòu)成的過壓保護(hù)裝置,在系統(tǒng)通電狀態(tài)下,主動創(chuàng)造一個滿足MKS傳感器使用要求的封閉真空環(huán)境,并通過設(shè)計電路和程序執(zhí)行邏輯來實現(xiàn)其自動化程控操作,適時完成“傳感器工作腔——真空泵”氣路、“傳感器工作腔——模型底壓測點”氣路之間的切換,以達(dá)到保護(hù)傳感器、簡化操作的目的。底壓測量集成箱氣路原理如圖6所示。
圖6 集成箱氣路原理圖
除傳感器自身性能指標(biāo)外,影響底壓測量精準(zhǔn)度的因素還包括測量管路長度、管路內(nèi)徑、管接頭密封、測點位置。項目實施過程中,有針對性的對此難點做了三方面優(yōu)化工作:
1)將底壓測量集成箱移進(jìn)試驗段下駐室并安裝于五自由度機(jī)構(gòu)的攻角機(jī)構(gòu)小車平臺上,使模型底壓測點與傳感器之間的測量管路長度由5 m縮短至1.5 m,并將管路內(nèi)徑增至2 mm,提高氣流在測量管路中的流通性,有效改進(jìn)了底壓測量的動態(tài)響應(yīng)性能。
2)測量管路上的管接頭均采用了長壽命的雙卡套真空快拆不銹鋼接頭,經(jīng)過工廠安裝檢測合格后,除箱體與底壓測量銅管之間4套接頭外,其余接頭在使用過程中無需拆卸。這樣,整個測量管路需經(jīng)常拆裝的接頭數(shù)量,比原系統(tǒng)減少了14個,提高了測量管路密封可靠性,同時也增強(qiáng)了操作便利性。
3)規(guī)范模型底壓測點位置,一般布置4測點,沿支桿外表面在水平和豎直方向以90°間隔均布,試驗時底壓管伸入模型底部約10 mm。
M
=5、6、7、8、9,試驗?zāi)P筒捎肏B-2標(biāo)模,模型迎角為-4°~14°,側(cè)滑角為0°。M
=4.
95和M
=7.95各進(jìn)行了一次。圖7給出了典型的對比試驗結(jié)果,圖中橫坐標(biāo)為數(shù)據(jù)的采集階梯數(shù)。由圖可知:圖7 新老系統(tǒng)對比試驗結(jié)果
1)同老系統(tǒng)相比,新底壓測量系統(tǒng)的測壓管路大大縮短,因而各試驗迎角下的穩(wěn)壓時間也明顯縮短。M
=4.95時新系統(tǒng)在各試驗迎角下的穩(wěn)壓時間約為9 s,而老系統(tǒng)約為36 s;M
=7.95時各試驗迎角下的穩(wěn)壓時間約為15 s,而老系統(tǒng)約為45 s。2)隨著馬赫數(shù)的增加,兩套系統(tǒng)之間的底壓測值差異明顯增大。M
=4.
95時的底壓測值差異相對較小,在α
=0°和α
=10°時兩套系統(tǒng)Cpb
測值相差分別約為0.
001 5和0.
003;而在M
=7.
95時的底壓測值差異則相對較大,在α
=0°和α
=10°時兩套系統(tǒng)Cpb
測值相差分別約為0.014和0.016。對比兩套系統(tǒng)的穩(wěn)壓時間,以及底壓測值隨迎角、馬赫數(shù)變化規(guī)律可以發(fā)現(xiàn),新系統(tǒng)底壓測值更加準(zhǔn)確可信。這主要是因為:老系統(tǒng)受測量管路長、管徑小、漏氣環(huán)節(jié)多等因素影響,動態(tài)響應(yīng)特性相對較差。而新系統(tǒng)大幅縮短了管路長度,并減少了接頭泄漏環(huán)節(jié),系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)特性大大提高,在同樣的時間內(nèi)新系統(tǒng)管路壓力更容易穩(wěn)定,也更接近真實值,因此底壓數(shù)據(jù)的可信度大幅增加。
M
=4.
95和M
=7.
95下各進(jìn)行了5次重復(fù)性試驗,以檢驗新底壓測量系統(tǒng)的穩(wěn)定性。M
=4.95下試驗車次號分別為544~546、548~549,M
=7.95下試驗車次號為553~557。圖8給出了相應(yīng)的試驗結(jié)果曲線,由圖可知:M
=4.
95時Cpb
重復(fù)性均方根誤差不超過0.
000 4,M
=7.95時重復(fù)性均方根誤差約為0.000 1,本期試驗重復(fù)性精度高。分析表明,新系統(tǒng)精度高、穩(wěn)定可靠,能較好滿足風(fēng)洞試驗高精度測量需求。圖8 新系統(tǒng)重復(fù)性試驗結(jié)果
M
=4.95、5.96、6.97、7.95和8.92下各進(jìn)行了一次,圖8給出了新系統(tǒng)調(diào)試的典型試驗結(jié)果。由圖可以看出:在試驗范圍內(nèi),隨著馬赫數(shù)增大,HB-2標(biāo)模的底壓系數(shù)逐漸增大,馬赫數(shù)之間的底壓系數(shù)差異逐漸減小,且同一馬赫數(shù)下,正負(fù)迎角的底壓系數(shù)對稱性良好,表明新系統(tǒng)的試驗數(shù)據(jù)可信,該系統(tǒng)可正式投入使用。Ma
=5穩(wěn)壓時間縮短至原來的1/
4,Ma
=8穩(wěn)壓時間縮短至原來的1/
3,新系統(tǒng)的底壓測值更接近真實值,數(shù)據(jù)可信度明顯提升。2)新系統(tǒng)性能穩(wěn)定可靠,測量重復(fù)性精度高,可實現(xiàn)高馬赫數(shù)下的模型底壓精準(zhǔn)測量,Ma
=5和Ma
=8下的Cpb
重復(fù)性均方根誤差均優(yōu)于0.000 4,能較好滿足絕大部分試驗需求。3)新系統(tǒng)可適用高溫環(huán)境,轉(zhuǎn)接環(huán)節(jié)少、密封效果好、拆裝方便,具備良好的可操作性和維護(hù)性,試驗準(zhǔn)備時間明顯縮短。
4)新模型底壓精確測量方法具有較高的普適性,可用于大多數(shù)測力試驗,進(jìn)行工程化應(yīng)用。