邵亞軍,譚善濤,黃金明,張須媚
(杭州英普環(huán)境技術(shù)股份有限公司,浙江杭州 310000)
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及工業(yè)化進(jìn)程的加速,水資源短缺一直是影響我國(guó)各地區(qū)工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題〔1〕。鋼鐵行業(yè)是五大耗水行業(yè)之一,用水量約占工業(yè)用水總量的20%〔2〕;鋼鐵工業(yè)也是廢水排放大戶,其廢水排放量約占工業(yè)廢水排放總量的11.3%〔3〕。出于節(jié)水及環(huán)保方面的考慮,提高廢水回用率、實(shí)現(xiàn)水資源的循環(huán)利用、降低噸鋼耗水、實(shí)現(xiàn)真正意義的節(jié)能減排,是當(dāng)前各大鋼鐵企業(yè)面臨并迫切需要解決的問題〔4〕。
某大型鋼鐵企業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,在2009 年建成了一套產(chǎn)能達(dá)3.2 萬t/d 的雙膜法中水回用系統(tǒng),但是投入運(yùn)行8 a 來,由于各種原因,系統(tǒng)運(yùn)行狀況較差,整套中水回用系統(tǒng)日均產(chǎn)水量一直在1.2 萬~1.7 萬t 之間波動(dòng)。雖然企業(yè)努力運(yùn)營(yíng),但系統(tǒng)仍未達(dá)到在正常設(shè)計(jì)出水量下長(zhǎng)周期運(yùn)行的目的,給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保壓力。
2018 年該鋼鐵企業(yè)通過國(guó)內(nèi)類TOT(恢復(fù)檢修重置+結(jié)合托管運(yùn)營(yíng))競(jìng)標(biāo)方式選擇和英普環(huán)境合作,以期通過專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的改造及運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)原有系統(tǒng)的重生和后續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
雙膜法中水回用系統(tǒng)的進(jìn)水是鋼鐵廠污水系統(tǒng)處理后的中水,產(chǎn)水需滿足鋼鐵企業(yè)的回用指標(biāo),具體見表1。
表1 雙膜法中水回用系統(tǒng)進(jìn)、出水水質(zhì)指標(biāo)Table 1 Influent and effluent water quality from water reuse system by double membrane method
鋼鐵廠設(shè)計(jì)雙膜法中水回用系統(tǒng)的處理水量為4.8 萬t/d,該系統(tǒng)的主要設(shè)備為超濾裝置及反滲透裝置,具體設(shè)計(jì)參數(shù)如表2 所示。
表2 雙膜法工藝設(shè)備的主要參數(shù)Table 2 Main parameters of the double membrane process equipment
圖1 為雙膜法中水回用的工藝流程。
圖1 雙膜法中水回用工藝Fig.1 Water reuse process of double membrane method
如圖1 所示,污水系統(tǒng)處理后的中水經(jīng)超濾提升泵泵入過濾精度為100 μm 的自清洗過濾器,過濾去除直徑>100 μm 的懸浮物、顆粒物、膠體等,防止其進(jìn)入超濾系統(tǒng)對(duì)超濾設(shè)備造成不可逆損傷和嚴(yán)重污堵,確保超濾系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。自清洗過濾器出水進(jìn)入超濾系統(tǒng),超濾系統(tǒng)可以去除直徑>0.025 μm的有機(jī)物、膠體等,盡可能地滿足反滲透系統(tǒng)的進(jìn)水要求。超濾系統(tǒng)產(chǎn)水通過反滲透提升泵泵入裝有5 μm PP 濾芯的保安過濾器,將超濾產(chǎn)水池及管道中的懸浮物、有機(jī)物、膠體等截留,進(jìn)一步確保反滲透系統(tǒng)的正常運(yùn)行。保安過濾器出水經(jīng)高壓泵泵入反滲透系統(tǒng),反滲透系統(tǒng)可以去除廢水中的大部分離子和有機(jī)物。反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水一部分作為鋼鐵廠工藝用水,其余補(bǔ)充到工業(yè)新水系統(tǒng);濃水排放到污水處理系統(tǒng)進(jìn)行再處理。
由于鋼鐵廠廢水成分復(fù)雜多變,經(jīng)污水系統(tǒng)處理后的中水里仍含有少量的有機(jī)物、油污等。這些雜質(zhì)進(jìn)入雙膜法中水回用系統(tǒng)后,超濾系統(tǒng)不能對(duì)其完全攔截,導(dǎo)致反滲透膜污堵嚴(yán)重,中水回用系統(tǒng)不能穩(wěn)定運(yùn)行。該系統(tǒng)運(yùn)行期間存在的問題主要有:
(1)儀表壓縮空氣含水率超標(biāo),導(dǎo)致系統(tǒng)氣動(dòng)閥不能正常運(yùn)行。
(2)自清洗過濾器未能正常運(yùn)行,導(dǎo)致超濾膜經(jīng)常污堵,產(chǎn)水量下降。
(3)超濾進(jìn)水管路采用鋼襯膠材質(zhì),經(jīng)過長(zhǎng)期運(yùn)行后,部分管路襯膠脫落,導(dǎo)致自清洗過濾器頻繁污堵,甚至損壞過濾器濾網(wǎng)、毛刷。
(4)超濾系統(tǒng)設(shè)計(jì)不足,系統(tǒng)管道產(chǎn)生的水錘導(dǎo)致超濾機(jī)組震動(dòng),引起超濾膜膜絲損壞,超濾產(chǎn)水水質(zhì)變差,直接影響后續(xù)反滲透系統(tǒng)的運(yùn)行。
(5)經(jīng)跟蹤分析檢測(cè),超濾產(chǎn)水仍然存在未被截留的微量油污。這些油污進(jìn)入反滲透膜,導(dǎo)致反滲透膜污染嚴(yán)重。盡管采用了多種清洗方法,但反滲透膜仍得不到有效清洗,反滲透膜的膜通量比較難恢復(fù)。長(zhǎng)期運(yùn)行使中水回用系統(tǒng)產(chǎn)水量不斷降低,系統(tǒng)運(yùn)行效果越來越差,反滲透膜更換周期變短。
(1)完善儀表壓縮空氣的處理工藝,增設(shè)冷干機(jī)、油水過濾器等,確保壓縮空氣的質(zhì)量。
(2)將原有超濾膜和反滲透膜進(jìn)行徹底的離線清洗和性能測(cè)試,將部分損壞的超濾膜更換為性能更佳的不易斷絲的七孔內(nèi)壓式超濾膜,將部分損壞的反滲透膜更換為抗污染反滲透膜;對(duì)自清洗過濾器進(jìn)行維修,使其自控設(shè)置恢復(fù)正常運(yùn)行。
(3)通過專業(yè)儀器檢查,徹底更換襯膠脫落的管道,解決因襯膠脫落引起的自清洗過濾器污堵及濾網(wǎng)、毛刷損壞等問題。
(4)在超濾反洗排放管道上安裝虹吸破壞裝置,破壞超濾管道的虹吸現(xiàn)象,解決由水錘引起的超濾機(jī)組震動(dòng)及超濾膜斷絲問題。
(5)調(diào)整超濾系統(tǒng)化學(xué)強(qiáng)化反沖洗(CEB)的運(yùn)行參數(shù),并結(jié)合在線清洗改善超濾清洗效果,提高超濾系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
(6)采用SEM-EDS、FT-IR、GC/MS 等分析手段對(duì)反滲透膜上的污垢進(jìn)行取樣并詳細(xì)分析,結(jié)果表明污染物類型為苯環(huán)類油污及硫垢。采用英普環(huán)境針對(duì)苯環(huán)類油污、硫垢專門研發(fā)的FC970 及FC830反滲透膜清洗劑對(duì)反滲透膜進(jìn)行離線清洗。清洗后的反滲透膜的膜通量得到較好的恢復(fù),清洗效果較好,清洗頻次從1 周清洗1 次變?yōu)?~3 個(gè)月清洗1次,節(jié)省了大量清洗藥劑和人工費(fèi)用。
(7)增設(shè)英普環(huán)境膜法水處理系統(tǒng)的遠(yuǎn)程服務(wù)看護(hù)裝置,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人員和總公司技術(shù)專家同步對(duì)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題的專業(yè)會(huì)診和及時(shí)指導(dǎo)。
經(jīng)改造后,雙膜法中水回用系統(tǒng)原先存在的運(yùn)行問題得到有效解決,系統(tǒng)可以長(zhǎng)期安全、高效、平穩(wěn)地運(yùn)行。系統(tǒng)改造前后的具體運(yùn)行參數(shù)見表3。
表3 系統(tǒng)改造前后的數(shù)據(jù)對(duì)比表Table 3 Data comparison before and after system modification
由表3 可知,雙膜法中水回用系統(tǒng)經(jīng)過改造后,超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)的水回收率均達(dá)到表2 的設(shè)計(jì)參數(shù);系統(tǒng)的產(chǎn)水電導(dǎo)率在100 μS/cm 以下,達(dá)到了鋼鐵廠的回用水要求(表1);雙膜法中水回用系統(tǒng)的進(jìn)水量達(dá)到了4.8 萬t/d 以上,符合鋼鐵廠原中水回用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求。
系統(tǒng)運(yùn)行3 a 來,超濾(UF)系統(tǒng)的進(jìn)出水水量及產(chǎn)水SDI 變化見圖2。
如圖2(a)所示,超濾系統(tǒng)運(yùn)行3 a 來的進(jìn)水量≥4.8 萬t/d,產(chǎn)水量≥4.42 萬t/d,水回收率≥92%,說明超濾系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。如圖2(b)所示,超濾系統(tǒng)運(yùn)行3 a 來產(chǎn)水的SDI 在1~5 之間波動(dòng),說明超濾產(chǎn)水水質(zhì)比較穩(wěn)定。
圖2 超濾系統(tǒng)3 a 來的運(yùn)行狀況Fig.2 Operation status of ultrafiltration system in 3 years
圖3 為反滲透(RO)系統(tǒng)3 a 來的進(jìn)出水水量及水回收率變化情況。
圖3 反滲透系統(tǒng)水量及其水回收率變化Fig.3 The changes of water amount and water recovery rate of reverse osmosis
如圖3 所示,系統(tǒng)運(yùn)行3 a 來,反滲透系統(tǒng)的進(jìn)水量≥4.23 萬t/d,產(chǎn)水量>3.2 萬t/d,水回收率>75%,說明反滲透系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
圖4 為系統(tǒng)運(yùn)行3 a 來,進(jìn)出水水質(zhì)的變化情況。
圖4 雙膜法中水回用系統(tǒng)進(jìn)出水的水質(zhì)變化Fig.4 The changes of influent and effluent water quality from water reuse system by double membrane method
如圖4 所示,雙膜法中水回用系統(tǒng)進(jìn)水的電導(dǎo)率為2 500~3 500 μS/cm,總硬度為300~420 mg/L,總堿度為20~100 mg/L,Cl-質(zhì)量濃度基本為300~500 mg/L,COD為15~40 mg/L,油質(zhì)量濃度為0~2.5 mg/L。經(jīng)過雙膜法中水回用系統(tǒng)處理后,系統(tǒng)出水電導(dǎo)率<100 μS/cm,除鹽率>96%,總硬度<5 mg/L,總堿度<28 mg/L,Cl-質(zhì)量濃度<16 mg/L,COD<5 mg/L,油質(zhì)量濃度<0.1 mg/L,符合表1 的產(chǎn)水水質(zhì)要求。
3.2.1 超濾膜清洗維護(hù)
超濾設(shè)備的清洗維護(hù)采用“定期反洗+CEB 清洗+化學(xué)清洗”模式。超濾系統(tǒng)每運(yùn)行40 min,用超濾產(chǎn)水反洗50 s;運(yùn)行35 次為一個(gè)周期,每周期采用一次CEB 清洗;同時(shí),超濾膜每年進(jìn)行一次化學(xué)清洗,化學(xué)清洗采用鹽酸和英普環(huán)境研發(fā)的FC820清洗劑進(jìn)行清洗。圖5 為不同超濾膜組件清洗前后的跨膜壓差及產(chǎn)水量的對(duì)比圖,8 套超濾膜經(jīng)過化學(xué)清洗后,跨膜壓差降低,產(chǎn)水量得到有效恢復(fù)。
圖5 超濾清洗前后跨膜壓差(a)和產(chǎn)水量(b)的對(duì)比Fig.5 Comparison of transmembrane pressure difference(a)and water yield(b)before and after ultrafiltration cleaning
3.2.2 反滲透膜清洗維護(hù)
反滲透設(shè)備的清洗維護(hù)采用“定期沖洗+化學(xué)清洗”的方式。反滲透系統(tǒng)每運(yùn)行12 h,停機(jī)進(jìn)行低壓沖洗;當(dāng)反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水量下降15%時(shí),將反滲透系統(tǒng)停機(jī),并對(duì)被污染的反滲透膜進(jìn)行化學(xué)清洗,化學(xué)清洗采用英普環(huán)境研發(fā)的FC970 及FC830 清洗劑進(jìn)行清洗。圖6 為不同反滲透膜組件清洗前后的段間壓差及產(chǎn)水量對(duì)比圖,8 套反滲透膜經(jīng)過化學(xué)清洗后,反滲透的段間壓差降低,產(chǎn)水量得到有效恢復(fù)。
圖6 反滲透清洗前后段間壓差(a)和產(chǎn)水量(b)的對(duì)比Fig.6 Comparison of pressure difference between segments(a)and water yield(b)before and after reverse osmosis cleaning
該鋼鐵企業(yè)通過采用TOT 經(jīng)營(yíng)模式,引進(jìn)專業(yè)水處理公司專業(yè)運(yùn)營(yíng)中水回用系統(tǒng)后,解決了系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)問題,消除了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力,為企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益。改造后的系統(tǒng)產(chǎn)水量是原系統(tǒng)產(chǎn)水量的1.9 倍,同時(shí)電耗下降了48%,藥劑費(fèi)用下降了37%,膜、濾芯等備件損耗費(fèi)用下降了67%。
某鋼鐵企業(yè)對(duì)其大型雙膜法中水回用系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)改造,解決了原系統(tǒng)存在的運(yùn)行問題。系統(tǒng)改造后,實(shí)現(xiàn)了超濾系統(tǒng)水回收率≥92%、反滲透系統(tǒng)水回收率>75%、系統(tǒng)產(chǎn)水電導(dǎo)率<100 μS/cm、系統(tǒng)產(chǎn)水量>3.2 萬t/d 的目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了節(jié)約新鮮用水、降低噸鋼水耗、減少?gòu)U水排放的目的。改造后系統(tǒng)電耗下降了48%,藥劑費(fèi)用下降37%,膜、濾芯等備件損耗費(fèi)用下降了67%,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
該鋼鐵企業(yè)雙膜法中水回用系統(tǒng)的成功改造與運(yùn)營(yíng),為其他類似鋼鐵企業(yè)的水處理與回用系統(tǒng)的改造及運(yùn)營(yíng)起到良好的示范效應(yīng)。