趙雪杉,潘效軍
(南京工程學(xué)院 研究生院,江蘇 南京 211167)
東北電網(wǎng)總裝機(jī)1.360×108kW,其中火電占比67%,裝機(jī)容量最大,風(fēng)電2.720×107kW,水電0.809×107kW,核電0.430×107kW,光伏0.529×107kW。為了滿足新能源發(fā)電需要,節(jié)省煤耗,需要對(duì)火電機(jī)組進(jìn)行深度調(diào)峰,使其負(fù)荷率低至30%~40%。其中,給水泵廠用電率較高,其單臺(tái)能達(dá)到機(jī)組基本出力的60%。若采用工頻調(diào)節(jié),電動(dòng)給水泵低負(fù)荷運(yùn)行節(jié)流損失大,泵消耗功率大,所占廠用電率就要高。因此,需要對(duì)現(xiàn)有給水泵進(jìn)行改造以提高其在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的經(jīng)濟(jì)性[1-2]。
針對(duì)給水泵的改造技術(shù),學(xué)者們做了大量的研究,宋亮等[3]通過理論分析水廠電泵在變頻調(diào)節(jié)方式下的特性,與工頻相比較,得出采用變頻動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)流量,節(jié)流損失減小、功耗低、使泵效率高、節(jié)能明顯的結(jié)論;喬加飛等[4]研究不同調(diào)速方案下機(jī)組的性能差異,發(fā)現(xiàn)相對(duì)于液力耦合器方案,采用變頻的變工況性能具有明顯優(yōu)勢(shì);郭輝等[5]將變頻調(diào)速應(yīng)用在330 MW電泵中,但僅對(duì)改造前后節(jié)電率與電流的變化情況進(jìn)行了分析;王文彪等[6]通過將不同容量機(jī)組的變頻泵耗電量、改造前后節(jié)電率進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證了采用變頻拖動(dòng)深度調(diào)峰機(jī)組的必要性。
本文以某電廠600 MW亞臨界直接空冷機(jī)組電動(dòng)給水泵組為例,運(yùn)用變頻拖動(dòng)技術(shù),研究改造前后不同流量/負(fù)荷(100%、92%、83%、67%、60%、53%、50%額定負(fù)荷)與電效率、電機(jī)有功功率之間的關(guān)系,從不同角度分析單雙泵節(jié)電節(jié)能的異同及變頻后帶來的經(jīng)濟(jì)效益,驗(yàn)證采用變頻拖動(dòng)在深調(diào)峰機(jī)組節(jié)能方面的先進(jìn)性和可靠性,為同類型機(jī)組的改造提供一定的參考依據(jù)。
在給水系統(tǒng)中,給水泵組的基本結(jié)構(gòu)包括前置泵、電動(dòng)機(jī)、液力耦合器和給水泵。為不發(fā)生汽蝕現(xiàn)象,從除氧器或凝結(jié)水泵引來的水,需經(jīng)前置泵增壓,再利用電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)給水泵升壓,經(jīng)多級(jí)高壓加熱器加熱后進(jìn)入鍋爐省煤器及蒸發(fā)和過熱受熱面加熱成過熱蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)做功,帶動(dòng)發(fā)電機(jī)進(jìn)行發(fā)電[7],系統(tǒng)流程圖如圖1所示。
圖1 給水系統(tǒng)流程圖Fig.1 Flow chart of water-supply system
給水泵變頻控制方式為交-直-交單元模塊多電平串聯(lián)正弦脈寬調(diào)制(SPWM)調(diào)制,每一相由8個(gè)720 V的功率單元串聯(lián)組成。整流方式為三相二極管不可控多重化整流,采用24脈移相變壓器,如圖2所示;逆變方式為絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)。實(shí)測(cè)鍋爐功率與轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系[8]為P∝kn3,通過改變電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速n,實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)功率。
圖2 24脈移相變壓器Fig.2 24-pulse phase shift transformer
該公司1號(hào)汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠有限公司生產(chǎn)的亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、直接空冷、凝汽式汽機(jī),型號(hào)為NZK600-16.7/538/538,設(shè)有七級(jí)回?zé)岢槠?三高三低一除氧);給水泵型號(hào)為CHTC6/5;電機(jī)為YKS1000-4型號(hào)的鼠籠式異步電機(jī),額定功率11 000 kW,電壓10 000 V,電流710 A,轉(zhuǎn)速1 491 r/min。
結(jié)合工程實(shí)際的施工工期、運(yùn)行維護(hù)、安全性等因素[5],選擇僅增加變頻裝置,保留原有液力耦合器的方案,此時(shí)電動(dòng)機(jī)同軸變頻驅(qū)動(dòng)前置泵和給水泵,達(dá)到最佳效果[6],結(jié)構(gòu)圖如圖3所示。由于A、B、C三臺(tái)給水泵參數(shù)相同并考慮經(jīng)濟(jì)性,采用一拖二拖動(dòng)方式,正常情況下,A、B電機(jī)變頻運(yùn)行,C電機(jī)工頻備用。當(dāng)A/B故障跳閘時(shí),切換線路使負(fù)載接C運(yùn)行,提高了電廠運(yùn)行的安全性,再根據(jù)變頻指令算出C泵的勺管位置,使兩臺(tái)泵轉(zhuǎn)速大致相等[9],從而保證生產(chǎn)的連續(xù)性。
圖3 給水泵組增加變頻結(jié)構(gòu)圖Fig.3 Structure diagram of adding frequency conversion to water-supply pump group
按照中華人民共和國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《大型鍋爐給水泵性能現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)方法》[10]進(jìn)行計(jì)算。
泵組揚(yáng)程為:
(1)
其中,H為揚(yáng)程,P2為給水泵出口壓力,P1為前置泵入口壓力,ρm為進(jìn)出口平均密度,Z2、Z1分別為出、入口測(cè)量截面至基準(zhǔn)面的距離,U2、U1分別為給水泵組出、入口流速。
泵組機(jī)械效率為:
(2)
其中:η為機(jī)械效率;νm為比體積(m3/kg);h2、h1分別為泵組出、進(jìn)水比焓(J/kg),通過壓力和溫度確定,入口溫度采用除氧器溫度;ΔEm為能量修正項(xiàng),ΔEm=ΔEm1+ΔEm2,ΔEm1為平衡裝置和軸封裝置的泄漏流量損失,ΔEm2為單位質(zhì)量泵體散熱損失;Ex為單位質(zhì)量流體機(jī)械損失,這里都忽略。
泵組有效功率為:
(3)
其中,Pe為給水泵組有效功率,Qm為給水泵組入口主給水流量。
電機(jī)有功功率為:
(4)
其中,Pa為電機(jī)有功功率,U為線電壓,I為線電流,cosφ為功率因數(shù)角。
泵組電效率為:
(5)
其中ηe為泵組電效率。
選擇試驗(yàn)時(shí)間段為低負(fù)荷時(shí)A單泵運(yùn)行,高負(fù)荷時(shí)AB雙泵運(yùn)行。因此,A泵做了100%、92%、83%、67%、60%、53%、50%負(fù)荷整體試驗(yàn),而B泵只做100%、92%、83%負(fù)荷下的試驗(yàn)。關(guān)閉給水泵的再循環(huán)門,中間抽頭不投運(yùn),穩(wěn)定運(yùn)行30 min后記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)并取平均值,結(jié)果如表1~4所示。
表1 給水泵組性能試驗(yàn)參數(shù)(AB雙泵運(yùn)行)Table 1 Performance test parameters of water feed pump set(AB double pump operation)
表1(續(xù))
表2 給水泵組性能試驗(yàn)主要計(jì)算結(jié)果(AB雙泵運(yùn)行)Table 2 Main calculation results of the performance test of the water feed pump group(AB double pump operation)
表3 給水泵組性能試驗(yàn)參數(shù)(A單泵運(yùn)行)Table 3 Performance test parameters of water feed pump set(A single pump operation)
表4 給水泵組性能試驗(yàn)主要計(jì)算結(jié)果(A單泵運(yùn)行)Table 4 Main calculation results of the performance test of the water feed pump group(A single pump operation)
負(fù)荷運(yùn)行工況由給水流量來反映,變頻改造前后,單臺(tái)給水泵組最大運(yùn)行負(fù)荷由450 MW變?yōu)?20 MW,與其相對(duì)應(yīng)的最大流量由1 475 t/h變成1 479 t/h,表明給水泵組變頻后流量能達(dá)到額定流量。同時(shí)還發(fā)現(xiàn),改造后頻率基本在76~90 Hz,轉(zhuǎn)速基本在1 100~1 350 r/min變化,處于額定轉(zhuǎn)速的70%~90%,而變頻調(diào)速在此工作范圍,恰好處于最優(yōu)的高效運(yùn)行區(qū)[11],表明變頻調(diào)速適用于該機(jī)組且改造后運(yùn)行高效。由于單、雙泵運(yùn)行所帶的負(fù)荷流量并不相同且運(yùn)行存在差異,故不能將A單泵運(yùn)行與AB雙泵運(yùn)行一起討論;變頻后單、雙泵運(yùn)行所對(duì)應(yīng)的負(fù)荷發(fā)生了改變,即420~450 MW區(qū)域,改造前為A單泵運(yùn)行,而改造后卻變成AB雙泵運(yùn)行,此負(fù)荷段不能將單、雙泵進(jìn)行比較,故不做為研究范圍。
圖4為變頻前后A單泵和AB雙泵的給水泵組流量與效率之間的曲線圖,由圖可知,改造前,A泵組單泵和B泵組的電效率都隨著入口水流量的增加而增加,A泵組的電效率最小為63%,在1 475 t/h時(shí)達(dá)到最大為73%,B泵組最小為69%,在1 148 t/h時(shí)最大為80%,原因是單純的液耦調(diào)速效率等于轉(zhuǎn)速比,流量低時(shí)轉(zhuǎn)速低,導(dǎo)致效率低;改造后,A、B泵組的電效率分別在85%~95%和90%~95%。除圖中數(shù)據(jù)外,變頻前,入口水流量的增加使雙泵運(yùn)行時(shí)的A泵組電效率增加,最小為69%,在1 128 t/h時(shí)達(dá)到最大為80%;變頻后,電效率在90%~95%。由上述可得,流量越低,變頻后提升的效率越多,最多為30%;變頻運(yùn)行使整體電效率都大幅提升,改造效果明顯。
圖4 改造前后給水泵組流量與效率之間的關(guān)系曲線Fig.4 Relationship curve between the flow rate and efficiency of the water feed pump set before and after the transformation
圖5為變頻前后A單泵組和AB雙泵組中的B泵流量與電機(jī)功率之間的曲線圖,由圖可知,入口水流量的增加使A、B泵組電機(jī)有功功率隨之增加,改造后,有功功率平均下降約1 900、1 700 kW,有功功率差值在各自的流量最低時(shí)最大,分別約為2 200、2 000 kW,此時(shí)A、B泵都是最節(jié)電的。除圖中數(shù)據(jù)外,改造前后,雙泵運(yùn)行時(shí)的A泵組電機(jī)有功功率也隨著入口水流量的增加而增加,最大差值也在流量最低處,約為2 000 kW。表明無論單泵運(yùn)行還是雙泵運(yùn)行,流量越低,節(jié)電效果越好,節(jié)電量最多達(dá)33%。
圖5 改造前后給水泵組流量與電機(jī)有功功率之間的關(guān)系曲線Fig.5 Relationship curve between the flow rate of the water feed pump group and the active power of the motor before and after the transformation
根據(jù)公式
(6)
其中,L為廠用電降低率,Wd為總廠節(jié)電量,Wf為總發(fā)電量。
表5為不同負(fù)荷下機(jī)組的節(jié)電節(jié)能情況,每種工況運(yùn)行300 d,由表可知,不同負(fù)荷下機(jī)組節(jié)電率可達(dá)21%~33%,年節(jié)電量約1.3×104~3.2×104MW·h,年節(jié)煤量約3.8×103~9.4×103t,廠用電降低率達(dá)0.45%~0.87%。
表5 不同工況運(yùn)行下機(jī)組的節(jié)電節(jié)能情況Table 5 Power- and energy-saving of the unit under different operating conditions
若該公司機(jī)組深度調(diào)峰按50%負(fù)荷率計(jì)算,每年運(yùn)行300 d,每天運(yùn)行6 h,單臺(tái)機(jī)組一年可節(jié)約廠用電約3 792 MW·h。2020年內(nèi)蒙古自治區(qū)蒙東稅前上網(wǎng)電價(jià)按0.303 5 元/(kW·h)計(jì)算,一年節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本近115 萬元,約2~3年即可收回成本;機(jī)組供電煤耗按299.84 g/(kW·h)計(jì)算,一年節(jié)約標(biāo)煤約1 137 t,節(jié)能減排效果十分顯著。
本文以600 MW給水泵電機(jī)作為研究對(duì)象,研究變頻前后,不同負(fù)荷(100%、92%、83%、67%、60%、53%、50%額定負(fù)荷)的流量與電效率、電機(jī)有功功率之間的關(guān)系,主要得出以下結(jié)論:
(1)雙泵滿負(fù)荷發(fā)電時(shí),對(duì)于單臺(tái)泵是50%深調(diào)峰,因此,無論單泵運(yùn)行還是雙泵運(yùn)行,變頻后負(fù)荷越低,電效率提升的越多(最多為30%),電機(jī)有功功率減少的越多(最多達(dá)33%)。變頻后的電效率、電機(jī)有功功率平均下降值分別能達(dá)到85%、1 700 kW以上。
(2)由試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,變頻后的轉(zhuǎn)速、頻率均處于高效運(yùn)行區(qū),表明僅增加變頻器的方案適用于600 MW給水泵電機(jī)且具有一定的先進(jìn)性和可靠性。深度調(diào)峰運(yùn)行下,給水泵組變頻改造后廠用電率能降低0.45%以上,節(jié)電率達(dá)21%~33%,年節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本近115 萬元,2~3年后即可盈利,年節(jié)約標(biāo)煤約1 137 t,節(jié)能減排效果十分顯著。