余濤 劉全義 李清松
長虹美菱股份有限公司 安徽合肥 230601
風冷冰箱制冷過程中,箱內(nèi)空氣中的水分在蒸發(fā)器表面析出并被凍結(jié)成霜或冰,隨著霜或冰的增加,蒸發(fā)器熱阻增大,換熱效率降低[1-2],同時空氣流過蒸發(fā)器表面的通道減小,冰箱制冷循環(huán)風量減小,冰箱制冷能力逐步變差,甚至不制冷,所以風冷冰箱需要周期性除掉蒸發(fā)器表面累積的霜和冰,維持冰箱正常制冷功能。
根據(jù)GB/T 8059-2016《家用和類似用途制冷器具》[3]標準,風冷冰箱耗電量包含穩(wěn)態(tài)耗電量和化霜及恢復(fù)期耗電量增量,電冰箱化霜及恢復(fù)期耗電量增量是指無霜電冰箱由于化霜及恢復(fù)期產(chǎn)生的額外的電能消耗,化霜及恢復(fù)期能耗增量越大,風冷冰箱能耗越大。
風冷冰箱主要采用電加熱方式對翅片蒸發(fā)器進行除霜,化霜加熱器通過熱輻射、導(dǎo)熱和自然對流復(fù)合傳熱方式對蒸發(fā)器進行加熱除霜。有文獻研究得出,除霜加熱器所發(fā)出的熱量僅有15%~20%被有效利用[4],剩余的熱量被結(jié)構(gòu)部件、制冷劑和箱內(nèi)冷空氣吸收。低效率除霜,不僅使除霜能耗增大,同時溫度升高,再次開機后的運行能耗增加,最終增加冰箱能耗。
目前,風冷冰箱降低化霜增量的方法主要集中在高效除霜階段,李智強、趙丹[5]等通過將回風道出口的風量分布與除霜加熱器除霜熱量分布相匹配,可使蒸發(fā)器上的結(jié)霜分布與除霜加熱器除霜熱量分布一致,進而可實現(xiàn)蒸發(fā)器上霜層均勻融化,達到優(yōu)化除霜的目的。孫好雷、盛偉[6]等通過改進化霜策略、采用整體翅片提升化霜效率,合理控制化霜溫度,減少無用能耗,使冰箱化霜期間的能耗降低5%。
根據(jù)不同類型的風冷冰箱能耗試驗測試結(jié)果,化霜及恢復(fù)期能耗占比約8%~15%。由于單系統(tǒng)風冷冰箱共用一個蒸發(fā)器,蒸發(fā)器結(jié)霜速度最快,化霜及恢復(fù)期能耗占比最大。如本文研究對象為單系統(tǒng)對開門風冷冰箱BCD-540W,根據(jù)載體冰箱實際耗電量測試結(jié)果,化霜及恢復(fù)期能耗0.118 kW?h/24 h,標準耗電量0.8018 kW?h/24 h,原狀態(tài)化霜及恢復(fù)期能耗占比高達14.7%。本文通過對研究載體化霜及恢復(fù)期耗電量增量的影響因素研究分析,探索降低化霜及恢復(fù)期耗電量增量方法,從而實現(xiàn)降低風冷冰箱耗電量。
處于制冷循環(huán)的風冷冰箱,當觸發(fā)除霜設(shè)置條件時,冰箱啟動除霜程序,此時壓縮機停止工作,風扇關(guān)閉,啟動化霜加熱器,當蒸發(fā)器表面霜或冰完全融化后,關(guān)閉化霜加熱器,進入蒸發(fā)器滴水時間,滴水完成,壓縮機啟動,冰箱再次進入制冷循環(huán)。
因執(zhí)行除霜程序,風冷冰箱一段時間內(nèi)處于非制冷狀態(tài),箱內(nèi)溫度逐步回升,同時因化霜加熱器部分熱量通過風道導(dǎo)熱和對流方式傳遞至箱內(nèi),加劇箱內(nèi)溫度回升。通常除霜周期結(jié)束,冷凍室內(nèi)最高溫度回升至0℃以上,當冰箱再次制冷時需要消耗額外的制冷量使箱內(nèi)溫度恢復(fù)至穩(wěn)定狀態(tài)溫度。
通過研究風冷冰箱除霜過程可知,影響化霜和恢復(fù)期耗電量增量因素包括箱體保溫能力、風道保溫能力、化霜加熱器效率、蒸發(fā)器除霜效率、壓縮機和風機轉(zhuǎn)速控制、電動風門開關(guān)控制等。本文以某款大容積對開門單系統(tǒng)風冷冰箱BCD-540W為載體,以產(chǎn)品易實現(xiàn)、改動小等角度出發(fā),從化霜加熱器工作效率、化霜加熱器退出溫度、化霜及恢復(fù)期壓縮機、制冷風機、電動風門等方面進行控制策略優(yōu)化設(shè)計,并通過試驗驗證其優(yōu)化效果。
風冷冰箱BCD-540W化霜加熱器采用鋼管材質(zhì),化霜加熱器布置在蒸發(fā)器最下端,如圖1所示。通過對風冷冰箱化霜過程蒸發(fā)器表面溫度監(jiān)測可知,蒸發(fā)器除霜過程為“從下到上”逐步除霜方式。從熱量傳遞過程來看,蒸發(fā)器下部以熱輻射傳熱為主,除霜迅速,蒸發(fā)器中、上部以熱空氣對流傳熱途徑為主,最上部蒸發(fā)器溫度回升最慢。在風冷冰箱除霜后期,隨著蒸發(fā)器表面霜層逐漸融化,空氣流動阻力逐漸減小,自然對流加劇,箱內(nèi)溫度迅速升高。
圖1 蒸發(fā)器與加熱器安裝方式
BCD-540W改進前的化霜加熱器大部分管路與蒸發(fā)器距離較遠,加熱效率較低,改進前化霜加熱器結(jié)構(gòu)如圖2所示。針對該蒸發(fā)器倉布局方式,優(yōu)化設(shè)計思路為在保證化霜接水盤和冷藏回風口除霜徹底的前提下,加熱器管路集中靠近蒸發(fā)器,提高加熱器熱量利用率,改進后化霜加熱器結(jié)構(gòu)如圖3所示。同時把加熱器功率由原狀態(tài)242 W調(diào)整為201 W(201 W為常用的加熱器功率),驗證其改進效果。
圖2 改進前化霜加熱器結(jié)構(gòu)
圖3 改進后化霜加熱器結(jié)構(gòu)
如表1所示,以相同控制邏輯,分別設(shè)置242 W和201 W加熱器功率,改進后化霜加熱器工作時間同比縮短,化霜增量分別降低8.94%和10.23%。
表1 相同規(guī)則下加熱器改進前、后化霜增量對比數(shù)據(jù)
如圖4所示,本文根據(jù)風冷冰箱化霜過程,把化霜及恢復(fù)期完整階段分解成若干個進程,并針對每個進程進行優(yōu)化控制。
圖4 風冷冰箱化霜進程示意圖
化霜進程一,化霜前蒸發(fā)器預(yù)熱階段。
當風冷冰箱觸發(fā)化霜程序,壓縮機停止工作,冷凍風扇維持運行狀態(tài),同時冷藏風門維持開啟狀態(tài),待冷凍風扇運行3~4分鐘后關(guān)閉,同時關(guān)閉冷藏風門,打開化霜加熱器。確保在化霜加熱打開之前,利用蒸發(fā)器多余制冷量用于冷藏室制冷,并且蒸發(fā)器表面溫度一般可回升至-15~-13℃,提升蒸發(fā)器表面溫度,減少化霜加熱器工作時間。
化霜進程二,設(shè)定合理的化霜退出溫度。
為保證風冷冰箱蒸發(fā)器倉除霜干凈、無死角,通常在蒸發(fā)器最難除霜的位置設(shè)置化霜溫度傳感器,一般化霜退出溫度設(shè)定為8~12℃,通過設(shè)定退出溫度富余值來保證蒸發(fā)器除霜徹底。這種方式雖然能在一定程度上避免除霜不徹底的問題,但必然帶來多余能量消耗,增大冰箱耗電量。在35℃/85%濕度、連續(xù)開關(guān)門的惡劣測試工況下,通過監(jiān)控蒸發(fā)器表面溫度和化霜結(jié)束拆開冷凍風道雙重手段,組合判斷蒸發(fā)器及周圍除霜狀況。通過多次的試驗驗證,化霜退出溫度設(shè)定為1~2℃可以保證蒸發(fā)器倉除霜干凈,同時減少能量浪費。
化霜進程三,滴水流程設(shè)置。
為保證風冷冰箱翅片蒸發(fā)器表面化霜水有足夠的時間流到箱體外部的接水盤,通常在化霜加熱器關(guān)閉后,所有負載停止工作并維持8~10分鐘,即為滴水時間。因鋼管加熱器與翅片蒸發(fā)器組合傳熱特性,蒸發(fā)器“從下到上”逐步除霜,蒸發(fā)器最上部溫度回升最慢。由于翅片與翅片之間搭建成“水橋”效應(yīng),蒸發(fā)器表面“積水”較多,化霜后期大部分蒸發(fā)器表面溫度早已高于0℃,化霜水已經(jīng)基本排到箱外,在滴水過程中只有少量化霜水排出。因此,滴水時間設(shè)置在2~3分鐘,既能保證化霜水全部排出,也可以減少蒸發(fā)倉內(nèi)的熱量進入到間室內(nèi)部,減小間室內(nèi)溫升。
化霜進程四,滴水結(jié)束,冰箱再次進入制冷狀態(tài)。
化霜結(jié)束后,壓縮機啟動,此時的蒸發(fā)器倉的部件、制冷劑和空氣等溫度很高,不適合立即啟動冷凍風扇,待壓縮機運行4~5分鐘,蒸發(fā)器倉溫度下降至一定溫度后再啟動冷凍風扇,能夠有效減少蒸發(fā)器倉內(nèi)的熱空氣對冷凍間室溫度沖擊,降低恢復(fù)期能耗。
化霜進程五,化霜后首個制冷周期壓縮機轉(zhuǎn)速控制。
從化霜結(jié)束冰箱開始制冷到冰箱達到穩(wěn)定運行狀態(tài)稱為化霜恢復(fù)期。由于化霜過程冷凍間室處于非制冷狀態(tài),且化霜加熱器熱量進入冷凍間室,導(dǎo)致冷凍室內(nèi)溫度回升過高,甚至達到0℃以上,需要通過消耗額外制冷量使冷凍室溫度重新達到穩(wěn)定狀態(tài)。
在國家標準實驗室,按照32℃/50%濕度測試工況,BCD-540W化霜周期設(shè)定為固定60小時,其他測試條件保持一致,在化霜恢復(fù)期分別設(shè)定不同的壓縮機運行轉(zhuǎn)速,驗證化霜恢復(fù)期能耗增量。如表2所示,化霜恢復(fù)期壓縮機轉(zhuǎn)速越高,化霜增量越大,當化霜恢復(fù)期壓縮機運行轉(zhuǎn)速設(shè)置為穩(wěn)定時壓縮機運行轉(zhuǎn)速,化霜增量最小。
表2 化霜恢復(fù)期壓縮機不同運行轉(zhuǎn)速的化霜增量數(shù)據(jù)
(1)試驗條件
試驗環(huán)境溫度:16℃和32℃;試驗環(huán)境濕度:50%;化霜加熱器功率:200 W。
(2)試驗方案
冰箱穩(wěn)定運行后,每60小時進行一次除霜,化霜前蒸發(fā)器預(yù)熱階段壓縮機停機,冷藏風門打開,冷凍風扇運行3分鐘,化霜退出溫度設(shè)置2℃,滴水流程設(shè)置3分鐘,滴水流程結(jié)束風扇啟動,壓縮機延遲4分鐘啟動,并按照穩(wěn)定轉(zhuǎn)速運行。
本文以單循環(huán)對開門BCD-540W為驗證載體,載體改進前、后化霜及恢復(fù)期耗電量增量對比數(shù)據(jù)如表3所示,數(shù)據(jù)描述的原狀態(tài)為驗證載體批量生產(chǎn)未作任何技術(shù)更改的狀態(tài),數(shù)據(jù)描述的優(yōu)化后狀態(tài)為本文2.1小節(jié)所述化霜加熱器結(jié)構(gòu)和化霜功率更改以及3.1小節(jié)所述的試驗方案。通過一系列的優(yōu)化方案實施,按照耗電量計算方式,環(huán)境溫度32℃和16℃分別為173天和192天計算,BCD-540W化霜增量降低43.30%,標準耗電量降低6.40%。
表3 相同載體改進前、后化霜及恢復(fù)期耗電量增量對比數(shù)據(jù)
綜上所述,本文對風冷冰箱化霜及恢復(fù)期影響因素分析及優(yōu)化設(shè)計,得到如下結(jié)論:
(1)通過研究風冷冰箱除霜過程可知,影響化霜和恢復(fù)期耗電量增量因素包括箱體保溫能力、風道保溫能力、化霜加熱器效率、蒸發(fā)器除霜效率、壓縮機和風機轉(zhuǎn)速控制、電動風門開關(guān)控制等;
(2)通過將化霜加熱器管路集中靠近蒸發(fā)器優(yōu)化設(shè)計,提高加熱器熱量利用率,根據(jù)試驗可知,加熱器功率分別設(shè)置242 W和201 W,化霜增量分別降低8.94%和10.23%;
(3)本文從產(chǎn)品易實現(xiàn)、改動小等角度出發(fā),從化霜加熱器工作效率、化霜加熱器退出溫度、化霜及恢復(fù)期壓縮機、制冷風機、電動風門等方面進行控制策略優(yōu)化設(shè)計,由試驗可知:化霜加熱器打開前蒸發(fā)器預(yù)熱時間3~4分鐘,可使蒸發(fā)器表面溫度提升至-15~-13℃,減少化霜加熱器工作時間;化霜退出溫度設(shè)置1~2℃,滴水時間設(shè)置在2~3分鐘,化霜恢復(fù)期壓縮機運行轉(zhuǎn)速設(shè)置為化霜前穩(wěn)定運行轉(zhuǎn)速,使風冷冰箱的化霜及恢復(fù)期耗電量增量降低43.30%,標準耗電量降低6.40%,為風冷冰箱提供一種通用的節(jié)能手段。