楊守聯(lián)
(上海勤世環(huán)??萍加邢薰?,上海 200000)
垃圾焚燒火力發(fā)電廠中的垃圾滲濾液[1]是生活垃圾、殘?jiān)仍谝黄饏捬醢l(fā)酵后產(chǎn)生廢水,是一種成分復(fù)雜的高氨氮濃度的有機(jī)廢水。目前,國內(nèi)垃圾滲濾液的處理仍以生化處理為主,需加入大量碳源,極其依賴人工檢測,需不斷測定數(shù)據(jù)進(jìn)行人工調(diào)整參數(shù),致使運(yùn)行及人工成本極高,且隨著各類物質(zhì)的加入,使?jié)B瀝液中鹽濃度大大增加,存在污泥量大,鈣鎂離子含量高,后續(xù)膜處理產(chǎn)水率不高,且清洗頻繁等問題。而汽提脫氨技術(shù)是一個(gè)針對垃圾滲濾液選擇性分離的高效環(huán)保技術(shù),是針對垃圾焚燒行業(yè)高氨氮垃圾滲濾液處理系統(tǒng)的特定處理工藝技術(shù)。該技術(shù)利用廠區(qū)余熱,采用汽提脫氨技術(shù),將廢水中的氨氮脫除并回收作為氨水用于焚燒線回噴,脫氨處理后達(dá)到削減生物處理系統(tǒng)的氮負(fù)荷,同時(shí)回收氨水實(shí)現(xiàn)廢物再資源化的目的。與國內(nèi)傳統(tǒng)的生物脫氮法[2]、折點(diǎn)加氯法[3]、吹脫法[4]、化學(xué)沉淀法[5]、吸附法[6]相比,汽提脫氨法具備運(yùn)行成本低,無二次污染,降低碳源成本,回收效率高、氨氮去除徹底等優(yōu)點(diǎn)。目前該技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位,具有技術(shù)先進(jìn)性以及前瞻性。
上海某集團(tuán)旗下生活垃圾焚燒廠滲濾液脫氮處理項(xiàng)目位于紹興某生活垃圾焚燒火力發(fā)電廠,處理量達(dá)到300 m3/d。該廠運(yùn)用生化法工藝處理垃圾滲濾液,由于該廠生化系統(tǒng)年代過長,導(dǎo)致生化系統(tǒng)碳氮比失衡,運(yùn)行成本急劇增高,同時(shí)該廠殘留的填埋廢水極難處理。針對這個(gè)問題,提出利用汽提脫氨技術(shù)處理垃圾滲濾液中高氨氮的問題的觀點(diǎn)。利用現(xiàn)有廠區(qū)余熱對高氨氮廢水進(jìn)行脫氨處理,改善垃圾滲濾液水質(zhì),并降低能耗,達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目的。
設(shè)計(jì)汽提脫氨裝置進(jìn)水為該廠調(diào)節(jié)池出水以及填埋水,經(jīng)過多次持續(xù)的水質(zhì)分析后得知該廠水質(zhì)參數(shù)。見表1。
表1 某垃圾滲濾液站水質(zhì)參數(shù)
由表1可見,該廠COD、BOD很高且不穩(wěn)定,同時(shí)氨氮濃度最高達(dá)到2 300 mg/L;提高了氨氮脫離的難度。氯離子(CL-)濃度為4 000~4 500 mg/L,對金屬材質(zhì)的腐蝕性增加,對工藝材質(zhì)的選擇造成了不小的影響。SS、總硬度及總堿度等參數(shù)過高,造成設(shè)備的結(jié)垢,對工藝的運(yùn)行增加了難度。針對該廠的水質(zhì)參數(shù),將汽提脫氨工藝進(jìn)行優(yōu)化及提高。
該廠調(diào)節(jié)池出水作為汽提脫氨裝置的進(jìn)水即含氨廢水,廢水中的氨氮多以游離氨(NH3)和銨離子(NH4+)形式存在,其平衡關(guān)系如式(1)所示:
這個(gè)關(guān)系受pH值的影響,當(dāng)pH值高時(shí),平衡向左移動(dòng),游離氨的比例增大。常溫時(shí),當(dāng)pH值為7左右時(shí),氨氮大多數(shù)以銨離子(NH4+)狀態(tài)存在,而pH為11左右時(shí),游離氨大致占98%,具體見表2。
表2 不同pH、溫度下氨氮的離解率
利用氨在堿性和高溫條件下,在水中的溶解度變小的原理,調(diào)節(jié)含氨廢水的pH值,通過汽提脫氨技術(shù)的高效分離作業(yè)實(shí)現(xiàn)氨從廢水中脫除,涉及主要化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
如圖1所示,含氨廢水自調(diào)節(jié)池打入廢水調(diào)節(jié)罐,利用廢水提升泵送入進(jìn)水換熱罐。為了提高效率降低能耗,利用脫氨后高溫水與原水進(jìn)行換熱,換熱后的原水送入汽提脫氨塔進(jìn)行脫氨,同時(shí)利用廠區(qū)余熱對汽提脫氨塔進(jìn)行升溫,使得余熱蒸汽與含氨原水進(jìn)行對流,并利用液堿調(diào)節(jié)汽提脫氨塔的pH值,在一定的堿度與溫度的條件下,氨氮以氣相形態(tài)被送入冷凝吸收裝置,在冷凝回收裝置中持續(xù)噴入去離子水,利用去離子水把氨氣回收變成液態(tài),并與濃氨水冷卻器反復(fù)循環(huán)提濃,直至達(dá)到濃度要求,送入氨水儲(chǔ)罐進(jìn)行保存。脫氨后的廢水進(jìn)行冷卻降溫,達(dá)到溫度要求后送入后續(xù)工藝處理。在工藝運(yùn)行過程中的不凝氣體經(jīng)過有組織收集,脫氨洗滌后達(dá)標(biāo)排放。
圖1 汽提脫氨裝置工藝流程
汽提脫氨塔采用常壓及微正壓操作,塔頂操作溫度控制在92~98℃之間,塔底溫度在103~115℃,利用廠區(qū)余熱蒸汽對含氨廢水進(jìn)行脫氨。汽提脫氨塔內(nèi)pH值控制在11左右,回收的氨水濃度5%~15%,脫氨后的廢水溫度≤40℃,脫氨后的廢水氨氮濃度≤300 mg/L(已滿足企業(yè)排放要求)。
垃圾滲濾液廢水中的懸浮物、硬度高,在汽提脫氨過程中,鈣、鎂離子會(huì)和解析出的二氧化碳反應(yīng)生成碳酸鈣、鎂,很容易在塔板或塔內(nèi)填料上滯留,形成堵塔現(xiàn)象,影響汽提脫氨塔的正常運(yùn)行。因此所用設(shè)備要解決這些問題。
3.2.1 汽提脫氨塔
根據(jù)垃圾滲濾液水質(zhì)參數(shù)特性(見表1),優(yōu)化提升汽提脫氨塔的材質(zhì)與防堵特性,在于含氨廢水接觸面采用2205雙向不銹鋼材質(zhì),減緩氯離子的腐蝕(CL-);同時(shí)設(shè)計(jì)防堵型的塔板,保證在3%含泥率的脫氨廢水進(jìn)塔的情況下可以穩(wěn)定運(yùn)行,并在汽提脫氨塔內(nèi)多層塔板均設(shè)置自清洗刮板與自清洗裝置,可實(shí)現(xiàn)不停機(jī)清洗。
3.2.2 換熱器
換熱器是汽提脫氨的關(guān)鍵設(shè)備,一般管式、板式都不能適應(yīng)高懸浮物、高鈣鎂條件下的廢水換熱(易結(jié)垢堵塞)。設(shè)計(jì)采用流體間接式換熱器,利用自來水或者工業(yè)用水為過渡循環(huán)傳熱介質(zhì),通過分道式熱交換罐,不斷將原水和脫氨出水進(jìn)行換熱,保證原水在換熱板內(nèi)不堵塞,換熱板安裝在換熱攪拌罐內(nèi),換熱罐可在線清洗,也可拆卸清洗,解決堵塞結(jié)垢問題。
汽提脫氨系統(tǒng)裝置涉及汽提脫氨塔、氨氣回收塔、進(jìn)水調(diào)節(jié)罐、脫氨前液罐、脫氨后液罐、進(jìn)水換熱罐、出水換熱罐、換熱循環(huán)罐、出水冷卻罐、清洗罐、氨水儲(chǔ)罐、冷卻塔等主體設(shè)備。水泵包括提升泵、計(jì)量泵、循環(huán)泵等。儀表包括壓力變送器、溫度變送器、流量計(jì)、液位計(jì)、蒸汽調(diào)節(jié)閥、進(jìn)出水調(diào)節(jié)閥、pH計(jì)、電磁閥、氣動(dòng)閥等。剩余涉及管道制作安裝、液堿加藥系統(tǒng)、電氣設(shè)計(jì)等。整套系統(tǒng)的安裝使用工具包含不限于氬弧焊機(jī)、交流弧焊機(jī)、吊裝、切割機(jī)、角向磨光機(jī)、活動(dòng)扳手、水平尺等。
調(diào)試流程分為初次開車與正常開車。初次開車前做好準(zhǔn)備工作,檢查電氣閥門、儀表、用電、蒸汽就位、進(jìn)出水管路、冷卻循環(huán)管路、清洗管路、去離子水吸收氨氣管路等。
初次開車時(shí)先開啟清洗泵將清洗水送入出水換熱罐,自流進(jìn)入出水冷卻罐及脫氨后液罐。當(dāng)脫氨后液罐液位顯示到一定值時(shí),關(guān)閉清洗泵;向冷卻塔托水盤內(nèi)注水至可使用液位,并依次開啟冷卻塔、冷卻水循環(huán)泵,檢查各冷卻水用水點(diǎn)是否正常上水、回水;向換熱中間罐內(nèi)注水至一定值,并開啟換熱循環(huán)泵。氨氣回收塔內(nèi)注入去離子水至一定值時(shí)開啟濃氨水循環(huán)泵。在進(jìn)原水之前,將脫氨后液罐里的清洗水打入汽提脫氨塔進(jìn)行預(yù)熱,當(dāng)塔中溫度達(dá)到95℃時(shí)可進(jìn)原水,同時(shí)關(guān)閉清洗水進(jìn)塔管路閥門。根據(jù)原水氨氮濃度,調(diào)整進(jìn)汽提脫氨塔流量,并調(diào)整蒸汽閥門開度,根據(jù)pH值調(diào)整液堿加藥量。此時(shí)初次開車算完成。
正常開車時(shí),先對汽提脫氨塔進(jìn)行預(yù)熱,預(yù)熱用水采用脫氨后液水,并打開蒸汽閥門,調(diào)整閥門開度,此時(shí)塔內(nèi)廢水與蒸汽逆向接觸,對系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)熱。當(dāng)塔頂溫度達(dá)到90℃,氨水回流正常進(jìn)行。預(yù)熱結(jié)束后,關(guān)閉脫氨后液進(jìn)塔閥門并開始送入原水,根據(jù)設(shè)定氨水回收濃度,逐漸提升原水流量并設(shè)置自控狀態(tài),蒸汽閥門開度與塔中溫度連鎖,自動(dòng)調(diào)節(jié)開度。系統(tǒng)運(yùn)行溫度后設(shè)置系統(tǒng)自控狀態(tài),同時(shí)清洗系統(tǒng)單獨(dú)設(shè)定。此時(shí)汽提脫氨塔自控狀態(tài)設(shè)置完成。當(dāng)汽提脫氨塔析出氨氣后進(jìn)入氨氣回收塔,通過與去離子水逆向接觸對氨氣進(jìn)行吸收變成氨水,此時(shí)開啟冷循環(huán)系統(tǒng),進(jìn)行降溫。利用氨氣回收塔密度計(jì)控制去離子水多次循環(huán)吸收直至達(dá)到設(shè)定濃度后送入氨水儲(chǔ)罐,至此氨水吸收完成。
該項(xiàng)目設(shè)計(jì)處理量為300 m3/d,根據(jù)現(xiàn)場所產(chǎn)生的垃圾滲濾液產(chǎn)量浮動(dòng)區(qū)間在70%~110%之間,工作時(shí)間為24 h/d,每小時(shí)處理量達(dá)到12.5 m3。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,自動(dòng)化程度可滿足運(yùn)行操作需求。同時(shí)氨水產(chǎn)量符合垃圾焚燒使用條件,資源化回收利用,降低垃圾焚燒廠運(yùn)行成本,并解決垃圾滲濾液實(shí)際問題。
根據(jù)垃圾焚燒廠滲濾液處理參數(shù),當(dāng)氨氮濃度≤300 mg/L時(shí)即可滿足排入后續(xù)處理要求。所以針對該行業(yè)特性,對氨氮去除要求可以輕松滿足。同時(shí)氨水回收濃度在15%~20%之間。已回收氨水打入垃圾焚燒車間進(jìn)行回噴脫硝[7]工藝使用。
本文基于如何解決垃圾滲濾液高濃度氨氮問題,就優(yōu)化處理工藝展開分析,最終經(jīng)過汽提脫氨技術(shù)技術(shù)與企業(yè)實(shí)際項(xiàng)目結(jié)合的應(yīng)用,證明汽提脫氨技術(shù)處理高氨氮濃度的垃圾滲濾液方案的有效性以及最終結(jié)果的達(dá)標(biāo),基于此證明了汽提脫氨技術(shù)的優(yōu)勢,可降低碳源成本,無二次污染,節(jié)能降耗并資源化回收利用。綜上所述,本文提出的處理高氨氮濃度的垃圾滲濾液的優(yōu)化技術(shù)取得了有效且解決實(shí)際問題的成果,對該行業(yè)具有積極的影響,帶來良好的社會(huì)收益和經(jīng)濟(jì)效益。