張海金
摘 要:燃煤鍋爐進(jìn)行超低排放改造以后,特別是隨著環(huán)保管控措施的不斷升級(jí),NOx總排由200mg/m3降至當(dāng)前的50mg/m3,空氣預(yù)熱器堵塞現(xiàn)象日趨突顯,當(dāng)前空氣預(yù)熱器堵塞嚴(yán)重影響了鍋爐的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為保障發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行,通過(guò)實(shí)踐和摸索,利用單側(cè)升溫法成功使空氣預(yù)熱器堵塞狀況得到控制,本文將升溫+連續(xù)吹灰法的操作要點(diǎn)及消除空氣預(yù)熱器堵塞的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié),便于更好的維護(hù)空氣預(yù)熱器正常運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:空氣預(yù)熱器 單側(cè)升溫 差壓 控制
中圖分類(lèi)號(hào):TM621.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:C
前言
鍋爐進(jìn)行超低排放改造以后,特別是隨著環(huán)保管控措施的不斷升級(jí),NOx總排由200mg/m3降至當(dāng)前的50mg/m3,空預(yù)預(yù)熱器堵塞現(xiàn)象日趨突顯,當(dāng)前空氣預(yù)熱器堵塞嚴(yán)重影響了鍋爐的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為保障發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行,通過(guò)實(shí)踐和探索,利用升溫+連續(xù)吹灰法成功使空氣預(yù)熱器堵塞狀況得到控制,本文將升溫+連續(xù)吹灰法的操作要點(diǎn)及消除空氣預(yù)熱器堵塞的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié),便于更好的維護(hù)空氣預(yù)熱器正常運(yùn)行。
一、空氣預(yù)熱器堵塞的原因
某電廠三臺(tái)機(jī)組均采用SCR脫硝工藝通過(guò)還原劑氨氣(NH3)達(dá)到除去煙氣中NOx的目的。在反應(yīng)過(guò)程中,氨氣可以選擇性地和NOx反應(yīng)生成氮?dú)夂退?,氨氣與NOx不可能完全混合反應(yīng),因此氨氣逃逸無(wú)法避免。逃逸的氨氣與煙氣中的三氧化硫反應(yīng)生成硫酸氫銨(NH4HSO4),在煙氣溫度下降時(shí)凝結(jié)并附著在蓄熱元件上,造成空氣預(yù)熱器堵塞。硫酸氫銨的形成可用反應(yīng)方程式表示為:NH3+SO3+H2O= =NH4HSO4。目前燃煤電廠空氣預(yù)熱器堵塞的主要成分為硫酸氫銨。NH4HSO4是一種高粘性液態(tài)物質(zhì),易冷凝沉積在空氣預(yù)熱器蓄熱元件表面,粘附煙氣中的飛灰顆粒,堵塞蓄熱元件通道,減小空氣預(yù)熱器內(nèi)流通截面,從而導(dǎo)致空氣預(yù)熱器阻力增加,換熱元件效率降低等問(wèn)題,直接威脅鍋爐的安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
二、空氣預(yù)熱器堵塞的危害
空氣預(yù)熱器堵塞后,對(duì)鍋爐運(yùn)行的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行均產(chǎn)生不利影響,主要體現(xiàn)在以下幾方面:
1、空氣預(yù)熱器因結(jié)垢致使通流面積減小,從而引起阻力增大,在低負(fù)荷、低煙氣量時(shí)引風(fēng)機(jī)發(fā)生搶風(fēng)現(xiàn)象,造成爐膛負(fù)壓波動(dòng)幅度大,鍋爐運(yùn)行安全系數(shù)下降。
2、由于鍋爐尾部采取雙煙道結(jié)構(gòu)布置,兩側(cè)空氣預(yù)熱器堵塞程度不均勻,引發(fā)一、二次風(fēng)壓和爐膛負(fù)壓周期性波動(dòng),兩側(cè)排煙溫度偏差大導(dǎo)致低溫側(cè)空氣預(yù)熱器堵塞越來(lái)越嚴(yán)重。
3、空氣預(yù)熱器堵塞導(dǎo)致風(fēng)煙系統(tǒng)阻力增大、耗電量增加,引風(fēng)機(jī)出力無(wú)法滿足機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行的需要,造成機(jī)組限負(fù)荷運(yùn)行。
4、空氣預(yù)熱器堵塞后,通流面積減小,送風(fēng)不足,高負(fù)荷工況下引起缺氧燃燒,并且加劇爐膛負(fù)壓波動(dòng)趨勢(shì)。
5、空氣預(yù)熱器堵塞造成運(yùn)行阻力增加,蓄熱元件效率降低,一、二次風(fēng)溫低,限制制粉系統(tǒng)出力,最終可造成機(jī)組被迫停運(yùn)。
三、空氣預(yù)熱器堵塞的常規(guī)處理方法
處理空氣預(yù)熱器堵塞的方法常規(guī)有投運(yùn)空氣預(yù)熱器連續(xù)吹灰、高壓水沖洗、停爐清洗等方法,從處理效果和經(jīng)濟(jì)性的角度分析各有利弊,分析如下:
1、投運(yùn)空氣預(yù)熱器連續(xù)吹灰:連續(xù)吹灰只能用在空氣預(yù)熱器堵塞初期或者有堵塞跡象時(shí),一旦空氣預(yù)熱器發(fā)生堵塞,空氣預(yù)熱器連續(xù)吹灰便沒(méi)有效果;同時(shí)長(zhǎng)期的連續(xù)吹灰加劇了空氣預(yù)熱器蓄熱元件迎風(fēng)面的磨損程度,降低了空氣預(yù)熱器蓄熱元件的使用壽命。
2、機(jī)組運(yùn)行時(shí)啟動(dòng)空氣預(yù)熱器高壓水泵進(jìn)行水沖洗,沖洗壓力為17~20 MPa,每次連續(xù)沖洗不低于30h,高壓水沖洗極易造成冷端蓄熱原件發(fā)生變形,同時(shí)產(chǎn)生大量清污費(fèi)用,高壓水沖洗雖有效果但不能徹底消除堵塞,空氣預(yù)熱器連續(xù)運(yùn)行周期短,同時(shí)導(dǎo)致布袋除塵器黏結(jié)嚴(yán)重。
3、機(jī)組停爐進(jìn)行處理。受發(fā)電量及機(jī)組非停制約,成本巨大,并且空氣預(yù)熱器再次堵塞依舊無(wú)法處理。
四、升溫法可行性分析
為提高處理空氣預(yù)熱器堵塞的效果和經(jīng)濟(jì)性,決定利用硫酸氫銨的特性,使用升溫+連續(xù)吹灰法消除空氣預(yù)熱器堵塞,可行性分析如下:
1、硫酸氫銨的汽化溫度為150~230℃,在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行反應(yīng)釜升溫試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明硫酸氫銨在此溫度范圍內(nèi)由固態(tài)全部轉(zhuǎn)化為氣態(tài),在爐膛負(fù)壓下將其抽出爐膛,空氣預(yù)熱器堵塞可得到治理。
2、電袋除塵器入口煙溫上限值為160℃,經(jīng)過(guò)降溫、冷卻措施,在確保電袋不被碳化的前提下盡可能的提高空氣預(yù)熱器出口溫度,可以實(shí)現(xiàn)硫酸氫銨部分汽化或者軟化的條件。
3、空氣預(yù)熱器蓄熱元件材質(zhì)為碳硅鋼,變形溫度為440℃,因此空氣預(yù)熱器本體升溫后對(duì)蓄熱元件使用性能無(wú)影響。
經(jīng)過(guò)分析,在空氣預(yù)熱器運(yùn)行中利用降風(fēng)量、升煙溫的方法處理堵塞是可行的。
五、升溫法的實(shí)踐
根據(jù)硫酸氫銨的物理特性及可行性分析,結(jié)合我廠設(shè)備特點(diǎn),分別針對(duì)鍋爐高負(fù)荷運(yùn)行工況及低負(fù)荷運(yùn)行工況,制定單側(cè)升溫+連續(xù)吹灰處理空氣預(yù)熱器堵塞操作措施如下:
1、機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行中利用升溫法處理空氣預(yù)熱器堵塞的實(shí)踐
1.1、機(jī)組出力保持在270MW;
1.2、通知檢修開(kāi)啟堵塞側(cè)空氣預(yù)熱器出口煙道臨時(shí)人孔冷卻(夏季可通入消防水加強(qiáng)冷卻);
1.3、空氣預(yù)熱器堵塞側(cè)送風(fēng)機(jī)出力降至30-35A,對(duì)側(cè)送風(fēng)機(jī)出力保持55-60A之間運(yùn)行,單側(cè)氧量保持2.0%以上;
1.4、堵塞側(cè)除塵器入口溫度不得超過(guò)160°C(值長(zhǎng)做好落實(shí)),除塵器出口溫度不得超過(guò)150°C;
1.5、空氣預(yù)熱器連續(xù)吹灰方式按照下層連續(xù)吹灰3次,上層吹灰1次進(jìn)行,吹灰壓力保持1.2MPa,以就地為準(zhǔn);
1.6、爐膛負(fù)壓保持-30~-50pa,同時(shí)保持堵塞側(cè)引風(fēng)機(jī)電流較對(duì)側(cè)高3-5A運(yùn)行;
1.7、單側(cè)升溫期間,加強(qiáng)對(duì)風(fēng)煙系統(tǒng)、空氣預(yù)熱器運(yùn)行工況的檢查(包括空氣預(yù)熱器就地有、無(wú)摩擦聲及電流變化趨勢(shì)),特別注意該側(cè)引風(fēng)機(jī)軸承溫度變化趨勢(shì);
2、機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)(提高排煙溫度受限時(shí))利用升溫法處理空氣預(yù)熱器堵塞的實(shí)踐
2.1、利用機(jī)組間負(fù)荷轉(zhuǎn)移等方式盡快提高該臺(tái)機(jī)組負(fù)荷率;
2.2、通知檢修開(kāi)啟堵塞側(cè)空氣預(yù)熱器出口煙道臨時(shí)人孔冷卻;
2.3、空氣預(yù)熱器堵塞側(cè)送風(fēng)機(jī)出力降至30-32A,對(duì)側(cè)送風(fēng)機(jī)出力根據(jù)當(dāng)前鍋爐負(fù)荷調(diào)整,單側(cè)氧量保持2.0%以上;
2.4、堵塞側(cè)除塵器入口溫度不得超過(guò)160°C(值長(zhǎng)做好落實(shí)),除塵器出口溫度不得超過(guò)150°C;
2.5、空氣預(yù)熱器連續(xù)吹灰方式按照下層連續(xù)吹灰3次,上層吹灰1次進(jìn)行,吹灰壓力保持1.2MPa,以就地為準(zhǔn);
2.6、爐膛負(fù)壓保持-30~-50pa,同時(shí)保持堵塞側(cè)引風(fēng)機(jī)電流較對(duì)側(cè)高3-5A運(yùn)行;
2.7、單側(cè)升溫期間,加強(qiáng)對(duì)風(fēng)煙系統(tǒng)、空氣預(yù)熱器運(yùn)行工況的檢查(包括空氣預(yù)熱器就地有、無(wú)摩擦聲及電流變化趨勢(shì)),特別注意該側(cè)引風(fēng)機(jī)軸承溫度變化趨勢(shì);
此操作方式在無(wú)需提高空氣預(yù)熱器吹灰壓力、空氣預(yù)熱器出口溫度無(wú)法完全達(dá)到硫酸氫銨汽化的情況下,可以最大限度的除去空氣預(yù)熱器蓄熱原件內(nèi)的硫酸氫銨。
六、升溫法的效果
2019年,某電廠#1爐空預(yù)堵塞18次;#2爐空氣預(yù)熱器堵塞26次;#3爐空氣預(yù)熱器堵塞17次。并且從2019年3月份開(kāi)始,#2爐A側(cè)空氣預(yù)熱器堵塞情況已經(jīng)影響到機(jī)組出力及鍋爐燃燒安全。爐膛負(fù)壓頻繁出現(xiàn)波動(dòng),引風(fēng)機(jī)出現(xiàn)7次搶風(fēng)現(xiàn)象,已嚴(yán)重威脅到鍋爐安全運(yùn)行。
2019年年底以來(lái),按照方案常態(tài)化治理空預(yù)器堵塞問(wèn)題,消除了空預(yù)器自重增加、爐膛負(fù)壓波動(dòng),引、送風(fēng)機(jī)電流增大,引風(fēng)機(jī)搶風(fēng)、機(jī)組負(fù)荷受限等問(wèn)題,同時(shí)與此前相比,單側(cè)升溫法在堵塞治理過(guò)程中未投運(yùn)高壓沖洗水泵,每次直接降低高壓沖洗水泵耗電成本1500元,并且在后期無(wú)需再組織進(jìn)行因空氣預(yù)熱器沖洗對(duì)廢水池的清淤工作,每月節(jié)省人工勞務(wù)費(fèi)用約5萬(wàn)元,單側(cè)升溫法處理空氣預(yù)熱器堵塞每年可直接節(jié)約資金70萬(wàn)元左右。截至2020年9月份,爐膛負(fù)壓運(yùn)行平穩(wěn)、未再發(fā)生引風(fēng)機(jī)搶風(fēng)等事件。為鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。