任國(guó)棟
摘 要:本文通過(guò)對(duì)汽化器泄露分析,得出氯硅烷的介質(zhì)的失效模式,并提供了關(guān)于失效分析的基本思路,提出了使用過(guò)程中的注意事項(xiàng),為今后使用單位的生產(chǎn)安全提供了技術(shù)支持。
關(guān)鍵詞:汽化器;泄露;氯硅烷;失效模式
汽化塔汽化器是用來(lái)將塔內(nèi)的氯硅烷加熱到蒸氣態(tài),然后由塔頂經(jīng)T903分離后輸送到三氯氫硅和四氯化硅相應(yīng)的儲(chǔ)罐中,進(jìn)行下一步的工藝合成。汽化器E922與汽化塔T903是連通器,上下封頭及換熱管里面充滿氯硅烷,殼程外面的蒸汽對(duì)管程內(nèi)部的物料進(jìn)行加熱,加熱后的物料以氣態(tài)的形式由汽化塔上封頭出口輸出到精餾塔T904,氣態(tài)的氯硅烷通過(guò)精餾塔T904進(jìn)行分離,分離出來(lái)的三氯氫硅和四氯化硅經(jīng)冷卻后分別存入相應(yīng)的儲(chǔ)罐中。2013年8月,某公司購(gòu)買E922汽化塔汽化器。2013年12月安裝完畢并進(jìn)行整體試壓。2014年1月開始運(yùn)行,開車運(yùn)行約10天后,由于工藝調(diào)試而停車。同年6月開車,負(fù)荷約3%。直到2014年12月,發(fā)現(xiàn)第一臺(tái)E0413泄漏,隨后發(fā)現(xiàn)E922升壓異常,一個(gè)月后打開E922換熱器封頭,發(fā)現(xiàn)換熱管被水解產(chǎn)物堵塞,因此,才發(fā)現(xiàn)汽化器存在泄漏問(wèn)題。
1 壓力容器宏觀檢查
1.1換熱管檢查
通過(guò)對(duì)換熱管進(jìn)行宏觀檢查,發(fā)現(xiàn)換熱管已經(jīng)生銹,換熱管內(nèi)部充滿產(chǎn)物已經(jīng)堵死換熱管;換熱管蒸汽入口未見任何附作物,而在冷凝水出口側(cè)有較多腐蝕產(chǎn)物附著在換熱管上。換熱管外表面有較多腐蝕小坑,小孔,有的已經(jīng)完全穿孔。部分換熱管內(nèi)表面局部區(qū)域有少量的小孔,小坑;而有些換熱管內(nèi)表面有大量的蝕孔、小坑。換熱管與折流板應(yīng)該存在縫隙腐蝕,但實(shí)際過(guò)程中縫隙腐蝕并不明顯,說(shuō)明:(1)蒸汽介質(zhì)比較干凈;(2)使用時(shí)間不夠長(zhǎng)。
1.2管板檢查
高溫側(cè)管板局部腐蝕形成凹面,凹陷深度約2mm。焊縫余高已經(jīng)完全腐蝕,換熱管與管板已經(jīng)剝離。
冷凝水出口側(cè)的管板已經(jīng)腐蝕,主要表現(xiàn)在換熱管減薄嚴(yán)重,表現(xiàn)為全面減薄,最薄部位約1mm。
2 理化及無(wú)損檢測(cè)
2.1管板密封焊無(wú)損檢測(cè)
對(duì)管板部位按照出廠資料里面的檢測(cè)部位進(jìn)行檢測(cè),未見相關(guān)顯示,但局部地方強(qiáng)度焊焊縫已經(jīng)徹底腐蝕掉了,只剩下管子和管板,沒(méi)有焊縫了。
2.2換熱管滲透檢測(cè)
通過(guò)對(duì)換熱管內(nèi)壁和外壁進(jìn)行滲透檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)裂紋,但有腐蝕坑和連續(xù)的點(diǎn)狀腐蝕。說(shuō)明:換熱管不存在應(yīng)力腐蝕開裂。
3 換熱管泄漏分析
3.1夾雜物檢測(cè)
將對(duì)3個(gè)有腐蝕穿孔的換熱管打磨拋光,放大100倍進(jìn)行夾雜物觀察,未見明顯夾雜物。
3.2金相檢驗(yàn)
將對(duì)3個(gè)有腐蝕穿孔的換熱管進(jìn)行金相檢驗(yàn),除正常的奧氏體組織和少量的孿晶外,未發(fā)現(xiàn)其他相,組織為奧氏體+少量孿晶,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
3.3換熱管外部掃描電鏡檢查
將兩個(gè)不同換熱管制樣進(jìn)行電鏡檢查,發(fā)現(xiàn)有較多的腐蝕孔,腐蝕孔周邊有相互毗連的小腐蝕孔,表面的氧化鉻保護(hù)膜已經(jīng)破壞。腐蝕特征符合氯離子腐蝕形貌的特征,腐蝕孔里附著了較多腐蝕產(chǎn)物。經(jīng)能譜檢測(cè)均發(fā)現(xiàn)有CL元素。
3.6換熱管外部腐蝕產(chǎn)物能譜分析
通過(guò)能譜檢測(cè)可以發(fā)現(xiàn),內(nèi)部CL元素,S元素含量較高,其中CL原素對(duì)不銹鋼腐蝕起到?jīng)Q定性的作用。但是,S元素的來(lái)源可能是來(lái)自外界雨水。
3.7換熱管內(nèi)部電鏡及能譜分析
取未水解的“干凈”換熱管刨開進(jìn)行內(nèi)部電鏡及能譜檢測(cè),發(fā)現(xiàn)具有點(diǎn)蝕現(xiàn)象,且腐蝕產(chǎn)物較多,點(diǎn)蝕特征符合氯離子腐蝕特點(diǎn)。經(jīng)能譜分析,且CL元素,S元素,硅元素含量較高。其中CL元素會(huì)發(fā)生點(diǎn)蝕現(xiàn)象。
由換熱管內(nèi)外能譜圖對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),內(nèi)部CL元素較高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外部的CL元素含量,由此可以斷定,CL元素是內(nèi)部產(chǎn)生的。因此,換熱管由內(nèi)到外腐蝕穿孔的現(xiàn)象便得到了解釋。
3.8 X射線衍射分析
1號(hào)樣品為換熱管外附著的產(chǎn)物,且潮濕,且氯化鐵的含量最高,說(shuō)明在泄漏發(fā)生后,被水解產(chǎn)物覆蓋形成酸性條件下的垢下腐蝕,經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間的腐蝕,里面的氯化鐵含量自然是很高,這樣腐蝕產(chǎn)物的結(jié)論相一致。
2號(hào)樣品為碳鋼殼體上面附著的鐵渣碎片,經(jīng)分析,發(fā)現(xiàn)里面的氯化鐵含量已經(jīng)達(dá)到最高,說(shuō)明該部位位于強(qiáng)酸性的環(huán)境下形成的腐蝕,這說(shuō)明泄漏發(fā)生后,物料氯硅烷與水反應(yīng)生成的HCL溶于水形成酸性較強(qiáng)的鹽酸,碳鋼殼體與鹽酸反應(yīng)導(dǎo)致的產(chǎn)物。且碳鋼殼體發(fā)生嚴(yán)重減薄也是由于鹽酸腐蝕造成的。
3號(hào)試樣為干燥的附著于換熱管外壁的淺黃色粉末,說(shuō)明是最先發(fā)生水解時(shí)的狀態(tài)。
4 失效分析
4.1換熱器泄漏部位的確定
通過(guò)對(duì)換熱管的逐一檢查,發(fā)現(xiàn)換熱管的腐蝕孔是由內(nèi)壁到外壁腐蝕穿孔的。而氯硅烷物料中并不含有鹵素元素,特別是游離態(tài)的氯元素或者氯離子。這是由于殼程的水蒸汽進(jìn)入到了管箱內(nèi)造成的水解反應(yīng)而生成白色的SiO2絮狀物。上封頭管板有大量的絮狀物附著在管板,且局部較厚,而下封頭沒(méi)有絮狀物附著,說(shuō)明,蒸汽是由上封頭管板泄露到管箱內(nèi)造成化學(xué)反應(yīng)的。白色絮狀物為SiO2的水合物。
4.3.2泄露點(diǎn)的查找及驗(yàn)證
通過(guò)對(duì)換熱器上下兩管板及脹接焊縫進(jìn)行滲透檢測(cè),管板本體及強(qiáng)度焊焊縫均未發(fā)現(xiàn)缺陷。通過(guò)上封頭管板的宏觀形貌發(fā)現(xiàn),有局部一小部分強(qiáng)度焊焊縫已經(jīng)被完全腐蝕掉了。腐蝕區(qū)域可以看到,強(qiáng)度焊焊縫已經(jīng)徹底腐蝕掉了,換熱管端部已經(jīng)與管板分離。
4.4強(qiáng)度焊焊縫腐蝕成因分析
由于水進(jìn)入管箱發(fā)生反應(yīng)生成SiO2和鹽酸,因此管箱內(nèi)覆蓋到管板上,生成的鹽酸,鹽酸由上管箱沿著管程內(nèi)部進(jìn)入到下管箱,因此下管箱在立式的狀態(tài)下鹽酸含量非常高。隨后發(fā)現(xiàn)泄漏后從裝置上拆下來(lái)放到平地上。此時(shí),上封頭管板SiO2覆蓋部位存在垢下腐蝕,經(jīng)過(guò)約2年的時(shí)間,強(qiáng)度焊焊縫被完全腐蝕掉了。其他地方SiO2覆蓋區(qū)域較淺,水汽容易蒸發(fā),因此沒(méi)有覆蓋層厚的地方腐蝕嚴(yán)重。該部分焊縫腐蝕完畢,且管板SiO2覆蓋范圍內(nèi)已經(jīng)腐蝕,管板內(nèi)凹,是由于水解后的白色絮狀二氧化硅附著在管板上,且較厚,在酸性條件下形成垢下腐蝕,因此局部腐蝕內(nèi)凹,內(nèi)凹深度約2mm。
4.5管束端全面腐蝕成因分析
拆裝下來(lái)的換熱器存放于廢料場(chǎng),未經(jīng)任何處理,換熱管依舊處于強(qiáng)酸的腐蝕中,當(dāng)PH值低時(shí)(在強(qiáng)酸溶液中),金屬易發(fā)生嚴(yán)重的全面腐蝕,而不是點(diǎn)蝕。因此,在管板處換熱管全面減薄剩余壁厚不到1mm,有的地方已經(jīng)壁厚已經(jīng)完全腐蝕完畢,是由泄漏以后形成的強(qiáng)酸環(huán)境下造成的,并非最初的泄漏。
4.6換熱管強(qiáng)度焊焊縫泄漏原因分析
4.6.1強(qiáng)度焊焊縫存在薄弱部位
經(jīng)過(guò)工作人員的操作,局部強(qiáng)度焊焊縫存在薄弱部位,受應(yīng)力的影響造成開裂,導(dǎo)致泄漏。
1、換熱管管束材料的化學(xué)成分、硬度、金相組織、晶間腐蝕,固溶處理等均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,但部分換熱管晶粒度偏大,晶粒偏小,對(duì)抗晶間腐蝕有不利影響,
2、換熱管腐蝕穿孔是由于發(fā)生泄漏后遇水反應(yīng)生成鹽酸,由鹽酸長(zhǎng)時(shí)間在管道內(nèi)部腐蝕造成的;
3、換熱器封頭壁厚、內(nèi)部缺陷,表面缺陷等均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,但換熱器封頭與法蘭焊接縫有缺陷,按照當(dāng)時(shí)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的試樣的情況下,其級(jí)別評(píng)定為III級(jí)。
4、換熱器筒體及封頭焊縫射線檢測(cè)結(jié)論滿足標(biāo)準(zhǔn)要求;
5、換熱管泄漏常規(guī)做法是堵管,更換換熱管代價(jià)較大,對(duì)于本壓力容器放置2年的時(shí)間來(lái)說(shuō),不具有維修價(jià)值;
6、壓力容器的設(shè)計(jì)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求;
7、換熱器管板與換熱管連接的強(qiáng)度焊焊縫存在薄弱位置以及操作過(guò)程中開車-停車-開車的環(huán)節(jié)中由升溫和降溫導(dǎo)致熱應(yīng)力沖擊是主要原因。
5 建議
(1)加強(qiáng)強(qiáng)度焊焊縫探傷及焊接質(zhì)量,盡量減少焊縫存在薄弱部位。
(2)對(duì)設(shè)備開、停、升溫、降溫過(guò)程應(yīng)該平緩,使設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)。