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      加熱爐燒焦技術(shù)在延遲焦化裝置中的應(yīng)用

      2022-07-04 07:10:46曹語(yǔ)
      科學(xué)與財(cái)富 2022年8期
      關(guān)鍵詞:加熱爐

      曹語(yǔ)

      摘 要:介紹了加熱爐燒焦技術(shù)在某延遲焦化裝置中的應(yīng)用,以爐C為例詳細(xì)說(shuō)明燒焦過(guò)程中的主要操作和注意事項(xiàng),并對(duì)燒焦過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題提出建議。燒焦結(jié)果表明:爐C東、西分支經(jīng)燒焦后處理量分別提高2t/h和11t/h、爐管表面溫度分別降低34℃和41℃、入口壓力均降低0.1MPa,爐C能耗下降0.25kgEO/t。燒焦技術(shù)能有效清除加熱爐爐管結(jié)焦,確保裝置長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。

      關(guān)鍵詞:延遲焦化;加熱爐;燒焦

      引言

      延遲焦化是一種先將渣油在加熱爐中加熱至焦化反應(yīng)溫度,再延遲到焦炭塔中完成生焦反應(yīng)的工藝過(guò)程。加熱爐是延遲焦化裝置的核心設(shè)備,其爐管的結(jié)焦速率直接影響焦化裝置的開(kāi)工周期。因此對(duì)加熱爐定期燒焦成為保證裝置長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵。加熱爐爐管上沉積的焦炭來(lái)自于重油中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)的縮合反應(yīng)生成的苯不溶物到喹啉不溶物,進(jìn)而縮聚成焦。造成加熱爐爐管結(jié)焦的原因有以下幾點(diǎn):一是爐火控制不佳、火焰不齊,火焰偏燒造成爐管局部過(guò)熱;二是進(jìn)料量或注氣量波動(dòng)造成爐管內(nèi)介質(zhì)流速減慢;三是摻煉催化油漿中的催化劑顆粒與無(wú)機(jī)鹽結(jié)晶形成鹽垢,易吸附瀝青質(zhì)構(gòu)成焦核,加劇爐管結(jié)焦傾向。

      目前,爐管清焦方法主要有機(jī)械清焦、在線清焦和停爐燒焦三種。機(jī)械清焦利用附帶花紋螺釘?shù)耐ㄇ蜃鳛榍褰构ぞ?,用水力推?dòng)其在爐管中往復(fù)運(yùn)動(dòng),剝離管壁焦層。機(jī)械清焦的清焦效果較好且對(duì)爐管傷害小,但清焦成本較高、清焦前需停爐等是其明顯缺點(diǎn)。韋勇任[1]采用機(jī)械清焦法對(duì)惠州石化4.2Mt/a延遲焦化裝置加熱爐清焦后發(fā)現(xiàn),相較清焦前爐管管壁溫度平均下降30℃、入爐壓力降低0.2MPa、燃料氣消耗降低6%。在線清焦是在不停加熱爐的條件下對(duì)多管程加熱爐中的某一列管程通蒸汽清焦,利用蒸汽量和管壁溫度變化使焦炭脫落。在線清焦無(wú)需停爐,可提高裝置效益,但也存在對(duì)加熱爐設(shè)計(jì)要求較高、僅能單向清焦等不足。停爐燒焦則是在加熱爐切出的情況下,向爐管內(nèi)通入蒸汽和非凈化風(fēng),利用風(fēng)助燃管內(nèi)高溫焦炭、通過(guò)風(fēng)量控制燒焦速率。通入管內(nèi)的蒸汽則在帶走焦炭燃燒放出熱量的同時(shí),加快管內(nèi)流速、不斷沖擊、剝離管壁上的焦層,最終帶出至燒焦罐[2]。停爐燒焦法清焦效果好、經(jīng)濟(jì)成本低,但燒焦時(shí)易超溫?fù)p壞爐管,故對(duì)操作人員的技能水平要求較高。孫宇[3]等對(duì)鎮(zhèn)海煉化Ⅰ焦化2號(hào)加熱爐爐管進(jìn)行“燒焦-水洗”處理后,裝置處理量提高13%、爐管表面溫度下降28℃、燃料氣單耗下降9.7%。

      本文采用停爐燒焦法,對(duì)某延遲焦化裝置三臺(tái)雙管程雙面輻射爐進(jìn)行燒焦,總結(jié)了此次燒焦的工藝流程,通過(guò)分析燒焦時(shí)爐管表面溫度變化及燒焦前后加熱爐處理量、入口壓力、爐管表面溫度和加熱爐能耗等參數(shù)變化,評(píng)估燒焦效果,并對(duì)此次燒焦出現(xiàn)的問(wèn)題提出建議。

      1. 燒焦背景及工藝流程

      某焦化裝置共有三臺(tái)雙管程雙面輻射水平管立式加熱爐(爐A、爐B、爐C),每臺(tái)爐管各有兩路分支。爐管均采用Cr9Mo材質(zhì),運(yùn)行時(shí)要求管壁溫度小于650℃。此次燒焦前,各爐爐管表面溫度從446~601℃上升至490~657℃,爐入口壓力從1.6Mpa上升至1.75Mpa,爐膛溫度從652~723℃上升至662~781℃,單爐最大處理量?jī)H為78t/h,嚴(yán)重影響裝置加工量。將加熱爐停爐切出后,分別在分支進(jìn)料調(diào)節(jié)閥后和爐出口旋塞閥前加裝盲板,并將爐入口與燒焦彎頭相連,爐出口切換至燒焦罐。

      2. 燒焦過(guò)程及操作要點(diǎn)

      2.1 加熱爐燒焦

      圖1是本次燒焦曲線示意圖。燒焦初期,爐管內(nèi)配蒸汽并按燒焦曲線升溫,管壁由冷變熱會(huì)使?fàn)t管內(nèi)壁焦層開(kāi)始松動(dòng)剝離。蒸汽剝離階段,反復(fù)多次開(kāi)大和減小蒸汽量(0.5~1t/h),通過(guò)流速變化沖擊松動(dòng)的焦層,脫落的焦塊則由蒸汽帶出至燒焦罐。該階段應(yīng)重點(diǎn)注意燒焦罐出口水的顏色,顏色由白變黑則焦炭剝離開(kāi)始,不見(jiàn)焦粉則剝焦結(jié)束。隨后將爐膛溫度控在600℃,緩慢向爐管內(nèi)通入非凈化風(fēng)(300m3/h,注意風(fēng)汽配比),進(jìn)入蒸汽-空氣燒焦階段。風(fēng)的通入會(huì)使管內(nèi)部分焦炭燃燒,進(jìn)一步促進(jìn)焦炭剝離。燒焦應(yīng)特別注意兩點(diǎn):一是控制管壁溫度≯650℃、燃燒處≯700℃,爐管呈暗紅色為宜;二是關(guān)注爐入口壓力,控制排焦顆?!?mm,防止燒焦過(guò)快堵塞爐管。燒焦尾聲,短暫提高爐出口溫度至600℃并加大給風(fēng)量強(qiáng)燒15分鐘,待爐管顏色由紅變黑、管壁溫度不再上升后,停風(fēng)加蒸汽吹掃。等爐管內(nèi)吹出物由黑灰轉(zhuǎn)為紅灰后,燒焦結(jié)束,按曲線降溫悶爐。

      3. 燒焦效果評(píng)估

      3.1 燒焦時(shí)爐管表面溫度變化

      表1是燒焦期間爐C東、西兩分支爐管表面溫度變化情況,因結(jié)焦多發(fā)于爐出口,故僅選取了近爐出口的第33~38根爐管為例(下同)。從表中可以看出,隨著燒焦時(shí)間的進(jìn)行,東、西兩分支的第33~38根爐管表面溫度均逐漸上升。這是因?yàn)樵谡羝?空氣燒焦階段,通入爐管中的非凈化風(fēng)量逐漸增加,管內(nèi)更多的焦炭發(fā)生氧化反應(yīng)燃燒放出大量熱,致使管壁溫度升高。對(duì)比東、西分支各時(shí)間點(diǎn)的爐管表面溫度可知,燒焦期間爐C東分支爐管表面溫度在580~640℃,普遍低于西分支爐管表面溫度590~650℃,且西分支第36、37、38根爐管峰值溫度均高于650℃,這說(shuō)明爐C西分支的結(jié)焦情況比東分支更為嚴(yán)重

      3.2 燒焦前后爐C工藝參數(shù)對(duì)比

      表2是燒焦前后爐C東、西分支工藝參數(shù)對(duì)比。相較于燒焦前,燒焦后的爐C東、西分支平均爐管表面溫度分別下降34℃和41℃,有效減輕爐管的結(jié)焦傾向,保證了加熱爐的平穩(wěn)運(yùn)行。燒焦后東、西分支的處理量分別提高了2t/h和11t/h,入口壓力均降低了0.1MPa,這說(shuō)明通過(guò)燒焦成功剝離了管內(nèi)壁焦層,擴(kuò)寬了渣油在管內(nèi)流通路徑,明顯提高了裝置處理量。此外,燒焦后爐C整體能耗降低0.25kgEO/t,節(jié)省了瓦斯消耗,創(chuàng)造了一定經(jīng)濟(jì)效益。能耗的降低主要?dú)w功于管內(nèi)壁焦層脫落,管壁熱阻減小,有效提高了爐管表面熱強(qiáng)度。通過(guò)表2對(duì)比還能發(fā)現(xiàn),之前結(jié)焦情況更為嚴(yán)重的爐C西分支通過(guò)燒焦后,處理量提升和爐管表面溫度下降都較東分支更為明顯,說(shuō)明燒焦效果較好。同時(shí)也應(yīng)排查造成西分支結(jié)焦的原因,及時(shí)采取疏通西分支火嘴、調(diào)整加熱爐注汽等措施減緩西分支結(jié)焦趨勢(shì)。

      結(jié)論

      (1)本次加熱爐燒焦效果明顯,燒焦后爐C東、西分支處理量分別提高2t/h和11t/h,爐管表面溫度分別降低34℃和41℃,入口壓力均降低0.1MPa,爐C能耗下降0.25kgEO/t;

      (2)爐C西分支結(jié)焦情況明顯高于東分支,應(yīng)及時(shí)排查原因,通過(guò)疏通西分支火嘴、調(diào)整加熱爐注汽等措施延緩結(jié)焦趨勢(shì),保證加熱爐長(zhǎng)周期運(yùn)行。

      參考文獻(xiàn)

      [1]韋勇任. 延遲焦化加熱爐機(jī)械清焦技術(shù)的應(yīng)用與探討[J]. 煉油技術(shù)與工程, 2020, 50(8):26-29.

      [2]馬成恩, 孫奎, 沈如超,等. 延遲焦化裝置加熱爐爐管在線燒焦技術(shù)的實(shí)踐與思考[J]. 石化技術(shù), 27(12):46-47.

      [3]孫宇, 傅鋼強(qiáng), 鄭巖,等. 延遲焦化加熱爐燒焦-水洗技術(shù)的應(yīng)用[J]. 煉油技術(shù)與工程, 2012, 42(10):37-40.13343248-B725-4882-A84B-8B7F20D65DD8

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