王杰
摘要:數(shù)控機床已經(jīng)逐漸進入智能化發(fā)展進程,更多智能化數(shù)控機床漸漸產(chǎn)生,使生產(chǎn)效率和精細程度得到了提升。本文以配置FANUC Oi TF系統(tǒng)的數(shù)控車床防護門的自動開關(guān)改造為例,闡述了CNC系統(tǒng)M指令執(zhí)行過程和氣動系統(tǒng)運行過程,并設(shè)計出數(shù)控機床防護門自動開關(guān)的PMC程序和氣動系統(tǒng),實現(xiàn)了防護門自動開關(guān)的改造,為數(shù)控機床的智能化改造提供了一定的參考。
關(guān)鍵詞:數(shù)控機床;自動化;智能化改造
數(shù)控機床是現(xiàn)階段使用比較廣泛的機械設(shè)備, 其有效的提升了機械產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和效率。然而根據(jù)現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展需求,其中數(shù)控智能化的改造是其中的重要環(huán)節(jié),不僅滿足了數(shù)控機床和工業(yè)機器人的智能控制,而且大大節(jié)約了裝備升級的成本。目前,伴隨著勞動力成本的不斷提高, “去人化”在中小型機械制造企業(yè)顯得尤為迫切。通過數(shù)控機床自動開關(guān)門的改造,使機床的安全性能有很大的提升,可在一定程度上提高加工效率,降低機床的成本。
1總體研制方案設(shè)計
數(shù)控機床防護門,大多是靠人工進行開關(guān),對其進行開關(guān)門的自動化改造是多數(shù)中小型制造企業(yè)實現(xiàn)零件加工“去人化”的關(guān)鍵一步。此前已有利用單片機進行控制,實現(xiàn)機床防護門的自動開關(guān),但開發(fā)周期長且復雜,運行不穩(wěn)定,也不便于后期與工業(yè)機器人、PLC等通訊進行二次開發(fā)建成智能生產(chǎn)單元,或直接布局到智能生產(chǎn)線中。
本文將以陜西寶雞機床廠生產(chǎn)的CK7516A數(shù)控斜床身車床(FANUC Oi TF系統(tǒng))為例,通過自定義防護門開關(guān)M指令,利用 PMC 控制氣動電磁換向閥來改變氣路流向,實現(xiàn)由氣缸活塞定向伸縮帶動數(shù)控機床防護門的自動開關(guān),達到數(shù)控機床防護門的自動開關(guān)。
根據(jù)圖1自動門工作流程圖,本文利用數(shù)控機床 PMC 可自定義 M 代碼指令的功能,自定義防護門開關(guān)的 M 代碼 為M93/M94,令M93 是防護門開指令,令M94是防護門關(guān)指令。編寫零件數(shù)控加工程序時,在加工程序開端部分寫入 M93 指令,在程序結(jié)束部分寫入 M94 指令,可以確保防護門的開關(guān)按照要求及設(shè)定的開關(guān)順序執(zhí)行。防護門開關(guān)的執(zhí)行機構(gòu)采用氣動系統(tǒng)實現(xiàn),用定制的一個雙作用氣缸固定于數(shù)控機床的外殼上,通過螺栓將氣缸活塞與防護門聯(lián)接,雙作用氣缸活塞的運動方向則由氣動電磁換向閥控制,當數(shù)控系統(tǒng)執(zhí)行零件加工程序到M93/M94時,通過 PMC 控制電磁換向閥得電/失電,從而控制電磁換向閥的閥芯位置來改變氣路的氣體流向,再結(jié)合相應(yīng)的行程開關(guān)信號,實現(xiàn)防護門的自動開關(guān)[1]。通過自定義防護門開關(guān) M 指令、PMC 程序、氣動系統(tǒng)等建立起的聯(lián)系,可達到本設(shè)計的要求。
2控制系統(tǒng)運行機制分析
2.1 數(shù)控機床 M 指令執(zhí)行過程的分析
一臺數(shù)控機床是由 CNC 系統(tǒng)、PMC 和機床三者組成,其中 PMC 作為數(shù)控機床的信息交換中心起著連接 CNC 系統(tǒng)和機床的作用。當 CNC 系統(tǒng)運行零件加工程序執(zhí)行到 M 代碼指令時,CNC 系統(tǒng)把 M 指令以其對應(yīng)的二進代碼形式存儲在 PMC 的 M 代碼存儲器中,經(jīng)過延遲固定時間后,再向 PMC 發(fā)出 M 選通信號 MF 的 F 指令。當PMC 接收到 CNC 系統(tǒng)向其發(fā)出的 M 選通信號 MF的 F 指令后,會根據(jù) M 代碼存儲器中的二進代碼內(nèi)容設(shè)置對應(yīng)的 M 指令譯碼成功,并向機床輸出控制信號,使機床相應(yīng)的強電控制線路動作,實現(xiàn)機床電器元件得電或失電,完成執(zhí)行機構(gòu)的動作。在 M 指令執(zhí)行結(jié)束后,PMC 將執(zhí)行一致性檢測指令,檢測所有 M 指令是否都滿足執(zhí)行結(jié)束條件。當所有 M 指令都滿足結(jié)束條件和 M 指令選通指令有效時,PMC 向CNC 系統(tǒng)發(fā)出結(jié)束 FIN 信號 G 指令。在接收到 PMC發(fā)出的 G 指令后,CNC 系統(tǒng)延遲固定時間后先切斷M 指令選通信號,然后切斷 FIN 信號,再切斷 M 代碼輸出信號,M 指令執(zhí)行完畢[1]。
2.2 氣動系統(tǒng)執(zhí)行過程分析
由于氣缸安裝簡單,使用方便,相對之下輸出力較大,使用環(huán)境要求低。根據(jù)現(xiàn)場情況,防護門開關(guān)的執(zhí)行機構(gòu)采用一個雙作用氣缸,利用氣缸活塞桿的定向伸縮動作可以實現(xiàn)防護門的開關(guān)。雙作用氣缸工作時,當壓縮空氣從氣缸前氣孔出氣、從后氣孔進氣時,氣缸活塞桿左移,防護門打開,反之,氣缸活塞右移,防護門關(guān)閉。實現(xiàn)氣缸兩方向伸縮功能主要是依靠氣動電磁換向閥控制壓縮空氣流向,通過控制二位五通電磁換向線圈的得失電,可以控制壓縮空氣的流向,使氣缸活塞實現(xiàn)定向伸縮動作而達到防護門開關(guān)門的目的。
3防護門自動開關(guān)PMC程序設(shè)計
根據(jù)總體方案設(shè)計要求,結(jié)合數(shù)控機床 M 指令執(zhí)行過程的分析,依據(jù) CNC 系統(tǒng) M 指令的執(zhí)行過程和氣動系統(tǒng)運行過程分析,設(shè)計出數(shù)控機床在自動運行方式下的防護門自動開關(guān) PMC 控制程序(節(jié)選),如圖2 所示。
4防護門自動開關(guān)氣動系統(tǒng)設(shè)計
防護門開啟和關(guān)閉采用一標準氣缸執(zhí)行,氣缸參數(shù)如下表2。
防護門開啟和關(guān)閉采用一標準氣缸執(zhí)行,將氣缸用螺栓固定于數(shù)控機床的固定防護罩上,氣缸活塞與防護門用螺栓聯(lián)接。在氣動回路中,增加了一個氣動三聯(lián)件,起到去除空氣中的灰塵和雜質(zhì)、將氣體穩(wěn)壓、使?jié)櫥挽F化進入需要潤滑的部件的作用,如圖3所示為防護門自動開關(guān)的氣路控制原理。采用氣動開關(guān)、配套門開檢測、門關(guān)檢測傳感器等進行改造,圖4所示為改造后氣缸現(xiàn)場圖。
5數(shù)控機床自動開關(guān)門PMC程序加載和效果驗證
將自動開關(guān)門PMC程序通過存儲卡讀取到數(shù)控系統(tǒng)后,再將 PMC 與二位五通電磁換向閥、氣動系統(tǒng)各氣動元件等按要求連接好后,重新啟動FANUC Oi TF數(shù)控系統(tǒng),在自動方式下運行含有 M93、M94 的數(shù)控加工程序,運行到數(shù)控程序的M94指令時,氣缸活塞右移,帶動防護門向右移動,當防護門上的鑰匙插入安全門開關(guān),觸發(fā)相應(yīng)觸點,此時防護門完全關(guān)閉,機床開始進行加工。同樣,氣缸活塞左移,帶動防護門向左移動,當防護門上的金屬片觸發(fā)行程開關(guān)的信號,防護門開啟到最大,完成自動開關(guān)門的完整動作。經(jīng)過48小時持續(xù)運行,防護門自動開關(guān)始終正常、運行安全平穩(wěn),達到了本次設(shè)計要求。
6結(jié)語
本文對采用FANUC Oi TF數(shù)控系統(tǒng)的CK7516A數(shù)控車機床,進行自動開關(guān)門改造,改造后的機床實現(xiàn)了自動開關(guān)門的設(shè)計要求,且投入成本較低,操作方便,運行安全穩(wěn)定。數(shù)控機床改造后,通過數(shù)控系統(tǒng)M功能代碼控制機床門的開與關(guān),并通過反饋信號,檢測開關(guān)門動作是否正常,通過機床自動化改造后可以將開關(guān)門信號通過工業(yè)以太網(wǎng)向其它設(shè)備進行數(shù)據(jù)發(fā)送,或者將機床自動開關(guān)門應(yīng)用于智能制造單元,對中小型制造企業(yè)實施制造裝備的智能化升級改造具有一定的借鑒意義。
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