包 虹
(蘇州市軌道交通集團有限公司,215004,蘇州∥助理工程師)
蘇州軌道交通4號線自開通運營以來,已發(fā)生多起列車輔助系統(tǒng)充電機模塊輸出過流故障,對車輛DC 110 V負(fù)載造成沖擊,也對正線正常運行造成了較大影響。
鑒于4號線車輛輔助系統(tǒng)已完成設(shè)計并投入使用多年,而且控制電路設(shè)計更改及元器件選型變更難度較大,因此本文針對出現(xiàn)的充電機模塊輸出過流問題,主要從降低故障影響和避免類似故障再次發(fā)生的角度尋求解決措施,并要求供應(yīng)商在后續(xù)項目中優(yōu)化其設(shè)計,以從根本上解決該問題。
蘇州軌道交通4號線車輛輔助系統(tǒng)充電機模塊從輔逆系統(tǒng)的四相逆變器的第四相處受電,通過Buck斬波電路(降壓電路)降壓整流后得到DC 110 V電,向整車低壓負(fù)載及蓄電池供電。Buck電路利用功率開關(guān)IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)控制電路的工作狀態(tài)。充電機模塊控制回路包括Buck電路、控制電路、驅(qū)動及保護電路。控制器產(chǎn)生Buck電路所需的控制信號并發(fā)送至驅(qū)動板,再由驅(qū)動板轉(zhuǎn)換成開通或關(guān)斷IGBT的驅(qū)動信號,從而控制Buck電路工作[1]。4號線車輛輔助系統(tǒng)充電機模塊控制回路如圖1所示。
圖1 地鐵車輛輔助系統(tǒng)充電機控制邏輯Fig.1 Control logic of metro vehicle auxiliary system charger
通過排查確定充電機輸出過流故障原因為:充電機模塊IGBT驅(qū)動板卡在工作時易受EMC(電磁兼容性)干擾導(dǎo)致輸入的PWM(脈寬調(diào)制)信號無法關(guān)斷,副邊門極輸出電平常高,導(dǎo)致IGBT橋臂長通,引起充電機輸入輸出電壓接近相等;由于線路阻抗很小,導(dǎo)致充電機模塊輸出電流過大,進而影響母線電壓,對其他掛載設(shè)備造成沖擊。4號線車輛輔助系統(tǒng)充電機電路如圖2所示。
圖2 地鐵車輛輔助系統(tǒng)充電機電路圖Fig.2 Diagram of metro vehicle auxiliary system charger circuit
該故障發(fā)生率較高,且極易造成IGBT驅(qū)動板燒毀,進而對運營安全造成影響。又因干擾源排查周期較長,無法短期內(nèi)解決此問題。為盡快解決IGBT驅(qū)動板在受干擾后輸出常高的問題,在現(xiàn)場可供選擇的解決方案有限的情況下,經(jīng)對IGBT驅(qū)動板工作原理進行分析,并根據(jù)充電機模塊的控制方式,廠家提出升級列車輔助系統(tǒng)控制軟件。該解決對策的基本方法是:在充電機工作前及工作中發(fā)生直通時,給充電機驅(qū)動板輸入端發(fā)送幾個10 μs的窄脈沖,以此方式來解除充電機直通狀態(tài)。新版車輛輔助系統(tǒng)控制軟件關(guān)于充電機IGBT驅(qū)動板直通故障的復(fù)位邏輯如表1所示。
表1 新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件應(yīng)對充電機IGBT驅(qū)動板直通故障復(fù)位機制
為驗證新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件復(fù)位機制的可行性,結(jié)合IGBT的工作特性及4號線列車輔助系統(tǒng)充電機電路,對該復(fù)位機制進行分析評估。
1) 由圖2可知,充電機的輸入電壓從前級逆變器的第四相處獲得,輸出電壓接車輛DC 110 V負(fù)載及蓄電池,所以在以上3種不同工況下(即表1中的3種類型),充電機IGBT電感兩端的壓差不同(平臺電壓),IGBT電流較大,可能有過流風(fēng)險。
2) 由于線路和器件內(nèi)部分布有雜散電感,IGBT在關(guān)斷時會產(chǎn)生電壓尖峰。電壓尖峰的大小由關(guān)斷時電流的變化率和雜散電感的大小共同決定[2]。短時間內(nèi)向驅(qū)動板發(fā)送3~6個窄脈沖,意味著短時間內(nèi)多次對IGBT進行開通和關(guān)斷,可能引起較大的電流變化率,增大電壓尖峰。若在較惡劣條件下,平臺電壓疊加關(guān)斷電壓尖峰,產(chǎn)生加大的電壓應(yīng)力,會給IGBT帶來過壓風(fēng)險。
1) 試驗1:故障復(fù)位機制測試。對燒錄了新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件的輔助箱反復(fù)上電測試,模擬不同的工況,并抓取窄脈沖發(fā)出時刻IGBT的輸入輸出電壓和電流等相關(guān)數(shù)據(jù)。4號線列車輔助系統(tǒng)充電機模塊IGBT的額定工作電壓為600 V,額定工作電流為300 A。相關(guān)試驗數(shù)據(jù)如表2所示。由表2可知,在不同工況下,窄脈沖可解除充電機驅(qū)動板直通問題,但類型1及類型3窄脈沖施加后,IGBT可能會有過壓風(fēng)險,但無過流風(fēng)險。
表2 新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件充電機驅(qū)動板直通故障復(fù)位機制測試結(jié)果
2) 試驗2:窄脈沖個數(shù)測試。在試驗1的測試過程中,發(fā)現(xiàn)IGBT電感電流IL和集-射電壓Vce變化較大,數(shù)值不穩(wěn)定。這可能與窄脈沖個數(shù)有關(guān)。為進一步確認(rèn)窄脈沖數(shù)量與IGBT電感電流及電壓應(yīng)力的關(guān)聯(lián)性,對充電機的啟動特性及故障重啟復(fù)位特性進行測試,重點關(guān)注窄脈沖個數(shù)的影響。通過對充電機啟動特性、故障重啟復(fù)位特性的測試,并對重啟復(fù)位過程中IGBT的電壓及電流進行分析,發(fā)現(xiàn):窄脈沖個數(shù)越多,復(fù)位時IL就越大;當(dāng)窄脈沖個數(shù)達(dá)到5個時,Vce已超過IGBT額定工作電壓(Vce過壓后,易導(dǎo)致內(nèi)部失效)。因此推測:當(dāng)窄脈沖個數(shù)達(dá)到6個時,電感很可能進入磁飽和狀態(tài),電感電流將急劇增加,產(chǎn)生較大的電流的變化率,造成IGBT過壓失效。
3) 試驗3:IGBT驅(qū)動板故障分析。在試驗2的基礎(chǔ)上,挑取1臺輔助逆變器,反復(fù)觸發(fā)充電機過流保護及復(fù)位解鎖邏輯,直至充電機模塊驅(qū)動故障鎖死無法啟動。開箱檢查發(fā)現(xiàn),充電機IGBT驅(qū)動板被燒蝕,且IGBT已失效。查看故障數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),IGBT失效時刻正處于充電機輸出軟件過流故障第5 s復(fù)位時。對燒蝕的充電機驅(qū)動板進行檢查發(fā)現(xiàn),其失效模式均為驅(qū)動板副邊15 V電源回路及驅(qū)動電阻大面積燒毀。使用萬用表測量發(fā)現(xiàn),IGBT的Cge(門-射電容)均為0,而正常情況下IGBT的Cge為42 nF左右。對失效的充電機模塊進行開蓋檢測,并對IGBT的狀態(tài)進行觀察,通過失效圖案形態(tài),可判斷出IGBT失效模式為過電壓應(yīng)力失效,主要失效位置在綁線底部,且柵極存在過壓痕跡。驅(qū)動板失效機理為:IGBT 發(fā)射極E與門極G短路后,高壓串入門極,導(dǎo)致驅(qū)動板副邊驅(qū)動電路過壓,進而過流燒蝕。IGBT失效模式與試驗數(shù)據(jù)基本吻合,可確定失效原因由新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件所導(dǎo)致。
通過上述試驗可知,新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件在特定工況下(第四相啟動后,充電機緩啟前以及充電機發(fā)生輸出過流故障后5 s復(fù)位時)發(fā)出5~6 個窄脈沖時,IGBT在較大電流下關(guān)斷,電壓峰值超過額定電壓值,可能有過壓失效的風(fēng)險。
為消除列車輔助系統(tǒng)控制軟件中存在的過壓風(fēng)險,可通過以下2種措施進行緩解:
1) 減少各工況下的窄脈沖個數(shù)。在前期試驗過程中發(fā)現(xiàn),1個解鎖復(fù)位窄脈沖即可有效解除驅(qū)動板直通問題。由于4號線充電機Buck 電路IGBT的開關(guān)頻率為20 kHz,車輛輔助系統(tǒng)控制單元對Buck電路的開關(guān)控制頻率為4 kHz,所以在單個控制周期內(nèi)IGBT的開關(guān)周期為5個周期??紤]到IGBT的開關(guān)與電路開關(guān)控制周期重疊,最嚴(yán)苛情況下會發(fā)出6個脈沖。因窄脈沖個數(shù)無法固定,所以暫不考慮此措施。
2) 取消發(fā)送2種存在過壓風(fēng)險的窄脈沖。取消類型1的窄脈沖,無法改善充電機在工作前驅(qū)動板發(fā)生直通的情況;取消類型3的窄脈沖則無影響(由于EMC干擾發(fā)生直通后,延遲5 ms會發(fā)解鎖脈沖,可有效使充電機恢復(fù)正常)。故考慮增加“充電機前級第四象限工作前,對驅(qū)動板復(fù)位并發(fā)送窄脈沖解除直通”的機制(亦可實現(xiàn)類型1窄脈沖的功能,在本文中定義為類型4窄脈沖),取消原類型1及類型3的窄脈沖。優(yōu)化后列車輔助系統(tǒng)控制軟件邏輯如表3所示。
表3 新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件應(yīng)對充電機IGBT驅(qū)動板直通故障優(yōu)化前后復(fù)位機制
為確保優(yōu)化后的復(fù)位機制有效可靠,需對其進行驗證。在充電機前級第四象限工作前的工況下,諧振和降壓電路暫未工作,降壓電路輸入電壓最高值為上次正常工作電壓200 V;且輸入輸出電容都并聯(lián)有自己的放電電阻,故輸出電壓最低值大于0,此時電感兩端壓差小于200 V。實際測試中,IGBT電流小于100 A,無應(yīng)力風(fēng)險。驗證結(jié)果表明,新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件控制邏輯可有效避免IGBT過電壓應(yīng)力,有效解鎖充電機直通過流現(xiàn)象,且復(fù)位解鎖過程充電機電感電流不超過100 A,能夠保證充電機的正常使用。
蘇州軌道交通4號線車輛輔助逆變器已于2021年4月份全部更新為新版列車輔助系統(tǒng)控制軟件。跟蹤至2021年12月,未再發(fā)生充電機驅(qū)動板直通故障,輔助逆變器運行狀態(tài)良好。但需明確的是,通過此方式使驅(qū)動板復(fù)位、避免過流情況發(fā)生非長久之計,僅在現(xiàn)場用車條件緊張、干擾源排查無實質(zhì)性進展的情況下,可采用此方式作為臨時措施,在一定程度上緩解用車壓力。要從根本上解決此問題,還需聯(lián)合供應(yīng)商對電路原理設(shè)計及元器件選型、驅(qū)動方式、線路屏蔽等方面重新進行優(yōu)化。目前,蘇州軌道交通5號線及后續(xù)線路的車輛輔助逆變器充電機模塊不再采用與4號線同類型的驅(qū)動板,可從根本上有效避免上述故障的發(fā)生。5號線已于2021年6月開通運營,運營半年以來,未發(fā)生車輛輔助系統(tǒng)充電機驅(qū)動板直通故障。此外,鑒于廠家提供的初版軟件存在漏洞情況,筆者建議在進行軟件升級或者變更前,應(yīng)充分進行測試驗證以保證能夠全面覆蓋裝車應(yīng)用的各種惡劣條件。