于曉翔
(福建億力集團有限公司,福建 福州 350001)
金屬氧化物避雷器有優(yōu)異的伏安特性和保護性能,在電力系統(tǒng)中已得到廣泛應(yīng)用,但常因內(nèi)部受潮引發(fā)故障,根源多集中在避雷器橡膠外套老化、密封膠老化或內(nèi)部抽真空不徹底[1-8]等,而本文提出的避雷器內(nèi)部受潮案例為極罕見的基建安裝和結(jié)構(gòu)設(shè)計缺陷共同導(dǎo)致,難以通過傳統(tǒng)技術(shù)發(fā)現(xiàn),具有十分重要的參考意義。
現(xiàn)行的《國家電網(wǎng)有限公司十八項電網(wǎng)重大反事故措施》14.6.3.2規(guī)定:對運行15年及以上的避雷器應(yīng)重點跟蹤泄漏電流的變化,停運后應(yīng)重點檢查壓力釋放板是否有銹蝕或破損[9]。但實際案例表明,避雷器內(nèi)部故障發(fā)生最終環(huán)節(jié)多作用于防爆膜,僅檢查壓力釋放板無法準(zhǔn)確反映防爆膜的好壞,故在年檢過程中亟需運用一種無損技術(shù)對防爆膜狀況進行檢查。
2019年以來,福建省大規(guī)模推廣無線內(nèi)窺鏡技術(shù)用于防爆膜狀況檢查工作,使用過程中將內(nèi)窺鏡探頭從壓力釋放板處伸入避雷器內(nèi)部,通過WIFI將內(nèi)部圖像實時傳輸至手機,可直觀檢查防爆膜狀況的好壞,具有成本低、操作簡單的特點,并取得了顯著成果
2020年4月13日,某500 kV變電站進行220 kV某線路間隔年檢,試驗人員在三相避雷器電氣試驗數(shù)據(jù)合格后(數(shù)據(jù)如表1 所示),運用內(nèi)窺鏡技術(shù)對避雷器防爆膜狀況進行檢查,發(fā)現(xiàn)三相避雷器上節(jié)法蘭壓板均存在不同程度的銹蝕現(xiàn)象(如圖1所示)。
圖1 法蘭壓板銹蝕Fig.1 Corrosion of flange plate
表1 避雷器電氣試驗數(shù)據(jù)Table 1 Electrical test data of lightning arrester
該避雷器為國內(nèi)某廠家生產(chǎn),型號為:Y10W-204/532W,2008年7月出廠后至今,停電試驗、帶電測試及在線監(jiān)測數(shù)據(jù)均無異常。
為確定避雷器內(nèi)部法蘭壓板銹蝕程度和防爆膜狀況,試驗人員隨即對三相避雷器進行了開蓋檢查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:
1)基建安裝不規(guī)范
該避雷器上接線蓋板為四螺栓絲孔規(guī)格,而連接的導(dǎo)線線夾為兩螺栓絲孔規(guī)格(如圖2 所示),基建階段在導(dǎo)線線夾加工過程中未按圖施工,導(dǎo)致上接線蓋板剩余的兩螺栓絲孔日常均處于敞開狀態(tài),雨水從中進入避雷器內(nèi)部。
圖2 避雷器基建安裝不規(guī)范Fig.2 Non-standard installation of lightning arrester infrastructure
2)廠家結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理
打開三相避雷器上接線蓋板后,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部法蘭壓板均存在不同的銹蝕(如圖3-圖5 所示),與內(nèi)窺鏡觀察圖像相符,其中A 相避雷器上節(jié)法蘭壓板銹蝕面積較大,B、C 相避雷器法蘭壓板部分銹蝕。三相避雷器防爆膜表面均存在鐵銹,同時C 相避雷器防爆膜處殘留有一定的積水。經(jīng)鏟除表面鐵銹后,確認(rèn)防爆膜暫未發(fā)生破裂。
圖3 A相避雷器內(nèi)部銹蝕情況Fig.3 Corrosion inside Phase A arrester
圖5 C相避雷器內(nèi)部銹蝕情況Fig.5 Corrosion inside Phase C arrester
為推演隱患發(fā)展過程,現(xiàn)場選取其中一相避雷器清理銹蝕后進行模擬實驗,通過從避雷器上接線蓋板空余的螺栓絲孔處倒入一定數(shù)量的礦泉水,發(fā)現(xiàn)水流進入避雷器內(nèi)部后,會在防爆膜所處凹槽處積水(與圖5中C相避雷器狀況相似)→積水高過該凹槽后向法蘭壓板表面發(fā)展→積水覆蓋法蘭壓板→通過排水孔排出部分積水→法蘭壓板表面殘余的水分導(dǎo)致銹蝕發(fā)展(與圖4中B相避雷器狀況相似)→銹蝕發(fā)展至防爆膜(與圖3 中A 相避雷器狀況相似),推演發(fā)展過程與經(jīng)排序后的圖5→圖4→圖3照片相吻合。
圖4 B相避雷器內(nèi)部銹蝕情況Fig.4 Corrosion inside Phase B arrester
該避雷器與國內(nèi)某其他廠家生產(chǎn)的Y20W-420/950 型避雷器結(jié)構(gòu)進行比對,發(fā)現(xiàn)二者存在結(jié)構(gòu)設(shè)計差異,一是Y20W-420/950 型避雷器在防爆膜和法蘭壓板上方設(shè)有與其等徑的防雨罩(如圖6 所示),可阻擋上方滲入的雨水,問題避雷器無防雨罩設(shè)計;二是Y20W-420/950 型避雷器防爆膜所在水平面高過法蘭壓板(如圖7所示),如滲入雨水會自然流向法蘭壓板,后經(jīng)排水孔排出,大幅降低銹蝕概率,問題避雷器防爆膜處為凹槽設(shè)計,積水后會蔓延至法蘭壓板表面,促使銹蝕現(xiàn)象發(fā)生。
圖6 Y20W-420/950型避雷器法蘭壓板防雨罩Fig.6 Rain cover of flange plate of Y20W-420/950 arrester
圖7 Y20W-420/950型避雷器防爆膜Fig.7 Bursting diaphragm of Y20W-420/950 arrester
本次發(fā)現(xiàn)問題的10W-204/532W型避雷器基建安裝不規(guī)范,線夾未按圖施工,導(dǎo)致避雷器內(nèi)部進水隱患。同時該型號避雷器廠家結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,法蘭壓板和防爆膜上方未設(shè)計防雨封板,防爆膜水平面高度低于法蘭壓板,易形成積水凹槽,造成銹蝕隱患。
該型號避雷器防爆膜位于兩層法蘭壓板之間,一旦上壓板發(fā)生銹蝕后會膨脹變形,膨脹力作用于防爆膜上后,防爆膜受到一個向下的剪切力,當(dāng)形變足夠大時就會漲破防爆膜,使避雷器的密封被破壞,導(dǎo)致避雷器內(nèi)部受潮,絕緣強度迅速下降,從而發(fā)生內(nèi)部擊穿。
經(jīng)咨詢廠家,2013年后該廠避雷器的改型已在防爆膜表面使用一層鋁膜覆蓋,并使用防水膠封堵(如圖8所示),同時在防爆膜及法蘭壓板上方加裝了防雨罩(如圖9 所示),并對避雷器法蘭壓板材質(zhì)配方進行調(diào)整,加強抗腐蝕性。
圖8 改進型避雷器內(nèi)部結(jié)構(gòu)1Fig.8 Internal structure(1)of improved arrester
圖9 改進型避雷器內(nèi)部結(jié)構(gòu)2Fig.9 Internal structure(2)of improved arrester
對發(fā)現(xiàn)問題的避雷器現(xiàn)場進行了除銹處理,在上接線蓋板、法蘭壓板、防爆膜表面涂抹二硫化鉬,并在上接線蓋板四周和螺栓絲孔涂抹了防水材料(如圖10和圖11所示)。
圖10 處理后的避雷器1 Fig.10 The treated arrester(1)
圖11 處理后的避雷器2Fig.11 The treated arrester(2)
運用無人機排查,發(fā)現(xiàn)該變電站同批次安裝的5個同廠家間隔避雷器均存在同類問題,制定當(dāng)年停電計劃,在采取上述措施處理的基礎(chǔ)上,將原四孔接線蓋板更換為新設(shè)計的雙孔接線蓋板(如圖12所示),提升防水防潮性能,在運期間加強設(shè)備帶電檢測及紅外測溫工作,次年對該型號避雷器統(tǒng)一進行技改更換。
圖12 雙孔接線蓋板Fig.12 Double-hole wiring cover plate
針對本次案例提出相關(guān)建議:
1)避雷器廠家在設(shè)計相關(guān)結(jié)構(gòu)時應(yīng)充分考慮防爆膜及法蘭壓板進水受潮的可能,設(shè)計多種措施防雨防潮;
2)現(xiàn)場驗收應(yīng)對關(guān)鍵的隱蔽環(huán)節(jié)拍照留檔,條件具備時使用無人機等新技術(shù)進行輔助;
3)設(shè)備運行過程中,加強在線監(jiān)測和帶電測試技術(shù)運用,及時發(fā)現(xiàn)各類設(shè)備隱患;
4)設(shè)備年檢過程中,在執(zhí)行十八項反措的基礎(chǔ)上,推廣運用內(nèi)窺鏡技術(shù)對避雷器防爆膜進行檢查,同時搜集不同型號避雷器的內(nèi)部設(shè)計結(jié)構(gòu),杜絕相關(guān)隱患。