余建飛,陳東平
(1.國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司電力科學(xué)研究院,湖北 武漢 430077;2.國(guó)家能源集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司武漢分公司,湖北 武漢 430077)
鍋爐“四管”結(jié)焦與爆漏,是高參數(shù)機(jī)組運(yùn)行中比較普遍的問(wèn)題,嚴(yán)重影響高參數(shù)火力發(fā)電機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行,如何減緩或防止鍋爐結(jié)焦與爆管,是生產(chǎn)中急需解決的問(wèn)題,很多研究者對(duì)此開(kāi)展了大量理論和實(shí)踐研究[1-15]。
某電廠2號(hào)機(jī)組于2009年投入運(yùn)行,2022年1月9日高溫過(guò)熱器發(fā)生爆漏,機(jī)組停運(yùn)后檢查發(fā)現(xiàn)高溫過(guò)熱器垂直管第87 屏第2 根上有2 個(gè)爆口,高溫過(guò)熱器水平管上部結(jié)焦嚴(yán)重,尤其是被其他過(guò)熱器管包圍的高溫過(guò)熱器管上部,結(jié)焦物厚度超過(guò)5 cm。為找到該高溫過(guò)熱器爆管和結(jié)焦的原因,本文對(duì)爆裂高溫過(guò)熱器管及其他高溫過(guò)熱器管樣進(jìn)行宏觀觀察、化學(xué)成分分析、結(jié)焦物分析、力學(xué)性能試驗(yàn)及金相檢驗(yàn),查找高溫過(guò)熱器結(jié)焦與爆裂的原因,并提出了預(yù)防控制措施。
圖1 為第87 屏第2 根管上部和下部2 個(gè)爆口的宏觀形貌,爆口開(kāi)口較小,與軸向平行,管壁無(wú)明顯減薄,破口邊緣不鋒利,爆口兩端管徑發(fā)生脹粗,外壁有結(jié)焦現(xiàn)象,內(nèi)壁有密集、較為平直、且長(zhǎng)短不一的縱向裂紋,并附著明顯的氧化皮。
圖1 過(guò)熱器爆口原狀Fig.1 Original state of high-temperature superheater tube-burst
圖2為高溫過(guò)熱器水平管外壁結(jié)焦和內(nèi)壁宏觀形貌。從圖中可以看出,高溫過(guò)熱器管道上部結(jié)焦嚴(yán)重,表面凹凸不平,寬3 cm 左右,見(jiàn)圖2(a)。去除結(jié)焦物后管外壁呈褐色,可見(jiàn)小腐蝕坑,結(jié)焦物剖面形貌如圖2(b)和圖2(c)所示,焦物顏色具有明顯的分層結(jié)構(gòu):靠近管壁的第1層呈亮褐色,非常堅(jiān)硬致密;第2層為青褐色,相對(duì)堅(jiān)硬;第3層為土黃色,比較堅(jiān)硬;第4層為紅褐色和灰白色,疏松,取樣過(guò)程中易脫落。高溫過(guò)熱器水平管內(nèi)壁宏觀形貌,可見(jiàn)分層的氧化皮,局部有開(kāi)裂和起皮,并有脫落現(xiàn)象。
按照《GB/T 223 鋼鐵與合金化學(xué)分析方法》對(duì)高溫過(guò)熱器管進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果見(jiàn)表1,可見(jiàn)該管樣母材T91 的化學(xué)成分符合ASME 的要求,可排除錯(cuò)用材料的可能性。
按照《GB/T 4340.1-2018 金屬材料維氏硬度試驗(yàn)第1部分試驗(yàn)方法》要求,對(duì)割取的6根管樣分別進(jìn)行硬度測(cè)試。結(jié)果表明所檢取樣管硬度正常(推薦硬度為180 HB~250 HB),但爆口附近的硬度靠近標(biāo)準(zhǔn)《DL/T 438-2009 火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》中規(guī)定的T91管硬度下限,其他管子的硬度也有明顯下降[27],如表2所示。
表2 硬度測(cè)量結(jié)果Table 2 Results of the tube hardness test
根據(jù)《GB/T228.1-2010 金屬材料拉伸試驗(yàn)第1部分:室溫試驗(yàn)方法》,割管機(jī)械性能檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3,結(jié)果顯示,所檢取樣管的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、斷后伸長(zhǎng)率均滿足《ASME SA213-2001 鍋爐、過(guò)熱器和換熱器用無(wú)縫鐵素體和奧式體合金鋼管》對(duì)T91鋼力學(xué)性能的技術(shù)要求,但部分管子的屈服強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率接近標(biāo)準(zhǔn)下限。
表3 機(jī)械性能分析結(jié)果Table 3 Tube mechanical properties analysis
對(duì)6根高溫過(guò)熱器割管分別進(jìn)行金相分析,結(jié)果如表4和圖3,從金相分析結(jié)果可看出,高溫過(guò)熱器管均有老化現(xiàn)象,其中爆口管屬于嚴(yán)重老化;6號(hào)管、21號(hào)和98號(hào)管屬于中度老化;102號(hào)管和21號(hào)管屬于完全老化。
圖3 高溫過(guò)熱器管金相組織Fig.3 Microstructure of high-temperature superheater tube
表4 金相分析結(jié)果Table 4 Metallographic analysis results
經(jīng)分析,所送檢管樣中,高溫過(guò)熱器內(nèi)壁氧化皮厚度在0.22 mm~0.53 mm之間,結(jié)垢量最小值為1 793.6 g/m2,最大值為2 293.1 g/m2。經(jīng)能譜分析,氧化皮主要元素為Fe 和O,其次為Cr 元素,可見(jiàn)少量的Al、Si 和Mn 等元素。
圖2(c)中結(jié)焦物樣品的掃描電鏡和能譜分析結(jié)果見(jiàn)圖4。表層結(jié)焦物主要形狀為球形,尺寸不均勻,大部分直徑在10 μm 以下,能譜分析結(jié)果顯示其主要元素為O、Al 和Si,次要元素為Ca 和Fe 元素,可見(jiàn)少量的C、Na、Mg、Ti 和Zn 等元素。底層結(jié)焦物非常致密,為顆粒狀,能譜分析結(jié)果顯示其主要元素為Cr、Fe 和O。從結(jié)焦物側(cè)面SEM 圖中可以看出,靠近管壁側(cè)的底層物質(zhì)孔隙非常小,且與第2 層有明顯分界線;第2 層內(nèi)部有孔隙,尺寸比第1 層大,第3 層縫隙更多更大。
圖4 結(jié)焦物的SEM圖Fig.4 SEM image of the coking material
結(jié)焦物剖面能譜線掃描結(jié)果見(jiàn)圖5,從圖5中可以看出,第1 層結(jié)焦物厚度約2 mm 左右,主要元素為O、Cr 和Fe,可見(jiàn)S 元素;第2 層,未見(jiàn)Cr 元素,Ca、Al 和Si明顯增多,F(xiàn)e 略有下降,可見(jiàn)S 和K 元素;第3 層Ca 含量顯著增加,其主要元素為O、Al、Si、Ca 和Fe,可見(jiàn)K元素;第4 層為疏松的浮灰,取樣過(guò)程中已脫落,經(jīng)化學(xué)定量分析,F(xiàn)e2O3含量為26.87%,Al2O3含量為16.82%,CaO含量為11.29%,MgO含量為2.17%,S含量為1.93%,SiO2含量為42.26%。
圖5 結(jié)焦物側(cè)面能譜分析結(jié)果Fig.5 XRD of coking
由上述理化分析結(jié)果可知,高溫過(guò)熱器管顯微組織呈現(xiàn)非常明顯的過(guò)熱特征,說(shuō)明高溫過(guò)熱器管壁溫度長(zhǎng)期超過(guò)正常工作溫度。當(dāng)運(yùn)行溫度超過(guò)T91鋼的Ac1點(diǎn)時(shí),晶內(nèi)碳化物數(shù)量減少,在原奧氏體晶界上出現(xiàn)碳化物聚集長(zhǎng)大,馬氏體特征分散或消失,尺寸粗化,馬氏體位向明顯分散,其中嚴(yán)重老化的爆管馬氏體嚴(yán)重分散,晶界變粗,出現(xiàn)雙晶界,有鏈狀孔洞。這種組織變化會(huì)使材料的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度顯著下降,同時(shí)還會(huì)使材料的脆性增加[16]。所檢的6根高溫過(guò)熱器管的力學(xué)性能盡管仍滿足要求,但均已明顯下降,部分接近標(biāo)準(zhǔn)下限,因此一旦管段局部區(qū)域應(yīng)力超過(guò)材料的屈服強(qiáng)度,就會(huì)發(fā)生爆管。
文獻(xiàn)顯示,煤灰中Al2O3是增高灰熔性的最主要成分[17-20],一般來(lái)說(shuō)Al2O3含量越高,軟化溫度越高,從結(jié)焦物第4層化學(xué)定量分析結(jié)果看,Al2O3含量不到20%,明顯偏低;當(dāng)煤灰中CaO 低于35%時(shí),它是降低煤灰熔點(diǎn)溫度的成分之一,第2 層結(jié)焦物,以Ca、Al、Si、Fe和O為主,可見(jiàn)S元素,是因?yàn)镃aO 能與SiO2等形成低熔點(diǎn)的硅酸鹽,與固態(tài)CaO、硅鋁酸鹽等形式留在灰中,此外CaO與SO2在800 ℃~1 000 ℃范圍內(nèi)生產(chǎn)氣態(tài)或熔融態(tài)的硫酸鹽,當(dāng)溫度降低時(shí)凝結(jié),粘附在受熱面和爐墻上形成初始結(jié)渣層,與文獻(xiàn)中Ca、Fe 會(huì)引起結(jié)焦和分層一致。當(dāng)外壁有結(jié)焦物形成時(shí),隨著焦體的發(fā)展生長(zhǎng),熱阻增大,外壁結(jié)焦物溫度逐漸升高,沉積物在不同溫度下,發(fā)生不同的物理化學(xué)反應(yīng),形成不同的結(jié)焦物,從而使結(jié)焦物出現(xiàn)明顯的分層結(jié)構(gòu),且由于溫度過(guò)高,管壁上發(fā)生高溫腐蝕,第1層中的Cr說(shuō)明了高溫過(guò)熱器外壁發(fā)生了腐蝕現(xiàn)象,第3層和第4層結(jié)焦物顏色偏紅色,表示Fe2O3含量比較高,而文獻(xiàn)顯示煤灰中含F(xiàn)e2O3越高,灰熔點(diǎn)就越低,結(jié)焦傾向嚴(yán)重。
高溫過(guò)熱器內(nèi)壁氧化皮中的Cr 元素說(shuō)明內(nèi)壁也有腐蝕發(fā)生,且最大厚度已超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)氧化皮厚度超過(guò)0.5 mm時(shí),應(yīng)對(duì)管子狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估[20]。當(dāng)氧化皮超過(guò)一定厚度,管道溫度變化頻繁且幅度較大時(shí),由于氧化皮的膨脹系數(shù)與金屬不一樣,機(jī)組啟停及負(fù)荷變化時(shí)會(huì)引起氧化皮破裂并從金屬表面剝落,一部分會(huì)帶出過(guò)熱器,一部分會(huì)在彎頭處積累,降低熱交換效率[15],從而引起管壁超溫,加速內(nèi)壁氧化皮生成、外壁高溫腐蝕和結(jié)焦,使金屬傳熱性更差,加速外壁高溫腐蝕和內(nèi)壁氧化皮的生成,同時(shí)腐蝕會(huì)使管壁減薄,影響材料性能,從而進(jìn)入惡性循環(huán)中。
經(jīng)調(diào)查,由于2021年8月電煤價(jià)格暴漲,運(yùn)行成本壓力大,為降低燃料成本,電廠不得不摻燒價(jià)格低的煤種,但時(shí)間緊促,盡管對(duì)摻燒煤種進(jìn)行了分析,但對(duì)煤摻燒比例的研究與分析不夠透徹。
1)鍋爐高溫過(guò)熱器T91 管發(fā)生爆管的主要原因是管壁溫度過(guò)熱,使得材料顯微組織老化,力學(xué)性能下降,外壁結(jié)焦和內(nèi)壁氧化皮會(huì)加劇管壁超溫。需加強(qiáng)燃燒監(jiān)督,嚴(yán)密監(jiān)視爐膛出口煙溫、高溫受熱面管壁溫度和排煙溫度,并根據(jù)煙氣溫度對(duì)燃燒進(jìn)行調(diào)整。
2)掌握燃料特性,煤種問(wèn)題是產(chǎn)生結(jié)焦的主要問(wèn)題之一,不同的煤種有不同的特性,摻燒前應(yīng)進(jìn)行獲取煤質(zhì)分析數(shù)據(jù),如煤成分和灰熔點(diǎn)等,加強(qiáng)入爐煤品質(zhì)監(jiān)督管理,結(jié)合爐膛設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、爐內(nèi)空氣動(dòng)力常和燃燒器結(jié)構(gòu)布置,摸索出合適的不同煤種的摻配比例,使其最終配出的煤在性能指標(biāo)上達(dá)到或接近鍋爐的設(shè)計(jì)煤種要求,避免局部過(guò)熱、熱偏差超標(biāo)、高溫腐蝕、再次結(jié)焦和爆管等現(xiàn)象的發(fā)生。
3)對(duì)外壁結(jié)焦物進(jìn)行深度清理,消除爆管隱患。調(diào)整高溫過(guò)熱器底部區(qū)域吹灰器推進(jìn)長(zhǎng)度,防止高溫過(guò)熱器區(qū)域產(chǎn)生吹灰死區(qū)。加強(qiáng)水汽品質(zhì)監(jiān)督,避免內(nèi)壁氧化皮生成。
4)日常運(yùn)行中勤檢查,尤其是煤種變化后,應(yīng)加強(qiáng)檢查頻率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)結(jié)焦,及時(shí)打焦,避免表面高溫腐蝕或形成堅(jiān)硬的結(jié)焦物。如果不及時(shí)清理,會(huì)產(chǎn)生惡性連鎖循環(huán),結(jié)焦會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重,嚴(yán)重時(shí)會(huì)發(fā)生多次爆管。
5)建議停爐期間檢查該管子爐內(nèi)段,尤其是下彎頭處是否存在堵塞,并割管檢查。
6)根據(jù)本次高溫過(guò)熱器爆管和結(jié)焦原因,制定相關(guān)應(yīng)對(duì)措施,給國(guó)內(nèi)同類型機(jī)組防止結(jié)焦爆管、安全運(yùn)行具有一定的借鑒意義。