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      核電站水電解制氫出氣指標異常問題分析及處理

      2022-07-23 05:14:36馮永巨涂德鵬
      電站輔機 2022年1期
      關(guān)鍵詞:氫氧隔膜電解槽

      馮永巨,涂德鵬,喻 煒

      (中廣核工程有限公司,廣東 深圳 518000)

      0 引 言

      21世紀以來,氫能的發(fā)展越來越被國際認可。核電站在機組啟停及正常運行期間對氫氣有較大的需求,如核島反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)的加氫、汽輪發(fā)電機組加氫冷卻等。國內(nèi)核電站一般采用水電解工藝制取氫氣,水電解槽制取氫氣后經(jīng)過氣液分離、干燥純化后得到產(chǎn)品氫氣。電解槽出氫氣、氧氣純度是系統(tǒng)關(guān)鍵性指標,根據(jù)機械部標準JB/TQ 584—1987《水電解制氫設(shè)備 質(zhì)量分等》,氫氣的體積比純度達到99.7%為合格品,達到99.75%為一等品,達到99.8%為優(yōu)等品。核電站水電解制氫電解槽出氣要求氫氣體積比純度達到99.8%,氧氣純度達到99.2%(排空)。

      1 水電解制氫的原理

      水電解制氫的原理如圖1所示,當純水中加入一定濃度的離子溶液(如KOH等)時,在直流電場的作用下,溶液中H+在陰極先得到電子被還原成H2,OH-移向陽極失去電子而被氧化為O2。因為H+的電極電位為-1.71 V,K+的電極電位為-2.66 V,所以,在水溶液中同時存在H+和K+時,H+將在陰極上首先得到電子而轉(zhuǎn)化為氫氣,而K+則仍將留在溶液中不被消耗。反應(yīng)方程式如下:

      陰極反應(yīng):4H2O + 4e=2H2↑+4OH-

      陽極反應(yīng):4OH―― 4e=2H2O+O2↑

      圖1 水電解制氫原理圖

      2 電解槽結(jié)構(gòu)

      國內(nèi)某核電站水電解制氫系統(tǒng)采用國產(chǎn)品牌型號為FDQ-10的制氫機,正常產(chǎn)氫量10 Nm3/h。電解槽外觀如圖2所示,采用雙極壓濾式,每個電解槽由54個電解小室組成,每個小室由陽極板、陽副極網(wǎng)、隔膜、墊片、陰副極網(wǎng)、陰極板組成。電解槽槽體為碳鋼鍍鎳材質(zhì),端壓板及極板材質(zhì)一般采用鍍鎳Q235B鋼,電解槽陰極材料一般為純度99.3%的經(jīng)活化的鎳網(wǎng),陽極材料一般為純度99.3%的發(fā)泡鎳。

      圖2 電解槽外觀

      3 出氣指標異常情況

      該水電解制氫裝置在試運行了8個月后,運行人員監(jiān)測到電解槽氫側(cè)、氧側(cè)出氣純度超標,觸發(fā)制氫系統(tǒng)報警信號,經(jīng)過取樣分析,結(jié)果如下:

      序號氫中氧含量/%(報警值為≤0.2%)氧中氫含量/%(報警值為≤0.8%)分析方法樣品10.98(超標)1.10(超標)色譜分析樣品20.29(超標)0.84(超標)色譜分析樣品30.141.30(超標)色譜分析樣品40.161.85(超標)便攜式氫氣純度儀分析

      4 出氣指標影響因素分析

      從水電解制氫的原理、系統(tǒng)工藝流程及電解槽的內(nèi)部結(jié)構(gòu)等方面進行分析,電解液性質(zhì)、工藝運行參數(shù)、隔膜損壞、系統(tǒng)長時間運行等均有可能影響出氣指標。

      第一,水電解制氫系統(tǒng)正常運行時,不斷消耗原料水,原料水通過加水配堿裝置根據(jù)氫分離器的液位自動補充。為防止不符合要求的原料水進入電解系統(tǒng)而導(dǎo)致純度下降、電壓升高、電解槽氣液孔道堵塞等問題,原料水電阻率應(yīng)大于等于1.0×105Ω.cm[1]。核電站補充的原料水為經(jīng)過離子交換的除鹽水,原料水的電阻率滿足要求。

      第二,水電解制氫系統(tǒng)中電解質(zhì)的選擇要綜合考慮其電導(dǎo)率、穩(wěn)定性、腐蝕性等因素,可選用強堿。本系統(tǒng)采用KOH溶液,當設(shè)備正常運行時應(yīng)維持電解液濃度為25%~32%,并使其保持在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)。所使用的KOH品質(zhì)應(yīng)滿足國家標準GB/T 2306-2008《化學(xué)試劑 氫氧化鉀》的規(guī)定。

      第三,氫氧分離器液位過高或過低會影響氣體溢出和堿液流動,造成氫氧氣體混合,氣體純度難以保證,嚴重時還會發(fā)生爆炸等安全事故。根據(jù)系統(tǒng)運行經(jīng)驗,水電解制氫系統(tǒng)正常運行氫氧分離器液位壓差應(yīng)保持在200 mmH20~350 mmH20。

      第四,電解小室內(nèi)的隔膜在浸潤的情況下,氫氧兩側(cè)液位壓差小于300 mmH20時允許離子通過但氣體不能通過,從而達到氫氣、氧氣隔離的目的。因此水電解過程中,氫、氧側(cè)的壓力應(yīng)保持平衡,保證系統(tǒng)的安全運行。考慮安全系統(tǒng),水電解制氫系統(tǒng)正常運行氫氧分離器液位壓差應(yīng)保證小于50 mmH20。

      第五,電解槽內(nèi)部隔膜作為隔離氫氣和氧氣的第一屏障,其品質(zhì)直接影響氣體純度。

      第六,電解槽內(nèi)部因長時間運行殘留碳酸鹽、雜質(zhì)等,不及時清理將會產(chǎn)生結(jié)晶進而堵塞氣體通道和液體通道,導(dǎo)致氣體純度下降。

      圖3為國內(nèi)另一核電站2021年下半年電解槽出氣(氧側(cè))指標趨勢,圖中數(shù)據(jù)采用在線分析儀表進行測量。從折線圖可看出,隨著運行時間加長(6~8月),電解槽出氣氧中氫濃度呈增加趨勢,氧氣純度下降。在9月份完成在線清洗后,氧氣出氣純度得到明顯改觀。

      圖3 電解槽出氣(氧側(cè))趨勢(180天)

      5 處理措施

      根據(jù)影響因素分析進行逐項排查,排除了原料水質(zhì)不合格、堿液濃度不當、氫氧分離器液位及氫氧兩側(cè)壓差運行參數(shù)設(shè)置不當?shù)仍?,對電解槽進行拆解做進一步檢查。

      拆解過程中觀察發(fā)現(xiàn),電解槽中間極板、陽極板及陰極板外觀良好,無腐蝕和鍍層脫落現(xiàn)象(如圖4所示)。中間隔膜外觀良好,且對全部隔膜進行氣密性試驗,試驗結(jié)果合格,排除中間隔膜損壞的可能。

      圖4 極板外觀

      如圖5所示,再進一步觀察發(fā)現(xiàn),端極板、中間極板氣體通道孔及液體通道孔處有雜質(zhì)污染物,此污染物可能為系統(tǒng)長期運行過程中,原料水鈣、鎂離子結(jié)垢和中間隔膜微損耗累計帶來的雜質(zhì),導(dǎo)致電解槽內(nèi)部氣體通道孔堵塞,氫氣、氧氣不能順利排出而造成混合,或在電解槽內(nèi)部形成了局部寄生電解,導(dǎo)致氫氣、氧氣不能完全隔離,從而影響了出氣純度。

      圖5 通道孔雜質(zhì)

      在清理電解槽極板氣體通道、液體通道的雜質(zhì)并重新組裝后,電解槽運行正常,出氣純度滿足指標要求。

      6 總結(jié)和建議

      為保證電解槽出氣指標滿足系統(tǒng)要求,可以安全、有效地運行,需關(guān)注以下幾點事項:

      第一,保證上游原料水質(zhì)和外購堿液純度滿足國標和系統(tǒng)要求,參考國標GB/T 19774-2005《水電解制氫系統(tǒng)技術(shù)要求》和GB/T 2306-2008《化學(xué)試劑 氫氧化鉀》的規(guī)定,避免給系統(tǒng)帶來外部雜質(zhì)。必要時可配置原料水在線電阻率監(jiān)測儀表,以滿足在線監(jiān)測需求。

      第二,可適當提高堿液過濾器過濾精度或增加過濾器備用數(shù)量。在電解槽正常運行期間,根據(jù)出氣純度的在線監(jiān)測數(shù)據(jù)變化趨勢,確定堿液過濾器清洗周期,一般建議清洗周期為1個月。

      第三,運行維護手冊中制定電解槽在線清洗步驟和要求,根據(jù)出氣純度的在線監(jiān)測數(shù)據(jù)變化趨勢,進行電解槽在線清洗(包括正洗和反洗),建議清洗周期為6個月。

      第四,當在線清洗無法有效地提高電解槽出氣純度時,應(yīng)及時對電解槽進行解體維修,清理長期運行累積的雜質(zhì), 建議解體維修周期視運行情況而定,一般為3~8年。

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