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      凝汽器清洗系統(tǒng)研究及各方案應(yīng)用評(píng)估

      2022-07-25 06:47:50劉興顏強(qiáng)劉曉燕雷曉龍袁超伍文華
      東方汽輪機(jī) 2022年2期
      關(guān)鍵詞:紐帶凝汽器結(jié)垢

      劉興, 顏強(qiáng), 劉曉燕, 雷曉龍, 袁超, 伍文華

      (東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司, 四川德陽(yáng), 618000)

      0 引言

      凝汽器換熱管結(jié)垢是各電廠(chǎng)凝汽器運(yùn)行過(guò)程中普遍存在的問(wèn)題, 運(yùn)行過(guò)程中的循環(huán)水不可避免地帶有各種各樣的雜質(zhì), 在蒸汽長(zhǎng)期加熱作用下, 換熱管內(nèi)側(cè)結(jié)垢越來(lái)越嚴(yán)重, 端差上升, 凝汽器換熱效率下降, 機(jī)組背壓無(wú)法維持在正常水平, 導(dǎo)致機(jī)組發(fā)電效率下降, 因此電廠(chǎng)不得不定期投入大量精力甚至停機(jī)來(lái)處理?yè)Q熱管結(jié)垢問(wèn)題。另外一方面, 對(duì)換熱管內(nèi)部結(jié)垢的清理能顯著提高機(jī)組運(yùn)行效率, 起到節(jié)能增效作用, 因此, 對(duì)凝汽器清洗方案的研究具有非常實(shí)用的意義。

      1 凝汽器換熱管結(jié)垢分析

      1.1 循環(huán)水水質(zhì)分析

      某電廠(chǎng)2 臺(tái)300 MW 發(fā)電機(jī)組, 設(shè)計(jì)循環(huán)水總量37 700 m3/h, 系統(tǒng)保有水量為15 000 m3, 循環(huán)水進(jìn)出口溫差約10 ℃, 補(bǔ)充水來(lái)源于漣水河,該電廠(chǎng)自2009 年投產(chǎn)以來(lái), 停機(jī)檢查凝汽器及循環(huán)水冷卻器均有結(jié)垢現(xiàn)象, 夏季氣溫較高時(shí), 為保證冷卻效果, 每月需對(duì)冷卻器進(jìn)行清洗。

      2013 年該電廠(chǎng)對(duì)補(bǔ)充水、 循環(huán)水進(jìn)行了水質(zhì)分析, 分析報(bào)告見(jiàn)表1。

      表1 補(bǔ)充水、 循環(huán)水水質(zhì)分析報(bào)告

      通過(guò)循環(huán)水與補(bǔ)充水各項(xiàng)指標(biāo)比較, 循環(huán)水長(zhǎng)時(shí)間使用后, pH、 電導(dǎo)率、 總硬度、 總咸度等指標(biāo)顯著升高, 且循環(huán)水與補(bǔ)充水總硬度的比值小于氯離子的比值, 說(shuō)明有部分鈣鎂離子轉(zhuǎn)化為垢質(zhì)[1]。

      1.2 垢樣分析

      某電廠(chǎng)F 級(jí)三菱燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組在2017 年進(jìn)行了凝汽器垢樣檢測(cè)分析, 首先對(duì)凝汽器垢樣進(jìn)出水側(cè)進(jìn)行了檢查, 結(jié)果見(jiàn)表2。

      表2 凝汽器進(jìn)出水側(cè)檢查分析

      以上檢查表明, 隨著冷卻水從進(jìn)水到出水溫度逐漸升高, 結(jié)垢越來(lái)越嚴(yán)重, 因此溫度是影響結(jié)垢的重要因素。 電廠(chǎng)提取凝汽器出水端的垢樣(呈灰白色顆粒狀固體) 進(jìn)行分析, 結(jié)果見(jiàn)表3。

      表3 垢樣分析

      表3 中, 550 ℃灼燒失重主要為有機(jī)物所致,950 ℃灼燒失重主要為碳酸鹽所致。

      垢樣分析結(jié)果表明: 950 ℃灼燒減重與氧化鈣之和約為88.62%, 說(shuō)明垢樣組成成分中絕大多數(shù)為碳酸鈣, 另外, 存在少量的碳酸鎂, 生物有機(jī)質(zhì)、 淤泥等其他雜質(zhì)[2]。

      2 凝汽器清洗方法

      2.1 常規(guī)化學(xué)水清洗

      2.1.1 化學(xué)水清洗系統(tǒng)

      凝汽器化學(xué)水清洗方案是首先在凝汽器水側(cè)建立化學(xué)水循環(huán)系統(tǒng), 如圖1 所示, 關(guān)閉循環(huán)水閥門(mén)或用盲板把凝汽器原來(lái)的循環(huán)水系統(tǒng)隔離,利用凝汽器水室上下的排氣、 排水口, 用耐酸膠管將凝汽器、 化學(xué)水泵、 化學(xué)水槽組成1 個(gè)循環(huán)系統(tǒng), 并設(shè)置取樣點(diǎn)、 排氣口、 pH 監(jiān)測(cè)點(diǎn)、 排污口等。 系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中, 需動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)化學(xué)水pH 值變化, 并根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果及時(shí)添加藥劑。

      圖1 化學(xué)水清洗系統(tǒng)示意圖

      2.1.2 化學(xué)水清洗劑

      (1)除垢劑

      當(dāng)前電廠(chǎng)普遍使用的化學(xué)水清洗劑主要除垢成分為氨基磺酸(NH2SO3H), 氨基磺酸是一種中等強(qiáng)度的固體有機(jī)酸, 對(duì)金屬的腐蝕比無(wú)機(jī)酸相對(duì)較小, 可有效溶解水垢, 不會(huì)引起不銹鋼的晶間腐蝕, 氨基磺酸顆粒物理性質(zhì)穩(wěn)定, 不揮發(fā)、 不吸濕、 無(wú)氣味、 毒性低、 不著火, 儲(chǔ)存和運(yùn)輸方便, 在對(duì)重要的工業(yè)設(shè)備進(jìn)行化學(xué)清洗方面應(yīng)用越來(lái)越多。 氨基硫磺酸水溶液在60 ℃以下幾乎不分解, 60 ℃以上開(kāi)始水解成NH4HSO4, 一般其溶液使用溫度要求在60 ℃以下, 與水垢反應(yīng)后生成物為易溶于水的氨基硫磺酸鹽, 其反應(yīng)式如下:

      氨基磺酸(NH2SO3H) 的濃度根據(jù)結(jié)垢程度選擇, 一般為5%~10%。

      (2)緩蝕劑

      化學(xué)清洗時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng), 為降低對(duì)金屬的腐蝕程度, 清洗過(guò)程中加入適當(dāng)?shù)木徫g劑是必不可少的, 常用緩蝕劑一般有咪唑、 季銨鹽、 二硫代氨基甲酸酯等, 其用量一般在0.25%~0.13%。

      (3)表面活性劑

      加入表面活性劑是加速濕潤(rùn)、 分散、 乳化、增溶、 起泡等作用, 通常選用硫酸類(lèi)陰離子或非離子型表面活性劑, 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.01%。

      (4)鈍化劑

      在化學(xué)清洗步驟完成時(shí), 迅速加入少量NaOH, 中和酸洗液, 調(diào)整pH 至7, 然后加入鈍化劑, 鋼鐵基材建議加入亞硝酸鹽, 濃度為0.5%, 銅質(zhì)基材加入硫酸銅等酸性鈍化劑, 濃度約為0.02%, 鈍化時(shí)間不低于4 h。

      2.1.3 化學(xué)水清洗工藝流程

      清洗流程如圖2 所示。

      圖2 化學(xué)水清洗流程

      2.1.4 化學(xué)水清洗綜合評(píng)估

      化學(xué)水清洗除垢較為徹底, 硬垢能基本去除(95%以上), 換熱管表面清洗后清潔光亮, 除垢效果好, 對(duì)凝汽器換熱效率具有明顯提升, 并且可對(duì)換熱管進(jìn)行鈍化保護(hù)處理, 效益明顯。 隨著將來(lái)化學(xué)藥劑成分及配方的進(jìn)一步優(yōu)化(如福世泰克清洗劑), 清洗效率提升, 對(duì)金屬腐蝕的進(jìn)一步控制, 化學(xué)水清洗仍然有提升空間。

      目前化學(xué)水清洗雖然應(yīng)用廣泛, 但也存在一些無(wú)法繞開(kāi)的缺陷:

      (1)要達(dá)到化學(xué)水清洗的條件, 凝汽器水側(cè)兩端必須具有與原來(lái)循環(huán)水系統(tǒng)隔離的閥門(mén), 或者使用盲板進(jìn)行隔離, 機(jī)組必須停機(jī)(小部分型號(hào)凝汽器可單側(cè)運(yùn)行), 不可在線(xiàn)清洗, 清洗前條件要求苛刻, 投入量大。

      (2)清洗時(shí)間較長(zhǎng), 雖然加入了緩蝕劑, 凝汽器金屬基材需較長(zhǎng)時(shí)間浸泡在酸液當(dāng)中, 換熱管試環(huán)測(cè)定腐蝕速率為0.101 2 g/(m2h), 總腐蝕量為0.687 8 g/m2, 單次清洗對(duì)換熱管的腐蝕非常小, 但設(shè)備常年運(yùn)行, 每年1~3 次化學(xué)清洗, 長(zhǎng)期清洗積累下來(lái)的腐蝕量也不能忽視。 另外, 清洗過(guò)程中需要人員準(zhǔn)確把握酸液濃度、 流量、 pH變化、 鈍化效果等情況并及時(shí)做出應(yīng)對(duì)措施, 對(duì)操作人員素質(zhì)要求較高。

      (3)調(diào)制化學(xué)水以及后續(xù)使用清水沖洗都需要使用大量水資源, 并且使用后的化學(xué)水存在生態(tài)毒性, 不能直接排放, 電廠(chǎng)需同時(shí)具備化學(xué)水處理能力, 需投入相當(dāng)?shù)某杀尽?/p>

      2.2 膠球清洗

      2.2.1 膠球清洗系統(tǒng)介紹

      膠球清洗可在線(xiàn)對(duì)凝汽器換熱管內(nèi)表面進(jìn)行清理, 在凝汽器循環(huán)水入口側(cè)設(shè)置膠球釋放裝置,在凝汽器循環(huán)水管之間設(shè)置膠球泵、 裝球室、 膠球噴嘴等, 組成膠球循環(huán)系統(tǒng)。

      海綿膠球的選擇是該清洗方案的關(guān)鍵, 膠球應(yīng)當(dāng)為多微孔柔軟的彈性體, 球的濕態(tài)直徑比冷卻管大1~2 mm, 要求濕態(tài)比重與水相同, 使膠球能在循環(huán)水的任意位置懸浮。 清洗前, 膠球一般需要浸泡24 h, 并去除不合格膠球。

      清洗時(shí), 加入浸泡好的膠球, 膠球從裝球室填入, 數(shù)量為凝汽器換熱管數(shù)量的10%左右。 關(guān)閉裝球室, 開(kāi)啟各閥門(mén), 啟動(dòng)膠球泵, 膠球在循環(huán)水入口進(jìn)入, 并在壓力略高一些的水流帶動(dòng)下進(jìn)入凝汽器水室后被擠壓通過(guò)換熱管, 與換熱管內(nèi)表面進(jìn)行一次摩擦, 使管內(nèi)表面污垢隨水帶出,膠球經(jīng)過(guò)收球網(wǎng)時(shí)被收集并重新進(jìn)入膠球循環(huán)管道, 如此循環(huán)反復(fù)達(dá)到在線(xiàn)連續(xù)清洗目的。

      2.2.2 膠球清洗綜合評(píng)估

      膠球清洗系統(tǒng)布置好以后可以在機(jī)組運(yùn)行時(shí)在線(xiàn)進(jìn)行清洗, 因此, 可以隨時(shí)開(kāi)啟清洗系統(tǒng)而不用擔(dān)心影響機(jī)組的正常運(yùn)行, 清洗頻率可以大大提升, 一定程度上可彌補(bǔ)除垢不徹底的劣勢(shì),并且膠球清洗系統(tǒng)只需要前期一次性投入, 后續(xù)即可長(zhǎng)期使用, 且操作簡(jiǎn)單方便, 不會(huì)耗費(fèi)額外水資源, 不添加化學(xué)藥劑, 對(duì)操作人員沒(méi)有過(guò)高的技能要求, 對(duì)換熱管內(nèi)的淤泥等附著物清潔效果較好。

      膠球清洗系統(tǒng)是目前電廠(chǎng)應(yīng)用最為普遍的清洗方式之一, 經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期應(yīng)用, 該方案也被證明存在如下缺陷:

      (1)換熱管清洗不全面。 每次清洗過(guò)程中, 膠球進(jìn)入換熱管有一定隨機(jī)性, 無(wú)法保證膠球可以通過(guò)每一根換熱管, 并且越是結(jié)垢嚴(yán)重或是堵塞的換熱管越是不會(huì)有膠球進(jìn)入。

      (2)影響凝汽器換熱效率。 膠球循環(huán)管道連通了循環(huán)水出口以及入口, 導(dǎo)致膠球循環(huán)過(guò)程中也將被加熱后的循環(huán)水重新引入了循環(huán)水入口, 循環(huán)水溫度升高, 影響凝汽器換熱效率。

      (3)影響設(shè)備運(yùn)行。 電廠(chǎng)經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)膠球進(jìn)入換熱管后卡塞在管內(nèi)的情況。

      (4)對(duì)硬質(zhì)結(jié)垢效果并不理想。 膠球清洗可有效清除換熱管內(nèi)的淤泥等相對(duì)軟質(zhì)結(jié)垢。

      因此, 膠球清洗系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后, 往往需要一次徹底的化學(xué)水清洗, 去除堵塞的膠球和膠球無(wú)法去除的鈣垢鎂垢。

      2.2.3 膠球清洗系統(tǒng)優(yōu)化

      針對(duì)以上電廠(chǎng)反饋的缺陷, 可對(duì)該清洗系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn), 如圖3 所示。

      圖3 膠球清洗系統(tǒng)優(yōu)化方案示意圖

      (1)改造裝球室為膠球容器, 允許該容器帶一定的水壓運(yùn)行, 并增加膠球加裝閥門(mén)。

      (2)增加A、 B 管道控制閥門(mén), 增加B 控制閥上循環(huán)水回水管道。 A、 B 控制閥門(mén)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)控制, A 閥門(mén)開(kāi)啟時(shí)則B 閥門(mén)關(guān)閉, B 閥門(mén)開(kāi)啟時(shí)則A 閥門(mén)關(guān)閉, A 閥門(mén)每開(kāi)啟10 s 后關(guān)閉5 min,如此循環(huán)。

      經(jīng)過(guò)以上改進(jìn), 可使膠球收集過(guò)程中, 大部分加熱后的循環(huán)水進(jìn)入膠球循環(huán)系統(tǒng)后不會(huì)重新進(jìn)入凝汽器, 而是隨著B(niǎo) 控制閥的開(kāi)啟返回循環(huán)水出口管道。 同時(shí), 隨著膠球在膠球容器內(nèi)全部收集集中后, A 閥門(mén)開(kāi)啟, B 閥門(mén)關(guān)閉, 在膠球容器內(nèi)一定的水壓下, 膠球在10 s 內(nèi)集中一次性進(jìn)入循環(huán)水入口管道, 隨后爆炸式散開(kāi), 可使膠球分布在一個(gè)相對(duì)均布并分散的區(qū)域, 改善膠球集中在某一區(qū)域的情況。 以上方案雖無(wú)法徹底解決缺陷3 和缺陷4 帶來(lái)的問(wèn)題, 但較好解決了缺陷1和缺陷2 來(lái)帶的問(wèn)題, 同時(shí)也對(duì)缺陷3 有一定的緩解作用, 方案可以使膠球清洗的優(yōu)勢(shì)得以更好的發(fā)揮, 同時(shí)最大限度避免了其劣勢(shì)帶來(lái)的麻煩,具備一定實(shí)際應(yīng)用意義。

      2.3 螺旋紐帶在線(xiàn)清洗

      2.3.1 螺旋紐帶系統(tǒng)介紹

      螺旋紐帶在線(xiàn)清洗技術(shù)是近些年發(fā)展較快并具有較好發(fā)展前景的一套方案, 通過(guò)在換熱管內(nèi)裝入螺旋紐帶如圖4 所示, 在一定冷卻水動(dòng)能帶動(dòng)下, 螺旋紐帶在換熱管內(nèi)長(zhǎng)期產(chǎn)生振擺和300~1 800 r/min 的自轉(zhuǎn)。 在周向刮掃剪切和徑向振擺碰撞的共同作用下, 達(dá)到對(duì)已有水垢的連續(xù)清理作用, 并破壞垢質(zhì)的形成機(jī)理, 使垢不能再管壁上附著, 對(duì)換熱管有很好的防垢保潔作用[4]。

      圖4 螺旋紐帶圖

      此外, 在換熱管內(nèi)紐帶的旋轉(zhuǎn)導(dǎo)流下, 冷卻水呈螺旋線(xiàn)流動(dòng)。 連續(xù)自轉(zhuǎn)和不斷振擺, 側(cè)刃對(duì)近管壁的邊界層流層產(chǎn)生有效擾動(dòng), 從而使裝置有一定傳熱強(qiáng)化作用。 能將換熱管內(nèi)工質(zhì)由層流狀態(tài)(或輕度紊流狀態(tài)) 改變?yōu)楦邚?qiáng)度紊流狀態(tài),打破邊界滯留層及溫度場(chǎng)的不均勻分布, 大幅提高管側(cè)換熱系數(shù), 降低端差, 如圖5 所示。

      圖5 換熱管內(nèi)工質(zhì)狀態(tài)

      2.3.2 電廠(chǎng)應(yīng)用效果分析

      某電廠(chǎng)2 臺(tái)C6-35/8 型調(diào)整抽汽冷凝式汽輪機(jī)機(jī)組(6 MW 小型機(jī)組)經(jīng)過(guò)2 年試驗(yàn)對(duì)比運(yùn)行,加裝了螺旋紐帶的1 號(hào)機(jī)組在抽汽和純凝工況下均能帶滿(mǎn)6 MW 負(fù)荷, 達(dá)到預(yù)期效果[5]:

      (1)在夏季高溫季節(jié)1 號(hào)機(jī)組在純凝工況下可帶6 MW 滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行, 凝汽器真空在87 kPa 以上, 有效解決了機(jī)組真空下降而出力不足的難題;

      (2)在同等條件下, 安裝螺旋紐帶裝置后, 凝汽器真空上升6~8 kPa, 并且真空基本穩(wěn)定, 運(yùn)行2 年多后與剛安裝時(shí)相比沒(méi)有太大變化;

      (3)安裝后凝汽器進(jìn)水阻力僅增加3~4 kPa,對(duì)循環(huán)水泵功耗影響不大;

      (4)1 號(hào)機(jī)凝汽器開(kāi)蓋檢查, 其銅管內(nèi)壁干凈如初, 基本沒(méi)有結(jié)垢, 也不存在沉積物下銅管腐蝕, 但管板有結(jié)垢和腐蝕現(xiàn)象;

      (5)螺旋紐帶裝置狀態(tài)良好, 旋轉(zhuǎn)靈活, 只是紐帶在運(yùn)行中邊刃磨損, 外徑由14 mm 減小為12.9 mm, 紐帶上附著黏泥和垢質(zhì)。

      鑒于此, 電廠(chǎng)后來(lái)在該廠(chǎng)2 號(hào)機(jī)組凝汽器以及3 臺(tái)空冷器、 3 臺(tái)冷油器銅管內(nèi)都安裝了紐帶裝置, 取得了較好效果。

      2.3.3 螺旋紐帶在線(xiàn)清洗方案綜合評(píng)估

      螺旋紐帶清洗方案可以實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)長(zhǎng)期清洗,清洗不影響機(jī)組正常運(yùn)行, 防垢效果明顯, 其效能優(yōu)于膠球方案, 同時(shí)還能改變換熱管內(nèi)水流呈紊流狀態(tài), 實(shí)現(xiàn)更好的換熱效果, 該方案不需要外加設(shè)備, 不使用化學(xué)藥劑, 無(wú)污染, 安裝使用簡(jiǎn)單, 應(yīng)用前景較好。

      但同時(shí)螺旋紐帶技術(shù)因?yàn)樽陨斫Y(jié)構(gòu)問(wèn)題, 目前也存在一些亟待解決的問(wèn)題:

      (1)螺旋紐帶在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中自身結(jié)垢結(jié)污嚴(yán)重, 會(huì)使其自轉(zhuǎn)受阻, 轉(zhuǎn)速降低, 失去防垢功能, 甚至停止轉(zhuǎn)動(dòng), 堵塞換熱管[5]。

      (2)紐帶安裝后, 會(huì)形成一定的水阻, 特別是運(yùn)行一段時(shí)間后, 紐帶結(jié)垢, 水阻會(huì)顯著上升,對(duì)循環(huán)水泵功耗形成影響。

      (3)該方案對(duì)大顆粒雜質(zhì)較為敏感, 大顆粒雜質(zhì)一旦進(jìn)入換熱管, 將直接形成卡塞。

      (4)大型機(jī)組凝汽器換熱管普遍長(zhǎng)達(dá)8~12 m,螺旋紐帶在這樣的換熱管中應(yīng)用效果較差, 這也是該方案大多應(yīng)用于小型機(jī)組, 大型機(jī)組成功應(yīng)用案例較少的原因。

      2.4 高壓水射流清洗

      高壓水射流清洗是利用高壓水對(duì)換熱管內(nèi)部進(jìn)行沖刷, 去除管內(nèi)污垢。 該方法對(duì)換熱管內(nèi)淤泥、 藻類(lèi)清洗效果較好, 對(duì)硬垢去除效果不佳,并且大型機(jī)組換熱管普遍較長(zhǎng), 高壓水到管深處已經(jīng)缺乏清洗能力, 同時(shí)需耗費(fèi)大量水資源。

      2.5 超聲波防垢方案

      超聲波除垢技術(shù)是利用專(zhuān)門(mén)的超聲波發(fā)生器,在凝汽器流動(dòng)的水中產(chǎn)生超聲波振動(dòng), 使水中產(chǎn)生許多真空氣泡, 鈣鎂離子在這些氣泡的周?chē)?,形成?xì)小的沙狀物, 受熱表面上的振動(dòng)使金屬與水之間產(chǎn)生高速微流和空化效應(yīng), 形成氣泡后突然破裂的瞬間能產(chǎn)生超過(guò)100 MPa 的壓力, 這種連續(xù)不斷產(chǎn)生的瞬間高壓強(qiáng)烈沖擊物件表面, 破壞水垢生產(chǎn)和沉積條件, 使循環(huán)冷卻水中尚未結(jié)晶的鹽以及結(jié)晶后難溶解的鹽呈懸浮狀態(tài), 不存留在設(shè)備管壁表面, 被冷卻水流帶走, 達(dá)到防垢目的[4]。

      需要指出的是, 由于當(dāng)前技術(shù)的瓶頸限制,超聲波在防垢上有一定優(yōu)勢(shì), 但對(duì)于去除硬質(zhì)結(jié)垢, 特別是鎂垢效果不佳, 該方案目前應(yīng)用并不多, 僅有一些小機(jī)組有應(yīng)用實(shí)例, 未有應(yīng)用到大型機(jī)組并產(chǎn)生較好效能的案例, 總體來(lái)說(shuō)該方案還處于未成熟時(shí)期。

      2.6 其他清洗方案

      凝汽器清洗方案中, 除了上述介紹的方案,還有人工手動(dòng)清洗、 機(jī)器人清洗、 電子水處理法等, 因?yàn)檫@些方案在目前技術(shù)背景下, 應(yīng)用相對(duì)較少, 除垢效能數(shù)據(jù)尚不明確, 可查資料較少。綜合人力投入、 設(shè)備投入、 水電資源耗費(fèi)、 除垢效果、 技術(shù)成熟度等各方面因素, 目前這些方案尚不具備推廣優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力。

      3 結(jié)論

      經(jīng)過(guò)以上各類(lèi)凝汽器清洗方案的優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)對(duì)比分析, 在當(dāng)前技術(shù)背景下, 推薦方案入下:

      (1)針對(duì)30 萬(wàn)以上的大型機(jī)組, 推薦采用目前技術(shù)較為成熟的膠球清洗系統(tǒng)再配合兩到三年一次的化學(xué)水清洗綜合方案, 膠球+化學(xué)水清洗綜合方案可取長(zhǎng)補(bǔ)短, 系統(tǒng)優(yōu)化后的膠球清洗不僅可以實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)清洗, 消費(fèi)的人力、 電力、 水資源相對(duì)較小, 可較長(zhǎng)時(shí)間保持換熱管內(nèi)的清潔, 運(yùn)行一段時(shí)間后定期進(jìn)行一次徹底的化學(xué)水清洗,可很好地保持凝汽器長(zhǎng)期高效運(yùn)行, 同時(shí)這樣也使化學(xué)水清洗也不必過(guò)于頻繁使用, 保證在運(yùn)行壽命期內(nèi)設(shè)備正常, 保證凝汽器換熱效率長(zhǎng)期持續(xù)保持在一個(gè)相對(duì)好的狀態(tài)。

      (2)對(duì)于30 萬(wàn)及30 萬(wàn)以下的小型機(jī)組, 選擇螺旋紐帶清洗方案是目前最優(yōu)的方案, 其長(zhǎng)期在線(xiàn)清洗防垢, 安裝操作簡(jiǎn)單, 防垢效果好的優(yōu)勢(shì)突出, 雖然存在自身結(jié)垢以及長(zhǎng)換熱管應(yīng)用效果較差的缺陷, 但隨著技術(shù)不斷革新, 一些新材料被應(yīng)用于制作紐帶, 該裝置自身結(jié)構(gòu)得到改善,并且適用換熱管長(zhǎng)度達(dá)到10 m 以上, 應(yīng)用于30萬(wàn)機(jī)組成功案例也越來(lái)越多, 總體來(lái)說(shuō), 該方案防垢效果突出, 換熱效率提升顯著, 且無(wú)需耗費(fèi)額外水電資源, 安裝方便, 成本不高, 優(yōu)勢(shì)明顯,值得在小型機(jī)組中推廣應(yīng)用。

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