楊林, 蘭云霞, 羅國民, 陳立, 劉博強(qiáng), 趙興國
(中國石油西南油氣田川東北作業(yè)分公司, 四川成都, 610021)
某煉油廠焦化裝置富氣壓縮機(jī)組的驅(qū)動(dòng)機(jī)為背壓式汽輪機(jī), 額定轉(zhuǎn)速為11 041 r/min, 臨界轉(zhuǎn)速13 000 r/min, 進(jìn)汽壓力為3.5 MPa, 排氣壓力為1.0 MPa, 汽輪機(jī)徑向軸承為可傾瓦滑動(dòng)軸承,軸端及級(jí)間密封為迷宮密封。 汽輪機(jī)在運(yùn)行過程中, 由于動(dòng)力蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)出現(xiàn)較大波動(dòng), 未能及時(shí)緊急處理, 造成動(dòng)力蒸汽帶水進(jìn)入汽輪機(jī),對(duì)動(dòng)葉片產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊, 機(jī)體產(chǎn)生劇烈的高頻振動(dòng), 轉(zhuǎn)子發(fā)生嚴(yán)重的彎曲變形, 各支承系統(tǒng)、 汽封部件、 振動(dòng)位移探頭嚴(yán)重磨損。 為保障生產(chǎn)盡快恢復(fù), 組織對(duì)其進(jìn)行搶修, 更換轉(zhuǎn)子、 修復(fù)磨損部位。 搶修后, 富氣壓縮機(jī)組投入運(yùn)行, 但監(jiān)測發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)高壓端軸承振動(dòng)比較大, 轉(zhuǎn)速在10 200 r/min 時(shí), 高壓端振動(dòng)位移量達(dá)到了63.58 μm, 比汽輪機(jī)水擊事故前振動(dòng)提高了40 μm。 同時(shí), 還存在汽封泄漏較大, 汽封冷卻器水量比較大的問題。 通過DCS 系統(tǒng)檢查機(jī)組各軸承溫度、軸位移以及汽輪機(jī)進(jìn)出口蒸汽壓力、 流量、 溫度,壓縮機(jī)進(jìn)出口工藝氣體各項(xiàng)參數(shù)均比較平穩(wěn)。
富氣壓縮機(jī)組采用在線監(jiān)測系統(tǒng)對(duì)機(jī)組運(yùn)行進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷, 各軸承箱振動(dòng)探頭采用的傳感器為非接觸式電渦流傳感器, 具有結(jié)構(gòu)簡單、 測量范圍寬、 靈敏度高等優(yōu)點(diǎn), 能夠測量轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備轉(zhuǎn)軸相對(duì)振動(dòng)、 軸心軌跡、 轉(zhuǎn)速和相位等振動(dòng)特征量。 每個(gè)振動(dòng)測點(diǎn)安裝有A、 B 2 個(gè)振動(dòng)傳感器探頭, 2 個(gè)探頭分別安裝在軸承兩邊同一平面相隔約90°, 保證了振動(dòng)測量數(shù)據(jù)的可靠性。富氣壓縮機(jī)組搶險(xiǎn)后開車運(yùn)行, 在正常工況下,監(jiān)測機(jī)組運(yùn)行振動(dòng)數(shù)據(jù), 發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)的高壓端軸承振動(dòng)比較大, 其他軸承振動(dòng)均在安全運(yùn)行范圍內(nèi), 具體見表1。
表1 富氣壓縮機(jī)組(9 600 r/min)各振動(dòng)測點(diǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)表μm
2.2.1 頻譜圖分析
頻譜分析是大型回轉(zhuǎn)機(jī)械監(jiān)測和診斷的基本手段, 振動(dòng)傳感器監(jiān)測的振動(dòng)信號(hào)經(jīng)直流分量濾波后進(jìn)行傅立葉變換, 得到該振動(dòng)信號(hào)的頻率構(gòu)成信息, 各階倍頻分量清晰, 是機(jī)械設(shè)備故障診斷的重要方法。 查看富氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)高壓側(cè)軸承振動(dòng)信號(hào)的頻譜圖1~2, 諧波能量的80%以上集中在轉(zhuǎn)子的工作頻率(約160 Hz)即基頻上,其他倍頻成分所占的比例相對(duì)較小, 在轉(zhuǎn)速不變的情況下, 工頻振動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定。 這種情況與轉(zhuǎn)子不平衡狀態(tài)下的振動(dòng)信號(hào)頻譜圖典型特征非常符合。
圖1 汽輪機(jī)高壓端振動(dòng)探頭A 頻譜圖
圖2 汽輪機(jī)高壓端振動(dòng)探頭B 頻譜圖
2.2.2 軸心軌跡分析
軸心軌跡是軸承同一個(gè)振動(dòng)測點(diǎn)A、 B 2 個(gè)振動(dòng)渦流傳感器監(jiān)測的振動(dòng)信號(hào)中去除直流分量后加以合成得到的, 它表征轉(zhuǎn)子軸心一點(diǎn)在軸承處相對(duì)于軸承座的徑向運(yùn)行軌跡。 從圖3 看出軸心軌跡是一個(gè)比較規(guī)則的橢圓, 從圖4 看出軸承振動(dòng)的進(jìn)動(dòng)方向?yàn)檎M(jìn)動(dòng)。 與轉(zhuǎn)子不對(duì)中、 油膜渦動(dòng)、 轉(zhuǎn)子支撐系松動(dòng)、 轉(zhuǎn)軸裂紋等轉(zhuǎn)子系統(tǒng)常見的故障振動(dòng)特征無關(guān)。
圖3 汽輪機(jī)高壓端軸心軌跡圖
圖4 汽輪機(jī)高壓端全息圖譜
綜合以上分析, 可以初步判斷富氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)高壓側(cè)軸承異常振動(dòng)原因?yàn)檗D(zhuǎn)子動(dòng)平衡不良, 決定對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行升降速試驗(yàn), 根據(jù)動(dòng)平衡不良的其他特性進(jìn)行檢驗(yàn)。
組織人員對(duì)富氣壓縮機(jī)組進(jìn)行升降速試驗(yàn),如果為動(dòng)平衡不良, 轉(zhuǎn)子在工頻、 通頻的振動(dòng)會(huì)隨轉(zhuǎn)速變化而發(fā)生變化, 壓縮機(jī)組升降速試驗(yàn)就能夠進(jìn)一步驗(yàn)證。 具體的實(shí)驗(yàn)曲線如圖5 所示,從圖中可以看出汽輪機(jī)高壓端振動(dòng)趨勢曲線與轉(zhuǎn)速變化曲線完全吻合, 符合通過振動(dòng)監(jiān)測狀態(tài)分析得出的動(dòng)平衡不良的初步判斷。
圖5 機(jī)組升降速試驗(yàn)轉(zhuǎn)速和振動(dòng)趨勢圖
該汽輪機(jī)在上一周期運(yùn)行過程中, 水擊導(dǎo)致了汽輪機(jī)組受到劇烈的高頻振動(dòng), 汽輪機(jī)損壞嚴(yán)重, 更換了轉(zhuǎn)子部件, 更換的轉(zhuǎn)子在使用前做了低速動(dòng)平衡, 在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。 但維修后汽輪機(jī)在正常工況下運(yùn)行, 高壓端軸承振動(dòng)較大, 汽封泄漏較大, 汽封冷卻器水量比較大。 根據(jù)汽輪機(jī)的振動(dòng)狀態(tài)監(jiān)測圖譜和升降速曲線試驗(yàn)分析, 可以判斷振動(dòng)的主要原因是動(dòng)不平衡。 但該汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子為剛性轉(zhuǎn)子, 只需做低速動(dòng)平衡, 且汽輪機(jī)只有高壓端振動(dòng)超標(biāo), 低壓端振動(dòng)正常, 因此可以排除轉(zhuǎn)子本身不平衡故障。 針對(duì)只有高壓側(cè)一側(cè)的振動(dòng)大, 判斷高壓側(cè)的軸瓦間隙、 緊力、 瓦和瓦座的接觸面積存在問題。 另外由于汽輪機(jī)汽封漏量比較大, 可能還存在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和機(jī)體不同心的問題。 鑒于目前汽輪機(jī)和壓縮機(jī)整體運(yùn)行平穩(wěn), 振動(dòng)趨于穩(wěn)定, 為保障生產(chǎn), 只要振動(dòng)沒有繼續(xù)增大趨勢, 該機(jī)組可以在監(jiān)護(hù)下安全運(yùn)行。
根據(jù)診斷結(jié)論, 在裝置檢修期間對(duì)富氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)進(jìn)行針對(duì)性拆檢, 通過對(duì)動(dòng)靜部件測量發(fā)現(xiàn), 汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)子與定子不同心, 轉(zhuǎn)子相對(duì)于定子向東偏0.50 mm、 向下偏0.20 mm, 轉(zhuǎn)子單邊間隙偏大, 汽輪機(jī)本體與高壓端軸承不同心,導(dǎo)致軸承與軸承座接觸面積不夠, 經(jīng)涂抹紅丹檢查發(fā)現(xiàn)接觸面積在40%以下, 軸瓦緊力不夠。 通過比對(duì)完全符合之間的狀態(tài)監(jiān)測診斷, 屬于軸瓦部分的問題引起的汽輪機(jī)高壓側(cè)軸承振動(dòng)較大。
針對(duì)汽輪機(jī)軸承座出現(xiàn)的問題決定對(duì)軸承座進(jìn)行常溫點(diǎn)焊修補(bǔ)后, 再進(jìn)行鏜床加工修復(fù), 在焊接修復(fù)過程中嚴(yán)格采用脈沖焊機(jī)連續(xù)電焊, 并始終控制溫度在60 ℃以內(nèi), 防止軸承座變形。 在鏜床加工過程中以油封端面為基準(zhǔn)面, 采用二維坐標(biāo)鏜床進(jìn)行加工, 最后留0.02 mm 左右的余量進(jìn)行手工研磨修復(fù)。 通過修復(fù), 汽輪機(jī)高壓側(cè)軸承座與軸承接觸面積達(dá)到了95%以上, 同時(shí)對(duì)軸承箱與缸體接觸面采用加偏墊的方法找好汽輪機(jī)本體的同心度, 最后以汽輪機(jī)為基準(zhǔn), 對(duì)整個(gè)機(jī)體重新找正。 檢修后對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行試車運(yùn)行, 汽輪機(jī)的振動(dòng)降到15 μm 以下。
通過對(duì)富氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)高壓端軸承振動(dòng)進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測分析, 準(zhǔn)確地判斷出汽輪機(jī)故障原因、 程度及發(fā)展趨勢, 指導(dǎo)了設(shè)備在生產(chǎn)期間的運(yùn)行和檢修期間的維修, 保障了生產(chǎn)也減少了檢修工作量。 說明在大型轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備日常監(jiān)測維護(hù)工作中, 應(yīng)該重視狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行中的應(yīng)用, 來指導(dǎo)進(jìn)行設(shè)備預(yù)防性維修和維護(hù), 延長設(shè)備使用周期, 保障裝置穩(wěn)定運(yùn)行。