崔彥亭, 胥佳瑞, 賀善舉, 吳韜, 鄧愛祥
(1. 大唐華北電力試驗(yàn)研究院, 北京, 100040; 2.河北大唐國際張家口熱電有限責(zé)任公司, 河北張家口, 075000))
某機(jī)組為315 MW 亞臨界、 一次中間再熱、單軸、 兩缸兩排汽、 單抽供熱凝汽式機(jī)組。 軸系由高中壓轉(zhuǎn)子、 低壓轉(zhuǎn)子、 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子3 根轉(zhuǎn)子組成, 轉(zhuǎn)子間通過剛性聯(lián)軸器連接, 各轉(zhuǎn)子均為雙支撐結(jié)構(gòu), 其中1~4 號(hào)軸承為可傾瓦軸承, 5~6號(hào)軸承為橢圓軸承, 如圖1 所示。
圖1 軸系示意圖
2020 年5 月機(jī)組B 修中高中壓轉(zhuǎn)子返廠更換調(diào)節(jié)級(jí), 并進(jìn)行高速動(dòng)平衡。 熱控專業(yè)對(duì)汽輪機(jī)偏心測量系統(tǒng)做了小軸振動(dòng)改造, 將偏心傳感器輸入信號(hào)并聯(lián)接入相鄰振動(dòng)卡件備用通道組態(tài)成為軸振信號(hào), 使偏心信號(hào)根據(jù)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)分階段顯示, 在600 r/min 以下時(shí)顯示為子轉(zhuǎn)子偏心信號(hào), 在600 r/min 以上時(shí)顯示為小軸振動(dòng)信號(hào)[1]。
2021 年6 月11 日19 時(shí)49 分, 該機(jī)組進(jìn)行檢修后首次啟動(dòng), 600 r/min 摩檢10 min 后升速, 升至1 200 r/min 時(shí)1# 瓦軸振開始爬升(1 200~1 950 r/min 為臨界區(qū)域, 高中壓轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速1 688 r/min, 升速率500 r/min/min), 1 723 r/min 時(shí)1Y軸振快速增至256 μm, 振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作, 機(jī)組跳閘, 投盤車時(shí)偏心79 μm(啟動(dòng)前68 μm)。
表1 首次啟動(dòng)過程1#~2#瓦軸振(峰峰值/基頻)μm/μm
2021 年6 月12 日1 時(shí)34 分, 機(jī)組再次啟動(dòng)。1 點(diǎn)44 分轉(zhuǎn)速升至1 100 r/min 保持運(yùn)行觀察振動(dòng), 偏心數(shù)值82 μm, 1#~2# 瓦Y 向軸振分別為46 μm、 24 μm, 見表2。 隨后振動(dòng)幅值開始逐漸升高, 同時(shí)伴隨有相位(上部線條)減小, 9 min 后偏心開始升高, 1Y 軸振64 μm; 21 min 后偏心快速增加至376 μm, 1Y 軸振185 μm, 考慮到偏心(即小軸振動(dòng)) 增長快且數(shù)值較大, 運(yùn)行打閘并破壞真空; 25 min 后偏心達(dá)500 μm, 1Y 軸振251 μm, 2X 軸振65 μm, 以基頻為主, 見圖2; 40 min 后轉(zhuǎn)速到 “0”, 投盤車, 偏心500 μm, 現(xiàn)場用聽針偶爾可聽到前箱內(nèi)有摩擦聲; 3 點(diǎn)18 分偏心開始回落, 7 點(diǎn)01 分偏心降至54 μm。
表2 再次啟動(dòng)時(shí)偏心及1#~2#瓦軸振(峰峰值)μm
圖2 偏心與1 瓦軸振趨勢圖
根據(jù)2 次啟動(dòng)過程的振動(dòng)情況, 可以總結(jié)出該機(jī)組振動(dòng)存在以下特征:
(1)振動(dòng)幅值的成分以1 倍頻為主;
(2)轉(zhuǎn)速超過一階臨界轉(zhuǎn)速后軸振仍在爬升;
(3)2 次啟動(dòng)過程中1#瓦軸振均遠(yuǎn)大于2# 瓦軸振;
(4)第1 次打閘后投盤車時(shí)偏心較啟動(dòng)前略有增長;
(5)第2 次啟動(dòng)過程中偏心和1# 瓦振動(dòng)幅值變化與轉(zhuǎn)速無關(guān), 且1# 瓦振動(dòng)幅值變化伴隨著相位變化;
(6)1#瓦軸振與偏心爬升趨勢未完全重疊。
通過以上特征分析:
第1 次啟動(dòng)過程中, 1# 瓦軸振從1 200 r/min開始爬升, 1 723 r/min 達(dá)到跳機(jī)值。 振動(dòng)頻譜成分以1 倍頻分量為主, 高中壓轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速為1 688 r/min(由波德圖得知), 當(dāng)轉(zhuǎn)速高于1 688 r/min 時(shí)軸振仍在爬升, 正常情況下質(zhì)量不平衡引起的振動(dòng)表現(xiàn)為臨界轉(zhuǎn)速時(shí)振動(dòng)峰值明顯升高,轉(zhuǎn)速超出臨界轉(zhuǎn)速以上后, 振動(dòng)會(huì)快速下降[2]; 1號(hào)瓦軸振遠(yuǎn)大于2 號(hào)瓦軸振, 而動(dòng)平衡報(bào)告顯示1~2 號(hào)瓦振動(dòng)分別為1.5 mm/s 和1.52 mm/s, 平衡效果良好且數(shù)值接近, 如圖3 所示。 結(jié)合投盤車時(shí)偏心79 μm, 較機(jī)組啟動(dòng)前68 μm 略有增長,可以確定高中壓轉(zhuǎn)子發(fā)生了碰摩, 碰摩點(diǎn)位于轉(zhuǎn)子高壓側(cè)。
圖3 高中壓轉(zhuǎn)子高速動(dòng)平衡波德圖
第2 次啟動(dòng)過程中, 1# 瓦振動(dòng)頻譜成分以1倍頻為主, 基頻振動(dòng)幅值爬升的同時(shí), 基頻振動(dòng)相位也相應(yīng)變化, 原因?yàn)楦咧袎恨D(zhuǎn)子高壓側(cè)發(fā)生動(dòng)靜碰摩, 使得高中壓轉(zhuǎn)子產(chǎn)生熱彎曲導(dǎo)致質(zhì)量不平衡發(fā)生變化引起振動(dòng)爬升[3]; 打閘停機(jī)后, 轉(zhuǎn)速下降過程中振動(dòng)繼續(xù)爬升, 這表明轉(zhuǎn)子因碰摩產(chǎn)生的熱彎曲大于轉(zhuǎn)速下降對(duì)振動(dòng)的影響, 轉(zhuǎn)子仍存在動(dòng)靜碰摩; 1 號(hào)瓦軸振遠(yuǎn)大于2 號(hào)瓦軸振,由此推斷引起質(zhì)量不平衡位置靠近1 號(hào)瓦側(cè), 即碰摩點(diǎn)位于轉(zhuǎn)子高壓側(cè), 重點(diǎn)懷疑高壓內(nèi)外軸封及平衡持環(huán)等采用小間隙汽封位置。
本次檢修中熱控專業(yè)對(duì)汽輪機(jī)偏心測量系統(tǒng)進(jìn)行了小軸振動(dòng)改造, 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速高于600 r/min時(shí)顯示小軸振動(dòng)信號(hào), 由于TDM 系統(tǒng)未做相應(yīng)修改, 無振動(dòng)特征數(shù)據(jù)。 偏心即小軸振動(dòng)爬升發(fā)生在1 000 r/min 暖機(jī)過程中, 轉(zhuǎn)速未變而振動(dòng)升高,說明轉(zhuǎn)子不平衡量發(fā)生了變化[4], 而打閘后小軸振動(dòng)繼續(xù)升高至500 μm(滿量程), 則是碰摩振動(dòng)故障的典型特征[5],投盤車時(shí)偏心值仍為500 μm, 可斷定小軸發(fā)生了嚴(yán)重?zé)釓澢?且1 號(hào)瓦軸振與偏心爬升趨勢未完全重疊, 說明兩者發(fā)生的原因相互獨(dú)立而又有一定疊加影響, 結(jié)合前箱內(nèi)結(jié)構(gòu)判斷小軸振動(dòng)爬升的原因?yàn)橹饔捅锰幱信瞿Πl(fā)生。
碰摩故障的機(jī)理比較直觀, 即高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子與靜子部件(汽封、 油擋等)由于動(dòng)靜間隙低于設(shè)計(jì)值發(fā)生了局部接觸, 接觸部位在劇烈的摩擦作用下釋放出大量熱量, 進(jìn)而轉(zhuǎn)子局部過熱產(chǎn)生膨脹使轉(zhuǎn)子出現(xiàn)熱彎曲, 引起不平衡量的增大,從而出現(xiàn)振動(dòng)爬升現(xiàn)象[2]。
轉(zhuǎn)軸動(dòng)靜碰摩產(chǎn)生的熱彎曲所引起的振動(dòng)現(xiàn)象, 對(duì)振動(dòng)的影響與轉(zhuǎn)速相關(guān), 轉(zhuǎn)速不同影響程度不同, 當(dāng)轉(zhuǎn)速低于一階臨界轉(zhuǎn)速時(shí)滯后角φ<90°, 動(dòng)靜碰摩引起的轉(zhuǎn)軸熱彎曲產(chǎn)生的不平衡量OB, 與原始不平衡量OA 疊加后的不平衡量OC大于原始不平衡量OA, 從而導(dǎo)致動(dòng)靜摩擦加劇,轉(zhuǎn)軸熱變形量也將進(jìn)一步變大, 相互影響產(chǎn)生惡性循環(huán)。 這種摩擦嚴(yán)重威脅機(jī)組的運(yùn)行安全, 嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致軸系破壞事故的發(fā)生。 如圖4 所示[4]。
圖4 一階臨界轉(zhuǎn)速以下轉(zhuǎn)軸摩擦對(duì)振動(dòng)的影響
對(duì)于碰摩振動(dòng)故障, 最直接的解決方案就是揭缸檢修, 重新調(diào)整動(dòng)靜間隙, 從根本上避免動(dòng)靜接觸。 但是這種手段費(fèi)時(shí)費(fèi)力, 需要對(duì)碰摩部位有準(zhǔn)確的把握。 實(shí)際上最常用也是最有效的手段是采取 “磨合” 的方法, 即讓動(dòng)靜部件充分磨合, 摩擦掉相互接觸的部分, 以消除振動(dòng)[6]。 根據(jù)以上分析決定對(duì)1 號(hào)瓦軸振采用磨合的方式來解決振動(dòng)故障, 而前箱檢查由于工期較短, 決定揭箱檢查主油泵密封環(huán)、 浮動(dòng)油擋間隙、 高中壓缸調(diào)端外軸封間隙以及碰摩情況。
12 日下午解體檢查, 發(fā)現(xiàn)主油泵調(diào)端擋油環(huán)間隙為 “0”, 如圖5 所示, 擋油環(huán)止動(dòng)銷處于油泵結(jié)合面位置, 止動(dòng)銷加工槽尺寸較小導(dǎo)致止動(dòng)銷在回裝后被壓緊, 同時(shí)結(jié)合面的密封膠被擠入止動(dòng)銷槽中, 進(jìn)一步導(dǎo)致?lián)跤铜h(huán)被卡死無法自由浮動(dòng), 使得油泵油擋及密封環(huán)與轉(zhuǎn)子發(fā)生碰摩,引起機(jī)組小軸振動(dòng)異常。 高中壓缸調(diào)端外軸封間隙合格, 軸徑上微碰摩跡象不明顯, 懷疑引起1號(hào)瓦振動(dòng)大的碰摩點(diǎn)位于內(nèi)軸封或平衡持環(huán)處,決定繼續(xù)采用“磨合“方式消除振動(dòng)。
圖5 主油泵結(jié)構(gòu)圖
圖6 主油泵油擋及密封環(huán)處碰摩跡象
6 月13 日, 機(jī)組第3 次啟動(dòng), 機(jī)組順利定速3 000 r/min, 整個(gè)過程偏心最大73 μm, 一階臨界1 號(hào)瓦軸振最大85 μm, 各瓦軸振均在優(yōu)秀值范圍內(nèi), 見表3。
表3 機(jī)組定速3 000 r/min 時(shí)1~6 瓦振動(dòng)情況(峰峰值)μm
通過以上分析可以得到:
(1)機(jī)組1# 瓦振動(dòng)以工頻分量為主, 屬于不穩(wěn)定的普通強(qiáng)迫振動(dòng)。 其特點(diǎn)是低速暖機(jī)過程中汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子振動(dòng)快速爬升和過臨界振動(dòng)數(shù)值較高, 并伴隨有相位變化。 機(jī)組振動(dòng)產(chǎn)生的原因?yàn)楦邏簜?cè)發(fā)生了動(dòng)靜碰摩,主要是檢修中汽封局部間隙調(diào)整偏小引起的, 后續(xù)啟停機(jī)中仍應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)視。
(2)小軸振動(dòng)振動(dòng)特點(diǎn)現(xiàn)為打閘后偏心值繼續(xù)升高、 投盤車時(shí)滿量程, 54 min 后偏心開始回落,屬于典型的由碰摩引起的熱彎曲現(xiàn)象, 為擋油環(huán)止動(dòng)銷安裝不當(dāng)引起。
(3)由主油泵擋油環(huán)原因引起機(jī)組小軸振動(dòng)故障在行業(yè)內(nèi)極少發(fā)生,大多數(shù)機(jī)組對(duì)于小軸振動(dòng)監(jiān)視未做要求, 且偏心在600 r/min 以上時(shí)不做顯示, 即使運(yùn)行中出現(xiàn)異常也未必能發(fā)現(xiàn), 本案例的發(fā)生應(yīng)當(dāng)引起各發(fā)電企業(yè)的高度重視, 以免產(chǎn)生嚴(yán)重后果造成不必要的損失。