馬書楠(中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司,天津 300450)
某海上石油平臺(tái)斜板除油器設(shè)計(jì)處理量為 12 000 m3/d,設(shè)計(jì)進(jìn)出口含油率分別為1 200 mg/L 和300 mg/L,當(dāng)前該斜板除油器實(shí)際處理污水10 000 m3/d,進(jìn)出口含油率實(shí)際為1 100 mg/L 和450 mg/L。斜板水質(zhì)處理不達(dá)標(biāo)直接導(dǎo)致下級(jí)污水處理設(shè)備的負(fù)擔(dān)增大,最終導(dǎo)致注水水質(zhì)不合格,并嚴(yán)重影響了污水系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性[1]。平臺(tái)污水系統(tǒng)主要接收原油系統(tǒng)各級(jí)分離器分離出來(lái)的生產(chǎn)水,通過(guò)斜板除油器、加氣浮選器、雙介質(zhì)濾器處理合格后進(jìn)入注水緩沖罐。平臺(tái)共有四口水源井,通過(guò)旋流除砂器、注水細(xì)濾器處理后,進(jìn)入注水緩沖罐。注水緩沖罐的水主要用于中心平臺(tái)以及油田小平臺(tái)注水井注水。其中斜板除油器是污水處理的第一級(jí),可以分離出大于50 μm以上的游離浮油。設(shè)備按板的形式不同可分為平行聚結(jié)板和波紋聚結(jié)板,波紋板與油水接觸的面積大于平行板,小油滴聚結(jié)成大油滴的機(jī)會(huì)多,目前海上采油平臺(tái)多采用波紋鋼板類型的臥式斜板除油器。斜板除油的基本原理是“淺層理論”,又稱“淺池沉淀”,假設(shè)斜板沉積池池長(zhǎng)為L(zhǎng),池中流體流速為V,沉降速度為V0,根據(jù)L/H=V/V0公式,可見池長(zhǎng)與流體流速值不變時(shí),池深越淺越小直徑的懸浮物顆??杀挥行С?。因此提高除油效率就要適當(dāng)降低斜板除油器分離高度。海上油田在備中加設(shè)傾斜波紋板,使分離設(shè)備的工作表面積增大,降低池深度,從而提高設(shè)備除油效率。
某海上油田,注水水質(zhì)化驗(yàn)發(fā)現(xiàn)注水水質(zhì)不合格,斜板除油器入口水中含油值接近2 200 mg/L,嚴(yán)重影響水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性,具體造成問(wèn)題如下所示:
問(wèn)題一:影響斜板除油器出口水質(zhì) ,斜板除油器收油量增加。斜板除油器入口含油值高直接導(dǎo)致斜板除油器出口水中含油偏高,直接導(dǎo)致下游設(shè)備水處理能效降低,影響水處理系統(tǒng)正常運(yùn)行,甚至導(dǎo)致注水含油量超標(biāo)。斜板除油器收油頻率提升、收油量增加對(duì)平臺(tái)流程影響增加。
問(wèn)題二:影響加氣浮選器出口水質(zhì),氣浮收油頻次增加。斜板除油器入口含油值高可能導(dǎo)致斜板除油器出口水中含油量超標(biāo),導(dǎo)致加氣浮選器出口水質(zhì)不達(dá)標(biāo),收油頻次增加,影響水處理系統(tǒng)正常運(yùn)行。
問(wèn)題三:影響核桃殼濾器出口水質(zhì),反洗頻次增加,濾料壽命變短。斜板除油器入口含油值高可能導(dǎo)致氣浮出口水中含油量超標(biāo),導(dǎo)致核桃殼過(guò)濾器壓差上漲過(guò)快,反洗頻次增加,甚至核桃殼濾料受到污染,核桃殼濾料更換頻次增加,耗費(fèi)巨大作業(yè)成本。
問(wèn)題四:影響注水系統(tǒng)正常運(yùn)行,可能導(dǎo)致注水系統(tǒng)超壓運(yùn)行。斜板除油器入口含油值高可能導(dǎo)致核桃殼過(guò)濾器出口水中含油量超標(biāo),導(dǎo)致注水井地層污染,注入壓力增高,甚至導(dǎo)致注水系統(tǒng)超壓運(yùn)行。
問(wèn)題五:影響油藏注水開發(fā)效果,導(dǎo)致產(chǎn)油量遞減較快。長(zhǎng)時(shí)間的超標(biāo)注水可能導(dǎo)致,注水井注水壓力逐漸升高。高含油值的生產(chǎn)水長(zhǎng)期注入油藏,影響水驅(qū)油的效果,堵塞油水的滲流通道,最終導(dǎo)致油藏產(chǎn)油量遞減較快。
針對(duì)由斜板除油器入口水質(zhì)含油值偏高對(duì)生產(chǎn)水系統(tǒng)帶來(lái)的負(fù)面影響,選定降低斜板除油器入口含油值這一課題作為研究目標(biāo),后期隨著水量增大,必會(huì)導(dǎo)致注水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)。平臺(tái)人員對(duì)斜板除油器運(yùn)行問(wèn)題展開分析,認(rèn)為隨著平臺(tái)處理液量不斷增大,油井出砂、調(diào)驅(qū)伴隨聚合物返出,以及聚合物與砂質(zhì)、化學(xué)藥劑相互作用形成的懸浮物在系統(tǒng)中大量滯留。而現(xiàn)有斜板除油器因其內(nèi)部設(shè)計(jì)缺陷,不能有效將泥砂及懸浮物有效排除,導(dǎo)致污水處理效果不佳。
由于后期油井出砂,進(jìn)入斜除油器的生產(chǎn)污水?dāng)y帶泥砂含量高,對(duì)內(nèi)部波紋板造成沖擊,而平臺(tái)斜板除油器內(nèi)部玻璃纖維波紋板強(qiáng)度不夠,容易塌陷,導(dǎo)致除油效果變差[2]。
斜板除油器清水室堰板高度僅比收油槽堰板高度低50 mm,導(dǎo)致斜板收油不可控,加上為平堰,在水量較大和波動(dòng)幅度較大情況下,水流流經(jīng)隔板上沿會(huì)出現(xiàn)水流上翻的情況,從而形成阻水作用,污水大量進(jìn)入集油槽。而在混合室處于正常收油液位時(shí),混合室至清水室的過(guò)流面積約為0.7 m2,其水量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于斜板入口流量,導(dǎo)致斜板正常運(yùn)行時(shí)混合室與清水室存在較高液位差。為避免液位波動(dòng)產(chǎn)生冒罐風(fēng)險(xiǎn),提高設(shè)備的處理及收油能力,平臺(tái)采取臨時(shí)措施將清水室堰板的工藝人孔蓋拆除,使得斜板混合室與清水室液位差保持在合理高度,設(shè)備能夠恢復(fù)設(shè)計(jì)處理量,但此舉導(dǎo)致清水室堰板失去作用,過(guò)水出現(xiàn)短流,處理前后水質(zhì)混合,失去處理效果,導(dǎo)致混合室中的泥砂大量進(jìn)入清水室,進(jìn)而污染下一級(jí)設(shè)備。
聚合物、化學(xué)藥劑以及泥砂相互作用粘結(jié)形成高穩(wěn)定低流動(dòng)性的懸浮物,在斜板除油器頂部大量堆集,不能通過(guò)日常收油有效排出,嚴(yán)重影響了污水系統(tǒng)的除油效果。
通過(guò)歷次清罐作業(yè)發(fā)現(xiàn)斜板除油器底部泥砂沉淀非常明顯,幾乎占據(jù)容器容積25%~30%左右,大大降低了設(shè)備的有效處理容積,減少了含油污水的處理時(shí)間,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)水處理設(shè)備的除油效果。而原有排砂管線和排污孔眼尺寸小,易造成管線堵塞,且斜板容器底部也未設(shè)計(jì)有利于泥沙收集外排的機(jī)械裝置,當(dāng)堵塞嚴(yán)重時(shí)不能依靠自身靜壓外排污泥。此時(shí)需要借助外界壓力水源進(jìn)水排污,但是效果仍不理想。
由于油田生產(chǎn)水處理量的變化,當(dāng)前藥劑能讀可能不能滿足要求,從而導(dǎo)致斜板除油器處理效果不佳。
在日常工作中,由于對(duì)斜板除油器的收油液位不準(zhǔn)確,導(dǎo)致斜板除油器的不能長(zhǎng)期收油,從而不能處理到斜板除油器里面的污水,從而使斜板除油器處理效果不佳。
波紋板使用套管連接,將斜板內(nèi)部原有的玻璃纖維波紋板更換為強(qiáng)度更高的SS316L 材質(zhì)的波紋板,解決了因波紋板強(qiáng)度不夠而導(dǎo)致的塌陷問(wèn)題。
設(shè)計(jì)處理量:500 m3/h。
出水堰采用90°三角堰自由出流,取堰上水頭為h堰為0.10 m,每個(gè)堰過(guò)堰流量q(m3/s)由計(jì)算公式(1)求得:
設(shè)計(jì)水位宜位于齒高的2/3 處,齒高為公式(3):
齒寬W齒為0.30 m。
因?yàn)閃齒×32=0.30×32=9.6 m<11.8 m 所以說(shuō)明所選堰上水頭可以正常滿足過(guò)流要求。
校核處理量為300 m3/h 時(shí)的,三角堰過(guò)水高度:
水位接近于齒高的1/2 處。
采用伯努利方程方程進(jìn)行核算:
(1)設(shè)計(jì)處理量:500 m3/h。
(2)斜板入口管線為12″,截面積S=π×0.152= 0.070 7 m2,斜板接觸區(qū)水流的速度v=500/3 600/0.070 7 =1.96 m/s。
(3)波紋板區(qū)的橫截面積S=1.686×11=18.546 m2
在處理量恒定,設(shè)備內(nèi)液面穩(wěn)定的情況下,水通過(guò)波紋板區(qū)的流速v1=500/3 600/18.546=0.007 m/s。雷諾系數(shù)Re=68 000 查圖得折流板的阻力系數(shù)ζ= 2.5。
(1)采用阻力系數(shù)法計(jì)算集水管阻力,查表得阻力系數(shù)ζ= 2.5,水頭損失:
(2)根據(jù)伯努利方程:
取堰上水頭為h堰為0.10 m,z1-z2=50 mm;接觸區(qū)與清水室聯(lián)通,所以p1=p2,設(shè)v′1=0 m/s,則:
由此可知,當(dāng)液位到達(dá)預(yù)設(shè)溢流位時(shí),仍具有1 m/s的速度,滿足介質(zhì)在三角堰處溢流的要求。
依據(jù)計(jì)算結(jié)果,將斜板清水室的平板堰切除500 mm,預(yù)制完成的斜板三角堰,其高度可向下調(diào)節(jié)300 mm,向上調(diào)節(jié)60 mm。這樣就解決了斜板收油不可控和泥砂進(jìn)入清水室進(jìn)而污染下一級(jí)處理設(shè)備的問(wèn)題,如圖1 所示。
圖1 斜板除油器三角堰示意圖
斜板混合室上部增加一根12 寸排懸浮物管線,將斜板中上部富集的懸浮物外排至污油水罐。經(jīng)計(jì)算,12 寸排污口上沿兒距罐頂高度在157.5~215.0 mm間均可實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求,大尺寸外排懸浮物管線的安裝解決了懸浮物堆積問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)外排,使混合室能夠有效收油。
斜板混合室內(nèi)部四個(gè)排沙口下方分別增加波紋導(dǎo)泥板,在排砂口附近增加坡度便于泥砂聚積排出。
根據(jù)目前生產(chǎn)流程,制定定量收油、定時(shí)收油及24 h 在線的斜板除油器收油工作制度,進(jìn)行試驗(yàn)。在最優(yōu)加注濃度的前提下,每種工作制度下,連續(xù)試驗(yàn)一周。對(duì)水室收油2 h、4 h 后的化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集及數(shù)據(jù)對(duì)比(表1~表3)。
表1 定量收油生產(chǎn)分離水相出口含油數(shù)據(jù)記錄(第一周)
表3 定量收油生產(chǎn)分離水相出口含油數(shù)據(jù)記錄(第三周)
根據(jù)上述試驗(yàn)數(shù)據(jù),可以明顯看出,定量收油效果在2 h 后效果顯著,但效果很難保持較長(zhǎng)時(shí)間;定時(shí)收油效果4 h 后的效果比定量收油效果好;但與24 h在線收油的工作制度下生產(chǎn)分離器處理效果相比仍然存在不小差距。因此,采用24 h 在線收油的工作制度。
表2 定量收油生產(chǎn)分離水相出口含油數(shù)據(jù)記錄(第二周)
通過(guò)調(diào)整BHQ-433 的加藥濃度,來(lái)對(duì)斜板除油器出口含油進(jìn)行化驗(yàn),從化驗(yàn)結(jié)果可知(表4),當(dāng)清水劑的注入量在90 mg/L 時(shí),斜板除油器處理效果最佳,從而能降低下游設(shè)備的處理壓力,從而增加了注水水質(zhì)。
表4 斜板除油器出口含油結(jié)果
斜板作為污水處理系統(tǒng)的第一級(jí)設(shè)備,對(duì)水質(zhì)起著至關(guān)重要的作用。它接收上游一級(jí)分離器、電脫水器的生產(chǎn)污水來(lái)液,而來(lái)液是由LV 閥自動(dòng)調(diào)節(jié)功能實(shí)現(xiàn)的,并不能保證來(lái)液的穩(wěn)定性。當(dāng)污水流量波動(dòng)較大時(shí),在層流水流的作用下泥砂懸浮物容易被推至斜板混合室。要避免污水系統(tǒng)出現(xiàn)大量泥砂懸浮物,就要從源頭上解決,因此減少污水系統(tǒng)入口泥砂懸浮物的含量,是斜板除油器提效的另一個(gè)突破口。
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)多方實(shí)踐,油田決定對(duì)電脫水相流程作調(diào)整,將原來(lái)至斜板除油器入口的流程隔離,導(dǎo)通回流至一級(jí)加熱器入口的流程,使電脫水器生產(chǎn)污水不再進(jìn)入污水處理流程,并保持一級(jí)、二級(jí)分離器混合室油水界面高液位,保證看窗有兩個(gè)干凈水,與此同時(shí)精細(xì)化污水系統(tǒng)上游設(shè)備沖排砂作業(yè)制度,加強(qiáng)沖排砂、排懸浮物頻次和力度,使泥砂懸浮物外排,無(wú)法在流程中滯留,從而在源頭上解決了污水流程泥砂懸浮物堆積的問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)設(shè)備結(jié)構(gòu)改造、流程調(diào)整等措施,斜板除油器出口含油率降至100 mg/L,達(dá)到啟設(shè)計(jì)處理標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)取樣分析,發(fā)現(xiàn)整個(gè)污水流程水質(zhì)也有明顯改善,如圖2 所示。
圖2 措施改造前后
(1)斜板除油器處理效果不達(dá)預(yù)期,造成后續(xù)處理設(shè)備裙帶影響。綜合原因是由于采出液復(fù)雜多樣,泥砂懸浮物含量高,超出設(shè)備處理能力,同時(shí)設(shè)備本身的設(shè)計(jì)缺陷也使水質(zhì)處理效果不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。
(2) 經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)多番實(shí)踐,綜合分析,找到了適合本平臺(tái)斜板除油器的改造方案。通過(guò)更換高強(qiáng)度波紋板、底部導(dǎo)流板改造、清水室堰板改為可調(diào)式三角堰以及混合室增加外排懸浮物管線,有效提高了斜板除油器的除油效果。
(3)對(duì)于生產(chǎn)多年的老油田,伴隨著油井出砂、聚合物返出和化學(xué)藥劑不配伍等多因素造成的采出液復(fù)雜多樣,通過(guò)流程整體調(diào)節(jié),精細(xì)化沖排砂排懸浮物管理制服,使泥砂懸浮物外排,避免流程富集,也是提高水質(zhì)效果的一個(gè)有效手段。
(4) 調(diào)整收油方式,最優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工作制度,最大限量地降低了斜板除油器出口水相含油的,從而減低了下游生產(chǎn)水處理設(shè)備的處理壓力。
(5)通過(guò)對(duì)化學(xué)藥劑濃度進(jìn)行調(diào)整,提供了當(dāng)前工況下的,藥劑最佳注入濃度,保證了斜板除油器的處理效果。