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      電石渣水泥熟料生產線結皮原因分析及處理

      2022-07-27 12:32:16曹輝輝
      水泥技術 2022年4期
      關鍵詞:結皮石渣生料

      曹輝輝

      1 前言

      我公司有兩條3 000t/d水泥熟料生產線,為上游PVC產業(yè)的電石渣廢渣配套處置項目。由于采用電石渣配料,燒成系統(tǒng)預熱器、分解爐、煙室縮口易產生結皮,嚴重制約了生產線的穩(wěn)定運行,預熱器每年約堵塞5~7次;煙室縮口每班需清理結皮2~3次,每次>30min;末級下料管翻板閥周圍,每班清理結皮1次,工人勞動強度大,存在很大的安全隱患。公司針對上述問題進行了優(yōu)化改進并取得了較好效果。目前,預熱器系統(tǒng)結皮情況得到了很大改善,基本能夠實現(xiàn)生產線長期穩(wěn)定運行。

      2 結皮原因及改進措施

      2.1 原燃材料中有害成分的影響及改進

      眾所周知,原燃材料中的有害成分是造成燒成系統(tǒng)結皮的重要影響因素,我公司生產水泥熟料的原材料主要由鈣質原料、硅鋁質原料、鐵質原料等組成。鈣質原料全部為電石渣,電石渣中的主要有害成分為氯離子,還含有硫化氫等副產品;硅、鋁質原料主要為黃矸石,來源于毛烏素沙漠的鹽堿地帶,堿含量較高,一般約3.5%;鐵質原料為鋼渣、當?shù)仉姀S的高鐵粉煤灰和高鐵爐渣。燃煤為當?shù)孛海|量整體較好,含硫量在0.5%左右,成分比較穩(wěn)定。當電石渣中氯離子>0.03%或黃矸石中堿含量連續(xù)超過3.3%時,回轉窯系統(tǒng)結皮現(xiàn)象明顯加重。原材料的化學成分分析見表1,燃煤的工業(yè)分析見表2。

      表1 原材料的化學成分分析,%

      表2 燃煤的工業(yè)分析

      改進措施:嚴格控制電石渣中氯離子含量≯0.03%,每班分析一次,將其作為集團級工藝指標進行控制;優(yōu)化上游工藝,用硫酸清凈工藝代替原來的鹽酸清凈工藝;針對黃矸石堿含量高的問題,采用部分高鐵粉煤灰替代黃矸石,保證熟料堿含量<0.7%,熟料硫堿比0.8~1.0[1]。

      2.2 窯尾系統(tǒng)漏風的影響及改進措施

      窯尾系統(tǒng)漏風處往往易形成冷熱交替的厚重結皮。

      改進措施:針對窯尾系統(tǒng)內漏風,將C1旋風筒翻板閥改為雙翻板閥,并對其他翻板閥進行優(yōu)化。針對窯尾系統(tǒng)外漏風,一是將窯尾原石墨塊密封改為新型的魚鱗片摩擦套密封;二是采用機械加工制成的成品檢修門代替人工制作的檢查門;三是全員重視系統(tǒng)各檢查門、熱電偶等部位的漏風治理,并將窯尾氧含量和堵塞“跑、冒、滴、漏”工作納入日??己斯芾?。

      2.3 窯尾系統(tǒng)通風的影響及改進措施

      煙室縮口為燒成系統(tǒng)通風的“咽喉”部位,易產生結皮,一旦出現(xiàn)厚重結皮,將嚴重影響整個系統(tǒng)通風,造成窯頭火焰不暢,煤粉燃燒不完全,致使窯尾形成還原氣氛,進而導致煙室縮口、末級下料管等部位結皮加劇,需及時進行清理。

      改進措施:一是對煙室進行擴容改造,二是在煙室、分解爐縮口和末級下料管處使用微晶高溫耐磨防結皮板等新材料。改造前,我公司在煙室和分解爐縮口使用的耐火材料是抗結皮澆注料,抗結皮效果甚微。2021年3月,在1號熟料生產線的預熱器末級筒使用了晶核微晶高溫耐磨管道(見圖1)及在煙室、分解爐縮口處引進了微晶高溫耐磨防結皮板(見圖2)。微晶材料耐磨損、耐急冷急熱,能有效減少結皮,使用效果較好。另外,在末級下料管處安裝了“空氣炮群”防堵塞裝置(見圖3),增加了一組負壓監(jiān)測裝置,若監(jiān)測到下料管中負壓異常,可及時在線清堵,有效避免了下料管清理不及時造成的堵塞。

      圖1 末級下料管使用微晶板材料

      圖2 分解爐縮口使用微晶板材料

      圖3 末級下料管使用“空氣炮群”防堵塞裝置

      2.4 煤粉燃燒的影響及改進措施

      窯頭煤和分解爐煤燃燒狀況對窯系統(tǒng)運行有直接影響。若窯頭煤煤粉過粗或水分偏大,會造成窯頭煤嚴重后燃,使煙室溫度高于正常值,在過渡帶形成副窯皮和結圈,加重煙室結皮。若分解爐煤分布不均或與生料混合不佳,一是會造成分解爐煤粉后燃,導致末級筒溫度高于分解爐,產生高溫結皮;二是會造成分解爐局部高溫,在高溫區(qū)燃燒器附近出現(xiàn)結皮。

      改進措施:針對煤粉細度問題,對煤磨選粉機進行了升級改造,兼顧煤粉制備系統(tǒng)的安全性,采用了四通道低氮燃燒器,可根據(jù)工藝需求及時調整火焰形狀。在窯尾增加了煤粉分配器,每班用手持式測溫槍測量分解爐燃燒器周圍溫度,根據(jù)溫度分布調節(jié)分解爐兩臺燃燒器的喂煤比例。目前,煤粉80μm篩篩余平均<6%,煤粉水分<4.5%,煤磨入口溫度≤260℃,煤磨出口溫度≤60℃,袋收塵器灰斗溫度≤50℃,煤粉倉溫度≤55℃。

      2.5 熱工制度的影響及改進措施

      風、煤、料的合理匹配是良好熱工制度的基礎,生料不穩(wěn)、給煤不暢、用風調節(jié)不及時等均會造成熱工制度紊亂、工藝參數(shù)或高或低,熟料質量難以保證。電石渣水泥熟料生產線在生料粉磨和熟料煅燒方面的穩(wěn)定性較差,應加強熱工制度的精細化管理,避免加劇系統(tǒng)的結皮、結圈。

      改進措施:首先,加強生料計量管理。由于電石渣、粉煤灰等均為粉體物料,受溫度、庫壓、流動性的影響比較大,計量控制較難。為此,將原科氏力秤更換為粉體計量秤,并在庫內增加助流設施,優(yōu)化干粉秤、粉煤灰秤負壓管;將均化庫庫底生料沖板流量計更換為圓盤計量秤,并引入六西格瑪?shù)木婀芾砜刂品椒?。改造后,入窯生料飽和比合格率由<70%升至>85%,為回轉窯煅燒穩(wěn)定打下了良好基礎。其次,優(yōu)化各工藝控制指標,分級管控,每月考核。加強管理后,回轉窯工藝指標合格率由94%提高至97.5%。再次,每次開、停窯均編制專項方案,由工藝管理人員跟班指導,每季度組織一次培訓,將工藝指標超標按照事故進行分析。最后,實行每天三班統(tǒng)一操作制,為減少人為操作的波動性,我公司引進了先進控制系統(tǒng),使人工干預系統(tǒng)的次數(shù)減少了80%以上,實現(xiàn)了真正意義上的三班操作統(tǒng)一。

      2.6 電石渣自身特性的影響及改進措施

      電石渣作為鈣質原料,與石灰石有很大區(qū)別。首先,電石渣的主要成分為Ca(OH)2,其分解溫度為580℃左右,而石灰石的主要成分為CaCO3,其分解溫度為800℃左右;其次,Ca(OH)2分解吸熱與CaCO3不同,前者分解吸熱為1 160kJ/kg,后者分解吸熱為1 660kJ/kg[2];再者,電石渣顆粒較細,脫水較早,在預熱器內還進行可逆反應,以上特性造成含電石渣的生料粘性較大,在高溫的預熱器和分解爐錐部易產生結皮。

      改進措施:首先,制定合理的生料指標,將煅燒過程中的液相量控制在26.5%~27.5%;其次,根據(jù)入窯生料的化學成分及時調整分解爐溫度,尤其在生料易燒時,分解爐溫度應≯850℃,并及時關注C5錐體溫度與負壓,安排崗位人員1h活動一次翻板閥;再次,及時關注窯尾煙室溫度和負壓,熟料fCaO含量不可連續(xù)<0.5%,崗位巡檢時,用測溫槍監(jiān)測分解爐錐部殼體溫度,判斷分解爐內是否存在結皮,并根據(jù)數(shù)據(jù)及時調整窯尾煤分配比例,防止局部高溫,加重結皮的產生。

      2.7 工藝操作紀律的影響及改進措施

      良好的工藝操作紀律是保障窯系統(tǒng)穩(wěn)定運行的基礎。在實際生產中存在以下問題:一是各操作員操作習慣不同,操作方式不統(tǒng)一;二是操作員對工藝指標超標不夠重視,對煙室負壓、分解爐負壓、煙室溫度、分解爐溫度、C5錐體溫度等頻繁超標情況調節(jié)不及時;三是窯尾廢氣經干燥管,用于烘干電石渣,電石渣的上料穩(wěn)定性直接影響預熱器至窯系統(tǒng)的負壓。而有的班組不重視電石渣上料穩(wěn)定性的管理,導致電石渣上料皮帶電流波動量達到10A左右,預熱器C1出口負壓波動達500Pa;四是為控制窯尾電袋復合收塵器入口溫度≯220℃,操作員需頻繁開啟管道噴淋和冷風閥,在此過程中,易忽視壓縮空氣與噴槍霧化效果,造成管道水汽掛壁,最終導致整體負壓逐步升高;五是操作員對生料的預判不足,不能根據(jù)入窯生料及窯況變化及時調整系統(tǒng)用風和用煤,操作控制滯后。

      改進措施:一是規(guī)范各班操作,對主要參數(shù)的控制范圍進行優(yōu)化,縮小波動范圍,明確操作上下限;二是建立指標超標報警機制,實施分級管控,一旦超出指標范圍,系統(tǒng)即會自動報警提醒,并向管理人員推送關鍵指標;三是對電石渣庫上料系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,一方面實現(xiàn)了電石渣干渣庫出料回轉下料器的變頻控制,另一方面通過增加膠帶輸送機,將1號生產線的濕電石渣通過輸送機輸送到2號生產線的上料系統(tǒng),降低了廢氣溫度,解決了噴淋與冷風閥頻繁開啟的問題;四是每三天對噴淋系統(tǒng)噴槍的霧化效果進行一次檢查,并將噴淋水壓與壓縮空氣壓力接入DCS操作畫面實時監(jiān)控;五是對操作員進行強化培訓,每季度召開一次座談會,編制《異常工況處置手冊》,提高操作員操作水平。

      3 結語

      通過實施上述改進措施,實現(xiàn)了生產線的長期滿負荷生產。改進后,系統(tǒng)結皮減少了60%左右,因結皮造成的預熱器堵塞、回轉窯大幅減產次數(shù)減少了80%,熟料3d抗壓強度穩(wěn)定在30MPa以上,游離氧化鈣合格率達93%以上,有效推動了系統(tǒng)的高產、高效、高質量運行。

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