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      火電機(jī)組AGC協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)優(yōu)化

      2022-07-30 02:42:04孫安娜趙太磊苑蔭東
      發(fā)電設(shè)備 2022年4期
      關(guān)鍵詞:磨煤機(jī)汽輪機(jī)指令

      莊 偉, 康 磊, 孫安娜, 田 宇, 趙太磊, 苑蔭東

      (1. 上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司,上海 200240;2. 內(nèi)蒙古白音華煤電有限公司坑口發(fā)電分公司,內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 026200)

      2019年9月,華北能源監(jiān)管局為了適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的運(yùn)行特點(diǎn),主動提升發(fā)電企業(yè)并網(wǎng)運(yùn)行水平,修訂印發(fā)了《華北區(qū)域發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》和《華北區(qū)域并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》(以下簡稱“兩個(gè)細(xì)則”)。目前,“兩個(gè)細(xì)則”已經(jīng)在華北電網(wǎng)各個(gè)電廠全面實(shí)施,其中有償輔助服務(wù)主要包括自動發(fā)電控制(AGC)和一次調(diào)頻。華北電力調(diào)度控制中心每月根據(jù)AGC調(diào)節(jié)性能綜合評判指標(biāo)公布對各統(tǒng)調(diào)機(jī)組AGC調(diào)節(jié)性能的排名,并且根據(jù)調(diào)節(jié)性能綜合評判指標(biāo)的高低對機(jī)組進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)獎懲,每月的幅度最高可達(dá)百萬元,這對機(jī)組運(yùn)行和控制品質(zhì)提出了更高的要求。

      筆者分析了“兩個(gè)細(xì)則”中的AGC調(diào)節(jié)性能綜合評判指標(biāo),分別針對調(diào)節(jié)速率、調(diào)節(jié)精度及響應(yīng)時(shí)間提出具體優(yōu)化方案,在闡述機(jī)組控制特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,從熱控邏輯和運(yùn)行方式優(yōu)化方面,分別對鍋爐主控回路、汽輪機(jī)主控回路、一次風(fēng)壓力控制、磨煤機(jī)啟停方式等進(jìn)行改進(jìn)。

      1 AGC調(diào)節(jié)性能指標(biāo)要求

      “兩個(gè)細(xì)則”中,針對火電廠投入AGC的調(diào)節(jié)速率指標(biāo)、響應(yīng)時(shí)間指標(biāo)、調(diào)節(jié)精度指標(biāo)等給出了詳細(xì)的規(guī)定。目前,一般火電機(jī)組的AGC投運(yùn)率均可達(dá)到99%以上,故AGC補(bǔ)償考核指標(biāo)主要取決AGC調(diào)節(jié)性能綜合評判指標(biāo)。

      1.1 AGC調(diào)節(jié)性能指標(biāo)的定義

      “兩個(gè)細(xì)則”中規(guī)定AGC調(diào)節(jié)性能綜合評判指標(biāo)Kp為:

      Kp=K1K2K3

      (1)

      K1=2-v0/v1

      K2=2-ΔP1/ΔP0

      K3=2-τ1/τ0

      式中:K1為調(diào)節(jié)速率指標(biāo);K2為調(diào)節(jié)精度指標(biāo);K3為響應(yīng)時(shí)間指標(biāo);v0、v1分別為機(jī)組的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)速率、實(shí)際調(diào)節(jié)速率;ΔP0、ΔP1分別為調(diào)節(jié)允許的功率偏差量、實(shí)際調(diào)節(jié)的功率偏差量;τ0、τ1分別為機(jī)組的標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時(shí)間、實(shí)際響應(yīng)時(shí)間。

      直吹式制粉系統(tǒng)火電機(jī)組的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)速率為1.5%Pe/min(Pe為機(jī)組額定有功功率);調(diào)節(jié)允許的功率偏差量為1%Pe;火電機(jī)組AGC標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時(shí)間為1 min。

      1.2 AGC調(diào)節(jié)性能綜合評判指標(biāo)的控制策略

      AGC調(diào)節(jié)性能綜合評判指標(biāo)由機(jī)組的調(diào)節(jié)速率指標(biāo)、調(diào)節(jié)精度指標(biāo)和響應(yīng)時(shí)間指標(biāo)決定。提高調(diào)節(jié)速率指標(biāo)主要是提高機(jī)組的變負(fù)荷速率,但是當(dāng)機(jī)組變負(fù)荷速率提高時(shí),各主要參數(shù)的波動幅度也會變大,這需要綜合進(jìn)行考慮并針對AGC協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)進(jìn)行重點(diǎn)優(yōu)化。調(diào)節(jié)精度指標(biāo)取決于機(jī)組響應(yīng)穩(wěn)定后實(shí)際功率和目標(biāo)功率的差,主要影響因素是一次調(diào)頻的動作、汽輪機(jī)主控比例積分微分(PID)控制器中壓力拉回回路作用的強(qiáng)弱,可以通過邏輯優(yōu)化來消除這兩者的影響。提高響應(yīng)時(shí)間指標(biāo),即減少機(jī)組跨出調(diào)節(jié)死區(qū)所用的時(shí)間。提高響應(yīng)時(shí)間指標(biāo)的方法有很多,主要的2種方法是在汽輪機(jī)主控的前饋回路、設(shè)定值回路疊加AGC指令微分信號,以及基于煙氣余熱系統(tǒng)的凝結(jié)水節(jié)流控制。

      2 AGC協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)

      2.1 機(jī)組概況

      某電廠一期有2臺裝機(jī)容量為630 MW的鍋爐。鍋爐為B&WB-2028/17.5-M型亞臨界參數(shù)汽包爐,采用自然循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架的Π形單汽包鍋爐;燃燒系統(tǒng)采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺鍋爐配備6臺ZGM123G型中速輥式磨煤機(jī),5臺投運(yùn)、1臺備用。汽輪機(jī)為N600-16.7/538/538型亞臨界、單軸、四缸四排汽、一次中間再熱、雙背壓、反動式、直接空冷凝汽式汽輪機(jī);給水系統(tǒng)配備2臺50%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)容量的汽動給水泵和1臺30%BMCR容量的電動調(diào)速給水泵。分散控制系統(tǒng)(DCS)采用OVATION系統(tǒng)。

      AGC協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)是大型火力發(fā)電機(jī)組的主要控制系統(tǒng),其作用是維持鍋爐與汽輪機(jī)的能量平衡,使機(jī)組既能夠適應(yīng)電網(wǎng)負(fù)荷變化的需要,盡最大可能發(fā)揮機(jī)組調(diào)頻、調(diào)峰的能力,同時(shí)保證機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。該AGC協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)采用鍋爐跟隨(BF)為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)控制方案,由汽輪機(jī)主控調(diào)節(jié)機(jī)組功率,鍋爐主控調(diào)節(jié)主蒸汽壓力,機(jī)組指令作為鍋爐的基礎(chǔ)靜態(tài)指令,同時(shí)采用了機(jī)組指令的動態(tài)信號加快變負(fù)荷過程中的鍋爐響應(yīng)。

      2.2 基于提高調(diào)節(jié)速率指標(biāo)的控制策略

      提高調(diào)節(jié)速率指標(biāo)主要是提高機(jī)組的變負(fù)荷速率,但是貿(mào)然提高機(jī)組的變負(fù)荷速率會造成機(jī)組參數(shù)波動幅度增大,影響機(jī)組的安全運(yùn)行。機(jī)組變負(fù)荷速率的關(guān)鍵在于鍋爐。機(jī)組負(fù)荷指令變化時(shí),汽輪機(jī)通過調(diào)整調(diào)節(jié)閥開度響應(yīng)機(jī)組功率的變化是一個(gè)快速的過程,整個(gè)過程的響應(yīng)時(shí)間在秒級;鍋爐產(chǎn)生相應(yīng)蒸汽的過程則慢得多,產(chǎn)生的蒸汽需要經(jīng)過給煤、制粉、燃燒加熱及過熱等過程,這是一個(gè)分鐘級的慢過程。如果一味地增加機(jī)組的變負(fù)荷速率而不考慮鍋爐的實(shí)際情況,主蒸汽、再熱蒸汽的溫度,主蒸汽壓力及機(jī)組煤量均會發(fā)生大幅度波動,最終危害機(jī)組的安全運(yùn)行。

      2.2.1 機(jī)、爐主控回路的邏輯優(yōu)化

      機(jī)組鍋爐主控采用帶前饋回路的PID控制器,由主蒸汽壓力的實(shí)際值和設(shè)定值構(gòu)成PID控制器的閉環(huán)回路,將機(jī)組指令作為鍋爐主控的基礎(chǔ)靜態(tài)前饋,并且將機(jī)組指令的微分信號作為PID控制器的動態(tài)前饋以加快變負(fù)荷過程中的鍋爐響應(yīng)。

      為滿足“兩個(gè)細(xì)則”對機(jī)組調(diào)節(jié)速率的要求,需要在鍋爐主控前饋回路增加壓力設(shè)定值微分信號和負(fù)荷指令偏差信號(見圖1),以確保AGC指令大幅度階躍變化時(shí)煤量能夠及時(shí)響應(yīng)。同時(shí),為防止煤量過調(diào),將負(fù)荷指令微分信號乘以主蒸汽壓力偏差修正信號替代原負(fù)荷指令微分信號(見圖2)。

      圖1 負(fù)荷指令偏差信號

      圖2 負(fù)荷指令微分信號

      汽輪機(jī)主控采用帶前饋回路的PID控制器,機(jī)組實(shí)際負(fù)荷和負(fù)荷設(shè)定值構(gòu)成PID控制器的閉環(huán)回路。為滿足“兩個(gè)細(xì)則”對機(jī)組調(diào)節(jié)速率的要求,取消負(fù)荷設(shè)定值回路的三階慣性環(huán)節(jié)。

      2.2.2 機(jī)組滑壓曲線的優(yōu)化

      通過機(jī)組在450~630 MW的變負(fù)荷試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)當(dāng)機(jī)組負(fù)荷升至580 MW時(shí),機(jī)組的高、中壓調(diào)節(jié)閥均已全開,此后機(jī)組負(fù)荷完全依靠鍋爐側(cè)的燃燒來響應(yīng),升負(fù)荷速率變慢,嚴(yán)重影響AGC調(diào)節(jié)性能綜合評判指標(biāo)。針對這種情況,通過修改滑壓曲線,即提高機(jī)組低、中負(fù)荷點(diǎn)在滑壓運(yùn)行中的壓力設(shè)定值,保證機(jī)組在中、低負(fù)荷的蓄熱量足夠,從而提高機(jī)組在高負(fù)荷階段的響應(yīng)速度。優(yōu)化前后的滑壓曲線見圖3。

      圖3 優(yōu)化前后的滑壓曲線

      2.2.3 基于制粉系統(tǒng)最大負(fù)荷的邏輯優(yōu)化

      機(jī)組在4臺磨煤機(jī)運(yùn)行的情況下,給煤質(zhì)量流量超過260 t/h時(shí),磨煤機(jī)出口風(fēng)粉溫度明顯降低,機(jī)組的升溫速度趨近于0,此時(shí)電網(wǎng)給出的機(jī)組指令處于啟動第5臺磨煤機(jī)的負(fù)荷附近,并且機(jī)組計(jì)劃負(fù)荷線也基本保持平穩(wěn),運(yùn)行人員為避免頻繁啟停磨煤機(jī),一般不會啟動第5臺磨煤機(jī)。機(jī)組在5臺磨煤機(jī)運(yùn)行的情況下,給煤質(zhì)量流量超過315 t/h時(shí),磨煤機(jī)出口風(fēng)粉溫度同樣會出現(xiàn)明顯降低,機(jī)組的升溫速度趨近于0。出現(xiàn)上述情況時(shí),單臺給煤機(jī)已接近最大出力,單純地增加煤量,不會提高鍋爐燃燒的響應(yīng)速度,而且如果繼續(xù)增加煤量,容易造成磨煤機(jī)堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。針對這種工況,首先,通過修正鍋爐主控動態(tài)煤量的前饋,來減緩煤量的增加速度,保證在單臺給煤機(jī)已接近最大出力時(shí),煤量平穩(wěn)變化;同時(shí),為保證此時(shí)的煤粉能夠順利地被吹進(jìn)爐膛,當(dāng)有2臺及以上的磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板開度超過70%時(shí),將一次風(fēng)壓設(shè)定值提高0.2 kPa[1]。

      2.2.4 機(jī)組各重要子系統(tǒng)控制策略的優(yōu)化

      單純地提高給煤量的響應(yīng)速度并不能有效地改善機(jī)組AGC的響應(yīng)速度。對于直吹式制粉系統(tǒng),從煤量指令上升直至主蒸汽壓力變化,整個(gè)過程需要3 min左右,嚴(yán)重影響AGC負(fù)荷變化時(shí)鍋爐的響應(yīng)速度。

      利用負(fù)荷指令的前饋,迅速改變給煤量,可以提高磨煤機(jī)產(chǎn)生煤粉的速度,在煤量指令變化的同時(shí),改變一次風(fēng)量,充分利用磨煤機(jī)內(nèi)的大量余粉,可以提高煤粉進(jìn)入爐膛的速度[2]。為配合磨煤機(jī)存粉的燃燒,在送風(fēng)機(jī)的控制邏輯中增加煤量變化的動態(tài)信號,同時(shí)將AGC指令信號引入二次風(fēng)門、分離燃盡風(fēng)(SOFA)風(fēng)門的控制邏輯中,既能保證磨煤機(jī)存粉燃燒所需的氧量,又能降低爐膛的火焰中心高度,提高主蒸汽壓力的響應(yīng)速度,同時(shí)還能防止鍋爐的主蒸汽及受熱面超溫。

      機(jī)組變負(fù)荷速率提高時(shí),鍋爐燃燒變化加劇,主蒸汽流量的變化也更劇烈。將汽包壓力的負(fù)向微分信號疊加至給水主控副調(diào)PID設(shè)定值,鍋爐汽包壓力的變化能夠快速地反映燃燒的變化。通過提前增減給水泵的出力,從而加快給水調(diào)節(jié),有利于穩(wěn)定機(jī)組變負(fù)荷過程中的汽包水位。機(jī)組變負(fù)荷速率提高時(shí),爐膛負(fù)壓變化明顯加劇,特別是鍋爐煤量開始變化的時(shí),壓力的波動最大能達(dá)到±200 Pa。采用機(jī)組指令的微分信號作為引風(fēng)機(jī)PID控制器的前饋,能夠顯著改善爐膛負(fù)壓的調(diào)節(jié)品質(zhì)。

      2.3 基于提高調(diào)節(jié)精度指標(biāo)的控制策略

      調(diào)節(jié)精度指標(biāo)取決于機(jī)組響應(yīng)穩(wěn)定以后,實(shí)際負(fù)荷和目標(biāo)負(fù)荷之間的差,主要影響因素是一次調(diào)頻的動作和汽輪機(jī)主控PID控制器中機(jī)前壓力偏差修正回路。

      2.3.1 一次調(diào)頻系統(tǒng)優(yōu)化

      表征一次調(diào)頻性能的指標(biāo)是響應(yīng)時(shí)間、穩(wěn)定時(shí)間和速度變動率。許多電廠為了提高小偏差情況下的一次調(diào)頻性能,將一次調(diào)頻動作的轉(zhuǎn)速死區(qū)設(shè)置過小。這種設(shè)置雖然能夠保證機(jī)組一次調(diào)頻動作幅度,但是對于AGC的調(diào)節(jié)精度指標(biāo)有較大影響,過小的調(diào)節(jié)死區(qū)對一次調(diào)頻響應(yīng)時(shí)間的改善效果有限,而且會導(dǎo)致汽輪機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥頻繁動作。經(jīng)過試驗(yàn)論證,最終將轉(zhuǎn)速死區(qū)由±1.50 r/min改為±1.99 r/min。

      2.3.2 機(jī)前壓力偏差修正回路優(yōu)化

      汽輪機(jī)主控中,將機(jī)前壓力偏差信號疊加至汽輪機(jī)主控PID控制器的設(shè)定值回路,其作用為穩(wěn)定機(jī)組變負(fù)荷過程中的機(jī)前壓力變化,避免壓力偏差過大,并且能夠有效減少煤量的波動。這是以負(fù)荷精度為代價(jià)換取壓力的穩(wěn)定,若修正量偏大,有利于壓力的穩(wěn)定,但是不利于負(fù)荷的響應(yīng),會造成負(fù)荷波動大。針對這種情況,采取的優(yōu)化策略為:機(jī)組穩(wěn)定負(fù)荷時(shí)機(jī)前壓力修正限幅為1 MPa,變負(fù)荷時(shí)機(jī)前壓力修正限幅為0.6 MPa。

      2.4 基于改善響應(yīng)時(shí)間指標(biāo)的控制策略

      為提高響應(yīng)時(shí)間指標(biāo),采用在汽輪機(jī)主控的前饋回路、設(shè)定值回路疊加AGC負(fù)荷指令微分信號和基于煙氣余熱系統(tǒng)的凝結(jié)水節(jié)流控制。

      2.4.1 基于汽輪機(jī)主控的AGC動態(tài)信號

      為提高響應(yīng)時(shí)間指標(biāo),需要在機(jī)組AGC信號變化的瞬間,迅速改變汽輪機(jī)的出力。因此,采取在汽輪機(jī)主控PID控制器的前饋回路中疊加AGC實(shí)際指令微分信號的方法,此微分信號能夠確保機(jī)組快速跨越調(diào)節(jié)死區(qū)(見圖4)。為了證機(jī)組的安全,在中壓調(diào)節(jié)閥處于閥門開度拐點(diǎn)附近時(shí)將此作用切除。為防止汽輪機(jī)主控PID控制器的反向調(diào)節(jié),在汽輪機(jī)主控PID控制器的設(shè)定值回路中增加機(jī)組實(shí)際負(fù)荷指令(限速后)的微分信號[3]。需要特別注意的是,以上2個(gè)微分信號的動作幅度必須足夠大?!皟蓚€(gè)細(xì)則”對于調(diào)節(jié)允許的功率偏差量為機(jī)組額定有功功率的1%,因此微分信號的動作幅度應(yīng)大于機(jī)組額定有功功率的1%。

      圖4 至汽輪機(jī)主控前饋的AGC負(fù)荷指令微分信號

      2.4.2 基于煙氣余熱系統(tǒng)的凝結(jié)水節(jié)流控制

      煙氣余熱系統(tǒng)利用省煤器出口的煙氣分別對低壓加熱器和高壓加熱器的給水進(jìn)行加熱。一路給水由6號低壓加熱器入口流經(jīng)煙氣余熱系統(tǒng),經(jīng)加熱后匯入5號低壓加熱器出口,其給水流量由煙氣余熱系統(tǒng)出口母管閥控制;另一路給水由除氧器出口流經(jīng)煙氣余熱系統(tǒng),經(jīng)加熱后匯入末級高壓加熱器出口,其給水流量由凝結(jié)水升壓泵控制。常規(guī)的凝結(jié)水節(jié)流技術(shù)通過調(diào)節(jié)凝結(jié)水泵頻率或除氧器水位調(diào)節(jié)閥開度,改變進(jìn)入除氧器和各低壓加熱器的凝結(jié)水量,以通過改變加熱器的抽汽量調(diào)節(jié)機(jī)組負(fù)荷。采用凝結(jié)水節(jié)流技術(shù)對凝汽器水位、除氧器水位的控制精度和品質(zhì)提出了更高的要求。

      配備煙氣余熱系統(tǒng)的機(jī)組可以通過調(diào)節(jié)煙氣余熱系統(tǒng)出口母管閥和凝結(jié)水升壓泵,從而改變進(jìn)入各高、低壓加熱器的給水流量,最終調(diào)節(jié)機(jī)組負(fù)荷。采用這種控制策略不會對凝汽器水位、除氧器水位造成較大的影響,進(jìn)入煙氣余熱系統(tǒng)的給水質(zhì)量流量最大可達(dá)300 t/h。運(yùn)行數(shù)據(jù)表明:通過將AGC負(fù)荷指令微分信號引入煙氣余熱系統(tǒng)出口母管閥、凝結(jié)水升壓泵的控制回路,能夠顯著改善機(jī)組AGC的響應(yīng)時(shí)間指標(biāo)。

      2.5 磨煤機(jī)啟停方式優(yōu)化

      磨煤機(jī)啟停對機(jī)組AGC調(diào)節(jié)性能綜合評判指標(biāo)有比較顯著的影響,選擇合適的磨煤機(jī)啟停時(shí)機(jī)和順序能夠顯著改善機(jī)組AGC的調(diào)節(jié)速率指標(biāo)和響應(yīng)時(shí)間指標(biāo)。磨煤機(jī)的啟停時(shí)機(jī)應(yīng)充分考慮各當(dāng)前機(jī)組負(fù)荷、各磨煤機(jī)的平均煤量、磨煤機(jī)出入口一次風(fēng)差壓、磨盤振動等;磨煤機(jī)的啟停順序應(yīng)在確保鍋爐安全的基礎(chǔ)上,充分考慮主蒸汽和再熱蒸汽溫度、脫硝系統(tǒng)入口溫度等。

      3 優(yōu)化效果分析

      優(yōu)化前,機(jī)組以13.2 MW/min(2.2%Pe/min)的速率進(jìn)行變負(fù)荷試驗(yàn)時(shí),各主參數(shù)的變化見圖5。由圖5可得:機(jī)組以13.2 MW/min的速率進(jìn)行變負(fù)荷試驗(yàn)時(shí),主蒸汽壓力的實(shí)際值與設(shè)定值的最大偏差為0.8 MPa,汽包水位為-86~48 mm,爐膛壓力為-217~108 Pa。

      圖5 2019年6月21日優(yōu)化前變負(fù)荷試驗(yàn)時(shí)各主參數(shù)變化

      優(yōu)化后,機(jī)組以18.0 MW/min(3%Pe/min)的速率進(jìn)行變負(fù)荷試驗(yàn)時(shí),各主參數(shù)變化曲線見圖6。由圖6可得:機(jī)組以18.0 MW/min的速率進(jìn)行變負(fù)荷試驗(yàn)時(shí),主蒸汽壓力的實(shí)際值與設(shè)定值的最大偏差為0.52 MPa,汽包水位為-56~46 mm,爐膛壓力為-192~103 Pa。

      圖6 2019年7月19日優(yōu)化后變負(fù)荷試驗(yàn)時(shí)各主參數(shù)變化

      通過對比優(yōu)化前后的數(shù)據(jù),可以得出:優(yōu)化后機(jī)組以更快的速率進(jìn)行負(fù)荷變動時(shí),各主要參數(shù)的波動范圍明顯變小,并且各項(xiàng)指標(biāo)明顯優(yōu)于優(yōu)化前。

      表1、表2分別為優(yōu)化前后機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行考核AGC調(diào)節(jié)性能指標(biāo)。

      表1 優(yōu)化前2號機(jī)組AGC調(diào)節(jié)性能指標(biāo)

      表2 優(yōu)化后2號機(jī)組AGC調(diào)節(jié)性能指標(biāo)

      由表1、表2可得:優(yōu)化后,2號機(jī)組各項(xiàng)AGC調(diào)節(jié)性能指標(biāo)均有明顯改善。對比優(yōu)化前后指標(biāo)的平均值,調(diào)節(jié)速率指標(biāo)提高了27.4%,調(diào)節(jié)精度指標(biāo)提高了1.2%,響應(yīng)時(shí)間指標(biāo)提高了18.8%,AGC調(diào)節(jié)性能綜合評判指標(biāo)則提高了53.85%,整個(gè)機(jī)組的AGC調(diào)節(jié)性能大幅提升,不僅有效提高了機(jī)組對目前電網(wǎng)調(diào)節(jié)要求的適應(yīng)能力,同時(shí)可獲得穩(wěn)定的AGC調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用,改善了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。

      4 結(jié)語

      筆者分別針對機(jī)組AGC的調(diào)節(jié)速率指標(biāo)、調(diào)節(jié)精度指標(biāo)和響應(yīng)時(shí)間指標(biāo)的控制策略進(jìn)行優(yōu)化,得到的結(jié)論為:

      (1) 對AGC協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的汽輪機(jī)主控、鍋爐主控、滑壓曲線進(jìn)行一系列邏輯優(yōu)化,顯著改善了機(jī)組的AGC調(diào)節(jié)性能綜合評判指標(biāo)。

      (2) 對AGC協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)下行各重要子系統(tǒng)的控制策略進(jìn)行優(yōu)化,加快了鍋爐的響應(yīng)速度,顯著改善了機(jī)組各主要參數(shù)的調(diào)節(jié)品質(zhì),可為同類機(jī)組的AGC優(yōu)化提供參考。

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